李萬(wàn)享 陸青琴/安徽科達(dá)埃爾壓縮機(jī)有限公司
多級(jí)離心鼓風(fēng)機(jī)機(jī)殼熱變形引發(fā)振動(dòng)故障的分析及處理
李萬(wàn)享 陸青琴/安徽科達(dá)埃爾壓縮機(jī)有限公司
1.1 項(xiàng)目情況介紹
由安徽科達(dá)埃爾壓縮機(jī)有限公司設(shè)計(jì)制造的某多級(jí)低速離心鼓風(fēng)機(jī),其設(shè)計(jì)參數(shù)見(jiàn)表1。
表1 鼓風(fēng)機(jī)設(shè)計(jì)參數(shù)表
1.2機(jī)組現(xiàn)場(chǎng)情況介紹
前3個(gè)月試運(yùn)行期間,鼓風(fēng)機(jī)出口壓力為167.3kPa(A),機(jī)組正常運(yùn)行。但在用戶使用3個(gè)月后該鼓風(fēng)機(jī)出口壓力提升至194.3kPa(A),機(jī)組再次運(yùn)行,軸承箱振動(dòng)值明顯增加。表2給出了風(fēng)機(jī)試運(yùn)營(yíng)和完全投運(yùn)的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)。
表2 鼓風(fēng)機(jī)試運(yùn)營(yíng)與完全投運(yùn)運(yùn)行監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)對(duì)比表
對(duì)比表2,前3個(gè)月試運(yùn)行時(shí)進(jìn)口導(dǎo)葉開度為35°,機(jī)組試運(yùn)行3個(gè)月后,將進(jìn)口導(dǎo)葉開度調(diào)至60°,整個(gè)脫硫吸收塔滿負(fù)荷投運(yùn),風(fēng)機(jī)出口壓力上升至194.3kPa(A)。正式投入運(yùn)營(yíng)后風(fēng)機(jī)的軸承振動(dòng)值急劇升高,已經(jīng)處于超標(biāo)狀態(tài),同時(shí)軸承溫度上升較大。
用戶現(xiàn)場(chǎng)一共三臺(tái)機(jī)組,兩用一備。在開啟另一臺(tái)備用機(jī)組時(shí),檢測(cè)數(shù)據(jù)基本類似。由于整個(gè)脫硫系統(tǒng)已經(jīng)投入運(yùn)營(yíng),如果整體停機(jī)拆蓋進(jìn)行檢查會(huì)造成較大損失,為了不影響生產(chǎn),只能讓兩臺(tái)機(jī)組在振動(dòng)值超標(biāo)狀態(tài)下繼續(xù)運(yùn)行?,F(xiàn)場(chǎng)需檢查備用機(jī)組,緊急找出原因。
針對(duì)多級(jí)低速離心鼓風(fēng)機(jī)振動(dòng)大常見(jiàn)的故障問(wèn)題進(jìn)行逐一分析[1-7],查找問(wèn)題原因。
2.1一般多級(jí)低速離心鼓風(fēng)機(jī)振動(dòng)大有兩大原因
1)設(shè)計(jì)因素:主軸臨界轉(zhuǎn)速原因;基礎(chǔ)剛度不夠;與管道附件、基礎(chǔ)等產(chǎn)生同頻共振。
2)安裝制造因素:聯(lián)軸器對(duì)中不符合要求;前后軸承座對(duì)中度低;軸承支撐剛度差或基腳螺栓沒(méi)有緊固;軸承座與軸承外圈間隙大(裝配和零件配合原因);動(dòng)平衡精度低;軸承自身質(zhì)量問(wèn)題;轉(zhuǎn)子、定子干涉,刮擦機(jī)殼或密封。
2.2查找問(wèn)題原因
1)拆卸聯(lián)軸器膜片后重新校中[8],發(fā)現(xiàn)對(duì)中偏差在要求范圍之內(nèi)。
2)由于風(fēng)機(jī)在出廠前進(jìn)行過(guò)抽真空條件下的機(jī)械運(yùn)行試驗(yàn),試驗(yàn)合格后才交付用戶現(xiàn)場(chǎng)使用??梢耘懦S承座與軸承外圈間隙大(裝配和零件配合原因)加工偏差、前后軸承座同心度不達(dá)要求、動(dòng)平衡精度低等因素。
3)風(fēng)機(jī)停機(jī)時(shí),機(jī)組內(nèi)部沒(méi)有聽(tīng)到任何異響,初步排除轉(zhuǎn)子與機(jī)殼或密封刮擦可能性。
4)由于機(jī)組已經(jīng)使用3個(gè)月,三臺(tái)機(jī)組情況類似,并且該風(fēng)機(jī)采用的是NSK軸承,所以基本可以排除軸承質(zhì)量問(wèn)題。查找NSK軸承性能[9]重新計(jì)算軸承受力及使用壽命[10],計(jì)算結(jié)果是滿足使用要求。
5)現(xiàn)場(chǎng)用戶已經(jīng)使用3個(gè)月,所以可以排除軸承支撐剛度差或基腳螺栓沒(méi)有緊固,基礎(chǔ)剛度不夠,與管道附件、基礎(chǔ)等產(chǎn)生同頻共振。
將以上可能存在問(wèn)題逐一進(jìn)行排除,并沒(méi)有查出問(wèn)題。
2.3現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證與分析
我們?cè)俅卧谟脩衄F(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行開機(jī)試運(yùn)行。進(jìn)口閥門開啟50°,通過(guò)出口閥門將出口壓力逐步調(diào)至189.3kPa(A)。對(duì)開機(jī)過(guò)程進(jìn)行記錄,其中開機(jī)時(shí)間、機(jī)殼溫度、振動(dòng)值見(jiàn)圖1。
風(fēng)機(jī)共開機(jī)2小時(shí)40分后停機(jī)。從圖表中可以看出,隨時(shí)間延長(zhǎng),風(fēng)機(jī)出口蝸殼溫度上升,風(fēng)機(jī)的前后軸承振動(dòng)值也在上升,當(dāng)蝸殼溫度穩(wěn)定后,軸承振動(dòng)值基本穩(wěn)定在15~18mm/s。
8小時(shí)后風(fēng)機(jī)出氣蝸殼自然冷卻至34℃,再次開機(jī),進(jìn)口閥門開啟50°,通過(guò)出口閥門將出口壓力逐步調(diào)至194.3kPa(A)。對(duì)開機(jī)過(guò)程進(jìn)行記錄,其中開機(jī)時(shí)間、機(jī)殼溫度、振動(dòng)值見(jiàn)圖2。
風(fēng)機(jī)共開機(jī)2小時(shí)20分后停機(jī)。風(fēng)機(jī)的開機(jī)振動(dòng)值并沒(méi)有直接等于第一次停機(jī)值,較第一次開機(jī)要大一點(diǎn),但還是在允許范圍內(nèi)。最終的趨勢(shì)和結(jié)果與第一次開機(jī)一樣,風(fēng)機(jī)溫度穩(wěn)定后軸承振動(dòng)值基本穩(wěn)定在14~18mm/s。
查看初始主機(jī)結(jié)構(gòu)見(jiàn)圖3。
風(fēng)機(jī)軸承座與機(jī)殼連接成一個(gè)整體,風(fēng)機(jī)殼體厚度采用12mm厚鋼板焊接而成。
從主機(jī)結(jié)構(gòu)圖和現(xiàn)場(chǎng)情況分析:
1)從主機(jī)剖視圖可以看到風(fēng)機(jī)的軸承座直接安裝在風(fēng)機(jī)進(jìn)氣機(jī)殼、出氣機(jī)殼端面。
2)風(fēng)機(jī)運(yùn)行3個(gè)月后振動(dòng)值增大,是在用戶調(diào)整出口壓力后增大,風(fēng)機(jī)出口溫度上升,同時(shí)伴隨風(fēng)機(jī)軸承溫度上升。
3)現(xiàn)場(chǎng)試機(jī)過(guò)程中風(fēng)機(jī)軸承的振動(dòng)值隨出氣機(jī)殼溫度上升而增加,機(jī)殼溫度穩(wěn)定后,軸承振動(dòng)值不再上升。
結(jié)合以上三點(diǎn),初步判斷風(fēng)機(jī)軸承振動(dòng)加劇是由于機(jī)殼受熱變形引起兩端支撐軸承座同軸度變化,使軸承非正常受力。但這也只是猜測(cè),因?yàn)樵擄L(fēng)機(jī)采用的軸承位深溝球軸承,風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子兩軸承之間跨距大,加上深溝球本身就具備一定的調(diào)心功能。對(duì)于小量變形可以自動(dòng)調(diào)節(jié)。我們需要測(cè)量、驗(yàn)證風(fēng)機(jī)機(jī)殼的變形量。
經(jīng)過(guò)小組研討,我們?cè)陲L(fēng)機(jī)蝸殼端面放置8塊百分表,用于檢測(cè)風(fēng)機(jī)在啟動(dòng)到正常運(yùn)行過(guò)程中機(jī)殼的變化。機(jī)殼進(jìn)風(fēng)口段采用定位銷定位(軸承定位端)。百分表分布見(jiàn)圖4。
風(fēng)機(jī)按照第一、二次啟動(dòng)方式再次開機(jī),進(jìn)口閥門開啟50°,通過(guò)調(diào)節(jié)出口閥門將出口壓力逐步調(diào)至189.3 kPa(A)。開機(jī)過(guò)程中風(fēng)機(jī)尾端百分表數(shù)值見(jiàn)表3。
表3 風(fēng)機(jī)機(jī)殼變形監(jiān)測(cè)值表
從表6數(shù)據(jù)顯示機(jī)殼的軸向位移最大達(dá)到0.96mm最小位移為0.26mm。軸承座位置變量為0.32mm,0.38mm,整個(gè)端面變形規(guī)律為從上往下逐步減小,從外徑往圓心逐步減小。
分析機(jī)殼變形對(duì)軸承產(chǎn)生的不利影響,軸承系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖見(jiàn)圖5。
在設(shè)計(jì)之初考慮風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子運(yùn)行受熱后將自由伸長(zhǎng),所以只考慮在自由端軸承左側(cè)預(yù)留0.2~0.3mm自由空間,見(jiàn)圖5。但從試車測(cè)試數(shù)據(jù)顯示機(jī)殼的變形量遠(yuǎn)大于轉(zhuǎn)子受熱伸長(zhǎng)量。
若機(jī)殼轉(zhuǎn)子熱膨脹長(zhǎng)度遠(yuǎn)大于機(jī)殼膨脹量,則會(huì)出現(xiàn)圖6(a)的狀態(tài);若上機(jī)殼變形量大于下機(jī)殼,則會(huì)出現(xiàn)圖6(b)的狀態(tài)。
經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)情況多次驗(yàn)證分析,問(wèn)題出在機(jī)殼溫升過(guò)高[11]引起機(jī)殼熱膨脹變形,使安裝在變形機(jī)殼上的軸承承受較大配合和安裝應(yīng)力,造成軸承溫升高、振動(dòng)大等現(xiàn)象。而風(fēng)機(jī)出廠前的機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)試驗(yàn)并未按滿負(fù)載工況試車,所以振動(dòng)現(xiàn)象在剛出廠試車過(guò)程中并未顯露出來(lái),加上現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際運(yùn)行壓力達(dá)到194.3kPa(A),使風(fēng)機(jī)出口溫度進(jìn)一步提升。
結(jié)合主機(jī)結(jié)構(gòu)分析[12]后,為消除機(jī)殼受熱變形有兩種方案:方案1.機(jī)殼降溫;方案2.主機(jī)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中,將軸承座與機(jī)殼分開,獨(dú)立支撐。
考慮方案1需要采用水冷,機(jī)組改動(dòng)工作量大,且加大了用戶的運(yùn)營(yíng)成本。最終確定按照方案2執(zhí)行。我們以最快的速度將備用機(jī)組進(jìn)行結(jié)構(gòu)改造。主機(jī)改造后結(jié)構(gòu)見(jiàn)圖7。
最終我們將備用機(jī)組的主機(jī)返廠改造,并在產(chǎn)品出廠前模擬現(xiàn)場(chǎng)溫升狀態(tài)進(jìn)行出廠試驗(yàn),15個(gè)工作日內(nèi)將主機(jī)改造完畢。試車24小時(shí),振動(dòng)值一直維持在3.0mm/s以內(nèi)。
備用機(jī)組現(xiàn)場(chǎng)非常成功,公司將后面兩臺(tái)機(jī)組陸續(xù)返廠,按照預(yù)定方案逐一改造,用戶非常滿意。
本次風(fēng)機(jī)故障處理經(jīng)驗(yàn),對(duì)公司后期產(chǎn)品設(shè)計(jì)具有很強(qiáng)的借鑒意義。
首先軸承的設(shè)計(jì),與蝸殼的溫度是相關(guān)的,蝸殼內(nèi)溫度過(guò)大,易發(fā)生振動(dòng)問(wèn)題;蝸殼外,溫度對(duì)軸承座影響較小。
其次,問(wèn)題處理過(guò)程存檔、備查,在后期高壓力、高溫介質(zhì)機(jī)組劃分界線,統(tǒng)一采用分體式軸承箱結(jié)構(gòu)。
再次,風(fēng)機(jī)出廠前的試車,盡可能的模擬使用工況特性。通過(guò)以上措施可避免類似問(wèn)題發(fā)生。
[1]徐忠.離心式壓縮機(jī)原理[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,1990.
[2]陳華民,侯百榮.1000MW機(jī)組動(dòng)葉可調(diào)軸流引風(fēng)機(jī)振動(dòng)分析及處理[J].風(fēng)機(jī)技術(shù),2015(2):91-94.
[3]黃忠躍,王曉放.透平式壓縮機(jī)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2004.
[4]劉士學(xué),方光清.透平壓縮機(jī)強(qiáng)度與振動(dòng)[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,1997.
[5]吳玉林,陳慶光,劉樹紅.通風(fēng)機(jī)和壓縮機(jī)[M].清華大學(xué)出版社,2005.
[6]馮志鵬,宋希庚,薛東新,等.旋轉(zhuǎn)機(jī)械振動(dòng)故障診斷理論及技術(shù)進(jìn)展綜述[J].振動(dòng)與沖擊,2001(4):36-39.
[7]劉洪奎,齊俊霞,宋桂珍.離心鼓風(fēng)機(jī)振動(dòng)故障監(jiān)測(cè)分析[J].風(fēng)機(jī)技術(shù),2009(4):73-76.
[8]李海鵬,孫永明,劉大為,等.高速膜片聯(lián)軸器所致離心壓縮機(jī)試車振動(dòng)故障的診斷與處理[J].風(fēng)機(jī)技術(shù),2014(1):78-82.
[9]滾動(dòng)軸承綜合樣本[M].日本精工株式會(huì)社,2012.
[10]徐灝.機(jī)械設(shè)計(jì)手冊(cè)(第2版)[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2000.
[11]齊智勇,郝巖,陳永峰.空分壓縮機(jī)蝸殼溫升高的故障及處理[J].風(fēng)機(jī)技術(shù),2015(1):73-77.
[12]錢勇,黃文俊,李明時(shí).離心鼓風(fēng)機(jī)焊接機(jī)殼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與優(yōu)化[J].風(fēng)機(jī)技術(shù),2014(1):47-50.
:某用戶現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行的多級(jí)低速離心鼓風(fēng)機(jī),主機(jī)本體溫度高,主機(jī)振動(dòng)大的現(xiàn)象,通過(guò)故障排查找出振動(dòng)原因是機(jī)殼受熱變形,導(dǎo)致軸承滾珠長(zhǎng)期受到非正常的超負(fù)荷應(yīng)力,引起軸承振動(dòng)大,采用將軸承座與機(jī)殼分開,獨(dú)立支撐的解決方案,對(duì)機(jī)組進(jìn)行改造,改造后,取得了滿意的效果。
多級(jí)低速離心鼓風(fēng)機(jī);焊接機(jī)殼;溫度高;振動(dòng)
Analysis and Treatment of Vibration Fault Caused by Therm al Deform ation o f Vo lute in a Mu lti-stage Cen trifuga l Blower
Li Wan-xiang Lu qing-qin/Ke Da-Aer Turbo(AnhHui)CompressorCo.,Ltd
multi-stage low-speed centrifugal blower;welding volute;high temperature; vibration
TH442;TK05
A
1006-8155(2016)06-0077-04
10.16492/j.fjjs.2016.06.0045
2016-03-22安徽馬鞍山243000
Abstract:A multi-stage centrifugal blower exhibited vibration and high outlet temperatures during on site operation.The vibration was found to be caused by a change of the volute shape due to the high outlet temperature,which caused an over-load stress on the bearing such that vibration occurred.A transformation method was used separately for the supporting bearing pedestal and thevolutewith asatisfying result.