彭軍強,于鴻彬,靳曉曙(天津工業(yè)大學 機械工程學院 天津市現(xiàn)代機電裝備技術重點實驗室,天津 300160)
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輪胎密煉機加磺控制系統(tǒng)設計
彭軍強,于鴻彬,靳曉曙
(天津工業(yè)大學機械工程學院天津市現(xiàn)代機電裝備技術重點實驗室,天津300160)
摘 要:輪胎生產中,密煉機加磺工序對輪胎的質量有重要影響,針對工廠原有的密煉機人工送料,本文利用無線傳輸技術結合PLC控制技術,設計了密煉機加磺控制系統(tǒng),實現(xiàn)了對膠料和磺料的精確計量和控制,提高了工廠的生產效率,大大減少了人工可能出現(xiàn)的錯誤。
關鍵詞:密煉機;輪胎;無線傳輸
網(wǎng)絡技術的發(fā)展大大促進了當今工業(yè)生產的技術水平,利用無線通信技術對工廠原有的設備或生產線進行改造,對于提高現(xiàn)有設備的易用性,便利性,提高企業(yè)的生產效率和水平都具有重要的現(xiàn)實意義。
天津萬達集團是一家專門生產各種輪胎產品的大型企業(yè),目前可生產全規(guī)格自行車內外胎、摩托車胎、人力車胎、汽車、農用車輪胎等,擁有大中型專用設備2100多臺,具有年設計50萬套能力的汽車輪胎生產線,隨著集團的發(fā)展和壯大,迫切需要結合先進技術對現(xiàn)有的大量設備進行升級改造,進一步提高企業(yè)的生產水平和市場競爭力。
配料是生產工藝過程中一道非常重要的工序,配料的準確與否直接影響最終產品的性能。在橡膠生產中,生產不同規(guī)格的橡膠需要不同的原料,同種原料的用量不同。實際生產過程中需要上百個配方,每種配方又含有幾種到幾十種不同的原料,因此人工配料是一種重復性高、要求細致的體力勞動,不但效率低,而且容易配錯料。為了保證生產過程中加磺量能達到標準值,防止人工漏加藥料錯誤的發(fā)生,對輪胎密煉機加料和加磺過程進行控制,在原有的PLC控制系統(tǒng)上,開發(fā)了基于無線傳輸技術的計算機控制系統(tǒng)。
針對生產中遇到的問題,提出解決方案整體結構如圖1所示。
方案的原理及工作過程如下:
(1)傳送帶上是待加工輪胎,傳送帶下面裝有重力傳感器檢測膠料和磺的重量。
(2)無線數(shù)據(jù)采集板負責采集重力傳感器的重量信息數(shù)據(jù),然后通過無線傳輸傳送到觸摸顯示屏上。
(3)觸摸顯示屏接受采集板發(fā)送來的數(shù)據(jù)并顯示在屏幕上,觸摸顯示屏左側顯示生產過程中需要的額定膠料量和額定加磺量,而中間顯示實際生產中的膠料量和加磺量,在屏幕上能夠實時觀測到生產進程。
(4)控制系統(tǒng)根據(jù)采集板采集到的數(shù)據(jù),將控制命令發(fā)送給無線控制板,無線控制板通過無線網(wǎng)絡將命令發(fā)送到PLC控制板,如果實際加磺量達到額定值,則PLC控制傳送帶可以繼續(xù)向前傳輸;如果沒有達到額定值,則PLC控制傳送帶不可以傳輸,直到加磺量足夠。工作過程中,投膠時間以及混煉,每一步需要的時間通過PLC控制。
(5)每加工一組,采集板會將母膠重量和加磺量等相關信息匯總,控制系統(tǒng)將其存入數(shù)據(jù)庫,數(shù)據(jù)內容可通過U盤讀取。
根據(jù)以上方案,可以達到控制加磺量的目的,并且工作人員可以實時監(jiān)控工作過程中膠料量與加磺量的具體變化,從而控制傳送帶的工作進度,避免錯誤的出現(xiàn)。
3.1硬件選擇
根據(jù)系統(tǒng)方案設計,硬件的選擇及設計如下:
(1)觸摸顯示屏:型號NPM—3070G。為了操作方便,選用了工業(yè)用觸摸屏來代替?zhèn)鹘y(tǒng)的按鈕,該款觸摸屏是專為工業(yè)環(huán)境下設計的,具有良好的抗干擾能力和可靠性。
(2)PLC:型號:三菱FX3U-48M。三菱FX3U PLC是第三代微型可編程控制器,工作可靠,工業(yè)生產中用途廣泛。
(3)稱重傳感器:型號XK3130。此稱重傳感器是德國梅特勒托-托利多公司生產的工業(yè)級產品,具有靈敏度高,稱重準確,安全可靠等特點。
3.2數(shù)據(jù)采集控制板設計
根據(jù)控制系統(tǒng)需要,自主開發(fā)設計了具有無線數(shù)據(jù)傳輸功能的數(shù)據(jù)采集控制板,其結構原理如圖2所示。
開發(fā)的數(shù)據(jù)采集控制板具有如下主要功能:
(1)數(shù)據(jù)采集功能。1)通過串口采集稱重傳感器發(fā)送的重量
信息;2)通過串口讀取PLC的數(shù)據(jù)存儲器數(shù)值。
(2)控制功能。傳輸數(shù)據(jù)到PLC,控制傳輸帶的運行
4.1系統(tǒng)模塊化設計
系統(tǒng)軟件采用Visual Studio 2008進行控制系統(tǒng)界面的設計開發(fā),后臺采用SQL Server 2008 數(shù)據(jù)庫進行數(shù)據(jù)的存儲和查詢。采用C/S架構進行軟件開發(fā)。
為了便于軟件的后期維護,采用了模塊化思想進行設計,根據(jù)系統(tǒng)功能,模塊劃分如圖3所示。
系統(tǒng)主要分為三個模塊:重量顯示模塊,數(shù)據(jù)庫操作模塊和PLC通訊模塊三個主要模塊,其中重量顯示實現(xiàn)重量數(shù)據(jù)的分析處理和顯示,PLC通訊模塊負責重量數(shù)據(jù),控制信息的無線傳輸功能,而數(shù)據(jù)庫操作模塊完成各種信息的保存和查詢功能,其中為了滿足用戶批量導入數(shù)據(jù)的需求,增加了數(shù)據(jù)庫導入模塊完成此功能。
4.2系統(tǒng)主界面
系統(tǒng)開發(fā)的主界面如圖4所示。
其中,1為工藝基本信息顯示區(qū),2為工藝數(shù)據(jù)顯示區(qū),3為產量顯示區(qū),4為命令區(qū),5為重量顯示區(qū)
此控制系統(tǒng)已經在天津萬達輪胎廠進行了安裝調試成功,改變了原有的手工計量磺重量的方式,提高了計量準確度,大大避免了原有人工加磺時可能出現(xiàn)的漏加和錯加的現(xiàn)象。同時,由于系統(tǒng)保存了所有的膠料,磺料的重量信息,還有相應的各種工藝參數(shù),工廠對于產品的質量控制和質量追溯都有了基礎和依據(jù)。
通過對天津萬達輪胎廠原有的密煉機加磺生產線進行改造,設計了輪胎密煉機加磺控制系統(tǒng),解決了原有生產線的生產弊端,對于工廠輪胎質量的提高具有重要的意義。
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基金項目:天津市高等學校科技發(fā)展基金計劃項目,物聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下熱處理過程的優(yōu)化控制研究及應用,20100405
DOI :10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.01.262