張馨文++孫晉志
[摘 要]文章簡(jiǎn)要介紹了直流系統(tǒng)接地故障的危害,聯(lián)系實(shí)際對(duì)十里泉發(fā)電廠140MW主控室直流系統(tǒng)接地故障率高的問題進(jìn)行了分析,并制定出有效方案,根本解決了140MW主控室直流系統(tǒng)接地故障率高、故障時(shí)間長(zhǎng)的問題,為系統(tǒng)安全、穩(wěn)定、可靠運(yùn)行提供了強(qiáng)有力的保障。
[關(guān)鍵詞]直流系統(tǒng);故障率;原因分析;升壓站
中圖分類號(hào):TM86 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1009-914X(2016)09-0175-02
直流系統(tǒng)發(fā)生一點(diǎn)接地,會(huì)對(duì)系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行帶來嚴(yán)重隱患,直流接地系統(tǒng)故障率越高,則對(duì)系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行危害越大。
1.十里泉發(fā)電廠140MW主控室直流系統(tǒng)介紹
十里泉發(fā)電廠140MW主控室直流系統(tǒng)包括兩條直流母線、140MW#5發(fā)變組保護(hù)及自動(dòng)裝置電源、140MW#5機(jī)組機(jī)爐房設(shè)備控制電源及動(dòng)力電源、220kV升壓站甲站線路保護(hù)裝置電源、開關(guān)控制及分合閘電源、140MW主控直流充電裝置及蓄電池組等,系統(tǒng)復(fù)雜。
近年來主控室直流系統(tǒng)接地故障頻繁發(fā)生,我們對(duì)此情況進(jìn)行調(diào)查發(fā)現(xiàn),其接地故障率高達(dá)5.1%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出廠部規(guī)定值3%。
2.140MW主控室直流接地系統(tǒng)高故障率原因分析
1)升壓站部分端子箱未安裝驅(qū)潮器
根據(jù)十里泉發(fā)電廠《電氣設(shè)備檢修工藝規(guī)程》要求,雨后開關(guān)端子箱的箱內(nèi)濕度在24小時(shí)內(nèi)應(yīng)降至70%以下。若端子箱的箱內(nèi)濕度,在雨后24小時(shí)未降至70%以下,會(huì)使端子箱內(nèi)濕度持續(xù)過高,容易造成接地故障。
我們對(duì)升壓站內(nèi)的所有開關(guān)端子箱進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)除十門線107、十葉線210及十蘭線213開關(guān)端子箱外,均已安裝驅(qū)潮器。雨后,我們對(duì)所有開關(guān)端子箱的箱內(nèi)濕度進(jìn)行了跟蹤測(cè)量,對(duì)比后發(fā)現(xiàn),未安裝驅(qū)潮器的開關(guān)端子箱,其雨后24小時(shí)箱內(nèi)濕度均在80%以上,不符合要求,其余帶驅(qū)潮器端子箱正常。
2)端子箱貼地安裝
根據(jù)要求,雨后開關(guān)端子箱的箱內(nèi)濕度在24小時(shí)內(nèi)應(yīng)降至70%以下,若端子箱內(nèi)濕度持續(xù)過高,端子箱內(nèi)會(huì)出現(xiàn)結(jié)露現(xiàn)象,容易造成接地故障。
我們對(duì)升壓站內(nèi)所有開關(guān)端子箱進(jìn)行了檢查,發(fā)現(xiàn)有兩個(gè)端子箱為貼地安裝,分別是:十興I線207及十檀I線216開關(guān)端子箱。
雨后,我們對(duì)所有開關(guān)端子箱的箱內(nèi)濕度進(jìn)行了跟蹤測(cè)量。雨后24小時(shí)測(cè)量貼地安裝端子箱的箱內(nèi)濕度值達(dá)到85%以上,不符合標(biāo)準(zhǔn)要求,其余均符合要求。
3)端子箱頂部滲漏
根據(jù)十里泉發(fā)電廠《電氣設(shè)備檢修工藝規(guī)程》要求,端子箱應(yīng)密封嚴(yán)實(shí),無滲漏現(xiàn)象,并在雨后24小時(shí)端子箱箱內(nèi)濕度<70%。
雨后,我們對(duì)升壓站220kV甲站、110kV站所有開關(guān)端子箱的箱內(nèi)濕度值進(jìn)行了全面檢查,發(fā)現(xiàn)有#04高備變106和#02高備變109兩處開關(guān)端子箱濕度測(cè)量值超標(biāo),兩個(gè)端子箱頂部均有滲漏痕跡。隨后,我們對(duì)這兩個(gè)端子箱進(jìn)行了調(diào)查,發(fā)現(xiàn)其安裝時(shí)間為2008年,普通不銹鋼端子箱使用年限為6年,這兩個(gè)端子箱已經(jīng)超出使用年限,且由于室外環(huán)境相對(duì)較差,長(zhǎng)期日曬雨淋,導(dǎo)致端子箱損壞嚴(yán)重、密封不嚴(yán),內(nèi)部出現(xiàn)嚴(yán)重滲水現(xiàn)象,以致于引發(fā)接地故障。
3.制定方案并實(shí)施
實(shí)施1 研究驅(qū)潮器制作方案并安裝
1)討論確定端子箱內(nèi)驅(qū)潮器的設(shè)計(jì)方案
驅(qū)潮器由陶瓷電阻(RXY-150W型 60W)、空氣開關(guān)(額定電流為3A)、固定螺栓、環(huán)氧樹脂板以及槽板等部分組成。陰雨天氣或空氣濕度大時(shí),將驅(qū)潮器投入使用,空氣開關(guān)接通電源后,使陶瓷電阻通電升溫,進(jìn)而起到加熱除潮的作用。
經(jīng)過反復(fù)研究、試驗(yàn)得出驅(qū)潮器設(shè)計(jì)圖紙,如下圖所示:
2)依照設(shè)計(jì)圖紙組裝驅(qū)潮器
① 取一塊環(huán)氧樹脂板,切割出長(zhǎng)×寬為15cm×10cm及長(zhǎng)×寬為3cm×3cm的兩個(gè)小塊。
② 在長(zhǎng)×寬為15cm×10cm的環(huán)氧樹脂板的一側(cè)安裝一長(zhǎng)為6cm的槽板,并在槽板上加裝空氣開關(guān)。
③ 安裝槽板后,在其相鄰位置鉆一直徑為5mm的小孔,并在另一長(zhǎng)×寬為3cm×3cm樹脂板中央開一同等尺寸小孔,然后利用固定螺栓將陶瓷電阻固定在兩塊環(huán)氧樹脂板之間。
④ 接入陶瓷電阻與空氣開關(guān)連接線。
驅(qū)潮器如下圖所示:
按照設(shè)計(jì)圖紙,組裝好驅(qū)潮器后,將其安裝在無驅(qū)潮器的十門線107、十葉線210及十蘭線213開關(guān)端子箱內(nèi),接上電源線,連接至回路中,以備在陰雨天氣時(shí)投入使用。
增設(shè)驅(qū)潮器后,我們于雨天過后,用濕度計(jì)對(duì)端子箱內(nèi)的濕度值進(jìn)行測(cè)量,測(cè)量結(jié)果顯示端子箱箱內(nèi)濕度值12小時(shí)內(nèi)即可降至49%,低于70%,效果顯著。
實(shí)施2 制作并安裝端子箱底部支架
1)利用不銹鋼角鐵,按照端子箱規(guī)格,制作長(zhǎng)×寬×高為80cm×60cm×20cm的不銹鋼支架。
2)將所有貼地安裝開關(guān)端子箱內(nèi)的接線端子、電纜,按照電纜敷設(shè)順序逐一進(jìn)行記錄、標(biāo)記、拆除、綁扎,保護(hù)措施實(shí)施完畢后,拆除舊端子箱。
3)在原端子箱位置處安裝支架,然后將端子箱焊接在支架上。
4)參照拆除時(shí)的記錄及端子箱二次回路圖紙接線。
增設(shè)端子箱底部支架后,我們?cè)谟旰笥脻穸扔?jì)對(duì)端子箱內(nèi)濕度值進(jìn)行測(cè)量,測(cè)量結(jié)果顯示,增設(shè)端子箱底部支架后,端子箱內(nèi)濕度值明顯降低,雨后12小時(shí)箱內(nèi)濕度可降至47%,低于70%,效果明顯。
實(shí)施3 更換端子箱
1)分別對(duì)存在腐蝕現(xiàn)象的端子箱箱內(nèi)所有電纜及布線進(jìn)行記錄、拆除,將所拆芯線的號(hào)頭保留并用防雨塑料布對(duì)電纜進(jìn)行包裹,所有電纜按順序整理好后用塑料布綁扎結(jié)實(shí),廢除舊端子箱。
2)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況及安裝位置,選擇長(zhǎng)×寬×高為80cm×60cm×120cm的新不銹鋼端子箱,焊接在原有位置上。
3)根據(jù)端子箱二次回路圖紙及原始記錄進(jìn)行接線
更換端子箱后,我們?cè)陉幱晏鞂?duì)端子箱箱頂滲漏情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),未再發(fā)現(xiàn)漏雨現(xiàn)象。我們于雨后對(duì)端子箱內(nèi)濕度值進(jìn)行測(cè)量,雨后24小時(shí)端子箱箱內(nèi)濕度值可降至55%以下,符合規(guī)程要求。
4.效果跟蹤
端子箱全部改造完成后,我們對(duì)140MW主控室直流系統(tǒng)運(yùn)行情況進(jìn)行了跟蹤調(diào)查,通過與改造前的運(yùn)行情況對(duì)比后發(fā)現(xiàn),主控室直流系統(tǒng)月均接地故障率由5.1%降低至2.05%,低于廠部規(guī)定值3%,140MW主控室直流系統(tǒng)接地故障率取得了明顯改善。
5.結(jié)束語
通過此次改造工作,從根本上解決了十里泉發(fā)電廠140MW主控室直流系統(tǒng)接地故障率高的問題,有效地降低了直流系統(tǒng)接地故障率,縮短了故障時(shí)間,降低了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度和維護(hù)成本,使140MW主控室直流系統(tǒng)的運(yùn)行可靠性得到了提高,為機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行提供了可靠保障。
參考文獻(xiàn)
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[2]紀(jì)靜,楊曉斌.對(duì)直流系統(tǒng)接地故障的分析與處理[J].中國(guó)科技信息,2008(18):132-132.
作者簡(jiǎn)介: 張馨文(1987.02.07),女,山東棗莊,畢業(yè)于山東輕工業(yè)學(xué)院,本科學(xué)歷,助理工程師,從事電氣專業(yè)繼電保護(hù)工作。
孫晉志(1987.05.20),男,山東棗莊,畢業(yè)于山東建筑大學(xué),本科學(xué)歷,助理工程師,從事電氣檢修、工程技術(shù)管理方面工作。