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      330MW機組鍋爐低氮燃燒改造及效果分析

      2016-05-09 01:23:37樊愛兵
      綜合智慧能源 2016年1期
      關(guān)鍵詞:燃燒器

      樊愛兵

      (江蘇華電揚州發(fā)電有限公司,江蘇揚州 225007)

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      330MW機組鍋爐低氮燃燒改造及效果分析

      樊愛兵

      (江蘇華電揚州發(fā)電有限公司,江蘇揚州225007)

      摘要:某電廠#6機組空氣預熱器出口NOx排放質(zhì)量濃度達655.7 mg/m3,為滿足新標準排放要求,采用多空氣分級、水平濃淡分離的煤粉燃燒技術(shù)對鍋爐燃燒器進行了低氮燃燒改造,在爐膛內(nèi)沿垂直方向和水平方向進行多次空氣分級。改造后的鍋爐性能試驗表明,空氣預熱器出口NOx排放質(zhì)量濃度可長期保持在300 mg/m3以下,鍋爐效率、飛灰中可燃物含量符合要求,改造效果顯著。

      關(guān)鍵詞:燃燒器;低氮燃燒; NOx;空氣分級;水平濃淡分離

      0 引言

      近年來,為改善環(huán)境質(zhì)量,防治火電廠大氣污染物排放造成的污染,我國對火電廠污染物的排放提出了嚴格的要求。環(huán)保部發(fā)布的GB13223—2011《火電廠大氣污染物排放標準》[1]規(guī)定,自2014年7 月1日起,劃分為重點地區(qū)的投運火電機組NOx排放質(zhì)量濃度限值為100 mg/m3。某電廠330 MW機組的NOx排放質(zhì)量濃度處于較高水平,電力科學研究院出具的性能試驗報告顯示,該電廠#6鍋爐在300 MW負荷時,空氣預熱器出口處NOx質(zhì)量濃度為655.7 mg/m3,不符合國家環(huán)保要求,必須進行脫硝改造。針對#6鍋爐的NOx排放情況和煤種特點,可先進行低氮燃燒改造,降低爐膛出口NOx排放質(zhì)量濃度,再結(jié)合選擇性催化還原(SCR)技術(shù)進一步降低NOx的排放值,從而達到重點地區(qū)NOx排放質(zhì)量濃度為100 mg/m3的限值要求。

      1 鍋爐概況

      某電廠330 MW機組于2005年5月投產(chǎn),配套的#6鍋爐為東方鍋爐股份有限公司生產(chǎn)的DG1036/18.2-Ⅱ4型亞臨界參數(shù)、四角切圓燃燒方式、自然循環(huán)汽包爐,單爐膛,Π型露天布置,設(shè)計煤種為燃用煙煤,制粉系統(tǒng)采用正壓直吹式,配備5 臺HP843型中速磨煤機,4用1備。#6鍋爐燃燒器采用四角切圓方式布置,分上、下2組,在爐膛中心形成681 mm和772 mm的2個假想切圓,共5層一次風噴口和8層二次風噴口,一次風噴口周圍有周界風。

      2 燃燒器改造方案及技術(shù)特點

      2.1改造方案

      低氮燃燒器主要通過特殊設(shè)計的燃燒器調(diào)整風煤比例,盡可能降低參與燃燒的氧氣的質(zhì)量濃度,適當降低著火區(qū)的溫度,縮短氣體在高溫區(qū)域的滯留時間,達到最大限度抑制NOx生成的目的[2]。該電廠在2012年10月至12月期間對#6鍋爐進行了低氮燃燒改造。

      根據(jù)鍋爐原燃燒器特點、運行現(xiàn)狀及燃用煤質(zhì)特點,確定采用多空氣分級、水平濃淡分離的煤粉燃燒技術(shù)對燃燒器進行改造,具體方案如下。

      (1)在爐膛高度方向的不同位置進行3次空氣分級[3](如圖1所示) :在主燃燒器區(qū)送入一部分煤粉完全燃燒所需要的一、二次風,在緊鄰主燃燒區(qū)的上方燃盡風(OFA)噴嘴送入一定量的燃盡風(即垂直方向第1次空氣分級) ;最上方布置低位分離燃盡風(SOFA)燃燒器(即垂直方向第2次空氣分級)和高位SOFA燃燒器(即垂直方向第3次空氣分級)。SOFA燃燒器參數(shù)見表1。

      表1 SOFA燃燒器參數(shù)

      2層SOFA燃燒器噴嘴設(shè)計為水平、垂直方向均可擺動,上下擺動角度為±30°(分散控制系統(tǒng)控制),水平擺動角度為±15°(手動) ;每個噴嘴均配置有調(diào)節(jié)風門擋板對風量進行調(diào)節(jié)(分散控制系統(tǒng)控制)。

      圖1 燃燒器布置圖

      (2)一次風噴嘴采用水平濃淡分離技術(shù),通過在燃燒器內(nèi)加裝垂直布置的折向擋板,使煤粉噴出時在水平方向形成兩股煤粉氣流,實現(xiàn)爐膛水平方向的分級燃燒(即水平方向的第1次空氣分級)。各層一次風(5層)標高維持不變,除最下層微油燃燒器結(jié)構(gòu)不改動外,其他4層的16只一次風噴嘴均進行優(yōu)化設(shè)計,以提高燃燒效率。

      (3)主燃燒器的部分二次風噴嘴采用正向偏置布置方式,形成部分貼壁風(在DD,BC,DE層增加了與主氣流方向一致的貼壁二次風),在一定程度上推遲了這部分二次風與煤粉氣流的混合,從而在爐膛水平方向形成了水平方向的第2次空氣分級燃燒。

      燃燒器改造后,可保證在揮發(fā)性氮析出后的早期燃燒階段主燃燒器過量空氣系數(shù)較低,爐膛內(nèi)沿垂直方向和水平方向進行多次空氣分級燃燒,揮發(fā)氮轉(zhuǎn)化成氮氣,大幅減少了總的NOx生成量;另外,燃燒時主燃燒區(qū)欠氧,爐膛的溫度相對降低,熱力型NOx的生成量也會有所減少。

      2.2主要技術(shù)特點

      (1)燃燒器上部設(shè)置OFA +兩層SOFA(低位SOFA和高位SOFA),沿爐膛高度方向形成3次空氣分級;一次風噴嘴采用水平濃淡,濃相煤粉主要集中在爐膛中心,空氣含量高的淡相煤粉分布在爐膛四周,在水平方向形成空氣分級;主燃燒器區(qū)域布置了貼壁風,推遲部分二次風與主氣流在水平方向的混合,一定程度上也形成了空氣分級,大大減少了NOx的生成。

      (2)一次風采用優(yōu)化設(shè)計的百葉窗濃縮器,在保證高濃縮比的條件下,使?jié)?、淡兩?cè)的風量分配基本均勻,真正實現(xiàn)接近設(shè)計預期的濃淡燃燒;另外,一次風噴口中間設(shè)有鈍體,使?jié)?、淡一次風之間形成約6°的夾角,起到卷吸煙氣和推遲一次風混合的作用[2]。濃側(cè)噴嘴內(nèi)設(shè)有穩(wěn)燃齒,可提高燃燒器的低負荷穩(wěn)燃能力和燃燒效率;淡煤粉處于背火側(cè),提高了該區(qū)域的風煤比,使水冷壁附近處于氧化性氣氛,可有效防止水冷壁的結(jié)焦和高溫腐蝕。

      (3)一次風煤粉噴管前端采用螺栓進行支撐和固定,在噴口位置、角度和標高確定后,將螺栓調(diào)整好并頂緊,可避免噴口和噴管移動,既保證了煤粉氣流的射入角度,也有利于擺動機構(gòu)的靈活擺動。SOFA燃燒器噴嘴之間的連桿均置于箱殼外,鍋爐熱態(tài)運行時,擺動機構(gòu)及其所有連桿不存在受熱膨脹,減少了卡澀的可能。

      (4)一次風噴口與噴管連接處取消了薄且容易變形的不銹鋼密封罩,可有效避免擺動卡澀和密封罩磨穿漏粉。

      (5) SOFA風道上采用大風箱結(jié)構(gòu),可以使SOFA四角風量均勻。噴嘴上下擺動可在運行過程中調(diào)整高、低位SOFA的送入位置,從而可在一定范圍內(nèi)調(diào)整NOx排放值、飛灰含碳量以及過熱器和再熱器的汽溫。噴嘴左右擺動則可在一定程度上減小爐膛出口的煙溫偏差。

      3 改造效果

      3.1技術(shù)效果

      對低氮燃燒器改造后的#6鍋爐進行330 MW負荷下的鍋爐性能試驗,試驗結(jié)果如下。

      (1) 330 MW負荷下,實測空預器進口氧量為3.18 %左右,1~5層一次風擋板開度分別為25%,25%,25%,25%,0,1~8層二次風擋板開度分別為70%,55%,55%,40%,40%,75%,0,45%,9~12 層SOFA擋板開度分別為80%,80%,80%,0,主燃燒器和燃盡風擺角均處于水平位置,對應(yīng)主、再熱蒸汽溫度分別為544.3,543.5℃,飛灰中碳的質(zhì)量分數(shù)為2.13 %,爐渣中碳的質(zhì)量分數(shù)為4.66 %,空氣預熱器出口CO體積分數(shù)為0.001%,NOx排放質(zhì)量濃度(標態(tài),折算至6% O2)為288.6mg/m3,修正后的鍋爐熱效率為93.01 %。

      (2)鍋爐在330 MW負荷下運行穩(wěn)定,主蒸汽溫度和再熱蒸汽溫度可達設(shè)計值,NOx排放質(zhì)量濃度、飛灰含碳量以及減溫水量等指標滿足低氮燃燒器改造性能保證要求。

      另外,鍋爐運行一段時間以來,參數(shù)調(diào)節(jié)良好,運行可靠,無水冷壁嚴重結(jié)焦、空氣預熱器堵塞等情況,NOx排放質(zhì)量濃度可長期保持在300 mg/m3(標態(tài))以下。

      3.2經(jīng)濟性分析

      #6鍋爐低氮燃燒改造工程總投資620萬元,每年可減少NOx排放約2150 t(年利用小時數(shù)按5500 計)。低氮燃燒改造后再采用SCR技術(shù)脫硝與單獨采用SCR脫硝技術(shù)相比,經(jīng)濟效益顯著,不考慮增加的SCR初始建設(shè)投資費用、催化劑折舊費用和SCR維護費用,每年僅節(jié)約的脫硝系統(tǒng)液氨運行成本即可達240萬元左右,約31個月就能收回改造成本。

      4 結(jié)束語

      采用低氮燃燒技術(shù)對#6鍋爐進行改造后,爐膛出口NOx質(zhì)量濃度由650mg/m3左右降至290mg/m3左右,可以減少SCR系統(tǒng)的催化劑層數(shù),大大降低SCR系統(tǒng)的建設(shè)費用,并將減少液氨的消耗量,降低脫硝運行費用;另外,SCR系統(tǒng)催化劑層數(shù)減少后,系統(tǒng)阻力也將減小,風機電耗也將有所降低,實現(xiàn)了企業(yè)效益最大化并達到了環(huán)保要求。

      參考文獻:

      [1]火電廠大氣污染物排放標準: GB 13223—2011[S].

      [2]閆曉燕.300 MW機組鍋爐低氮燃燒技術(shù)改造與性能評價[J].冶金動力,2015 (1) : 37-39.

      [3]李衍平.300 MW機組燃煤機組空氣分級低NOx燃燒系統(tǒng)改造技術(shù)[J].黑龍江電力,2013 (3) : 272-274.

      [4]徐炳文.煤粉鍋爐低NOx燃燒器系統(tǒng)改造[J].中國設(shè)備工程,2014(8) : 64-66.

      (本文責編:劉芳)

      樊愛兵(1973—),男,江蘇揚州人,工程師,從事企業(yè)管理方面的工作(E-mail: 2427419434@ qq.com)。

      作者簡介:

      收稿日期:2016-01-20;修回日期:2015-12-05

      中圖分類號:X 701

      文獻標志碼:B

      文章編號:1647-1951(2016)01-0059-03

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