王友國 晁建偉
(1.重鋼礦業(yè)有限公司大寶坡石灰石礦;2.中煤科工集團重慶研究院有限公司)
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大寶坡石灰石礦AtlasD7型鉆機穿孔爆破參數(shù)優(yōu)化
王友國1晁建偉2
(1.重鋼礦業(yè)有限公司大寶坡石灰石礦;2.中煤科工集團重慶研究院有限公司)
摘要在分析大寶坡石灰石礦AtlasD7型鉆機功能特性的基礎(chǔ)上,通過調(diào)整其穿孔參數(shù),優(yōu)化了爆破孔網(wǎng)參數(shù)和裝藥結(jié)構(gòu),采用優(yōu)化后的參數(shù)進行工程實踐,爆破效果得到了明顯改善,提高了穿鑿及挖裝效率。
關(guān)鍵詞AtlasD7鉆機穿孔爆破單孔爆破量爆破參數(shù)裝藥結(jié)構(gòu)
大寶坡石灰石礦設(shè)計能力為80萬t/a,目前主要在南部采場西翼進行作業(yè),AtlasD7型鉆機為大寶坡石灰石礦新引進的高效率、多功能的現(xiàn)代化穿孔設(shè)備,生產(chǎn)中直接用于南部山頭石灰石穿孔作業(yè),并輔助用于穿鑿掘溝炮孔、處理臺階炮孔根底等。在實際使用過程中采用該型鉆機原有的爆破作業(yè)參數(shù),未對其進行優(yōu)化,致使爆破材料損耗高、爆破效果差,嚴重影響了作業(yè)點的安全高效生產(chǎn)。為滿足大寶坡石灰石礦作業(yè)點的生產(chǎn)需求,對AtlasD7型鉆機穿孔爆破參數(shù)進行優(yōu)化。
1AtlasD7型鉆機性能參數(shù)及存在問題
1.1AtlasD7型鉆機性能參數(shù)
AtlasD7型鉆機屬接桿式鑿巖工具,釬桿隨孔深的增加而加長,釬桿用螺紋連接,具有抗彎曲能力強、螺紋根部強度大、應(yīng)力集中小、傳遞能量效率高、拆卸方便等優(yōu)點。具體性能參數(shù)有:鉆頭外徑115 mm、鉆桿外徑51 mm、鉆桿長3 660 mm、設(shè)計孔深10 m,鉆進速度分別為1.70,1.63,1.60 m/min。
1.2存在問題
AtlasD7型鉆機采用的爆破參數(shù)見表1。
表1 爆破參數(shù)
爆破施工過程中,對同段高、同巖性炮區(qū)的穿孔參數(shù)理論上是一致的,但由于穿孔作業(yè)條件的復雜性,最小抵抗線、孔距、排距、孔深等實測孔網(wǎng)參數(shù)與設(shè)計值總有不同程度的出入,通常以實測孔網(wǎng)參數(shù)為依據(jù)逐一計算炮孔裝藥量。依據(jù)表1進行爆破作業(yè),單孔爆破量486 t/孔,單耗0.33~0.38 kg/m3,存在的問題有:①爆破效果較差、塊度不均一、單孔爆破礦石量少、鉆機作業(yè)炮孔較多、成本增加;②采場工作面增多時,鉆機行走增多、效率降低;③裂隙、斷層等因素影響了穿孔效率及爆破質(zhì)量;④設(shè)備隨著工作時間的增加,性能降低,作業(yè)率逐年降低,此外,新員工操作熟練程度不高也在很大程度上降低了作業(yè)效率。
2穿孔爆破參數(shù)優(yōu)化
2.1孔網(wǎng)參數(shù)2.1.1臺階高度(H)
臺階高度按鏟裝設(shè)備型號和開挖技術(shù)條件確定,主要為提高鉆孔、爆破和鏟裝效率設(shè)計。一般來說,經(jīng)濟的臺階高度為12~18 m,根據(jù)大寶坡石灰石礦相關(guān)設(shè)備型號及開挖條件,優(yōu)化后的臺階高度(H)為10 m。
2.1.2前排鉆孔的底盤抵抗線(Wd)
底盤抵抗線計算公式為[1-3]
(1)
式中,Wd為底盤抵抗線,m;H為臺階高度,m;α為臺階坡面角,一般60°~70°;B為從鉆孔中心至坡頂?shù)陌踩嚯x,m。
Wd需根據(jù)實際條件不斷調(diào)整,按鉆孔作業(yè)條件計算:①傾斜孔,Wd≤6.1~6.6;②垂直孔,Wd≤2.5~3.0;③按臺階高度,Wd=(0.6~0.9)H;④按炮孔孔徑倍數(shù),一般為鉆孔孔徑的20~50倍,則Wd為2.2~5.5 m。Wd受多種因素影響,變動范圍大,實際生產(chǎn)過程中可結(jié)合炸藥性能確定最佳數(shù)據(jù),本研究確定Wd為4~5.5 m。
2.1.3鉆孔深度(L)
為使臺階平整、采場規(guī)范,本研究結(jié)合實際爆破點孔口高程計算L,取值為10.75~11.4 m。
2.1.4裝藥長度(l1)
根據(jù)大寶坡石灰石礦實際情況,采用乳化炸藥和2#巖石炸藥制成混合裝藥。為保持炮孔線密度均勻,達到降低大塊率、提高破碎效果的目的,本研究l1取值為6.75~7.75 m。
2.1.5堵塞長度(l2)
按孔徑20~40倍取值,l2=2.2~4.4 m;按不小于底盤抵抗線的0.75倍取值,l2=3.7~4.1。經(jīng)綜合分析,本研究確定l2為4 m,堵塞物料以小粒度巖粉或泥土最佳,若用巖渣,則適當增加堵塞長度以確保安全,但爆破效果未必最佳。
2.1.6超深(h)
根據(jù)經(jīng)驗公式h=(0.15-0.35)Wd,可計算得:h=0.75~1.4 m。超深過大或過小將導致炸藥浪費,為此,結(jié)合實際生產(chǎn)情況,本研究確定h為0.75~1.75 m,具體生產(chǎn)過程中h由技術(shù)人員核算確定,以便達到更好的效果。
2.1.7孔距和排距
孔距計算公式為[4-5]
(2)
式中,m為炮孔密集系數(shù),其值通常大于1,在寬孔距爆破中則為3~4或更大,本研究第1排孔距確定為5 m。
采用三角形布孔原則,使炸藥能量相對均勻,則排距b=asin60°≈4.33 m,后排可適當加大孔網(wǎng)(間排距為5.5 m×5 m,一般情況下,間排距為5 m×4 m)。
2.2裝藥結(jié)構(gòu)
大寶坡石灰石礦曾采用間隔式裝藥方法,因炮孔淺、裝藥高度較高、飛石難以控制,取得的爆破效果不理想。而后一直沿用連續(xù)裝藥結(jié)構(gòu),連續(xù)裝藥結(jié)構(gòu)的要求有:
(1)對需要克服底盤夾制作用較大的炮孔,采用組合裝藥結(jié)構(gòu),控制裝藥長度。
(2)不均質(zhì)層狀巖體適宜采用間隔裝藥結(jié)構(gòu),將藥包放置于最堅硬部分,在軟弱部分進行堵塞和充填。
(3)如在(1)、(2)情況下采用了間隔裝藥結(jié)構(gòu),注意上部裝藥量的1/3~1/4中間用堵塞料分開,上部藥包至孔口的距離應(yīng)不小于其與臺階坡面的垂直距離。
3工程實踐
3.1爆破效果
依據(jù)優(yōu)化后的爆破參數(shù),在大寶坡石灰石礦南部采場西翼進行了爆破作業(yè),平均單孔爆破量513 t/孔,單耗0.29~0.31 kg/m3,爆破效果得到了明顯改善。同時鉆機穿鑿淺孔,爆破時降低了爆破地震效應(yīng),提高了穿鑿效率,改善了破碎質(zhì)量,降低了炸藥單耗、減小了后沖,取得了爆堆集中的效果。穿鑿淺孔使設(shè)備的優(yōu)點得到了充分體現(xiàn),有效降低了設(shè)備的維護費用,節(jié)約了生產(chǎn)成本。
3.2經(jīng)濟效益
提高鑿巖生產(chǎn)率的重要途徑之一是提高鑿巖機的純鑿巖速度,本研究以鑿巖速度(V)作為驗算取得經(jīng)濟效益的指標,計算公式為
(3)
式中,A為單次沖擊功,J;N為沖擊頻率,Hz;η為能量利用律,一般取0.8;a為比功,J/cm3;kd為釬桿不變時釬頭直徑對排粉效果的影響系數(shù);d為釬頭直徑,mm。
經(jīng)計算,Vs=314.29 mm/min(生產(chǎn)實際測定,增加了洗孔工序),Vy=1 643.3 mm/min(淺孔試驗獲得,接近理論數(shù)據(jù)1.63 m/min)。
以穿孔位置及參數(shù)合理計算,節(jié)約穿孔費用2萬元/100萬t,節(jié)約爆炸物品費用5萬元/100萬t。
4結(jié)語
在分析AtlasD7型鉆機功能特性的基礎(chǔ)上,調(diào)整了其穿孔爆破參數(shù),并優(yōu)化了爆破孔網(wǎng)參數(shù)和裝藥結(jié)構(gòu),使爆破效果得到了明顯改善,可供類似礦山參考。
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(收稿日期2016-01-07)
王友國(1979—),男,工程師,碩士,400000 重慶市大渡口區(qū)。