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      無(wú)壓三產(chǎn)品旋流器1000/700最大處理量的探討

      2016-05-14 03:07:19賀慧通
      魅力中國(guó) 2016年8期
      關(guān)鍵詞:處理量旋流器經(jīng)濟(jì)效益

      賀慧通

      摘 要:隨著重介質(zhì)旋流器選煤的普及應(yīng)用,伴著行業(yè)寒冬的延續(xù),噸煤洗選成本的控制受到同行們的高度重視?,F(xiàn)以無(wú)壓三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器1000/700型為研究對(duì)象,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)的實(shí)際數(shù)據(jù),分析旋流器的最大處理量。降低噸煤消耗成本,取得經(jīng)濟(jì)效益的最大化。研究結(jié)果表明:挖掘旋流器的最大處理量意義重大,不僅降低了噸煤洗選的單位成本,甚至對(duì)選煤廠設(shè)計(jì)的、節(jié)能減排方面有著重要意義。

      關(guān)鍵詞:旋流器 經(jīng)濟(jì)效益 處理量

      概述:無(wú)壓三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器以其分選精度高、處理量大、適合難選極難選煤的特點(diǎn),已成為我國(guó)主要的煤炭分選設(shè)備之一。因該系統(tǒng)自身的特性,重介質(zhì)分選的噸煤成本偏高,在當(dāng)下市場(chǎng)寒冬期,提質(zhì)降本才是關(guān)鍵。因此,研究降低單位洗選成本,增大旋流器的處理量顯得意義重大。

      1、無(wú)壓給料三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器原理

      無(wú)壓給料三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器(見(jiàn)圖1)用給定密度的重介質(zhì)懸浮液以一定的壓力從旋流器一段介質(zhì)入口處打入旋流器。原煤在少量重介懸浮液潤(rùn)濕后,從一段旋流器頂部中心位置自流給入,懸浮液在一段中產(chǎn)生低密度物料的內(nèi)旋流和高密度物料的外旋流器兩種流態(tài)。同時(shí)旋流器中心部位因負(fù)壓作用形成負(fù)壓空氣柱,原煤給入后因輕重產(chǎn)物的密度不同,所受離心強(qiáng)度不同,輕產(chǎn)物則進(jìn)入負(fù)壓空氣柱從精煤管排出。重產(chǎn)物被甩入旋流器內(nèi)壁與高密度懸浮液一起進(jìn)入二段旋流器。在二段旋流器中,由旋流器錐角的濃縮作用提高了二段的分選密度,在與一段旋流器相同分選原理下,分選出中煤和矸石。

      根據(jù)選煤廠設(shè)計(jì)能力不同選擇型號(hào)不同,主要按處理能力的大小選擇。市場(chǎng)上主流的旋流器型號(hào)及處理能力見(jiàn)下表1。

      2、 1000/700旋流器處理能力

      在復(fù)盛選煤廠、源興選煤廠的工業(yè)性實(shí)踐數(shù)據(jù)顯示,三產(chǎn)品1000/700型旋流器單機(jī)小時(shí)原煤處理量可達(dá)300t/h。與表1處理能力相比較,達(dá)到1200/850的處理能力。那么探索1000/700型旋流器的最大處理能力很有必要。經(jīng)研究發(fā)現(xiàn),影響旋流器入料量的因素有:入介壓力,介質(zhì)懸浮液循環(huán)量,液固比,煤泥含量等。下面就這些影響因素進(jìn)行討論。

      2.1入介壓力

      重介質(zhì)旋流器選煤的過(guò)程是以重介質(zhì)懸浮液為介質(zhì),通過(guò)控制旋流器參數(shù),依靠離心力場(chǎng)來(lái)強(qiáng)化煤粒的分選過(guò)程。入介壓力的大小直接決定了離心力場(chǎng)的強(qiáng)弱。顆粒在重介質(zhì)旋流器內(nèi)流動(dòng)密度場(chǎng)中所受的離心力F為:

      由(1)式可知,顆粒所受離心力隨其粒徑的三次方和切向速度的二次方的增大而增大。懸浮液旋轉(zhuǎn)流的切向速度與給入壓頭H的關(guān)系式為:

      由(1),(2)式可知,H∝F,即懸浮液進(jìn)入重介質(zhì)旋流器的壓頭與顆粒所受的離心力成正比。若旋流器直徑不變,其懸浮液給入壓頭增大后,導(dǎo)致顆粒的離心力F變大。換言之顆粒在旋流器中的運(yùn)動(dòng)速度越快,其在旋流器內(nèi)旋轉(zhuǎn)停留的時(shí)間就越短。因此可以給入分選更多的顆粒,提高處理量。但增加入口壓力將增大旋流器內(nèi)產(chǎn)生的離心力,提高細(xì)顆粒重產(chǎn)物在底流中的比例,同時(shí)也增強(qiáng)了懸浮液在旋流器中的濃縮作用,導(dǎo)致實(shí)際分選密度略有提高。所以增加入介壓力有上限要求,即旋流器的實(shí)際分選密度不得影響產(chǎn)品要求的質(zhì)量指標(biāo)。

      2.2介質(zhì)懸浮液的循環(huán)量1000/700型旋流器的介質(zhì)循環(huán)量為:700~1000m?/h。隨著入介壓力的提高,循環(huán)速度加快,介質(zhì)循環(huán)量必然增加。旋流器的介質(zhì)循環(huán)量達(dá)到最大時(shí),其處理能力也就達(dá)到了極限。

      2.3液固比

      重介質(zhì)旋流器的容積很小,重介質(zhì)和煤在其中的停留時(shí)間基本相同,也就是數(shù)秒鐘的時(shí)間。為保證有效分選所必需的液固比,重介質(zhì)旋流器的循環(huán)介質(zhì)量相對(duì)較大。不同粒度和密度的原煤,循環(huán)介質(zhì)量大約為噸原煤在3~5m?,對(duì)于無(wú)壓三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器而言,循環(huán)介質(zhì)量有時(shí)還可能超出此上限。但很難低于該下限,經(jīng)研究發(fā)現(xiàn),當(dāng)液固比小于3:1時(shí),煤粒在旋流器中的分選變差,流態(tài)粘滯。以此結(jié)合其循環(huán)量計(jì)算1000/700型旋流器的最大處理能力可達(dá)330t/h。

      2.4煤泥含量

      重介懸浮液中的煤泥含量對(duì)旋流器分選起著決定性的作用,因?yàn)閼腋∫褐忻耗嗪康亩嗌僦苯佑绊懼亟閼腋∫旱恼扯群头€(wěn)定性。重介懸浮液的粘度隨固相體積濃度增大而增大。重懸浮液粘度過(guò)高會(huì)影響原煤的分選效果,尤其是對(duì)末煤和煤泥的分選影響更加顯著。最理想的是在懸浮液疏密程度滿足分選要求的條件下,要求懸浮液粘度低,穩(wěn)定性好,這就要取決于非磁性物含量。一般認(rèn)為,固相體積濃度的最大限度不超過(guò)45%,下限不超過(guò)15%。因此對(duì)于分選煤泥含量較大的原煤時(shí),能及時(shí)排出重介懸浮液中的煤泥是關(guān)鍵。

      3、 1000/700型旋流器的應(yīng)用

      1000/700型旋流器廣泛應(yīng)用于中型選煤廠當(dāng)中,其中復(fù)盛選煤廠和源興選煤廠生產(chǎn)數(shù)據(jù)顯示該型號(hào)的原煤小時(shí)入洗量可達(dá)300噸/小時(shí)。在原煤含矸量小于等于40%,處理量270 t/h穩(wěn)定。旋流器入料壓力穩(wěn)定在0.2~0.22Mpa,此條件下,旋流器分選效果較好。單機(jī)檢測(cè)分選下限0.3 mm。對(duì)旋流器單機(jī)進(jìn)行檢測(cè),取得了滿意效果。

      4、結(jié)語(yǔ)

      現(xiàn)有1000/700型旋流器技術(shù)成熟,單位體積處理量大,分選精度高,分選下限較低,可適應(yīng)各種可選性的原煤分選。重介旋流器更能實(shí)現(xiàn)選煤廠自動(dòng)化的要求。繼續(xù)探索提高1000/700型旋流器的處理能力可以節(jié)省投資,降低廠房高度,降低功耗,減少設(shè)備臺(tái)數(shù)方便管理。

      實(shí)踐表明:挖掘旋流器的最大處理量意義重大,在不增加任何投資的情況下,不僅降低了噸煤洗選的單位成本,同時(shí)對(duì)選煤廠設(shè)計(jì)的、節(jié)能減排方面有著重要意義。

      參考文獻(xiàn):

      [1]鄧曉陽(yáng),劉培坤.三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器研究的歷史性跨越[J].煤炭加工與綜合利用.2007(1):1--4.

      [2]歐澤深,張文軍.重介質(zhì)選煤技術(shù)[J].徐州:中國(guó)礦業(yè)大學(xué)出版社.2006.

      [3] 李曉軍 ,楊文鵬 ,井東升 ,潘世奇. @1400/1050無(wú)壓三產(chǎn)品重介旋流器的應(yīng)用與分析[J]. 2010(08):0060-02.

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