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      動(dòng)車組客室側(cè)頂板及側(cè)擋板取消研裝工藝研究

      2016-05-14 11:08陶春華趙永磊朱坤營(yíng)李曉偉
      中國(guó)科技縱橫 2016年7期
      關(guān)鍵詞:工藝分析動(dòng)車組

      陶春華 趙永磊 朱坤營(yíng) 李曉偉

      【摘 要】客室側(cè)頂板、側(cè)擋板是動(dòng)車組與旅客的接觸界面,客室界面直接影響到乘客對(duì)動(dòng)車組舒適性的評(píng)價(jià)。由于制造誤差、配件誤差及安裝等原因,客室側(cè)頂板及側(cè)擋板安裝中存在大量研裝的問題,嚴(yán)重制約著生產(chǎn),增加了成本。針對(duì)動(dòng)車組客室側(cè)頂板及側(cè)擋板安裝存在研裝問題,從設(shè)計(jì)、制造及安裝等各環(huán)節(jié)進(jìn)行分析找出原因并提出改進(jìn)措施,使客室側(cè)頂板及側(cè)擋板最終取消研裝,大大提高了勞動(dòng)強(qiáng)度及生產(chǎn)成本。

      【關(guān)鍵詞】動(dòng)車組 客室側(cè)頂板 客室側(cè)擋板 研裝 工藝分析

      1 引言

      近幾年,國(guó)家多條高速鐵路線路猶如雨后春筍般開通運(yùn)用,特別是京滬、京廣、武廣、哈大等高速鐵路線路進(jìn)入高速發(fā)展期,運(yùn)營(yíng)所需要的動(dòng)車組越來(lái)越多,動(dòng)車組新穎、時(shí)尚、舒適的內(nèi)飾給廣大乘客帶來(lái)了全新的視覺體驗(yàn),使乘客在長(zhǎng)途旅行中體會(huì)到了“賓至如歸”的感覺[1-3]??褪覀?cè)頂板是客車與旅客的接觸界面,其外觀效果直接影響到乘客對(duì)動(dòng)車組舒適性的評(píng)價(jià)。在動(dòng)車組中由于制造誤差、配件誤差及安裝等原因,客室側(cè)頂板及側(cè)擋板安裝中存在大量研裝的問題,嚴(yán)重制約著生產(chǎn),增加了成本。本文主要設(shè)計(jì)、制造及安裝等各環(huán)節(jié)進(jìn)行分析找出原因并提出改進(jìn)措施,在保證可視界面美觀的前提下使客室側(cè)頂板及側(cè)擋板最終取消研裝,大大提高了勞動(dòng)強(qiáng)度及生產(chǎn)成本。

      2客室側(cè)頂板及側(cè)擋板研裝問題的描述

      目前每輛車共4塊側(cè)頂板及4塊側(cè)頂板擋板,現(xiàn)車安裝中客室側(cè)頂板及側(cè)頂板擋板均存在二次研裝,且每塊側(cè)頂板擋板的4個(gè)邊均需要研裝,研裝完后要返回廠家重新噴漆,這樣造成大量的工作量,浪費(fèi)大量人力及物力。

      3 原因分析

      針對(duì)客室側(cè)頂板及側(cè)擋板存在研裝問題,本文主要從設(shè)計(jì)、制造及安裝各環(huán)節(jié)進(jìn)行了分析。

      3.1 設(shè)計(jì)

      客室側(cè)頂板及側(cè)擋板設(shè)計(jì)圖紙理論上兩邊均留公差10mm至15mm,而側(cè)頂板及側(cè)擋板與內(nèi)端間壁、內(nèi)端圓頭的理論間隙是5mm,在安裝之前需先測(cè)量一下側(cè)頂板及側(cè)擋板到內(nèi)端間壁的具體尺寸劃線并進(jìn)行第一次研裝,將側(cè)頂板及側(cè)擋板放置到具體安裝位置進(jìn)行第二次劃線,返廠加改并噴漆(加改及噴漆周期最短3天且不包括長(zhǎng)途運(yùn)輸?shù)臅r(shí)間)。

      3.2 制造

      客室側(cè)頂板及側(cè)頂板材質(zhì)均是玻璃鋼材質(zhì),基于其復(fù)雜的造型及產(chǎn)量,有2中制造工藝,分別是手糊玻璃鋼及模壓玻璃鋼,手糊玻璃鋼容易使各件變形量及收縮量大小不一,弧度不匹配,容易造成配件質(zhì)量差。

      3.3 安裝

      現(xiàn)車安裝中客室側(cè)頂板及側(cè)頂板擋板受客室長(zhǎng)度、內(nèi)端間壁及行李架安裝影響比較大,具體如下:

      (1)客室的長(zhǎng)度,從班組統(tǒng)計(jì)的車體長(zhǎng)度、兩端窗口中心線錯(cuò)位尺寸可以看出車體對(duì)部件安裝的影響較大,整個(gè)客室的長(zhǎng)度誤差在10mm左右,左右窗口錯(cuò)位(1-6)mm。

      (2)內(nèi)端間壁垂直度,圓頭的垂直度造成側(cè)頂板安裝時(shí)出現(xiàn)大小頭,需要專門的工具測(cè)內(nèi)端間壁垂直度,圓頭的垂直度。

      (3)行李架的定位與內(nèi)端間壁的定位不一致,行李架以窗間中心線定位,內(nèi)端間壁以客室第一個(gè)窗中心線定位。

      4解決措施

      根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)進(jìn)度情況,選取E27動(dòng)車組第12、13、16、19(4個(gè)車)、20、21、22列將原來(lái)需要研裝的側(cè)頂板、側(cè)擋板的原配件正公差(+10,+15)mm,改為公差(0,-1)mm,要求廠家采用模壓工藝,中間車及頭車內(nèi)端間壁以客室一位側(cè)第一個(gè)窗口中心定位,并以車體端部下方校正,定位尺寸公差要求在±2mm以內(nèi),要求內(nèi)端間壁需用尺桿保證平面度不大于1mm、垂直度不大于2mm。具體實(shí)施情況如下:

      4.1側(cè)頂板組成

      第12、13、16、19(4個(gè)車)、20、21、22列側(cè)頂板組成已現(xiàn)車安裝完畢,現(xiàn)車試裝、研割情況可以看出:6.5列共有側(cè)頂板組成208塊,其中需要切割加工側(cè)頂板共有57塊,所占百分比為:57/208=27%,可見研裝工作量、工作時(shí)間可大幅減少,取消側(cè)頂板研裝基本可行。

      4.2側(cè)頂板組成擋板

      目前,第12、21、22列側(cè)擋板已現(xiàn)車安裝完畢。每列車共32塊側(cè)頂板擋板,每列車需要研裝處共128個(gè)邊,已安裝的3列車,研割所占比例95/384=24%目前, 研割量大幅降低。

      5 結(jié)語(yǔ)

      通過更改側(cè)頂板及側(cè)擋板設(shè)計(jì)圖紙尺寸、制造工藝以及在安裝中更改內(nèi)端間壁的定位基準(zhǔn)等措施,使側(cè)頂板及側(cè)擋板研裝量大大減少,提高了生產(chǎn)效率,減少人力資源,降低了成本,后續(xù)仍繼續(xù)優(yōu)化安裝過程,使側(cè)頂板及側(cè)擋板研裝完全取消。

      參考文獻(xiàn):

      [1]徐宗祥.電動(dòng)車組技術(shù)特點(diǎn)及對(duì)客運(yùn)經(jīng)濟(jì)的影響[J].機(jī)車電傳動(dòng),2003(5):22-24.

      [2]丁超,耿成幫.城際和市郊旅客運(yùn)輸?shù)囊环N理想方式—分散內(nèi)燃動(dòng)車組[J].鐵道機(jī)車車輛,2005(12):58-60.

      [3]李春陽(yáng).高速電動(dòng)車組的發(fā)展及其在我國(guó)的應(yīng)用探討[J].機(jī)車電傳動(dòng),2003(5):15-18.

      作者簡(jiǎn)介:陶春華,女,山東聊城人,大連理工大學(xué)碩士研究生,工程師,研究方向:工程技術(shù),從事動(dòng)車組總組裝。

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