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      提高釉面磚燒成合格率的措施

      2016-05-14 13:20:59林漫亞
      佛山陶瓷 2016年4期
      關(guān)鍵詞:溫度梯度合格率裂紋

      林漫亞

      摘 要:本文針對某廠釉面磚在素燒、釉燒過程中產(chǎn)生周邊小裂紋,導致燒成合格率偏低的現(xiàn)象,從原料配方、釉料配方、成型方法、燒成幾方面進行了研究分析。實驗證明:導致周邊小裂紋產(chǎn)生的原因是該廠的窯爐溫度、氣氛及壓力未得到控制,溫度梯度過大,經(jīng)過調(diào)整控制后問題得到解決。

      關(guān)鍵詞:釉面磚;合格率;裂紋;溫度梯度

      1 引言

      隨著人們住房條件的改善,釉面磚的需求量越來越大,質(zhì)量要求也越來越高。釉面磚的生產(chǎn),燒成是一關(guān)鍵環(huán)節(jié)。某廠釉面磚燒成合格率偏低,素坯合格率僅70%,釉坯合格率在80%左右,且產(chǎn)品規(guī)格越大,合格率越低。針對此問題,本文從原料配方、釉料配方、成型方法以及燒成幾方面進行了分析探索,以期提高該廠產(chǎn)品的合

      格率。

      2 實驗原料

      頁巖屬于沉積巖,該工廠附近蘊藏著大量的紫紅色和淺黃色兩種頁巖,即黃桷頁巖和大坡頁巖,且易于開采和加工。黃桷頁巖和大坡頁巖的原料化學組成如表1所示。

      本實驗所用的坯料配方(wt%)為:黃桷頁巖80;大坡頁巖11;廢素坯9。其中廢素坯是該廠在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格素坯。本實驗配方的化學成分如表2所示。

      3 實驗工藝

      3.1 實驗工藝流程

      本實驗采用干法制粉,其工藝流程為:

      粗碎(顎式破碎機)→細碎(反擊式粉碎機)→配料(稱量混合)→噴水造粒(輪碾機)→過篩→陳腐→成型→素燒→檢驗→上釉→釉燒→檢驗→包裝入庫。

      3.2 實驗工藝參數(shù)

      本實驗工藝參數(shù)為:反擊式粉碎機細碎粒度過80目篩;輪碾機造粒過14目篩;陳腐24~36 h;成型料水分7%±l%;素坯吸水率10%~12%;素燒溫度1080 ℃,釉燒溫度950 ℃。其中素燒在60 m輥道窯中進行,燒成周期50 min;釉燒在40 m輥道窯中進行,燒成周期30 min。

      4 釉料配方及參數(shù)

      4.1 釉料配方

      本實驗釉料配方(wt%) 為:T4熔塊95;敘永土5。

      4.2 工藝參數(shù)

      本實驗所用釉料的工藝參數(shù)如下:

      1) 釉料細度:萬孔篩余0.05%~0.1%;

      2) 釉漿容重:1.5~1.6 g/cm3;

      3) 施釉量:25~26 g/200 mm×200 mm方盤;

      4) 施釉方式:淋釉。

      5 實驗結(jié)果及分析

      該廠利用上述坯、釉料配方和工藝參數(shù),生產(chǎn)200 mm×200 mm規(guī)格釉面磚,結(jié)果燒成合格率偏低,素坯合格率70%左右,釉坯合格率為80%左右。而且產(chǎn)品規(guī)格越大,合格率更低。經(jīng)統(tǒng)計分析,造成燒成合格率降低的原因,主要是磚面周邊產(chǎn)生小裂紋。為解決此問題,本文從坯、釉料配方、成型方法以及燒成幾方面著手,在原料和設(shè)備方面與其他廠家進行了對比實驗。研究分析步驟

      如下:

      (1)對原料配方進行研究,把制得的粉料運送到對比廠家進行成型、素燒。素燒合格率達到92%,說明可排除原料配方的問題;

      (2)要求操作人員嚴格按照成型操作規(guī)則進行成型,生坯強度達到19.6 Pa以上,也可排除成型過程中設(shè)備和人為因素的影響;

      (3)將對比廠家的同類粉料運送到該廠進行成型素燒,素燒合格率與本廠粉料生產(chǎn)的素坯相差無幾,據(jù)此,可認為窯爐是導致燒成合格率偏低的重要原因;

      (4)將對比廠家的同類釉料按同樣的方式施在該廠素坯上,燒成合格率無明顯變化,也可排除由于該廠配方的坯釉料適應性不佳導致的釉裂。

      經(jīng)過上述對比實驗可得出如下結(jié)論:

      素燒、釉燒后磚面周邊裂紋的產(chǎn)生,主要是燒成過程造成的。對窯爐進行分析研究后發(fā)現(xiàn),該廠窯爐沒有對氣氛、壓力制度進行嚴格控制,只是依據(jù)以往生產(chǎn)152 mm×152 mm內(nèi)墻磚時的經(jīng)驗,而且溫度控制方面也只控制了最高燒成溫度,因此整條窯的溫度、氣氛、壓力制度幾乎處于失控狀態(tài)。經(jīng)測試,窯內(nèi)溫度沿縱向分布極不合理,在距燒成帶前4 m處的預熱帶溫度為500 ℃左右,而燒成帶溫度高達1080 ℃,從而造成窯內(nèi)縱向的溫度梯度過大。坯體本應在預熱帶完成排除水分、氧化分解等過程,但這些反應在生坯運行到燒成帶才得以進行,高溫下坯體中的水分急劇汽化,導致水分排出不均勻,造成坯體中部與邊部產(chǎn)生應力而導致磚邊出現(xiàn)裂紋。

      鑒于上述原因,為減小窯內(nèi)的縱向溫度梯度,對窯爐進行如下調(diào)整:

      1)將排煙風管彎頭部分由90°垂直連接改為弧線連接,減小阻力損失,使窯的零壓面前移,讓更多的熱量由燒成帶進入預熱帶,減小部分溫度梯度;

      2) 增加燒成帶長度,使更多的熱量進入預熱帶;

      3) 改變燒成帶和預熱帶底部的連接形式,使其由垂直過渡變?yōu)槠骄忂^渡,讓燒成帶的溫度在比較小的阻力損失情形下進入預熱帶,減小溫度梯度。

      6 結(jié)語

      通過對窯爐內(nèi)的溫度、氣氛與壓力制度進行調(diào)整優(yōu)化,產(chǎn)品的素燒、釉燒合格率均得到大幅度提高,磚面周邊裂紋明顯減少,大大節(jié)約了生產(chǎn)成本,提高了該廠的生產(chǎn)效益。

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