王福軍
摘要:LHG型號的鍋爐廣泛運用在單位中,此鍋爐為立式火管固定爐的排式鍋爐,采用明火反燒。但是,在使用中,常常會出現(xiàn)煙管管端開裂導(dǎo)致泄漏的情況,而且這種情況在定檢中極為常見,并且百分之七十左右均是小型蒸汽鍋爐出現(xiàn)問題,因此對LHG細(xì)長型焦炭蒸汽鍋爐損壞原因分析,提出相應(yīng)的對策有著極為重要的意義。
關(guān)鍵詞:LHG型;鍋爐;損壞原因
LHG型立式焦炭鍋爐,這種細(xì)長型鍋爐專門為燃燒焦炭而設(shè)計制造,因為焦炭的火焰較高,該種鍋爐設(shè)計得細(xì)長,采用二組煙管來提高熱效率,設(shè)計時考慮使用二層爐排,焦炭在第一層爐排燃燒后,余下的焦炭下落到第二層爐排繼續(xù)燃燒。但實際使用過程中,由于焦炭的顆粒較大不能自由下落,而鍋爐進(jìn)水管也在下部,造成下部溫度較低,一般只有75~90℃,正是氧最富集的階段,大量的氧吸附在下部煙管(尤其是較細(xì)的煙管),由于該種鍋爐未采用除氧措施,使用一段時間后陸續(xù)出現(xiàn)了以下現(xiàn)象。
1 現(xiàn)象
損壞部位表象:
(1)此型號鍋爐均在橫水管爐排下部煙管至U型腳圈段腐蝕致通;
(2)橫水管爐排至U型腳圈段的煙管和爐膽部位有不同程度的腐蝕;
(3)腐蝕形狀為孔狀、潰瘍狀,腐蝕物為黑色。
未損壞的鍋爐在檢驗過程中也發(fā)現(xiàn)了煙管下部20~40cm處也不同程度出現(xiàn)了腐蝕。
2 原因
(1)經(jīng)對該型號在用鍋爐分段測溫發(fā)現(xiàn):
①爐頂至橫水管爐排段,爐殼溫度均在140℃以上;
②橫水管爐排至U型腳圈段爐殼溫度均在80℃以下;
③鍋爐煙室排煙溫度較低,一般為120℃左右。
造成這種現(xiàn)象的原因是:該型號鍋爐燃燒主要在橫水管爐排上進(jìn)行,而進(jìn)風(fēng)口是在橫水管下部,傳遞到橫水管以下部位的燃燒熱量較少。
在鍋爐爐膽與鍋殼之間(100mm)的夾層中,形成了兩個自然水循環(huán)區(qū):橫水管至爐頂部段的高溫循環(huán)區(qū)(第一循環(huán)區(qū))和橫水管至U型腳圈段的低溫環(huán)區(qū)(第二循環(huán)區(qū))。
(2)該型鍋爐是小型鍋爐,未設(shè)除氧裝置,也未設(shè)置省煤器,含有大量氧的給水直接進(jìn)入鍋爐。
(3)該型號鍋爐進(jìn)水管設(shè)置在鍋爐橫水管爐排下部位置,冷水直接進(jìn)入第二循環(huán)區(qū)。
氧腐蝕的兩個基本條件(低溫、含氧)正好在該鍋爐第二循環(huán)區(qū)成立。
造成鍋爐損壞的原因經(jīng)過專家分析主要是溶解氧腐蝕。
氧腐蝕主要是電化學(xué)腐蝕,氧是一種去極化劑。當(dāng)水中有溶解氧時:
①鐵離子溶于水中生成低鐵離子的化合物
2Fe+O2+2H2O→2Fe(OH)2
氫氧化亞鐵。而氧在陽極附近能降低鐵離子氧化為高鐵離子的化合物。當(dāng)高鐵離子在堿性溶液中析出時,降低了鐵離子的濃度,從而使鐵溶解更快。
②在陰極附近,氫能吸附在鋼材表面,發(fā)生極化作用,只要氫不除去,鐵就不易溶解。因為電化學(xué)過程受阻。而氧會與氫化合,把氫的極化作用消去,鐵又開始溶解。
Fe+2H2O→Fe(OH2)+2[H]
2[H]+1/2O2→H2O
Fe(OH2)是不穩(wěn)定的,容易進(jìn)一步和水中某些物質(zhì)發(fā)生反應(yīng),稱之為腐蝕的二次過程,生成的產(chǎn)物稱之為二次產(chǎn)物。我們平常看到的腐蝕產(chǎn)物,大都是這些腐蝕產(chǎn)物。
氧腐蝕的產(chǎn)物,一般分為三層,最內(nèi)層為二價鐵水合氧化物(FeO·NH2O),呈黑色;最外層為三價鐵的水合氧化物(Fe2O3·nH2O);中間一層一般為Fe3O4·nH2O,呈黑褐色,F(xiàn)e3O4具有磁性,而且導(dǎo)電,是鈍化保護(hù)膜的主要成分。
針對以上情況,可采取的對策有以下幾個方面:
3 對策
(1)給水除氧。增加除氧裝置成本較大,使用單位一般不會采納。
(2)采用第一固定爐排燃燒。因橫水管爐排與第一固定爐排距離較小,必須去除橫水管。又因去除橫水管爐排,將影響爐膽穩(wěn)定度、導(dǎo)致爐膽焊接應(yīng)力,無法滿足安全要求。
(3)改變進(jìn)水管位置,將進(jìn)水管改至頂部進(jìn)水。該種鍋爐細(xì)長,頂部進(jìn)水后,可利用鍋爐上部鍋水熱量除去給水中的氧,將析出至汽相空間,在較高溫度的條件下,一般不會發(fā)生較大腐蝕。
4 改造方法
改變進(jìn)水管位置,一是工藝簡單,只有一道焊口;二是可將利用原有付汽管現(xiàn)有條件下,已不起作用進(jìn)行改造,不改變更多原設(shè)計;三是增加直徑,確保進(jìn)水量滿足鍋爐用水要求;四是將進(jìn)水管延長到最低安全水位以下,并采用多孔布水增加給水受熱和除氧效果。