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      600MW鍋爐末級再熱器泄漏原因及處理

      2016-05-30 00:18:31陳菲菲
      中國高新技術(shù)企業(yè) 2016年25期
      關(guān)鍵詞:鍋爐運行火力發(fā)電廠

      摘要:在火力發(fā)電廠的運行過程中,鍋爐受熱面的安全運行極為重要,是與鍋爐運行經(jīng)濟性并存的重要課題。文章分析了某600MW電站鍋爐末級再熱器泄漏這一較為多發(fā)且典型的事故,對同類型機組末級再熱器泄漏的檢查預防提供了借鑒。

      關(guān)鍵詞:鍋爐運行;鍋爐受熱面;末級再熱器;泄漏原因;火力發(fā)電廠 文獻標識碼:A

      中圖分類號:TK227 文章編號:1009-2374(2016)25-0075-02 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2016.25.036

      1 概述

      某廠鍋爐是由哈爾濱鍋爐有限責任公司引進三井巴布科克能源公司(Mitsui Babcock Energy Limited)技術(shù)生產(chǎn)的超臨界參數(shù)變壓運行直流鍋爐,單爐膛、一次再熱、平衡通風、露天布置、固態(tài)排渣、全鋼構(gòu)架、全懸吊結(jié)構(gòu)Π型鍋爐。型號為HG-1900/25.4-YM4。鍋爐再熱器由低溫再熱器和高溫再熱器兩部分組成。低溫再熱器布置于尾部雙煙道的前部煙道中,高溫再熱器布置于水平煙道中。

      2 事件經(jīng)過

      7月30日17∶00分,#2機組負荷為500.00MW,給水流量:1371.3t/h,B側(cè)再熱器入口煙氣溫度607℃,能量通道棒圖18點顯示為44異常,就地聽音,爐內(nèi)有異常聲音,通知運行繼續(xù)跟蹤。

      8月6日23∶00分,#2機組負荷為300.19MW,給水流量:918.5t/h,B側(cè)再熱器入口煙氣溫度522℃,能量通道棒圖22點顯示為83異常,就地聽音,爐內(nèi)異常聲音有擴大,機組停運處理。

      8月7日18∶40分,啟動B引風機對鍋爐強制通風

      冷卻。

      8月8日10∶30分,鍋爐點檢及維護人員進入末再檢查發(fā)現(xiàn),末再出口集箱頂棚處末再管爐左數(shù)第22屏的2、3、4、5和23屏2、3、4根破損,第22屏的1、6和23屏1、5、6根吹損,第24排的第3根吹損(以上管均爐前數(shù)),第22、23屏間頂棚破損1根吹損1根,原始爆口是第22屏的第4根。

      爐左數(shù)第22屏爐前數(shù)第4根為原始爆口,本次爆管破損的管子有:末再管爐左數(shù)第22屏的2、3、4、5和23屏2、3、4根破損,第22、23屏間頂棚管破損1根吹損1根被吹損的管子有:第22屏的1、6和23屏1、5、6根吹損,第24排的第3根吹損(以上管均爐前數(shù)),第22、23屏間頂棚管吹損1根。

      原始爆口(爐左數(shù)第22屏第4根,原始爆口)如圖1、圖2、圖3:

      3 泄漏處理及原因分析

      停爐后,進入末再檢查發(fā)現(xiàn)爐左側(cè)數(shù)第22屏爐前數(shù)第4根管異種鋼焊口T91側(cè)熱影響區(qū)處環(huán)向開裂,裂縫長度超過管圓周的一半多,此為原始爆口(圖4)。

      原始爆口為異種鋼焊口的熱影響區(qū)。材質(zhì)T91/TP347H,規(guī)格φ51×4MWT,破損及吹損管子材質(zhì)TP347H,規(guī)格φ51×4MWT,頂棚管材質(zhì)SA-213 T12,規(guī)格φ63.5×9.0MWT,本次爆管共更換管子15根,TP347管材直管13根,長度1200mm,頂棚管2根,長度1200mm,共計30道焊口,X射線檢驗全部合格。

      導致末再管爆破的主要原因分析如下:

      3.1 鍋爐廠焊口原因

      從上面照片可以很清楚地看到,鍋爐廠在異種鋼焊接接頭T91與TP347H管子端部內(nèi)壁均存在削薄區(qū)域,T91管內(nèi)壁還明顯有車削留下的刀痕,這勢必會削弱管子的強度,使得該區(qū)域成為管子結(jié)構(gòu)上的薄弱區(qū)。而且內(nèi)壁削薄短的粗糙加工刀痕會造成應(yīng)力集中,進一步削弱該區(qū)域的軸向承載能力。

      焊接接頭兩側(cè)管子端部內(nèi)部存在壁厚削薄區(qū)域,當工質(zhì)經(jīng)過由削薄形成的臺階及焊縫根部凸起的臺階時,在特定條件下工質(zhì)流場有較大改變,造成削薄段近內(nèi)壁工質(zhì)流速減緩,冷卻能力下降,從而造成局部溫度較大幅度提高。

      異種鋼焊口T91側(cè)熱影響區(qū)處環(huán)向開裂,由于焊接接頭兩端部削薄結(jié)構(gòu)對工質(zhì)流場的影響,細微的變化(如削薄臺階和焊縫凸出的大小和形狀、削薄段內(nèi)壁加工刀痕的粗糙程度等)即可能造成較大的影響,是由于焊接接頭兩側(cè)管子端部內(nèi)壁削薄結(jié)構(gòu)在特定條件下造成的工質(zhì)流動變化引起的局部超溫,在結(jié)構(gòu)薄弱(壁厚削?。﹨^(qū)域,受較大的管圈熱脹應(yīng)力而發(fā)生的蠕變開裂,這是爆管的主要原因。

      3.2 材質(zhì)原因

      對爆破管子焊口上下部分進行材質(zhì)確認為T91與TP347H,吹損管子焊口上下部分材質(zhì)為T91與TP347H,與設(shè)計材質(zhì)一致,故可排除用錯材質(zhì)導致爆管的原因。

      3.3 檢查不到位原因

      大修期間策劃受熱面防磨防爆檢查由兩個不同的檢修公司來完成,兩個小組分別對#2機組受熱面進行了全面細致的檢查,并對該部位做了著色及X射線檢查均未發(fā)現(xiàn)有異常,故可以排除因檢查不到位而引起的爆管。

      對原始爆口管檢查情況發(fā)現(xiàn),生產(chǎn)廠家在焊接接頭兩端部削薄結(jié)構(gòu),這必然會降低爐管的強度,使得此區(qū)域成為管子結(jié)構(gòu)上的薄弱區(qū),而且內(nèi)壁削薄短的粗糙加工刀痕會造成應(yīng)力集中,進一步降低該區(qū)域的軸向承載能力,此為爆管的主要原因。加之機組偶爾的超溫運行,導致運行中發(fā)生爆裂。

      4 暴露問題及防范措施

      經(jīng)詳細檢查發(fā)現(xiàn),#2爐末再出口異種鋼焊口兩端部存在削薄,嚴重危害機組安全運行。針對此類不安全隱患立即組織了排查和整改:(1)對#2爐末再出口管異種鋼焊口由爐內(nèi)改到爐外大包內(nèi)盡快制定改造方案并完成相關(guān)的材料等備件及時采購;(2)提高焊接質(zhì)量和質(zhì)量檢驗水平,防止因焊接問題造成爆管。在大小修期間對老化的磨損較大的受熱面進行了大面積的更換。鍋爐的換管工作承包給有資質(zhì)的火電安裝公司進行焊接,并聘請第三方有資質(zhì)的檢驗檢測機構(gòu)對焊口進行探傷檢查,出具詳細的審查合格報告;(3)鍋爐停運后,對具有同樣材質(zhì)的焊口進行逐一排查檢驗,同時對磨損較為嚴重的受熱面進行測厚抽查,主觀上降低了由于設(shè)備老化磨損泄漏的幾率;(4)對高溫高壓部位的管材使用前做金屬檢驗。鍋爐運行做到逢停必查,有針對性地對T91與TP347H焊口建立檢驗檢測臺賬,主觀上掌握焊口的劣化趨勢。對存在缺陷的管子及時進行處理,同時加強與有資質(zhì)的檢驗檢測機構(gòu)的合作,及時處理運行中出現(xiàn)的問題,確保設(shè)備的健康運行。

      在相鄰的#1機組停爐時對相關(guān)受熱面進行了仔細排查后,發(fā)現(xiàn)也存在末再出口異種鋼焊口兩端部存在削薄的現(xiàn)象,由于整改及時,避免了同類型問題的再次發(fā)生,收到了良好的效果。

      5 結(jié)語

      在火力發(fā)電廠運行過程中,鍋爐受熱面的安全運行對整個機組的安全與穩(wěn)定起著重要的作用。由于鍋爐四管泄漏事故必須故障停爐,整臺機組的安全經(jīng)濟性受到極大威脅,所以鍋爐爐管的防磨防爆檢查工作尤為重要。掌握典型的爆管案例,建立健全相關(guān)受熱面的維護檢查臺賬,了解相關(guān)受熱面的劣化趨勢,對預防受熱面泄漏有重大意義,因此必須堅決做好鍋爐爆管事故的分析工作,弄清楚造成受熱面泄漏的具體原因,同時制定對應(yīng)的預防措施,防止同類型的泄漏事故反復發(fā)生。

      參考文獻

      [1] 馬克利.鍋爐爐管泄露的原因分析及防范措施[J].鍋

      爐技術(shù),2008,(11).

      [2] 鄭坊平,馬紅,王弘喆,等.T91/TP347H高溫再熱

      器管焊縫開裂原因分析[J].熱力發(fā)電,2011,(11).

      [3] 王雅東.鍋爐“四管”泄漏原因淺析與防治[J].鍋爐

      制造,2007,(7).

      作者簡介:陳菲菲(1988-),女,海南海口人,廣東省特種設(shè)備檢測研究院汕頭檢測院助理工程師,研究方向:熱能與動力工程。

      (責任編輯:王 波)

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