吳雷
摘要:蒸汽發(fā)生器手孔是二回路的重要壓力邊界。手孔螺栓由于結(jié)構(gòu)形式以及開關(guān)操作方式的原因,曾多次發(fā)生咬死,甚至損壞了蒸汽發(fā)生器本體螺紋。文章敘述了蒸汽發(fā)生器手孔螺栓改造的全過程,為后續(xù)其他手孔螺栓的改造以及手孔檢修的改進(jìn)提供了參考。
關(guān)鍵詞:核電廠;蒸汽發(fā)生器;手孔螺栓;伸長量;螺栓拉伸機;水壓試驗 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A
中圖分類號:TH123 文章編號:1009-2374(2016)24-0029-02 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2016.24.014
1 緒論
1.1 前言
蒸汽發(fā)生器是核電廠一回路主要設(shè)備之一,其功能是用于將一回路產(chǎn)生的熱量傳遞給二回路的水以產(chǎn)生飽和蒸汽,飽和蒸汽沖轉(zhuǎn)汽輪機進(jìn)行發(fā)電。每臺蒸汽發(fā)生器共有6個手孔,每個手孔有8顆螺栓。在每次停堆換料大修中,在役檢查人員均需對蒸汽發(fā)生器二次側(cè)管束、管板等進(jìn)行水力沖洗以及電力檢查。故需要打開蒸汽發(fā)生器二次側(cè)手孔,一般需開啟流量分配板下方的4個手孔。
1.2 改造原因
蒸汽發(fā)生器手孔螺栓結(jié)構(gòu)形式原為平頭螺栓,在手孔開關(guān)時采用力矩扳手進(jìn)行操作。在調(diào)試期間及101、102大修時多次發(fā)生手孔螺栓與蒸汽發(fā)生器本體螺紋咬死的情況,而且咬死螺栓的數(shù)量也呈增加的趨勢。
經(jīng)過分析,發(fā)現(xiàn)平頭螺栓結(jié)構(gòu)在使用扳手逐個擰緊時受力不均,在長期運行中的高溫膨脹和交變受力后,螺栓比較容易發(fā)生咬死。螺栓咬死后,在處理時可能損傷蒸汽發(fā)生器本體內(nèi)螺紋,且處理時間較長,增加檢修人員輻照劑量,影響蒸汽發(fā)生器的檢修工期,并且蒸汽發(fā)生器二次側(cè)手孔屬于二回路壓力邊界,其完整性與核安全相關(guān),因此對螺栓結(jié)構(gòu)進(jìn)行改造。
2 蒸汽發(fā)生器手孔螺栓改造設(shè)計
2.1 螺栓結(jié)構(gòu)設(shè)計及應(yīng)力分析
通過分析設(shè)計,將手孔螺栓結(jié)構(gòu)形式由原來的平頭螺栓改造成雙頭螺柱,螺柱中間開有通孔,安裝測量桿。手孔蓋及密封墊形式不做改動,螺栓、螺母、墊圈的材料也保持不變。螺栓結(jié)構(gòu)改造后,通過應(yīng)力分析核算表明,螺栓在各種工況下,應(yīng)力均滿足ASME規(guī)范的要求,滿足設(shè)計要求。
2.2 螺栓殘余伸長量計算
改造后的螺栓采用整體式螺栓拉伸機拉伸進(jìn)行手孔開啟、關(guān)閉操作,需要通過測量螺栓的殘余伸長量控制螺栓的預(yù)緊力,從而保證手孔的密封。
螺栓殘余伸長量計算公式如下:
式中:
F——螺栓預(yù)緊力(N)
E——螺栓彈性模量(MPa)
L1——螺栓底部段的當(dāng)量長度(mm)
A1——螺栓底部段的當(dāng)量面積(mm2)
L2——螺栓中間段的當(dāng)量長度(mm)
A2——螺栓中間段的當(dāng)量面積(mm2)
L3——螺栓頭部段的當(dāng)量長度(mm)
A3——螺栓頭部段的當(dāng)量面積(mm2)
根據(jù)西屋和ENSA的報告、材料的彈性理論以及螺栓設(shè)計圖紙,得到以下數(shù)據(jù):
F=97580N E=204800MPa
L1=32.15mm A1=346mm2
L2=81.2mm A1=280mm2
L3=21.4mm A3=346mm2
代入上述公式:
計算得到ΔL≈0.21mm??紤]到殘余伸長量5%左右的誤差范圍,手孔螺栓殘余伸長量計算值為0.21±0.01mm。
同時出于安全考慮(避免螺栓拉伸過長,損壞螺栓),設(shè)計院結(jié)合螺栓屈服強度,給出了螺栓峰值伸長量參考值(≤0.34mm)和殘余伸長量參考值(≤0.27mm)。
3 蒸汽發(fā)生器手孔螺栓改造試驗
3.1 螺栓改造試驗
3.1.1 伸長量與泵油壓之間的對應(yīng)關(guān)系確定。手孔螺栓改造后,采用整體式螺栓拉伸機拉伸螺栓進(jìn)行手孔開、關(guān)操作。由于螺栓拉伸機是通過油泵升壓帶動拉伸器油缸,將螺栓拉伸至一定伸長量,螺栓的伸長量大小直接由泵油壓的大小來控制,故需要確定伸長量與泵油壓之間的對應(yīng)關(guān)系。
拉伸試驗在模擬體上進(jìn)行,以確定伸長量與泵油壓之間的對應(yīng)關(guān)系。試驗分兩步進(jìn)行:試驗A、試驗B。
第一,試驗A:螺栓拉伸過程中伸長量與泵油壓之間的對應(yīng)關(guān)系確定。
試驗采用8套螺栓,用數(shù)顯百分表對其中兩個對稱螺栓的伸長量進(jìn)行對比測量,在每個壓力平臺進(jìn)行讀數(shù)記錄伸長量。兩個螺栓的測量數(shù)據(jù):2#螺栓在1200bar的伸長量為0.30mm;7#螺栓在1200bar的伸長量為0.29mm。
第二,試驗B:螺栓殘余伸長量與泵油壓之間的對應(yīng)關(guān)系確定。
試驗采用8套螺栓,在每個壓力平臺卸壓后用數(shù)顯深度千分尺測量伸長量,拉伸后不針對殘余拉伸量進(jìn)行調(diào)整。
試驗分5次拉伸,每次拉伸后卸壓測量殘余伸長量。最終得到1#~8#螺栓的殘余伸長量在0.190~0.215mm之間。
通過以上試驗,得出結(jié)論如下:(1)在1200bar時,螺栓伸長量大約在0.30mm,該值未超過螺栓峰值伸長量0.34mm,故拉伸過程中,油壓不應(yīng)超過1200bar,否則就有可能破壞螺栓,故拉伸前需將泵最高油壓設(shè)置在1200bar;(2)要控制螺栓殘余伸長量在0.21±0.01mm范圍內(nèi),油泵需升壓至在1000bar左右。
3.1.2 水壓試驗。蒸汽發(fā)生器手孔螺栓改造是一項非常重要的改造。為了確保萬無一失,我們在模擬體上進(jìn)行了常溫下的水壓試驗,以驗證螺栓殘余伸長量在滿足設(shè)計計算值要求的情況下,能保證手孔密封。
按照試驗B的試驗程序?qū)β菟ㄟM(jìn)行拉伸,計算殘余伸長量。對于未滿足要求的螺栓,再次安裝螺栓拉伸機進(jìn)行升壓調(diào)整,使所有螺栓的殘余伸長量滿足要求。
手孔螺栓拉伸好后,對手孔模擬體進(jìn)行充水、排氣、打壓。打壓過程中,升壓速率<0.4MPa/min,在各壓力平臺(工作壓力6.7MPa、設(shè)計壓力8.6MPa、1.1倍設(shè)計壓力9.4MPa、1.25倍設(shè)計壓力10.7MPa、1.5倍設(shè)計壓力12.9MPa)進(jìn)行了保壓檢查,保壓時間為10min,檢查密封面無泄漏,拆卸后墊片無問題。
試驗結(jié)果表明,在螺栓殘余拉伸量滿足要求的情況下,手孔在正常運行壓力以及水壓試驗工況下,密封沒有問題。
3.2 螺栓備件拉伸試驗
每次停堆換料大修,一般只開啟兩臺蒸汽發(fā)生器的8個手孔,故先對8個手孔實施螺栓改造。實施8個手孔的螺栓改造,共需64套螺栓備件。拉伸試驗必要性:
3.2.1 手孔螺栓備件為國內(nèi)某廠家制造提供,出廠前未做相關(guān)拉伸試驗,沒有螺栓拉伸的基礎(chǔ)數(shù)據(jù),需要對拉伸試驗做一個全面的情況了解。
3.2.2 手孔螺栓備件存在個體差異性,殘余伸長量可能不一樣,為保證每個手孔的8顆螺栓承載預(yù)緊力均勻,螺栓差異應(yīng)盡量小,需要通過拉伸試驗掌握差異性情況并進(jìn)行調(diào)整。
3.2.3 手孔螺栓完整性與核安全相關(guān),一旦服役后不能隨便互換、更換,需要通過拉伸試驗對每套螺栓標(biāo)識編號,現(xiàn)場安裝時對應(yīng)安裝,做好役前準(zhǔn)備。
3.2.4 停堆換料大修期間,手孔位置的環(huán)境劑量較高,現(xiàn)場實施時盡量避免長時間作業(yè),以減少作業(yè)人員輻照劑量。需要通過拉伸試驗做好前期準(zhǔn)備,試驗數(shù)據(jù)可作為參考。
拉伸試驗安排在EF5車間進(jìn)行,將64套螺栓備件隨機分成8組(A-H),按照A1-A8對每套螺栓進(jìn)行標(biāo)識編號。每次試驗,安裝一組螺栓,按照前面試驗B的試驗程序進(jìn)行拉伸試驗,記錄每個壓力平臺的伸長量,計算殘余伸長量,不重新升壓進(jìn)行調(diào)整。比較每組內(nèi)8顆螺栓的殘余伸長量,挑選出差異較大的,與其他組進(jìn)行調(diào)整或者更換。通過試驗,將每組螺栓的最終殘余拉伸量都調(diào)整到比較均勻的水平。
4 結(jié)語
以上敘述了蒸汽發(fā)生器手孔螺栓改造從設(shè)計到試驗的全過程。整個過程中,工作人員開動腦筋、克服種種困難,最終保證了手孔螺栓改造的順利實施。
在改造過程中,工作人員設(shè)計并做了各項試驗,有力地驗證了各項設(shè)計計算值,確保了改造的順利實施。這些試驗值得繼續(xù)推行和推廣。同時在改造過程中,也發(fā)現(xiàn)很多不足,后續(xù)需要改進(jìn)。
4.1 經(jīng)驗反饋
4.1.1 螺栓改造試驗確定了螺栓伸長量與泵油壓之間的對應(yīng)關(guān)系,為后續(xù)操作規(guī)程的編制提供了理論依據(jù)。
4.1.2 水壓試驗進(jìn)一步驗證了螺栓殘余伸長量的設(shè)計計算值,為后續(xù)手孔改造的現(xiàn)場實施提供了安全保證。
4.1.3 螺栓備件拉伸試驗減小了每組的螺栓差異性,確保了每個手孔上螺栓殘余伸長量的基本一致,保證了均勻的預(yù)緊力。同時對每套螺栓進(jìn)行了標(biāo)識編號,在現(xiàn)場實施時與每個手孔位置一一對應(yīng)安裝,方便了后續(xù)檢修以及役檢的跟蹤。該試驗將在后續(xù)改造中繼續(xù)推行實施。
4.1.4 測量表座與螺栓端部不匹配,使得測量表無法安裝固定在螺栓端部進(jìn)行實時伸長量自動測量讀數(shù)。故采用數(shù)顯深度千分尺靠人工測量,測量時需將螺栓拉伸機拆掉。由于拉伸分幾次進(jìn)行,所以每次測量伸長量時都需拆裝螺栓拉伸機一次,測量效率低,耗時耗力,作業(yè)人員所受輻照劑量偏大。
4.2 后續(xù)改進(jìn)建議
針對以上經(jīng)驗反饋的不足,在后續(xù)手孔繼續(xù)改造以及手孔檢修中,需考慮改進(jìn)測量裝置。
聯(lián)系螺栓拉伸機廠家對測量表座進(jìn)行重新設(shè)計改進(jìn),使測量表能夠安裝固定在螺栓端部進(jìn)行自動測量讀數(shù),以提高測量效率,優(yōu)化作業(yè)人員受輻照劑量。
參考文獻(xiàn)
[1] Vertical Steam Generator Instructions for Qinshan Joint Venture Corporation,Technical Manual No.TM 1440-C374[S].Westinghouse Electric Company,1999.
[2] 蒸汽發(fā)生器手孔改造后應(yīng)力分析[S].中國核動力研究設(shè)計院,2004.
[3] 關(guān)于1#、2#機組蒸汽發(fā)生器手孔改造螺栓拉伸值計算的回復(fù)[S].中國核動力研究設(shè)計院,2009.
[4] 關(guān)于1&2機組蒸汽發(fā)生器手孔、檢查孔螺栓改造項目問題的回復(fù)[S].中國核動力研究設(shè)計院,2010.
[5] 核電廠核島機械設(shè)備在役檢查規(guī)則(RSE-M)(1997版)[S].核工業(yè)第二研究設(shè)計院,2007.
(責(zé)任編輯:黃銀芳)