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      UASB反應(yīng)器工程運行參數(shù)控制研究

      2016-05-30 15:34:39曾航
      關(guān)鍵詞:顆?;?/a>水力反應(yīng)器

      曾航

      米粉是生活中常用的食材之一,生產(chǎn)米粉的主材大米淀粉通常采用濕法工藝生產(chǎn)。在生產(chǎn)過程中,每處理1000kg大米要排出綜合廢水8.2 m3~8.5m3,廢水的一般組成為總糖0. 3%~0. 7%,粗蛋白2.1%,固形物5%~10%,粗纖維2%~3%,脂肪酸0 .1%~0. 3%。

      利用重力場對不同密度物質(zhì)作用的差異,有人發(fā)明了三相分離器,使活性污泥停留時間與廢水停留時間分離,形成了上流式厭氧污泥床(UASB)反應(yīng)器的雛型。

      由于運行費用低,UASB反應(yīng)器仍是目前廣泛應(yīng)用的生物處理高濃度有機廢水的方法,但影響生物馴化和生長的因素較多,特別是接種了好氧消化污泥的反應(yīng)器啟動時間長、運行不穩(wěn)定。

      本文結(jié)合實際工程分析總結(jié)了反應(yīng)器的啟動規(guī)律,以期為該類廢水的處理提供借鑒。

      一、水質(zhì)與水量

      某米粉廠年產(chǎn)淀粉達(dá)13萬噸,廢水綜合指標(biāo)均大大超出環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)要求,水質(zhì)特性見表1。

      二、廢水處理工藝

      厭氧工藝處理高濃度有機廢水時,雖然處理效率高、運行穩(wěn)定、能耗低,但單純利用厭氧工藝不易實現(xiàn)廢水的達(dá)標(biāo)排放。因此,根據(jù)同行業(yè)廢水處理現(xiàn)狀和處理技術(shù)的成熟度,我建議選擇UASB與SBR(序批式活性污泥法)相結(jié)合的處理工藝。如圖1所示,本淀粉處理工藝中設(shè)UASB兩座,有效容積為1085m3。

      三、UASB反應(yīng)器的啟動

      UASB反應(yīng)器的接種污泥取自城市污水處理廠中的絮狀消化污泥。

      1.污泥馴化期

      污泥投加完畢后,加入稀釋后的淀粉廢水浸泡,淀粉生產(chǎn)廢水呈酸性,處理過程中會抑制甲烷菌,因此啟動前需將pH值調(diào)整在6~7.2之間為宜,以污泥負(fù)荷0.06kgCOD/kgVSS.d啟動,并采用1∶0.5回流,進水方式為連續(xù)進水。當(dāng)出水溶解性COD去除率達(dá)80%時,逐漸增加進水量直至污泥負(fù)荷達(dá)到0.25 kgCOD/kgVSS.d。

      2.提高負(fù)荷期

      通過逐步增加進水量提高容積負(fù)荷。容積負(fù)荷提高的條件是,COD去除率超過80%,且出水VFA低于300mg/L。采取增加回流保證上升流速在0.5m/h條件下,一是可以提高進水pH值,二是可以防止溝流現(xiàn)象,改善混合效果,反應(yīng)器的選擇壓增加較快,致使部分沉降性能差的絮狀污泥及質(zhì)輕片狀顆粒污泥被沖出反應(yīng)器。

      3.穩(wěn)定運行期

      反應(yīng)器內(nèi)0.6mm~1.4mm的顆粒污泥占70%,抗沖擊能力大大增強,產(chǎn)氣量和出水指標(biāo)比較穩(wěn)定,此時反應(yīng)器出水COD僅為200mg/l~450mg/l,COD去除率達(dá)90%以上。

      四、反應(yīng)器啟動過程中的影響因素及控制

      1.污泥接種量

      中溫型UASB反應(yīng)器的污泥接種量一般是10 kgVSS/m3~15kgVSS/m3,接種污泥量過低會造成初始污泥負(fù)荷過高,降低運行的穩(wěn)定性,一旦控制不當(dāng)便會造成反應(yīng)器的酸化。較多的接種菌液雖然可縮短啟動所需的時間,但過多的接種污泥量會增加污泥費用,種泥的VSS/SS也不宜過高,否則易造成菌種大量流失。

      2.pH值

      UASB反應(yīng)器內(nèi)最佳的pH值范圍為6.8~7.2, 本次工程試驗進水pH值對COD去除率的影響結(jié)果如圖2所示,說明在1∶0.5回流的情況下,進水pH值大于6.4最佳。

      工程上多采用投加生石灰的方法調(diào)節(jié)pH值, 但此方法容易造成顆粒污泥鈣化,長期運行可能會堵塞布水管,使得UASB反應(yīng)器無法正常運行,且會增加投資及運行費用。

      本工程試驗采用出水回流的方法,用出水堿度調(diào)節(jié)反應(yīng)器內(nèi)的pH值,雖然進水pH值有波動,但并未影響反應(yīng)器的正常運行。

      3.進水濃度

      在實驗室條件下,普遍認(rèn)為當(dāng)進水COD濃度在1000mg/l~5000mg/l之間易實現(xiàn)反應(yīng)器的快速啟動。根據(jù)實驗,在保證不超過負(fù)荷及混合效果良好的情況下,進水濃度可達(dá)到8000mg/l~10000mg/l。

      同時還應(yīng)注意盡量避免由于進水形成的波動而造成細(xì)菌生長環(huán)境的改變。進水濃度過低時,易造成營養(yǎng)不足;過高時容易導(dǎo)致反應(yīng)器的酸化,影響反應(yīng)器的穩(wěn)定運行。

      本工程試驗采用好氧出水回流的方法稀釋淀粉廢水,使反應(yīng)器的進水濃度維持在3000mg/l~4000mg/l之間,實現(xiàn)了生產(chǎn)性UASB的快速啟動及污泥的顆?;?/p>

      4.有機負(fù)荷與水力負(fù)荷

      為改善污泥顆粒的沉降性和抗沖擊能力,控制反應(yīng)器中的水力負(fù)荷及污泥負(fù)荷是最有效的手段,因為這樣能在有機負(fù)荷、水力負(fù)荷和顆粒污泥的粒徑之間達(dá)到動態(tài)平衡。

      在此次生產(chǎn)性試驗中,始終保持一定量的好氧出水回流來增加水力剪切力,且在顆粒污泥成熟期,保證反應(yīng)器上升流速在0.5m/h以上,改善了污泥的形態(tài)及菌類組成,加快了污泥顆?;俣?。

      五、結(jié)論

      通過以上運行結(jié)果的分析得出如下結(jié)論。

      1.顆粒污泥成熟后,UASB反應(yīng)器可在6kgCOD/m3.d~10kgCOD/m3.d容積負(fù)荷下穩(wěn)定運行;出水COD僅為200 mg/L ~450mg/L,其COD去除率高達(dá)90%以上。

      2.可通過反應(yīng)器出水回流調(diào)節(jié)pH值至適宜的范圍內(nèi),節(jié)省了因投加生石灰調(diào)節(jié)pH值帶來的投資和運行費用。

      3.控制反應(yīng)器中的水力負(fù)荷及污泥負(fù)荷是控制污泥顆粒化的有效手段。

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