張 偉 徐 健
(1.山東鋼鐵股份有限公司;2.濟南鋼城礦業(yè)有限公司)
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某選礦車間一期磨礦
—分級作業(yè)流程的改造
張偉1徐健2
(1.山東鋼鐵股份有限公司;2.濟南鋼城礦業(yè)有限公司)
摘要濟南某礦業(yè)公司選礦車間一期磨礦—分級作業(yè)球磨機處理能力僅25 t/h,遠低于二期的40 t/h,同時螺旋分級機返砂比高達1 217%,返砂率僅10%。為提高球磨機處理能力,改善分級效果,對一期磨礦—分級作業(yè)進行改造。通過增加分級效率高、返砂比低的水力旋流器和安裝配套的上料泵及管道對一期球磨產(chǎn)品進行分級,確定合適的設(shè)備型號和安裝方案后,一期球磨機處理能力提高到30 t/h,返砂比降低至220%,同時可實現(xiàn)水力旋流器和螺旋分級機單獨、并聯(lián)和串聯(lián)使用的靈活切換,達到降低球磨機能耗、提高磨礦—分級作業(yè)指標(biāo)的目的,有利于礦業(yè)公司能耗的降低和經(jīng)濟效益的提高。
關(guān)鍵詞球磨—分級水力旋流器返砂比
球磨機是選礦生產(chǎn)中的主要設(shè)備,其經(jīng)濟運行指標(biāo)的優(yōu)劣直接決定著磨礦—分級作業(yè)水平的高低。濟南鋼城礦業(yè)有限公司選礦車間一期和二期選礦系統(tǒng)分別于1993年和1998年投入生產(chǎn),承擔(dān)著全部井下自產(chǎn)礦石的加工任務(wù)。兩期系統(tǒng)對應(yīng)的磨礦—分級作業(yè)球磨機型號分別為MQG2721、MQG2728,球磨機長度分別為2 100,2 800 mm,配備的電機型號相同,功率均為280 kW。實際生產(chǎn)中,一、二期球磨機處理能力分別約25,40 t/h,一期球磨機的處理能力明顯偏低,制約著整個選礦廠生產(chǎn)指標(biāo)和產(chǎn)能的提高。為提升一期磨礦—分級作業(yè)經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo),實現(xiàn)降低能耗生產(chǎn),對其進行改造。
1存在問題
對一期和二期磨礦—分級作業(yè)指標(biāo)進行分析,結(jié)果分別見表1、表2。
表1一期磨礦—分級作業(yè)指標(biāo)
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在相同給礦條件下,若一期磨礦—分級作業(yè)分級機溢流細度與二期相同,根據(jù)球磨機處理量與其長度成正比的關(guān)系,按二期球磨機處理能力40 t/h計算可知,一期球磨機處理能力可達到 30 t/h。由表1、表2對比可知,一期球磨—分級作業(yè)分級機溢流細度大、返砂比高、分級效率低是導(dǎo)致其處理能力低于理論處理能力的主要原因。
表2二期磨礦—分級作業(yè)指標(biāo)
%
2改進措施
增加分級效率高、返砂比低的水力旋流器對一期球磨產(chǎn)品進行分級,同時配套安裝水力旋流器上料泵及管道。
2.1水力旋流器選型
球磨機給礦細度-0.074 mm 10%,作業(yè)改進后要求溢流細度-0.074 mm 55%,處理能力30 t/h,返砂比300%,物料平衡參數(shù)計算結(jié)果見表3。
表3 物料平衡參數(shù)表
將表3結(jié)果與水力旋流器生產(chǎn)廠家的型號參數(shù)對照,確定選擇型號為FX400-GT-P水力旋流器,主要參數(shù):進料體積流量102.7 m3/h,給料壓力0.06~0.10 MPa,單臺處理量90~120 m3/h。
2.2上料泵選型
上料泵的性能是旋流器能否發(fā)揮最大作用的關(guān)鍵。根據(jù)旋流器的礦漿流量、濃度等,選取上料泵流量為120 m3/h。根據(jù)安裝位置、管道長度和高差要求,確定上料泵揚程余量為15 m。
2.3安裝方案
在主廠房內(nèi)進行磨礦—分級作業(yè)的改造。將水力旋流器安裝在一期球磨機給料機頭右上方,制作旋流器支架、溢流箱、排礦箱。水力旋流器沉砂自流至球磨機進料端口,溢流通過管道自流至一期分級機溢流池。
水力旋流器上料泵安裝在一期分級機給料口下側(cè),進礦管道與分級機槽體下部連接,在管道上安裝控制閥門。為方便工藝切換,防止上料泵吸空,可在分級機槽體下部修建緩沖箱,上料泵進礦管道與緩沖箱相連。
為防止碎鋼球及大顆粒堵塞上料泵及旋流器,安裝球磨機排礦轉(zhuǎn)篩,控制篩孔尺寸。
2.4操作要點
(1)單獨使用水力旋流器時將現(xiàn)分級機雙螺旋提起,分級機槽體起到緩沖池的作用。
(2)單獨使用旋流器未實現(xiàn)目的時,將分級機螺旋落至底部,使分級機與旋流器并聯(lián),二者同時作業(yè)。
(3)當(dāng)原礦嵌布粒度較細、一段磨礦難以實現(xiàn)目的礦物單體解離時,關(guān)閉上料泵入口,將現(xiàn)分級機溢流槽單獨安裝在上料泵進料管道,使分級機溢流由旋流器再次分級,實現(xiàn)二者串聯(lián)使用,但會降低球磨機的處理能力。
3改造效果與經(jīng)濟效益
3.1改造效果
改進措施實施后,一期磨礦—分級作業(yè)球磨機處理能力達到30 t/h,溢流-0.074 mm粒級含量超過60%,返砂比220%,給后續(xù)浮選創(chuàng)造了良好的條件。
3.2經(jīng)濟效益
改造方案中主要設(shè)備為旋流器2臺、上料泵2臺,輔助材料為鋼塑復(fù)合管及部分鋼材,不需要另建廠房和安裝吊裝設(shè)備,總投資費用不超過35萬元。
改造后,一期磨礦—分級作業(yè)處理能力提高了5 t/h,按每月22個工作日計,在沒有設(shè)備出現(xiàn)故障停機的前提下,每月可以提前1.8 d完成任務(wù)。一期球磨機全年開機時間減少636 h,降低電費約 30萬元/a,大大提高了一期球磨機對礦石的適應(yīng)能力,同時避免了因作業(yè)欠產(chǎn)而使工人被動加班的現(xiàn)象,降低了勞動強度和人力成本,具有顯著的經(jīng)濟效益。
4結(jié)論
濟南某礦業(yè)公司選礦車間一期選礦系統(tǒng)磨礦—分級作業(yè)通過增加2臺水力旋流器和安裝配套的上料泵及管道進行流程改造,其中旋流器型號為FX400-GT-P,上料泵流量為120 m3/h,揚程余量15 m。安裝實施后,一期磨礦—分級作業(yè)球磨機處理能力達到30 t/h,溢流-0.074 mm超過60%,返砂比220%,提高了一期球磨機的處理能力,改善了磨礦—分級作業(yè)指標(biāo)。同時實現(xiàn)了水力旋流器和螺旋分級機單獨、并聯(lián)、串聯(lián)3種工作方式的靈活切換和有效組合,使該磨礦—分級作業(yè)對礦石的適應(yīng)性大大提高,也降低了人力成本,提高了選礦車間的產(chǎn)能和經(jīng)濟效益。
(收稿日期2015-01-15)
張偉(1971—),男,工程師,250101 山東省濟南市歷城區(qū)工業(yè)北路21號。