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      綜放工作面采空區(qū)自然發(fā)火防治

      2016-06-18 07:03:40薛洪得烏魯木齊環(huán)鵬有限公司礦業(yè)分公司二井田煤礦
      大陸橋視野 2016年8期
      關鍵詞:綜放工作面采空區(qū)

      薛洪得/烏魯木齊環(huán)鵬有限公司礦業(yè)分公司二井田煤礦

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      綜放工作面采空區(qū)自然發(fā)火防治

      薛洪得/烏魯木齊環(huán)鵬有限公司礦業(yè)分公司二井田煤礦

      【摘 要】二井田煤礦1403綜放工作面所在4煤層具有自燃傾向性,工作面及上隅角發(fā)生瓦斯超限問題,為避免形成自然發(fā)火事故,運用注氮及噴灑阻化劑措施防滅火,并取得了良好的技術經濟效益,實現了1403綜放工作面的安全回采。

      【關鍵詞】綜放工作面;采空區(qū);自然發(fā)火;防滅火

      1.概況

      二井田煤礦現主要開采煤層為4煤,煤層有自燃傾向性,自然傾向性等級為Ⅱ類自然發(fā)火期為5~ 6個月?,F正在回采的1403工作面采用綜采放頂煤開采方式,煤層平均厚度為10.5m,平均傾斜長度90m,平均走向長度1130 m,容重為1.4 t/m3。

      1403綜放工作面所在采區(qū)采用抽出式通風方法,工作面采用“U”型通風方式。礦井開采方式、放煤工藝以及煤層賦存條件的影響,放煤后采空區(qū)的遺煤量較大,且煤層本身具有自燃傾向性,使處于氧化自燃帶的遺煤氧化后產生CO;同時礦井采用負壓通風,采空區(qū)漏風造成CO涌出,使工作面CO與瓦斯?jié)舛瘸瑯?,對工作面的安全生產造成了嚴重影響[1,2]。

      2.工作面煤層自然發(fā)火情況分析

      1403綜放工作面采2.5m,采放比為1:3,采用單輪順序放頂煤。放煤未見矸石停放,致使采空區(qū)過多殘煤,同時煤體具有自然傾向性,為煤體自燃提供了可燃物。工作面兩端頭大多采用不放煤來提高端頭巷道圍巖的穩(wěn)定性,在采空區(qū)邊緣殘留較多殘煤,此時更容易產生熱量積聚,熱量不容易擴散發(fā)生自燃現象。

      該煤層自燃期自燃發(fā)火期較短,5 ~ 6個月,當工作面發(fā)生漏風時,新鮮風流為煤體自燃提供了氧氣條件。

      3.防滅火方案的確定

      根據1403綜放工作面實際情況,采用向采空區(qū)注入氮氣方法來防治采空區(qū)自然發(fā)火為主,同時采取減少工作面漏風的措施保證工作面的安全回采[3,4]。

      氮氣為惰性氣體,向采空區(qū)內注入的氮氣后降低了氧氣濃度,溫度較低的氮氣吸收了煤體自然發(fā)熱的熱量,減緩了煤體升溫的速度。同時修建各種密封設施防治漏風,減少漏風量,增加工作面采空區(qū)空氣的滯留時間,減少采空區(qū)氧氣含量,尤其是容易產生瓦斯積聚的工作面上隅角的管理。

      3.1參數的確定

      注氮量按噸煤注氮量計算:

      式中 QN——注氮流量 m3/min;

      A—年產量,t;

      K—工作面回采率,取97%。

      采用制氮機產氮量為300m3/h,為5m3/min,制氮機的壓力為6 MPa,管路輸出端的壓力為6 MPa,制氮機滿足要求。

      輸氮管路安裝線路為,制氮機房、主平硐、運輸石門、采區(qū)進風巷,進風巷接到工作面下出口采空區(qū),管路總長度1482 m,管路直徑150 mm。

      圖1 注氮管路示意圖

      3.2工作面注氮安全措施

      (1)注氮方式采用開放式注氮方式,注氮方法采用不間斷注氮方法。

      (2)注氮機及1403工作面進風巷及以外的注氮管路由機電工區(qū)維護,注氮機及注氮管路必須保持完好,保證注氮機及注氮管路能隨時投入使用,同時并保證回采過程中保證管路的完好。

      (3)由通風工區(qū)每天安排人員對綜放工作面回風巷一氧化碳濃度進行檢測,當工作面回風流中監(jiān)測出一氧化碳或有自燃征兆時,及時將進風巷注氮管路埋入采空區(qū),當埋管深度達到28m時,開始向采空區(qū)注入氮氣。

      (4)向采空區(qū)注入氮氣后,通風工區(qū)每天安排人員對輸氮管路氮氣進、出氣端的氮氣濃度、流量及壓力進行檢測,氮氣濃度不得低于97%,氮氣出口端壓力不得低于5 MPa。

      (5)注氮期間,由通風工區(qū)安排人員每天對工作面回風巷的氣體情況進行檢查,檢查CH4、CO2、CO、空氣溫度、氧氣濃度及氮氣濃度?;仫L流中的一氧化碳濃度不得大于24 ppm,回風流中的溫度不得超過26℃,氧氣濃度不得低于20%。

      3.3輔助防滅火措施

      在1403采空區(qū)、工作面上下出口、上隅角采用噴霧泵噴灑阻化劑(濃度為10%的氯化鈣)阻止采空區(qū)遺煤氧化,有利于預防自燃發(fā)火。

      灑阻化劑量的計算:

      式中 V—日噴灑量,m3/d;

      K1—加量系數,取1.2;

      K2—每噸煤噴灑氣霧量,濃度為10%時,為0.02 m3/t;

      D—工作面丟煤率,取3%;

      R—煤的容重:1.40 t/m3;

      A—日產量:3000噸;

      R—轉化率,取90%。

      在正常推采情況下,每天應灑氯化鈣240Kg。工作面回風巷需保證有3天的用量,即回風巷附近有不少于0.72噸的氯化鈣,當氯化鈣少于0.72噸時,必須及時進行補充,不得影響工作面正常推采。工作面灑氯化鈣時,灑在上隅角采空區(qū)及上隅角往下20m的工作面,每天噴灑量不少于0.24噸。氯化鈣溶液配好后,用噴霧泵噴灑于整過工作面支架之間及支架后尾梁。

      3.4實施效果

      在工作面采用上述技術措施后,為了檢測該方案實施效果,對工作面瓦斯一氧化碳及瓦斯?jié)舛冗M行了采樣分析,注氮氣后,工作面一氧化碳濃度迅速降低且有維持穩(wěn)定的趨勢,如圖2所示。同時工作面上隅角未發(fā)生瓦斯積聚現象。

      圖2 防滅火技術實施后一氧化碳濃度監(jiān)測統(tǒng)計

      4.結語

      (1)綜采放頂煤采空區(qū)遺煤較多時,破碎煤體容易產生熱量積聚,且煤層具有沖擊傾向性時,采空區(qū)容易發(fā)生自然發(fā)火災害,尤其是加強工作面兩端頭防滅火工作。

      (2)注氮減少了采空區(qū)氮氣含量,噴灑阻化劑減少了煤與氧氣的接觸面積,結合工作面生產實際,對注氮量、阻化劑用量及工藝措施進行了合理的設計,上下隅角沒有出現一氧化碳超限現象,工作面沒有發(fā)生自然發(fā)火現象。

      (3)針對二井田煤礦煤層地質及開采條件,采取注氮、噴灑阻化劑措施,保證了1403綜放工作面的安全回采,取得了良好的防滅火效果。

      參考文獻:

      [1] 王省身,張國樞.礦井火災防治[M].徐州:中國礦業(yè)大學出版社,1990.

      [2] 劉永山,張德志.馮記溝煤礦1415工作面均壓防滅火技術的應用[J].煤礦安全,2010(3):36-39.

      [3] 孫忠強,艾琳琳,石巖.采空區(qū)火災預警及防治技術[J].煤炭工程,2010(3): 53-55.

      [4] 吳洪峰,王英明,孫書林.和協(xié)煤礦14030采煤工作面防滅火治理技術 [J].煤炭工程,2009(10):72-73.

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