馬仲君楊 芳
(1.西安石油大學石油工程學院,陜西 西安 710065;2.中國石油長慶油田分公司第三采氣廠,內蒙古 烏審旗 017300)
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連續(xù)油管在蘇里格氣田的應用效果分析
馬仲君1楊芳2
(1.西安石油大學石油工程學院,陜西西安710065;2.中國石油長慶油田分公司第三采氣廠,內蒙古烏審旗017300)
摘要蘇里格氣田是典型低滲低壓低豐度巖性氣藏,單井產量低。氣田開發(fā)中,當投產進入中后期,由于氣井井內積液增加、壓力減小、氣井產液量上升等問題,導致產量有可能無法滿足生產需求。為了有效避免或減緩水進,減少井底積液,提高氣井攜液能力,結合蘇里格氣田井筒實際情況,使用38.1 mm連續(xù)油管并進行分析評價,結果表明,使用速度管平均套壓降低了5.2 MPa,平均日產氣量增加了9 050 m3。
關鍵詞蘇里格氣田連續(xù)油管排水采氣
修訂回稿日期:2016-01-01
蘇里格氣藏作為代表性的低壓、低滲透、低孔和低產的氣藏,儲層的埋藏深度大約在3~3.8 km。氣井投產初期效益普遍很好,但是當投產上9~10 a,氣井的產量就小于4 960 m3/d,而且會有產量大約在0.065 m3/d左右的地層水隨氣體一起產出。隨著投產的持續(xù)進行,井內流壓和產量都相應減小,井內氣體的動能很小,無法將井內積液及時排出井筒,經過一段時間后井內積液越來越多,導致井底回壓越來越高,對應的產量也越來越小。而壓井液會破壞地層原有結構,常規(guī)的壓井替換投產管柱時會引起氣井失穩(wěn),但在原有管柱內如果加上小徑連續(xù)油管投產,就可將井筒積液有效地排到井外,提高單井的采收率。由于壓井會部分地破壞儲層,所以減小了因起管柱而造成油管出現(xiàn)斷脫現(xiàn)象的風險。因此,通過研究國內外的速度管柱在排水采氣方面的技術,并考慮該區(qū)氣田的地質現(xiàn)象以及井所處的環(huán)境,做了很多類似的試驗,取得了明顯效果[1-4]。
1.1氣藏巖性圈閉、地層低滲透特征是氣水聚集的主要控制因素
砂體是影響蘇里格氣體成藏的主要因素。該區(qū)北部主要是巖屑砂巖,孔隙度和滲透率普遍差,同時包含大量的水??紫栋l(fā)育主要是由砂巖的初始成分及巖石本身的形成機理決定的。在蘇里格氣田,巖石自身孔隙度小、滲透率低的主要原因是早期的壓實作用。
就蘇里格氣田的形成而言,氣驅水程度和地層孔、滲透情況有直接的關系。地層水在較致密、低滲透儲層中的流動率非常小。如果驅替、擴散同時進行,地層水很容易被暫時性的封鎖在低滲透率的砂巖中。蘇里格氣田盒8段就是由于該原因形成了大量殘余可動水的分布區(qū)。
1.2河流相的非均質砂體含有大量的地層水
盒8段的沉積體系為河流相,在河流的流動過程中不斷形成了許多的單砂體,所以砂體在橫、縱方向上是不連續(xù)的,具有很強的非均質性。盒8段砂體是不連續(xù)的,且呈透鏡狀分布,同時儲層由泥巖包圍著,由于低滲透砂泥巖的阻擋作用,和砂體一塊沉積的地層水被束縛在儲集層孔隙中。這樣不連續(xù)且呈透鏡狀分布的砂體,在同一個層內砂體是不均勻、獨立分布的,因此水砂層受該類砂體的影響,也是不連通、透鏡狀分布的。
1.3氣體聚集成藏過程中的儲集層區(qū)域反轉引起地層水的西部匯集特征
在P和T時期盒8段儲集層呈東低西高的分布勢態(tài)。而在三疊紀末乃至現(xiàn)在,呈現(xiàn)的是東高西低的分布格局,在三疊紀后形成了北高南低的構造特征。考慮該區(qū)構造演化實況對氣藏進行成藏分析,氣體在東部的富集是由東傾向西傾的轉化導致的,單井產量中含水量大是由儲層中的水向西部的運移導致西部有大量的水層[5-6]。
2.1一作業(yè)區(qū)的蘇14-16-33井
在進行實驗之前該井的配產為0.569×104m3,投產時間為2008年,而生產套壓為24.96 MPa,產層為山1段以及盒8段,進行實驗前的準確套壓為7.52 MPa。
而連續(xù)油管在該區(qū)的應用時間為2011年11月29日,開井時的套壓為8.16 MPa,開井后的產量為1.8 ×104m3。到2011年1月31日,開井套壓降到了2.8 MPa,日產量為1.21×104m3。從連續(xù)油管的應用開始,總的增產量為165.836×104m3(圖1)。
圖1 2011-2012年蘇14-16-33井采氣曲線圖
2.2二作業(yè)區(qū)的桃2-8-5井
在進行實驗之前該井的配產為0.57×104m3,生產時間為2009年8月6日,生產套壓為24.79 MPa,生產層位為盒8段,進行實驗前的套壓為11.34 MPa。
而連續(xù)油管在該區(qū)的應用時間為2011年12月18日,開井時的套壓為8.16 MPa,開井后的產量為1.79×104m3,直到2011年1月31日,開井套壓降到了6.36 MPa,日產量降到了1.19×104m3??偟睦塾嬙霎a量為62.929 7×104m3(圖2)。
圖2 2011-2012年桃2-8-5井采氣曲線圖
就氣井排水采氣而言,速度管柱在蘇里格氣田的使用是比較好的,在表1中的所有井都是使用了速度管柱,既降低了套壓也提高了產量,實驗前的平均套壓為9.107 5 MPa,實驗后的平均套壓為3.907 5 MPa,實驗前的平均日產量為4 700 m3,實驗后的平均日產量為13 750 m3。平均套壓降低了5.2 MPa,平均日產氣量增加了9 050 m3,所以速度管柱適合于蘇區(qū)氣田的排水采氣工藝,并能明顯的提高產量。
經由實驗前后的連續(xù)油管的生產制度比較,得出該管柱的排水采氣方針降低了相似氣井的油套壓差,有效排出了井筒積液,有效改善了日產量,保證了穩(wěn)定生產,由此可見,高液面井投產確實需要連續(xù)油管的應用技術。
表1 蘇區(qū)氣田的速度管柱在實驗前后的對比情況表
1)與38.1 mm的速度管柱相比,應用速度管柱對氣井排水采氣,產生的效果是很明顯的,能滿足蘇區(qū)氣井投產中后期的生產需求。
2)速度管柱在蘇區(qū)氣田的應用有效改善了攜液能力,降低了投產后期的成本。
參考文獻
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(編輯:李臻)
文獻標識碼:B
文章編號:2095-1132(2016)02-0047-03
doi:10. 3969/j. issn. 2095-1132. 2016. 02. 012
作者簡介:馬仲君(1989-),碩士研究生,研究方向為油氣田開發(fā)。E-mail:767390460@qq.com。