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      甲醇自動加注技術在輕烴外輸系統(tǒng)的應用

      2016-06-28 16:30:23胡建立大慶油田建設集團有限責任公司工程公司第二工程處
      石油石化節(jié)能 2016年12期
      關鍵詞:輕烴泵房水合物

      胡建立(大慶油田建設集團有限責任公司工程公司第二工程處)

      甲醇自動加注技術在輕烴外輸系統(tǒng)的應用

      胡建立(大慶油田建設集團有限責任公司工程公司第二工程處)

      原油穩(wěn)定裝置生產(chǎn)的輕烴含有部分水,冬季管輸時為防止出現(xiàn)水合物凍堵而加注甲醇。甲醇加注量過多,增加裝置的物耗和能耗。為了解決上述問題,新建了一套甲醇自動加注防凍堵系統(tǒng),通過對輕烴含水量的檢測和輕烴輸送量的綜合計算,適時調(diào)節(jié)甲醇加注量,實現(xiàn)了既不發(fā)生凍堵,又節(jié)能的目的。每年節(jié)約甲醇148 t,節(jié)電4700 kWh,經(jīng)過裝置實際運行檢驗,應用效果良好。

      輕烴輸送;水合物;凍堵;甲醇;自動加注

      原油穩(wěn)定裝置生產(chǎn)的輕烴通常含有0.005%~ 0.01%的游離水,冬季向外輸送時,需要持續(xù)加注甲醇以防止發(fā)生水合物凍堵。甲醇加注量為統(tǒng)一規(guī)定的輕烴輸送量的3%~5‰,每年消耗甲醇較多,約為160~170 t。為解決該問題,真正做到生產(chǎn)裝置的節(jié)能、環(huán)保,需要在原油穩(wěn)定裝置內(nèi)部新建一套甲醇自動加注撬裝系統(tǒng),在裝置外輸輕烴時,自動啟動自適應甲醇加注系統(tǒng),保證裝置的安全平穩(wěn)運行。

      1 輕烴輸送凍堵的成因

      1.1 水合物形成的機理

      當C1~C4的烷烴分子溶于水時,水分子將圍繞著這些烷烴分子定向排列,形成不穩(wěn)定晶核簇,這些不穩(wěn)定簇在水合物生成過程中起著基塊的作用,這段時期是水合物生成的誘導期。不穩(wěn)定晶核簇一旦形成就可以迅速生長聚集形成穩(wěn)定的晶核,這就是水合物的生長階段。如果在該階段輸送的輕烴受到的擾動力、驅(qū)動力較大,作用力越強,水合物生長的速率越快[1]。

      1.2 水合物形成的條件

      原油穩(wěn)定裝置生產(chǎn)的輕烴含有部分C1~C4的烷烴組分,而且含水比較多。輕烴在輸送管道中,當壓力和溫度都達到一定范圍時會形成烴類水合物。烴類水合物的形成條件比較溫和,通常溫度范圍是10℃以下,壓力范圍在3~5 MPa之間。水合物很容易在管道的轉(zhuǎn)彎或者節(jié)流等流體出現(xiàn)擾動處聚集,堵塞輸送管道。水合物生成的臨界溫度見表1。

      表1 水合物生成的臨界溫度

      2 甲醇自動加注技術

      甲醇是一種無色、透明、易燃和有毒的液體,能與水和大多數(shù)有機物相混溶,遇到熱、明火或氧化劑容易著火。反復接觸甲醇蒸氣會導致失明,甚至死亡,有一定的危險性。

      南八原油穩(wěn)定裝置原來的2臺甲醇加注泵在輕烴外輸泵房內(nèi),甲醇泵為容易泄漏的柱塞泵,泄漏的甲醇在泵房內(nèi)聚集,對巡檢的員工有毒害性。本項目的實施,將甲醇自動加注的撬裝系統(tǒng)置于泵房外,應用的隔膜泵是無泄漏泵,平時該撬裝系統(tǒng)的維護量很小,杜絕了員工的中毒風險。

      2.1 加注甲醇防止輕烴發(fā)生水合物凍堵的機理

      防止輕烴輸送時發(fā)生水合物凍堵就必須破壞水合物形成的條件,提高輕烴溫度和改變流體形態(tài)都很難實現(xiàn)。通過加入水合物抑制劑,水合物的生成曲線可移向較低溫度,經(jīng)常采用的水合物抑制劑有甲醇、乙二醇和三甘醇等[2]。在工程上,甲醇是優(yōu)良的熱力學抑制劑,通過向輕烴內(nèi)加注甲醇阻止游離水析出,能夠杜絕烴類水合物的生成。

      2.2 甲醇自動加注系統(tǒng)的工藝技術方案

      在原油穩(wěn)定裝置輕烴外輸泵房外安裝甲醇自動加注撬裝系統(tǒng),甲醇泵的安裝高度低于甲醇儲罐的最低高度。該撬裝系統(tǒng)由2臺變頻電動機驅(qū)動的隔膜計量泵、1套耐低溫的甲醇泵控制PLC和1個變頻電動機動力柜組成。甲醇自動加注系統(tǒng)的出口線安裝手動截止閥和單流閥各1臺,并碰接在原甲醇系統(tǒng)出口管線的單流閥后側(cè),與原系統(tǒng)并聯(lián);甲醇泵入口安裝截止閥和過濾器,出口安裝超壓回流保護。

      在輕烴外輸泵房內(nèi)輕烴外輸泵入口前某一合適位置,安裝在線輕烴含水分析儀一臺,分析儀輸出的輕烴含水信號引入撬裝PLC內(nèi);輕烴外輸質(zhì)量流量計輸出信號引入撬裝PLC,此信號與輕烴含水量信號通過相應的函數(shù)計算出甲醇的加注量和變頻電動機對應的輸入頻率,從而自動調(diào)節(jié)甲醇泵的加注量。改造示意見圖1。

      圖1 甲醇自動加注系統(tǒng)改造示意圖

      2.3 甲醇自動加注系統(tǒng)控制方案

      1)當PLC檢測到環(huán)境溫度不高于10℃時,啟動輸烴加注甲醇程序。

      2)PLC讀入輕烴質(zhì)量流量計和輕烴含水分析儀數(shù)據(jù),計算出輕烴內(nèi)含水總量,通過甲醇水溶液的性質(zhì)計算出理論甲醇加注量。其中,甲醇泵排量和變頻電動機的運行頻率成正比。南八原油穩(wěn)定項目中選擇的甲醇體積分數(shù)為65%,此時對應的凝固點約為-70℃(表2)。

      表2 甲醇水溶液體積比和凝固點對應

      甲醇泵的電動機工作輸入頻率由式(1)計算得出:

      H——電動機輸入頻率,Hz;

      F——輕烴質(zhì)量流量計流量,t/h;

      A——輕烴含水率,%。

      3)甲醇泵的啟停和輕烴外輸泵啟動信號與環(huán)境溫度信號做與運算的輸出相關聯(lián),當結果為真時,甲醇泵自動啟動。

      4)主甲醇泵啟動失敗后自動切換啟動輔助甲醇泵,并輸出報警信號。

      5)輕烴外輸泵停止3 s后,停甲醇泵。

      6)如果輕烴流量或輕烴含水分析儀輸入信號任意一個有故障時,則PLC向主控室DCS上輸出聲光報警,撬裝PLC自動將甲醇加注量控制程序的輸出置為最大值,即PLC控制變頻電動機的頻率為50 Hz,甲醇泵注入量為150 L/h,直到輸入信號正常為止。

      7)如果環(huán)境溫度低于10℃,且輕烴泵處于運行狀態(tài),但是甲醇泵沒有運行,則PLC向DCS輸出報警。

      8)DCS上顯示甲醇自動加注系統(tǒng)甲醇泵的運行狀態(tài)和PLC與DCS通訊是否正常狀態(tài),如果出現(xiàn)PLC與DCS通訊故障,則在DCS上顯示聲光報警,提示必須進行維修。

      (9)如果PLC存在故障,而此時輕烴泵必須啟動,則手動啟動輕烴泵房內(nèi)的備用甲醇泵。

      控制邏輯圖見圖2。

      圖2 甲醇自動加注控制邏輯圖

      2.4 技術應用效果

      甲醇自動加注系統(tǒng)自從2014年在南八原油穩(wěn)定裝置現(xiàn)場應用以來,從未出現(xiàn)過輕烴輸送管線凍堵現(xiàn)象。按照2013年的裝置物耗統(tǒng)計,南八原油穩(wěn)定裝置原來每年需要加注甲醇約160 t,本項目實施后每年只需要加注甲醇12 t左右。每年可節(jié)約甲醇148 t,節(jié)電4700 kWh,直接經(jīng)濟效益20余萬元。

      輕烴內(nèi)加注的甲醇會聚集在丙烷餾分中,過量地加注會導致下游化工裝置催化劑失活,間接經(jīng)濟效益也很大。

      2.5 系統(tǒng)存在的問題

      1)甲醇計量泵對甲醇的計量是開環(huán)的,實際甲醇的加注量是由計算得出,不能直觀反映甲醇加注量。

      2)輕烴輸送管線可能距離很長,當環(huán)境溫度下降,系統(tǒng)開始加注甲醇時,管線里的輕烴有可能形成烴類水合物。

      3 結論

      甲醇自動加注系統(tǒng)運用了輕烴含水率與輕烴外輸流量計算出輕烴含水量,從而計算出需要加注的甲醇量和電動機對應頻率。PLC通過檢測環(huán)境溫度和輕烴泵的運行狀態(tài)自動判斷是否啟動甲醇泵,實現(xiàn)了南八原油穩(wěn)定輕烴管輸時能夠既防止出現(xiàn)水合物凍堵,又可實時調(diào)節(jié)加注量。提高了甲醇加注效率,降低了甲醇的消耗,保障了原油穩(wěn)定裝置及輕烴管網(wǎng)的平穩(wěn)運行。

      [1]李明川,樊栓獅.天然氣水合物形成過程3階段分析【J].可再生能源,2010,28(5):80-83.

      [2]王海霞,陳保東,陳樹軍.輸氣管線中水合物的形成及預防[J].天然氣與石油,2006,24(1):29-32.

      10.3969/j.issn.2095-1493.2016.12.017

      2016-05-27

      (編輯 李珊梅)

      胡建立,工程師,2002年畢業(yè)于佳木斯工學院(機械設備與工藝專業(yè)),從事油田建設方面工作,E-mail:163daqing@163. com,地址:黑龍江省大慶市大慶油田建設集團有限責任工程公司第二工程處,163000。

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