杜佳軍
(神華集團(tuán)循環(huán)流化床技術(shù)研發(fā)中心,太原 030021)
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循環(huán)流化床鍋爐管式空氣預(yù)熱器積灰與漏風(fēng)治理
杜佳軍
(神華集團(tuán)循環(huán)流化床技術(shù)研發(fā)中心,太原030021)
摘要:某電廠循環(huán)流化床鍋爐管式空氣預(yù)熱器存在積灰與漏風(fēng)問(wèn)題,在深入分析設(shè)備結(jié)構(gòu)、燃燒煤種及運(yùn)行狀況后,得出其主要原因?yàn)樵O(shè)備設(shè)計(jì)及安裝質(zhì)量差、暖風(fēng)器運(yùn)行疏水控制不當(dāng)?shù)取Mㄟ^(guò)采取針對(duì)性設(shè)備檢修、技術(shù)改造及引進(jìn)可調(diào)頻高聲強(qiáng)聲波吹灰器及新型吹灰技術(shù)等措施徹底消除了隱患,保證了機(jī)組的長(zhǎng)周期安全、穩(wěn)定、可靠、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
關(guān)鍵詞:循環(huán)流化床鍋爐;管式空預(yù)器;積灰;漏風(fēng);暖風(fēng)器
0前言
空氣預(yù)熱器(以下簡(jiǎn)稱空預(yù)器)是利用鍋爐尾部煙氣的熱量加熱燃料燃燒所需空氣的設(shè)備。目前國(guó)內(nèi)外電站鍋爐采用的空預(yù)器一般可分為管式空預(yù)器和回轉(zhuǎn)式空預(yù)器,由于循環(huán)流化床燃燒技術(shù)煙氣流速低、飛灰顆粒大等特性,使循環(huán)流化床鍋爐大多采用管式空預(yù)器。現(xiàn)階段由于管式空預(yù)器結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不合理、鍋爐燃燒煤種偏差大、冬季暖風(fēng)器設(shè)備投運(yùn)不當(dāng)及吹灰效果差等原因,導(dǎo)致國(guó)內(nèi)多數(shù)循環(huán)流化床鍋爐管式空預(yù)器存在不同程度的積灰與漏風(fēng)問(wèn)題,因此也直接影響了機(jī)組長(zhǎng)周期安全、可靠、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。某電廠近年來(lái)深入研究循環(huán)流化床鍋爐管式空預(yù)器積灰與漏風(fēng)原因,通過(guò)實(shí)施相應(yīng)設(shè)備檢修及技術(shù)改造等措施,徹底解決了存在的問(wèn)題。
1設(shè)備簡(jiǎn)介[1]
某電廠200 MW等級(jí)循環(huán)流化床鍋爐設(shè)計(jì)采用管式空預(yù)器,臥式結(jié)構(gòu),三行程、順列布置,煙氣在管間縱向流動(dòng),空氣在管內(nèi)流動(dòng),一次、二次風(fēng)冷風(fēng)由爐后引入,熱風(fēng)風(fēng)道自爐前引出。因一次、二次風(fēng)風(fēng)壓有較大差別,空預(yù)器管箱分隔成3個(gè)獨(dú)立的通道,一次風(fēng)布置在中央,二次風(fēng)布置在兩側(cè),管箱分為3層??疹A(yù)器尺寸為19 500 mm×7 600 mm×11 110 mm(長(zhǎng)×寬×高),管子規(guī)格為?60 mm×2 mm,長(zhǎng)度L=7.6 m,一次風(fēng)管共12 840根,二次風(fēng)管共14 400根,低溫段采用NS1-3耐腐蝕鋼。空預(yù)器每層設(shè)計(jì)有4臺(tái)對(duì)吹長(zhǎng)伸縮式蒸汽吹灰器,設(shè)計(jì)運(yùn)行方式為1天1次。空預(yù)器結(jié)構(gòu)如圖1所示。
圖1 某電廠鍋爐空預(yù)器設(shè)備結(jié)構(gòu)
2存在的問(wèn)題[2-3]
機(jī)組投產(chǎn)初期鍋爐暖風(fēng)器設(shè)備由于存在頻繁泄漏問(wèn)題而一直未能有效投運(yùn),加之電廠所處地為北方高寒地區(qū),冬季環(huán)境溫度較低,因此空預(yù)器全年近一半運(yùn)行時(shí)間內(nèi)冷端進(jìn)風(fēng)溫度過(guò)低。同時(shí),隨著鍋爐運(yùn)行周期的延長(zhǎng),出現(xiàn)空預(yù)器出口一次風(fēng)加熱效果逐漸降低,二次風(fēng)加熱效果逐漸升高,空預(yù)器煙氣側(cè)差壓逐漸增大等現(xiàn)象,運(yùn)行參數(shù)如圖2、圖3所示。在機(jī)組停機(jī)檢修中發(fā)現(xiàn)空預(yù)器一次風(fēng)一級(jí)管箱出現(xiàn)積灰及腐蝕問(wèn)題,并且二次風(fēng)一級(jí)管箱也出現(xiàn)輕微積灰和腐蝕。此外,機(jī)組運(yùn)行中電廠對(duì)空預(yù)器設(shè)備定期進(jìn)行漏風(fēng)測(cè)試,發(fā)現(xiàn)空預(yù)器漏風(fēng)率隨機(jī)組運(yùn)行周期的延長(zhǎng)而逐漸升高,尤其是在機(jī)組運(yùn)行120 d后,空預(yù)器漏風(fēng)率明顯增大,嚴(yán)重影響機(jī)組安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。為了解決空預(yù)器積灰與漏風(fēng)問(wèn)題,電廠在歷次機(jī)組停機(jī)中均安排了空預(yù)器檢修項(xiàng)目,但由于空預(yù)器管箱空間狹小,人工清理積灰難度大,雖投入大量人力和物力,檢修效果始終不佳。
3原因分析
分析循環(huán)流化床鍋爐管式空預(yù)器積灰主要原因有設(shè)備結(jié)構(gòu)不合理、燃燒煤種偏差大、暖風(fēng)器投運(yùn)不當(dāng)及吹灰器清灰效果差等,這與機(jī)組設(shè)計(jì)、安裝及運(yùn)營(yíng)等多方面都有直接關(guān)系。管式空預(yù)器管箱積灰后,其管子僅能與冷空氣接觸而不能與熱煙氣換熱,因此直接導(dǎo)致了管子金屬壁溫低于酸露點(diǎn)溫度而發(fā)生低溫結(jié)露及腐蝕,最后造成空預(yù)器漏風(fēng)率逐漸增大。由于管式空預(yù)器的積灰與腐蝕是同時(shí)、同步、相輔相成發(fā)生的,因此空預(yù)器設(shè)備積灰越嚴(yán)重,其腐蝕也越大,最終在運(yùn)行過(guò)程中形成惡性循環(huán)而影響鍋爐安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
圖2 #2鍋爐治理前一次、二次風(fēng)加熱溫度
圖3 #2鍋爐治理前空預(yù)器運(yùn)行參數(shù)
該管式空預(yù)器煙氣側(cè)整體設(shè)計(jì)為1個(gè)通道,經(jīng)調(diào)研,其為國(guó)內(nèi)現(xiàn)有循環(huán)流化床鍋爐最大單煙道結(jié)構(gòu)管式空預(yù)器,如一次風(fēng)煙氣側(cè)積灰嚴(yán)重,則二次風(fēng)因煙氣流量增大而增強(qiáng)換熱,所以該型空預(yù)器比新型雙煙道結(jié)構(gòu)管式空預(yù)器更易積灰。該空預(yù)器兩側(cè)二次風(fēng)與中間一次風(fēng)管箱煙氣側(cè)之間各有1處寬度為700 mm自上而下的空檔部分,形成了空預(yù)器煙氣走廊現(xiàn)象,降低了煙氣流速,增加了積灰?guī)茁?。該電廠鍋爐實(shí)際燃燒煤種偏差大(收到基硫分設(shè)計(jì)值為0.37%,實(shí)際值為1.08%),直接導(dǎo)致煙氣酸露點(diǎn)升高約15 ℃,使空預(yù)器更容易發(fā)生低溫結(jié)露、腐蝕及積灰。
電廠鍋爐暖風(fēng)器頻繁泄漏而不能正常投運(yùn)是造成空預(yù)器管箱積灰與漏風(fēng)的重要原因之一。暖風(fēng)器頻繁泄漏主要原因有2方面:一是設(shè)備設(shè)計(jì)及安裝質(zhì)量差,未充分考慮換熱翅片管冷、熱膨脹的問(wèn)題,最終造成翅片管與進(jìn)、出口集箱角焊縫拉裂泄漏;二是暖風(fēng)器運(yùn)行疏水控制不當(dāng),造成運(yùn)行中翅片管冷、熱疲勞損傷泄漏。同時(shí),空預(yù)器蒸汽吹灰器選型不合理,吹灰范圍不能滿足設(shè)備運(yùn)行要求也是積灰的重要原因之一,尤其是中間一次風(fēng)清灰效果差導(dǎo)致積灰嚴(yán)重。此外,吹灰器氣源管路安裝不合理,造成了吹灰蒸汽帶水現(xiàn)象,運(yùn)行吹灰器時(shí)吹損管子而增大了空預(yù)器漏風(fēng)。
4治理措施
4.1一次、二次風(fēng)暖風(fēng)器改造
為了有效解決空預(yù)器冷端進(jìn)風(fēng)溫度過(guò)低問(wèn)題,該電廠在充分調(diào)研熱管、熱風(fēng)再循環(huán)及暖風(fēng)器加熱等技術(shù)基礎(chǔ)上,最終采用了旋轉(zhuǎn)式暖風(fēng)器+自動(dòng)控制疏水方案進(jìn)行設(shè)備改造。其中鍋爐一次、二次風(fēng)進(jìn)風(fēng)風(fēng)道共設(shè)計(jì)4臺(tái)旋轉(zhuǎn)式暖風(fēng)器,每臺(tái)暖風(fēng)器由2片翅片管換熱組組成,暖風(fēng)器換熱組采用并聯(lián)方式運(yùn)行。暖風(fēng)器設(shè)計(jì)時(shí)充分考慮空氣阻力小于250 Pa,疏水溫度在170 ℃左右,疏水端設(shè)計(jì)1路管道至定排擴(kuò)容器,1路管道至排汽裝置,以確保暖風(fēng)器連續(xù)投運(yùn)和疏水有效回收。暖風(fēng)器自動(dòng)控制系統(tǒng)采用水側(cè)調(diào)節(jié)方式,即通過(guò)自動(dòng)調(diào)節(jié)暖風(fēng)器內(nèi)部水位的高低來(lái)改變傳熱面積,最終實(shí)現(xiàn)空預(yù)器冷端進(jìn)風(fēng)溫度恒定在30 ℃以上,從而徹底解決了空預(yù)器低溫結(jié)露和腐蝕問(wèn)題。暖風(fēng)器設(shè)備改造后投運(yùn)穩(wěn)定且完全滿足空預(yù)器運(yùn)行要求。
4.2空預(yù)器重大檢修
由于電廠鍋爐空預(yù)器一級(jí)管排積灰嚴(yán)重且無(wú)法徹底清理,因此在空預(yù)器重大檢修中將一級(jí)管排全部割除并更換新管箱。同時(shí)根據(jù)設(shè)備查漏結(jié)果更換空預(yù)器二級(jí)、三級(jí)全部漏風(fēng)管排,并對(duì)所有墻板、花板及補(bǔ)償器等管箱漏風(fēng)點(diǎn)進(jìn)行徹底處理。此外還徹底清理疏通空預(yù)器二級(jí)、三級(jí)管排局部積灰,保證空預(yù)器管箱煙氣側(cè)暢通??疹A(yù)器檢修中將一次風(fēng)管子由?60 mm×2 mm更換為?57 mm×2 mm,數(shù)量及長(zhǎng)度保持不變,即將一次風(fēng)一級(jí)管排間距增大3 mm,減少了空預(yù)器管排間搭橋積灰?guī)茁?。二次風(fēng)新更換的管子規(guī)格、數(shù)量及長(zhǎng)度保持不變。針對(duì)空預(yù)器設(shè)備存在的煙氣走廊現(xiàn)象,在檢修中使用鋼架+鋼板方式進(jìn)行了封堵處理。通過(guò)實(shí)施上述措施,空預(yù)器設(shè)備運(yùn)行狀況得到了徹底改善,有效避免了管箱低溫結(jié)露、腐蝕及積灰現(xiàn)象。
4.3可調(diào)頻聲波吹灰器應(yīng)用
為了達(dá)到鍋爐運(yùn)行中有效清理空預(yù)器積灰的目的,在空預(yù)器一級(jí)管箱上引進(jìn)了可調(diào)頻高聲強(qiáng)聲波吹灰器及新型吹灰技術(shù),該技術(shù)具有聲波能量高、頻率覆蓋范圍大、輻射全向性及運(yùn)行可靠、穩(wěn)定等優(yōu)點(diǎn),可實(shí)現(xiàn)全方位不留死角清除積灰。由于該聲波清灰方式本身又可以防止或延緩沉積物的形成,因此可起到提前預(yù)防積灰的作用。可調(diào)頻高聲強(qiáng)聲波吹灰器包括聲波發(fā)生器、吹灰指數(shù)號(hào)筒、控制裝置和氣源,其通過(guò)控制系統(tǒng)來(lái)實(shí)現(xiàn)全天候、無(wú)人干預(yù)自動(dòng)運(yùn)行,并可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備結(jié)構(gòu)及積灰形式設(shè)定最佳吹掃頻率和運(yùn)行周期,在保證除灰效果的基礎(chǔ)上不會(huì)對(duì)空預(yù)器設(shè)備內(nèi)部結(jié)構(gòu)產(chǎn)生任何不良作用。電廠可調(diào)頻高聲強(qiáng)聲波吹灰器投運(yùn)以后,空預(yù)器管箱積灰問(wèn)題得到了徹底解決。
通過(guò)實(shí)施上述措施,該電廠鍋爐空預(yù)器運(yùn)行狀況得到了徹底改善,鍋爐運(yùn)行中空預(yù)器一次、二次風(fēng)加熱溫度變化不大且滿足要求,其運(yùn)行狀況如圖4、圖5所示,空預(yù)器漏風(fēng)率基本控制在5%以內(nèi),空預(yù)器改造前、后系統(tǒng)阻力等參數(shù)變化較小,機(jī)組運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性得到有效提升。
圖4 #2鍋爐空預(yù)器治理后一次、二次風(fēng)加熱溫度
圖5 #2鍋爐空預(yù)器治理后運(yùn)行參數(shù)
5結(jié)束語(yǔ)
通過(guò)深入研究循環(huán)流化床鍋爐管式空預(yù)器存在的問(wèn)題,得出管式空預(yù)器積灰與漏風(fēng)產(chǎn)生的根本原因?yàn)樵O(shè)備結(jié)構(gòu)不合理、燃燒煤種偏差大、暖風(fēng)器投運(yùn)不當(dāng)及吹灰器清灰效果差等,進(jìn)而從設(shè)備結(jié)構(gòu)缺陷處理、暖風(fēng)器及改造有效投運(yùn)、引進(jìn)新型可調(diào)頻聲波吹灰器等多方面入手,實(shí)施相應(yīng)設(shè)備檢修和技術(shù)改造,最終徹底解決了問(wèn)題,為機(jī)組設(shè)備長(zhǎng)周期安全、穩(wěn)定、可靠、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
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(本文責(zé)編:弋洋)
收稿日期:2015-11-26;修回日期:2016-05-06
中圖分類號(hào):TK 223.3
文獻(xiàn)標(biāo)志碼:B
文章編號(hào):1674-1951(2016)05-0054-03
作者簡(jiǎn)介:
杜佳軍(1983—),男,陜西榆林人,鍋爐研發(fā)高級(jí)師,工程師,從事循環(huán)流化床鍋爐生產(chǎn)技術(shù)研究管理工作(E-mail:dujiajun_1983@163.com)。