(中國神華煤制油化工有限公司鄂爾多斯煤制油分公司,內(nèi)蒙古 鄂爾多斯 017209)
煤制油生產(chǎn)中排放大量廢水,為減少淡水使用量,需要處理廢水并回收利用。但煤制油含油廢水的去污要求越來越高,原本的處理方式已經(jīng)難以滿足現(xiàn)實需求,各方都在加大研究力度。此次研究將煤制油企業(yè)產(chǎn)生的低濃度含油廢水作為研究對象,改進污染物處理工藝,提升廢水處理效率。
此方法的處理流程:將廢水放入曝氣池中,將活性炭投入曝氣池,廢水流向沉淀池,隨后出水,沉淀池與進水口相連,可讓污泥重新順著進水口回流到曝氣池中,沉淀池處理廢水完畢后的剩余污泥直接進入指定位置。20世紀(jì)60年代到70年代,專家學(xué)者研究出在活性污泥系統(tǒng)中添加粉末活性炭的去污工藝。此方法提升了對色素的處理能力,同時也解決了難生物降解污染物的處理問題;加入粉末活性炭之后,對BOD5(生化需氧量)和CODcr(重鉻酸鹽指數(shù))的處理效果均得到增強;能吸附洗滌劑,減少水面泡沫等。但此方法成本較大。
此方法的廢水處理流程:廢水流入酸化器,隨后進入曝氣池,再入沉淀池,沉淀池中的污泥可回流到酸化器和曝氣池之間,剩余的污泥則到達指定位置,處理完畢的水直接順著沉淀池流出。此種處理方式可實現(xiàn)對固體有機物的降解,廢水處理過程不需要攪拌器等,節(jié)省成本,維護便利。在多年實踐中對此方法的表現(xiàn)進行總結(jié)可知,相較于活性污泥法而言,其可節(jié)省30%左右的資金和能耗[1]。
為讓此次研究更具科學(xué)性和對比性,因此設(shè)計三個試驗方案。此方法屬于傳統(tǒng)的含油廢水處理方法。其處理流程為曝氣池進水,流入沉淀池處理合格后出水,部分污泥可回流到進水口,剩余的污泥則到達指定位置[2]。此種方法處理效果較佳,操作靈活,在低濃度有機廢水的凈化中時常得到應(yīng)用。對比此次研究中的三種方案的處理效果,選定最佳方案。
此次研究所用廢水均來自于某煤制油企業(yè),廢水pH在9.25到9.75之間,CODcr在196 mg/L到320mg/L,NH3-N在24 mg/L到28 mg/L之間,油在25 mg/L到41 mg/L之間,SS則在36 mg/L到43 mg/L之間,濁度是14 NTU到16NTU。回用水水質(zhì)需要達到的標(biāo)準(zhǔn)是pH是7到7.5,NH3-N至多為5.0mg/L,CODcr至多是50.0mg/L,油和SS水平都不可超過5mg/L,濁度不可超過6NTU。
此試驗包括靜態(tài)和動態(tài)兩個部分。前者主要用于確定最合理的曝氣時間、pH值和活性炭添加量。后者則包括PACT(反應(yīng)裝置1)、酸化器搭配普通活性污泥法(反應(yīng)裝置2)以及普通活性污泥(反應(yīng)裝置3)等三個試驗體系。二級進水箱中的廢水在蠕動泵的作用下以2L/h的進水量分別進入到三個體系之中,在完成生物反應(yīng)后,處理完的水流入到指定的水箱,在試驗中對進水口的和出水口的水質(zhì)情況進行觀察,對比三個試驗體系的處理效果。
根據(jù)流程圖設(shè)置好試驗裝置。先使用清水試運,記錄各個反應(yīng)裝置的進水量,將全部反應(yīng)裝置流量水平達到一致,設(shè)置蠕動泵,讓所有反應(yīng)裝置進水量達到2L/h,同時調(diào)整曝氣器,使曝氣達到均勻狀態(tài)。排掉試驗裝置中的清水,將經(jīng)過混凝-氣浮法處理過的廢水排放到進水箱之中,每次排放量應(yīng)根據(jù)下次排放前試驗實際用水量確定,記錄反應(yīng)裝置的實際出水量,并根據(jù)試驗需求適時進行流水量等方面的調(diào)整[3]。
在活性炭添加到1.0g后,將pH值大致調(diào)節(jié)到7,不間斷曝氣21h,根據(jù)試驗數(shù)據(jù)可知,在曝氣時間達到16h左右時,繼續(xù)曝氣時,CODcr方面的去除率呈上升趨勢。超過16h后,其去除率開始逐漸下降,表明可降解物質(zhì)已經(jīng)基本處理完畢,余下大部分是難降解物質(zhì),由此可判定最合理的曝氣時間是16h[4]。
活性炭添加量為1.0g,曝氣時間達到16h,在pH數(shù)值低于7.5時,CODcr去除率逐步上升。在pH超過7.4后,其去除率開始降低,可以判定最合理的pH數(shù)值是7.5。為確定活性炭添加量變化對CODcr產(chǎn)生的影響,安排不同的添加量,在pH為7.5、曝氣時間持續(xù)16h時,將活性炭分別填入到不同曝氣池內(nèi),分析所得結(jié)果發(fā)現(xiàn),在添加量上升的同時,其去除率也在上升,但在添加量達到1.2g到1.4g每升左右時,繼續(xù)加大添加量后去除效果減弱。經(jīng)分析認(rèn)為,此種狀況可能是添加量加大后吸附劑的顆粒彼此干擾造成的[5]。經(jīng)進一步研究,發(fā)現(xiàn)添加的活性炭達到1.3g/L時清除效果最佳。
在此試驗第一階段中,通過顯微鏡對活性污泥實施觀察,判定活性污泥與沉降性能各項指標(biāo),如下表所示。
表1 活性污泥各項指標(biāo)
對上述數(shù)據(jù)進行分析可知,三個反應(yīng)系統(tǒng)中的活性污泥濃度水平較高,具備較強活力。擁有良好的沉降性能。使用顯微鏡開展觀察可知,PACT裝置中的污泥狀態(tài)較為規(guī)則,發(fā)現(xiàn)活性炭表面附著絲狀細(xì)菌與鐘蟲,表明活性炭能對微生物起到良好的吸附作用,降解效果明顯。反應(yīng)裝置2出水CODcr數(shù)值較小,反應(yīng)裝置1、3此方面數(shù)值明顯比反應(yīng)裝置2高。在試驗初期,CODcr水平基本持平,隨著時間推移,裝置1的出水效果明顯比裝置3好,但依舊難以超越裝置2。試驗前期裝置2出水堿度變低,裝置1波動明顯,裝置3波動較小,將pH調(diào)整升高后,氨氮的清除能力得到增強。經(jīng)過裝置2處理后,廢水含油量降低最為明顯,效果最佳。裝置2的氨氮處理效果最佳,在處理SS方面也是如此。因為,加入活性炭之后改變了活性污泥的性能,且污泥絮體和活性炭結(jié)合充分,裝置的降解能力隨之增強。
對三種含油廢水處理方法的處理效果進行對比發(fā)現(xiàn),PACT法去污效果最佳,另外兩種方法的清除效果較為接近,但反應(yīng)裝置2的方法花費資金較多,且操作過于繁復(fù)。因而,在相同條件下,兩者中優(yōu)先選用普通活性污泥法。通過進一步對比發(fā)現(xiàn),PACT法去除CODcr的能力比活性污泥法強,且PACT試驗體系的表現(xiàn)更加穩(wěn)定,抗沖擊負(fù)荷能力也更強。加入活性炭后,PACT法的活性污泥性能更優(yōu),降解能力隨之增強,也能對自養(yǎng)菌的毒性物質(zhì)形成遏制作用,因此NH3-N的去除率處于較高水平。
試驗證明,利用PACT法處理煤制油廢水時,將pH調(diào)整為7.5,曝氣時間達到16h,加入的活性炭為1.3g/L時,污泥各項指標(biāo)改善最為明顯。而且三個反應(yīng)裝置中的活性污泥活性較強,沉降性能達到較好水平。在處理含有難降解有機物的含油廢水時,PACT法可達到最佳效果。