張紅坎,劉利平
(共享裝備股份有限公司,寧夏銀川 750021)
內(nèi)燃機(jī)定位板質(zhì)量改進(jìn)
張紅坎,劉利平
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為了解決內(nèi)燃機(jī)定位板鑄件上的夾砂、尺寸問題的質(zhì)量缺陷,本文通過采用增設(shè)擼芯頭和間距消失模支撐塊的方式來固定砂芯的方法,解決了鑄件夾砂和尺寸不合格的問題。
夾砂;尺寸不合;消失模;鑄件
鑄造過程中砂芯的固定(即芯頭的設(shè)計(jì))是最重要的,它涉及到了鑄件尺寸的精度及其很多由于砂芯固定不好導(dǎo)致的夾砂、嗆火等鑄造缺陷。所以,砂芯的固定是每一位鑄造工藝設(shè)計(jì)者初始策劃工藝方案時(shí)就要考慮的問題。同一個(gè)產(chǎn)品,不同的工藝設(shè)計(jì)方案和不同的工藝設(shè)計(jì)者會(huì)有不同的砂芯固定方法??傮w而言,砂芯在鑄型中有準(zhǔn)確位置,并能承受砂芯重量和澆注時(shí)液體金屬對(duì)砂芯的浮力,使之不致破壞,芯頭應(yīng)能及時(shí)將澆筑時(shí)產(chǎn)生的氣體排出型腔[1]。但是有些產(chǎn)品由于本身結(jié)構(gòu)的關(guān)系,砂芯不能很好的固定,或者采用芯頭固定會(huì)帶來新的鑄造缺陷,這就需要一些特殊的方法來實(shí)現(xiàn)砂芯的固定。本文利用砂型鑄造與消失模的混合應(yīng)用,解決了因芯頭固定問題導(dǎo)致的產(chǎn)品尺寸不合格及芯頭蹭砂帶來的夾砂問題。
圖1是內(nèi)燃機(jī)定位板示意圖,圖2是其剖視圖,可以看到此內(nèi)燃機(jī)定位板整體結(jié)構(gòu)復(fù)雜,且屬于薄壁件,最薄處皮厚僅為6.4 mm,材質(zhì)需求為HT300,并且要求鑄件能夠通過1MPa的壓力測(cè)試,質(zhì)量要求高。
圖1 內(nèi)燃機(jī)定位板示意圖
圖2 內(nèi)燃機(jī)定位板內(nèi)部剖視圖
圖3為鑄造此內(nèi)燃機(jī)定位板的現(xiàn)有工藝方案,采用此工藝方案,導(dǎo)致此定位板報(bào)廢的原因就是1#芯與2#芯之間的50 mm相對(duì)間距尺寸變小了。分析其原因:首先,檢查工藝給出的芯頭沿周的間隙(即圖3中箭頭1所示的位置),經(jīng)過測(cè)量此間隙為0.5 mm,符合金屬模具生產(chǎn)精度控制要求;其次,在排除了芯頭沿周間隙的問題后,為了尋找出問題的根本原因,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際生產(chǎn)情況進(jìn)行跟蹤,發(fā)現(xiàn)2#砂芯下到型腔中后下不到底,操作者則采用修磨芯頭的方法使2#砂芯下到位,此修磨芯頭的操作間接導(dǎo)致了芯頭沿周間隙發(fā)生了變化;再次,2#砂芯上大下小并且大的方向面向與1#砂芯的方向,致使2#砂芯在自身重力的作用下也會(huì)有向左傾倒的趨勢(shì)。至此,找到了導(dǎo)致1#芯與2#芯之間的50 mm相對(duì)間距尺寸變小的根本原因,即由于芯頭與型腔配合間隙變大導(dǎo)致2#砂芯向1#砂芯方向傾倒,使得兩者將的間距變小。而使芯頭與型腔的配合間隙變化的原因有以下因素:一方面,2#砂芯下不進(jìn)去的原因是芯頭上流涂了一層涂料,工藝設(shè)計(jì)時(shí)可能沒有考慮涂料層的厚度導(dǎo)致施涂后的砂芯的芯頭尺寸變大;另一方面,工藝設(shè)計(jì)時(shí)考慮了涂料層的厚度,并留有了相應(yīng)的配合間隙,但由于涂料層的厚度與涂料的波美度有關(guān)系,而波美度標(biāo)準(zhǔn)又是一個(gè)較大的范圍值,此就導(dǎo)致了涂料層的厚度值波動(dòng)較大,當(dāng)波美度小涂料層較薄時(shí),芯頭穿過型腔時(shí)配合就比較松,從而導(dǎo)致芯頭與型腔間的間隙較大,無(wú)法對(duì)2#芯起到固定作用,2#砂芯在重力作用下就會(huì)產(chǎn)生向1#砂芯方向的傾倒;當(dāng)波美度大涂料層厚度較厚時(shí),芯頭的尺寸就會(huì)超過工藝所預(yù)留的間隙,砂芯就下不到底,而修磨芯頭又很容易使此配合間隙又變大了,又導(dǎo)致2#砂芯的傾倒。
圖3內(nèi)燃機(jī)定位板現(xiàn)有工藝
圖4工藝修改
為解決以上問題,對(duì)此內(nèi)燃機(jī)定位板的現(xiàn)有工藝進(jìn)行修改,在2#砂芯的上部增加與上箱定位的擼芯頭,如圖4中箭頭2所示,這樣2#芯由上、下兩個(gè)芯頭固定就不會(huì)再有發(fā)生傾倒的風(fēng)險(xiǎn)。按照修改后的工藝進(jìn)行試生產(chǎn),生產(chǎn)的首件產(chǎn)品尺寸合格,之后開始小批量生產(chǎn),從拋砂后的鑄件看尺寸不合格的問題得到了解決。但是在2#砂芯新增加的芯頭附近有夾砂缺陷,小試共生產(chǎn)了14件,就有5件產(chǎn)生了夾砂缺陷,說明此工藝仍不完善,需要進(jìn)一步改進(jìn)。于是對(duì)于以上修改的工藝進(jìn)行重新的審核和評(píng)定,問題依然出現(xiàn)在了2#砂芯的下部芯頭與型腔的配合間隙上,若此間隙合適,則合箱過程中2#芯擼芯頭不會(huì)蹭砂;若間隙不合適,2#砂芯向左傾倒,而由于擼芯頭的存在,合箱時(shí)2#芯擼芯頭雖然將尺寸校正回來了,但是2#芯的擼芯頭與上箱間由于力的作用就會(huì)蹭砂子,導(dǎo)致了鑄件夾砂報(bào)廢。按照?qǐng)D4的工藝解決了尺寸問題,但帶來了夾砂問題,改進(jìn)不成功。
從以上兩次分析來看,問題的根本依然是型芯的配合間隙,但此間隙又取決于涂料層的厚度,而涂料層的厚度是一個(gè)不穩(wěn)定的值,為了解決此問題,提出了如下的解決方案:
方案1:型腔流涂料時(shí)用塞子將2#芯芯頭塞住,砂芯在流涂前將芯頭用膠帶粘住,這樣兩個(gè)芯頭都不帶涂料,也不存在涂料層的影響,可以讓型芯更好的配合。
分析:此方法可以解決型芯間隙匹配問題,但是操作繁瑣,效率低,另芯頭側(cè)面不流涂料,樹脂砂澆注后揮發(fā)的氣體會(huì)進(jìn)入鑄件,導(dǎo)致鑄件的嗆火,所以此方法不可行。
方案2:制作50 mm長(zhǎng)的尺寸卡板,調(diào)整兩個(gè)砂芯,直到卡板取出后砂芯不移動(dòng)方可合上箱。
分析:此方法可以解決芯頭蹭砂問題,但是砂芯間隙還是取決于涂料層厚度,如果間隙不合適,就需要用封箱泥條墊芯頭,反復(fù)試驗(yàn),直到卡板取出砂芯不移動(dòng)方可,效率很低,對(duì)于大批量生產(chǎn)的鑄件來說此方法不可取。
方案3:使用芯撐固定的方法來固定砂芯。
分析:此方法效率高,好操作,不受砂芯間隙影響,但是此鑄件是內(nèi)燃機(jī)承壓部分,顧客要求不能使用芯撐,以免影響鑄件質(zhì)量,此方法也不能使用。
方案4:采用預(yù)埋芯,不存在間隙和偏移問題,除非砂芯斷裂。
分析:此模具已經(jīng)成型,若想改用預(yù)埋芯,模具修改量大,基本會(huì)將模具報(bào)廢,而且起模時(shí)如果砂箱吊不正容易掰壞砂芯,不建議使用。
方案5:采用消失模支撐塊代替方案2中的卡板和方案3中的芯撐來固定2#砂芯,保證尺寸。
分析:消失模支撐塊既能起到芯撐的作用,使砂芯芯頭位置準(zhǔn)確合箱時(shí)不蹭砂,而且在澆注后,消失模會(huì)氣化,對(duì)鑄件質(zhì)量不產(chǎn)生任何影響,具體實(shí)施方案如圖5。
圖5 消失模支撐工藝方案
先將圖5中箭頭4所指的2#芯芯頭與下型腔芯頭之間的間隙由原來的0.5 mm修改為1 mm,由于間隙增大,這樣在下型腔芯頭和2#芯芯頭均流涂的情況下,也能保證2#芯能下到底,但間隙大2#芯會(huì)向1#砂芯方向傾倒,這時(shí)再將50mm長(zhǎng)的消失模支撐塊墊到1#砂芯與2#砂芯之間,如圖5中箭頭3所示的位置,這樣就保證了2#芯尺寸不會(huì)錯(cuò)偏,合上箱時(shí)也沒有芯頭蹭砂的問題。以圖5工藝方案生產(chǎn)了首件,鑄件劃線合格,在消失模支撐塊部位沒有發(fā)現(xiàn)有消失模氣化后殘留的渣子,改進(jìn)成功。之后小批量試生產(chǎn)了20件,經(jīng)檢驗(yàn)均合格。此工藝方案對(duì)操作者的技能要求較低,生產(chǎn)效率高,是一個(gè)值得推廣的鑄造方法,如圖6所示為設(shè)有消失模支撐塊的合箱示意圖。
圖6合箱照片
1)在2#砂芯的上部增設(shè)擼芯頭解決了1#砂芯與2#砂芯間50 mm間距尺寸變小的問題,但產(chǎn)生了擼芯頭蹭砂而帶來的鑄件夾砂的缺陷,此改進(jìn)工藝仍不成熟;
2)在增加了擼芯頭的基礎(chǔ)上進(jìn)一步的改進(jìn)是在1#砂芯與2#砂芯件50 mm間距中增設(shè)50 mm的消失模支撐塊,解決了擼芯頭帶來的鑄件夾砂缺陷,且此工藝操作簡(jiǎn)便,工藝改進(jìn)成功。
[1] 王文清,李魁盛.鑄造工藝學(xué)[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,1998.
Method to Solve the Problem of Dimension and Sand Inclusion of Internal Combustion Engine Strongback Casting
ZHANG Hong-kan LIU Li-ping
(Kocel Machinery Limited,Yin Chuan 750021,China)
Through a core fixed method,the sand inclusion and idmension defeets were solued to improve hte quality of internal combustion engine strongback.
sand inclusion,dimension defect,EPC,casting
TG249.4
A
文章編號(hào):1674-6694(2016)03-0044-03
10.16666/j.cnki.issn1004-6178.2016.03.013
2016-04-26
張紅坎(1981-),甘肅平?jīng)鋈?,主要從事鑄造工藝設(shè)計(jì)、質(zhì)量改進(jìn)等方面工作。