谷彥林
(中國神華煤制油化工有限公司榆林化工分公司 陜西榆林 719302)
INEOS氣相聚丙烯工藝S301膨脹式袋濾器的工藝控制及事故處理
谷彥林
(中國神華煤制油化工有限公司榆林化工分公司 陜西榆林 719302)
本文簡(jiǎn)要介紹了聚丙烯裝置的生產(chǎn)工藝流程,具體闡述S301膨脹式袋濾器的進(jìn)料、料位、壓力等工藝控制過程,S301處可能發(fā)生的事故的原因及其處理方法,同時(shí)對(duì)S301膨脹式袋濾器工藝及結(jié)構(gòu)設(shè)置提出了自己的想法。
聚丙烯;S301膨脹式袋濾器;工藝控制
榆林神華甲醇下游加工項(xiàng)目聚丙烯裝置采用INEOS氣相聚丙烯工藝,于2015年12月建成投產(chǎn)。該裝置有一條生產(chǎn)線,年生產(chǎn)能力為30萬t,能夠生產(chǎn)多個(gè)牌號(hào)的產(chǎn)品。
氣相聚丙烯生產(chǎn)過程是經(jīng)礦物油稀釋的主催化劑漿液進(jìn)入催化劑加料罐,用計(jì)量泵將主催化劑、助催化劑和改性劑送入反應(yīng)器,經(jīng)精制處理后的聚合級(jí)丙烯加入反應(yīng)器的頂部分離器。反應(yīng)器操作條件為66℃、2.2MPa,通過控制液體丙烯(急冷液)的流量來恒定聚合溫度,急冷液噴灑到反應(yīng)器床層,氣化后吸收聚合反應(yīng)熱,氣相丙烯(循環(huán)氣)從反應(yīng)器底部加入,其中加入氫氣用于控制聚丙烯產(chǎn)品的熔融指數(shù)(MFR),離開反應(yīng)器的氣體經(jīng)過頂部冷凝器進(jìn)行部分冷凝,通過丙烯的冷凝量來控制反應(yīng)壓力。
本裝置有兩個(gè)反應(yīng)器串聯(lián)操作:第一反應(yīng)器(R201)的聚合物通過粉料輸送系統(tǒng)240單元(氣鎖器單元)輸送到第二反應(yīng)器(R251),從第二反應(yīng)器排出的聚合物粉末在膨脹式袋濾器中進(jìn)行單體分離后,進(jìn)人脫氣倉利用濕氮脫除殘余三劑(催化劑、助催化劑、改性劑),然后輸送到擠壓造粒系統(tǒng)進(jìn)行造粒。
2.1 袋濾器的作用
袋濾器是聚丙烯粉料經(jīng)由反應(yīng)器到擠壓機(jī)的中間設(shè)備,外形類似于陀螺,頂部裝有濾袋,底部成錐形,出口管線裝有一個(gè)旋閥。設(shè)計(jì)使用袋濾器是為了使粉料和氣體分離,剩余的丙烯氣體能夠充分地回收利用,脫除的氣體從頂部排出經(jīng)尾氣壓縮機(jī)壓縮后重新返回到反應(yīng)系統(tǒng);粉料沉降到錐形底部,依靠旋閥輸送到脫氣倉脫活。
反應(yīng)器與袋濾器之間存在很大的壓差,粉料進(jìn)入袋濾器就是依靠強(qiáng)大的壓差進(jìn)行輸送的,送料過程是類似于脈沖式的短促進(jìn)料。當(dāng)反應(yīng)器粉料排料閥打開時(shí),粉料會(huì)被來自C301的吹掃氣以接近音速的速度送入袋濾器。如果粉料以這樣的高速直接撞擊到容器壁上,粉料可能會(huì)破碎產(chǎn)生大量細(xì)粉,細(xì)粉被氣體夾帶進(jìn)入氣體循環(huán)管路,從而堵塞管路和尾氣過濾器。袋濾器的設(shè)計(jì)避免了這種可能性,粉料輸送線通過切線進(jìn)入袋濾器的下部,這樣有助于盡量減小粉料和容器壁之間的碰撞。而且,氣體流動(dòng)的橫截面積從輸送線至袋濾器是不斷擴(kuò)大的,因而降低了氣體的線速度。在這樣低的線速度下,幾乎全部粉料都會(huì)從氣體中沉降,在下一次粉料短促排料到來之前粉料已經(jīng)進(jìn)入錐形底部。過濾袋上殘余的粉料會(huì)被來自尾氣壓縮機(jī)的脈沖氣吹下,減輕了過濾袋上的固體量。
旋閥的轉(zhuǎn)速是受控的,使S301中錐體的粉料料位相當(dāng)于3~4min的停留時(shí)間。袋濾器中的低壓和停留時(shí)間有助于除去粉料孔隙中含有的輸送氣體和烴,也使溶解在粉料中的大部分烴被脫除。這樣可以有效地將粉料與氣體分離。
2.2 袋濾器的工藝控制
2.2.1 進(jìn)料控制
如圖1,粉末產(chǎn)品從第一反應(yīng)器(R201)中被排出,通過周期工作的球閥(HZV3001)被壓力輸送至膨脹式袋濾器(S-301)或經(jīng)氣鎖器系統(tǒng)再輸送到第二反應(yīng)器(R-251),第二反應(yīng)器的粉末產(chǎn)品經(jīng)周期工作的球閥(HZV3003/4)被壓力輸送至膨脹式袋濾器。
DCS操作人員可用主循環(huán)定時(shí)器ON/OFF(KHS-3043/KHS-3044)開關(guān)來控制粉料的輸送。從第一反應(yīng)器向袋濾器送料和從第二反應(yīng)器向袋濾器送料分別使用各自的主循環(huán)定時(shí)器,來控制間歇性出料閥。
圖1 膨漲式袋濾器控制系統(tǒng)簡(jiǎn)圖
有時(shí)兩個(gè)反應(yīng)器都輸送粉料至袋濾器,此時(shí)這兩個(gè)開關(guān)必須都打到ON。當(dāng)兩個(gè)反應(yīng)器串聯(lián)生產(chǎn),且兩個(gè)反應(yīng)器產(chǎn)品相同時(shí),因氣鎖器意外停車(如氣鎖器壓縮機(jī)故障)等原因可以用來降低第一反應(yīng)器中的料位。當(dāng)兩個(gè)反應(yīng)器同時(shí)輸送粉料至袋濾器時(shí),隨著進(jìn)入袋濾器的丙烯量增多,應(yīng)密切監(jiān)控袋濾器的壓力。袋濾器的壓力高會(huì)觸發(fā)反應(yīng)器粉料輸送閥關(guān)閉,壓力高還會(huì)使袋濾器尾氣壓縮機(jī)因入口壓力高連鎖停車。
當(dāng)袋濾器超壓或其它原因需要停止粉料進(jìn)入時(shí),必須將周期定時(shí)器關(guān)閉或?qū)⒎哿吓懦隹诘闹y關(guān)閉。僅將反應(yīng)器料位控制器(LIC2001/2501)置于手動(dòng)位置和0%輸出并不能停止粉料的輸送。這樣做只是將排料時(shí)限調(diào)為1.0s而粉料仍被輸送至袋濾器。
2.2.2 料位控制
袋濾器中的粉料將輸送至脫氣倉去脫除未反應(yīng)的三劑(脫除活性),必須將袋濾器與脫氣倉有效地隔離。因脫氣倉脫除活性用的是濕氮?dú)?,一但濕氮?dú)飧Z入袋濾器,它將會(huì)與未反應(yīng)的TEAL反應(yīng),燒壞濾袋;如果大量的濕氮?dú)膺M(jìn)入袋濾器它將會(huì)隨著袋濾器中分離出的氣體一起返回到反應(yīng)器中,會(huì)使反應(yīng)器中的三劑失去活性,從而降低反應(yīng)器的產(chǎn)率,嚴(yán)重影響生產(chǎn)。所以我們要控制袋濾器有一定的料位,防止脫氣倉的氣體竄入袋濾器。袋濾器的料位也不能太高,這樣會(huì)堵塞濾袋,造成尾氣壓縮機(jī)入口壓力低停機(jī)。若將袋濾器堵死,則須停車清理袋濾器。
料位是由放射性料位測(cè)定設(shè)備來測(cè)量的,當(dāng)料位高時(shí),程序會(huì)調(diào)整旋閥Q301的轉(zhuǎn)速加快,降低料位;反之亦然。
2.2.3 壓力控制
從反應(yīng)器出來的粉料輸送至袋濾器,正常每隔30s出料一次,袋濾器維持大約0.02Mpag的壓力,但每次從反應(yīng)器出料后,壓力要增加到0.04Mpag。當(dāng)壓力達(dá)到設(shè)定的聯(lián)鎖高報(bào)值(0.11MPa)時(shí),聯(lián)鎖會(huì)自動(dòng)關(guān)閉反應(yīng)器的出料柱塞閥、粉料輸送閥、主循環(huán)定時(shí)器;延遲12s后,關(guān)閉隔離閥(HZV-3014,HZV-3015,和 HZV-3016);關(guān)閉吹掃氣的隔離閥;控制板上的報(bào)警激活。
為保護(hù)袋濾器防止超壓,它裝有兩個(gè)安全閥(PSV-3001和PSV-3002),PSV-3001和 PSV-3002的設(shè)定壓力分別時(shí) 0.31和 0.38MPa。PSV-3002位于袋濾器的下游,因此很容易被氣體中的粉末堵塞。PSV-3001位于袋濾器的上游,因此設(shè)定的安全壓力較PSV-3002小些。
2.2.4 取樣
正常生產(chǎn)期間,為了保證粉料的熔融指數(shù)(MFR)合格,需要2h取一次粉料樣,用來分析熔指。由于袋濾器中的粉料存在殘余的三劑和烴類,遇空氣極易燃燒,取樣之前必須進(jìn)行氮?dú)庵脫Q。轉(zhuǎn)產(chǎn)期間,需1h取一次樣,以期融指盡快合格,減少過渡料。
3.1 粉料輸送閥開/關(guān)不到位的處理
在生產(chǎn)過程中,有時(shí)候會(huì)發(fā)生粉料輸送閥動(dòng)作不到位的情況。當(dāng)輸送閥開不到位時(shí),反應(yīng)器的料位會(huì)上漲,內(nèi)操應(yīng)立即關(guān)閉相應(yīng)出料線上的柱塞閥,控制反應(yīng)器的負(fù)荷及料位,手動(dòng)開關(guān)輸送閥幾次,如果仍然故障,通知儀表人員到現(xiàn)場(chǎng)處理,必要時(shí)反應(yīng)器打氧終止反應(yīng);當(dāng)輸送閥關(guān)不到位時(shí),粉料輸送管路和袋濾器相當(dāng)于是直通的,此時(shí)袋濾器很容易超壓,反應(yīng)器料位下降,內(nèi)操應(yīng)立即關(guān)閉柱塞閥,處理故障輸送閥,必要時(shí)外操現(xiàn)場(chǎng)給膨脹式袋濾器泄壓;當(dāng)輸送閥(HZV3003/4)開或關(guān)不到位時(shí),特別注意反應(yīng)器的料位和S301的壓力,必要時(shí)減小程序的循環(huán)時(shí)間或增大出料寬度,防止出現(xiàn)高料位、超壓等情況。
3.2 袋濾器料位高聯(lián)鎖時(shí)的處理
袋濾器料位高聯(lián)鎖時(shí),應(yīng)關(guān)閉進(jìn)料,提高旋閥的轉(zhuǎn)速,待料位恢復(fù)到正常值時(shí)恢復(fù)進(jìn)料;如果旋閥出現(xiàn)故障,反應(yīng)器應(yīng)停車,處理旋閥。
3.3 旋閥突然停的原因及處理
旋閥突然停的原因:①S301往Q301下料中有塊料;②Q301電機(jī)故障。
處理方法:①現(xiàn)場(chǎng)檢查,重新啟動(dòng)Q301,或DCS試試反轉(zhuǎn)。②如果正轉(zhuǎn)反轉(zhuǎn)均無效,注氧終止R201和R251的反應(yīng),對(duì)旋閥進(jìn)行處理。③如果電機(jī)故障,通知修理。
3.4 尾氣壓縮機(jī)(C301)入口過濾器(S302)堵的原因及處理
當(dāng)尾氣過濾器S302積累較多粉料時(shí),過濾器的壓差指示偏高。過濾器(S302)堵的原因:①濾袋中累積較多的細(xì)粉;②S-301袋濾器濾袋破損。
處理方法:①將S302旁路氮?dú)庵脫Q合格后拆清,復(fù)位后氣密,并用氮?dú)庵脫Q,然后用丙烯置換,作水氧合格后投用。否則其中的氧氣和水循環(huán)回反應(yīng)器將嚴(yán)重影響反應(yīng)及生產(chǎn)安全。②停車,隔離S301,氮?dú)庵脫Q合格后交出,更換袋濾器濾袋,更換完復(fù)位,開車。
3.5 S301袋濾器濾袋壓差指示高原因及處理
原因:①壓差計(jì)故障;②濾袋上積累較多粉料,堵塞袋濾器。
處理方法:①聯(lián)系儀表處理壓差計(jì);②加大反吹氣量,若沒有效果,則停車,隔離S3001,氮?dú)庵脫Q合格后交出,更換袋濾器濾袋,更換完復(fù)位,開車。
3.6 尾氣壓縮機(jī)(C301)突然停車的處理
C301突然停車,粉料輸送失去了管線吹掃氣,應(yīng)關(guān)閉袋濾器的柱塞閥,立即到現(xiàn)場(chǎng)重新啟動(dòng)C301。如果短時(shí)間內(nèi)無法啟動(dòng)壓縮機(jī),反應(yīng)器降負(fù)荷維持生產(chǎn),控制反應(yīng)器的料位,45min后壓縮機(jī)還未啟動(dòng),終止反應(yīng),檢修壓縮機(jī)。
3.7 取樣閥XV3044堵的處理
取樣閥XV3044堵,降低S301的料位,打開取樣處的低壓氮?dú)庀騍301反吹,清堵;若無效則需要做XV3044的拆清處理。
(1)由于生產(chǎn)過程中存在尾氣壓縮機(jī)突然停的情況下,袋濾器很容易超壓,外操需到現(xiàn)場(chǎng)用排放手閥泄壓,這樣既浪費(fèi)人力,也耽誤排放的時(shí)間。建議在袋濾器頂部的排放線裝一個(gè)氣動(dòng)閥,由內(nèi)操控制泄壓。這樣既節(jié)省時(shí)間,也減少了外操來回奔波,S301的安全性也會(huì)大大提高。
(2)因取樣系統(tǒng)的取樣點(diǎn)和置換泄壓閥被分別設(shè)在300單元的一層和二層,取樣置換時(shí)需跑上跑下,或者兩個(gè)人配合來完成取樣,非常麻。建議將壓力表和泄壓閥都移至一層,并靠近取樣點(diǎn),這樣取樣就變得簡(jiǎn)單而方便了。
通過對(duì)S301膨脹式袋濾器的工藝控制的分析,發(fā)現(xiàn)本系統(tǒng)存在的一些問題和不足,并提出了自己的一些想法和建議。希望本系統(tǒng)在不斷改進(jìn)和完善的過程中,安全系數(shù)增大,人力耗費(fèi)降低,這樣定能充分發(fā)揮其作用,并提高其可控性。
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TQ325.1+4
A
1004-7344(2016)13-0224-02
2016-4-18
谷彥林(1987-),男,助理工程師,本科,主要從事化工操作工作。