任巍
摘 要:德國(guó)IBA公司PDA系統(tǒng)是記錄工藝過(guò)程,設(shè)備運(yùn)行過(guò)程的最方便的軟硬件集成系統(tǒng),記錄掃描可以達(dá)到10ms完全可以滿足設(shè)備故障診斷,工藝監(jiān)控的要求,文章以冷軋廠S6軋機(jī)在設(shè)備運(yùn)行中我們遇到的實(shí)際故障為例,闡述了PDA記錄系統(tǒng)如何診斷處理軋鋼過(guò)程中遇到的問(wèn)題。
關(guān)鍵詞:S6軋機(jī);HGC液壓輥縫控制;CTA側(cè)支撐
中圖分類號(hào):TG334.9 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1006-8937(2016)21-0041-02
冷軋廠S6軋機(jī)于2007年投產(chǎn)主要生產(chǎn)1 650 mm~2 100 mm的不銹鋼卷產(chǎn)品,由于系統(tǒng)使用18輥形式,涉及到側(cè)支撐系統(tǒng),控制復(fù)雜,精度要求高,為方便診斷我廠配置了IBA公司的PDA工藝設(shè)備記錄系統(tǒng),系統(tǒng)配置情況是,IBA通過(guò)PROFIBUS數(shù)據(jù)采集卡采集西門子S7 400 FM458,中的運(yùn)行變量通過(guò)更改變量完成不同所關(guān)心數(shù)據(jù)的采集 實(shí)時(shí)采集軟件使用iba PDA V6.0 數(shù)據(jù)分析軟件使用的是ibaAnalyzer 5.1。
1 故障案例一
1.1 故障現(xiàn)象
主機(jī)報(bào)警快停:Fast Stop: Request From Stand Control。
1.2 故障分析及處理方法
1.2.1 查看HMI報(bào)警記錄
報(bào)警記錄為:Fast Stop: Request From Stand Control. 意為來(lái)自軋機(jī)主機(jī)控制的快速停車請(qǐng)求。
當(dāng)報(bào)警記錄未詳細(xì)表明故障部位時(shí)就需要從PDA入手分析故障報(bào)警出自何處。
1.2.2 查看PDA記錄
調(diào)出快停時(shí)間段的故障記錄。因?yàn)榭焱U?qǐng)求來(lái)自主機(jī)控制,所以首先查看軋機(jī)主體機(jī)械部分的位置信號(hào)是否有可能丟失,包括工作輥、中間輥及支承輥的鎖緊裝置等信號(hào)。緊接著查看HGC控制器、LSC控制器、CTA控制器是否關(guān)閉或發(fā)生錯(cuò)誤。如圖1所示。
從上圖中我們發(fā)現(xiàn)側(cè)支撐控制器關(guān)閉導(dǎo)致了快停的發(fā)生,左下中間的側(cè)支撐截止閥不能使用。
1.2.3 故障源分析
從PDA的I/O配置我們可以得知,上圖中CTA : Fault detected的信號(hào)來(lái)自于M12000.5。之所以從它下手而不選擇截止閥不使能或者控制器關(guān)閉的信號(hào)是因?yàn)楹笳叩男盘?hào)來(lái)自于CFC中,而前者是來(lái)自于S7。顯然,后者更方便于我們查找。在工藝PLC中查找M12000.5。
從PDA中我們可以發(fā)現(xiàn)左下側(cè)支撐的3個(gè)液壓缸位置沒(méi)有發(fā)現(xiàn)明顯的偏差,程序中又屏蔽了來(lái)自于壓力的報(bào)警,因此排除了位置偏差和壓力的故障報(bào)警,確定了報(bào)警信號(hào)來(lái)自于DB345.DBX24.7(At least one controller fault)。追溯到CFC中的位置為CTA_08_Send C1中,向前查找,我們可以發(fā)現(xiàn)下圖中箭頭所指數(shù)據(jù)相較于其他位置的側(cè)支撐數(shù)據(jù)超過(guò)了程序的限幅±0.025(M±L)。
再向前查找可以發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)異常的來(lái)源,來(lái)自于下圖箭頭所示,如圖2所示。
上圖中的輸出Y為PI控制器根據(jù)側(cè)支撐設(shè)定與實(shí)際位置得出的offset值??梢岳斫鉃闉榱耸箓?cè)支撐達(dá)到設(shè)定值,輸出給定超出了根據(jù)伺服閥性能設(shè)定的限幅值0.025。
因此,可以判定伺服閥發(fā)生故障的可能性極高。
1.3 處理結(jié)果
更換伺服閥后故障消除。
2 故障案例二
2.1 故障現(xiàn)象
10號(hào)軋機(jī)預(yù)設(shè)壓力無(wú)法達(dá)到設(shè)定值。
2.2 故障分析
通過(guò)觀察我們發(fā)現(xiàn),OS側(cè)ROD腔壓力無(wú)法保持,在給定過(guò)程中突然泄漏。預(yù)設(shè)壓力是14 mN只能達(dá)到5 mN后下腔壓力突然丟失。在主壓下平臺(tái)上能夠聽到操作側(cè)油路異常響動(dòng)。
從PDA上我們可以看出:OS ROD壓力突然減少為零,如圖3和圖4所示。
2.3 處理過(guò)程
機(jī)修更換ROD側(cè)安全閥(315bar)。后OK 在處理過(guò)程中機(jī)修對(duì)倒了幾乎所有的閥門moog閥比例閥截止閥。此安全閥是前一天處理故障時(shí)換上的新閥,有可能設(shè)定不正確。
在以后的故障處理中也要觀察記錄機(jī)修的故障現(xiàn)象,便于快速的查找問(wèn)題。
3 故障案例三
3.1 故障現(xiàn)象
壓力控制方式下壓下系統(tǒng)能夠達(dá)到設(shè)定壓力,卻無(wú)法保持。
3.2 故障分析及處理過(guò)程
從PDA分析得知即使傳動(dòng)側(cè)伺服閥給出最大值時(shí)壓力仍然無(wú)法保持。報(bào)警offset integrator DS at limit。傳動(dòng)閥達(dá)到極限值延時(shí)一定時(shí)間后主壓下收到collape命令,如圖5所示。
通過(guò)查看我們發(fā)現(xiàn)傳動(dòng)側(cè)比例閥的一個(gè)截止閥常得電,后通過(guò)查找發(fā)現(xiàn)相應(yīng)ET200 IO 通道壞常為24V。 相當(dāng)于比例閥的截止閥常開,雖然系統(tǒng)在正常軋制時(shí)只有伺服閥工作但比例閥的截止閥打開可能影響液壓系統(tǒng)的回流側(cè)導(dǎo)致液壓缸下腔無(wú)法保持密閉,導(dǎo)致伺服閥即使給出最大流量給上腔也保證不了設(shè)定壓力。
4 結(jié) 語(yǔ)
通過(guò)以上三個(gè)故障案例分析我們能夠看出,通過(guò)一般的系統(tǒng)報(bào)警無(wú)法直接判斷的設(shè)備故障再進(jìn)一步通過(guò)PDA工藝設(shè)備記錄采集系統(tǒng)的分析,我們能夠?qū)υO(shè)備的故障產(chǎn)生原因作深入的分析,并快速的處理??s短了故障處理時(shí)間,并為設(shè)備維護(hù)人員指明一條清晰的故障分析途徑,是我們深入了解設(shè)備運(yùn)行原理,工藝運(yùn)行狀況非常好的途徑。
參考文獻(xiàn):
[1] 王益海.PDA記錄診斷在軋機(jī)主傳動(dòng)系統(tǒng)中的應(yīng)用[J].四川冶金,2008, (2).
[2] 尹家勇,李冬.IBA-PDA快速分析系統(tǒng)在銅帶軋機(jī)維護(hù)中的應(yīng)用[J].有 色設(shè)備,2011,(2).