沈嚴(yán)金 劉潔
摘 要:對(duì)1250m3高爐開(kāi)爐達(dá)產(chǎn)實(shí)踐進(jìn)行總結(jié),高爐爐型設(shè)計(jì)為矮胖型,通過(guò)對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量的嚴(yán)格控制,開(kāi)爐前的精心準(zhǔn)備,制定合理的開(kāi)爐方案,采用全焦開(kāi)爐的方法,運(yùn)用各種科學(xué)手段,采用冷風(fēng)烘料,激光網(wǎng)格法測(cè)定料流軌跡和料面形狀等先進(jìn)工藝技術(shù),保證開(kāi)爐順利完成和快速達(dá)產(chǎn)。
關(guān)鍵詞:高爐;開(kāi)爐;達(dá)產(chǎn)
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.16.017
1250m3高爐采用多項(xiàng)先進(jìn)的煉鐵技術(shù)和設(shè)備,如爐缸爐底砌筑大塊炭磚加陶瓷杯的綜合爐底,爐腹以上區(qū)域采用磚壁合一的薄內(nèi)襯結(jié)構(gòu)技術(shù),軟水密閉循環(huán)系統(tǒng),TRT余壓發(fā)電,3座卡魯金式熱風(fēng)爐和圖拉法沖渣系統(tǒng),設(shè)計(jì)最大制粉能力30t/h的噴吹系統(tǒng)和富氧等強(qiáng)化設(shè)施,同時(shí)為1250m3高爐配備了265m2燒結(jié)機(jī)及320m2環(huán)冷機(jī)和全機(jī)械化自動(dòng)料場(chǎng),生產(chǎn)區(qū)域各揚(yáng)塵點(diǎn)都配備相應(yīng)的除塵器,達(dá)到節(jié)能減排,循環(huán)經(jīng)濟(jì),綠色環(huán)保的目的,積極響應(yīng)國(guó)家號(hào)召。
1 開(kāi)爐前的準(zhǔn)備
1.1 熱風(fēng)爐烘爐
1250m3高爐配備了3座卡魯金頂燃式熱風(fēng)爐,燒爐采用全高爐煤氣,設(shè)計(jì)風(fēng)溫1250℃,采用19孔格子磚,在高爐投產(chǎn)之前必須要對(duì)熱風(fēng)爐進(jìn)行烘爐,主要目的是脫去耐火材料及硅體的水分,使耐火材料均勻、緩慢而又充分膨脹,避免砌體因熱應(yīng)力集中或晶格轉(zhuǎn)變?cè)斐善茐模瑴p少耐火材料的使用壽命,根據(jù)硅磚熱風(fēng)爐的特性和借鑒以往成功卡魯金熱風(fēng)爐烘爐經(jīng)驗(yàn),制定科學(xué)合理的烘爐方案。高爐經(jīng)熱風(fēng)爐點(diǎn)火,嚴(yán)格按烘爐方案,通過(guò)調(diào)節(jié)煤氣量、助燃空氣量和控制煙道閥開(kāi)度的方法,以拱頂溫度為準(zhǔn),以煙道溫度為參考進(jìn)行烘爐共36天。
1.2 高爐烘爐
高爐烘爐主要是將高爐內(nèi)部耐火材料砌體的水分緩慢地蒸發(fā)并得到充分加熱,以提高高爐內(nèi)襯的固結(jié)強(qiáng)度。1250m3高爐烘爐前制作安裝烘爐導(dǎo)管,水平段共有3種,并在兩個(gè)鐵口安裝共3支熱電偶,以隨時(shí)掌握爐缸的升溫情況,兩支在邊緣,一支在爐底中心。高爐烘爐以熱風(fēng)溫度為準(zhǔn),以鐵口插入熱電偶顯示的溫度為參考,嚴(yán)格按烘爐方案進(jìn)行溫度控制,從烘爐溫度曲線(xiàn)與烘爐前制定的溫度曲線(xiàn)基本一致,達(dá)到預(yù)期的目的。本次高爐烘爐共進(jìn)行8天。
1.3 高爐、熱風(fēng)爐打壓檢漏及聯(lián)動(dòng)試車(chē)
打壓檢漏是高爐生產(chǎn)重要環(huán)節(jié),主要是檢查整個(gè)高爐系統(tǒng)和煤氣系統(tǒng)流程的工作情況,做一個(gè)整體的強(qiáng)度試驗(yàn),并對(duì)查出的漏點(diǎn)進(jìn)行焊補(bǔ)處理。
在開(kāi)爐前1250m3高爐、熱風(fēng)爐進(jìn)行多次打壓檢漏,安排人員進(jìn)行檢漏并在打壓之后進(jìn)行處理漏點(diǎn),以保證整個(gè)高爐工作情況運(yùn)行良好。
在開(kāi)爐裝料前,對(duì)高爐整個(gè)系統(tǒng)進(jìn)行聯(lián)動(dòng)試車(chē)48小時(shí)以上,以保證開(kāi)爐和以后生產(chǎn)順利進(jìn)行。
2 高爐開(kāi)爐
(1)配料及裝料參數(shù)設(shè)定。1250m3高爐采用全焦開(kāi)爐的方法,全爐總焦比3.0t/t,正常料焦比800Kg/t,正常料堿度1.05倍,空焦堿度1.0倍,正常料礦批18.5t組成為燒結(jié):巴西塊礦:球團(tuán):錳礦=75%:5%:15%:5%,死鐵層、爐缸和2/3爐腹部位裝凈焦,空焦位置為1/3爐腹,爐腰和爐身中下部,爐身上部為正常料。
(2)布料測(cè)定[1]。1250m3高爐在爐料填充過(guò)程中進(jìn)行布料測(cè)試,進(jìn)行料罐最大容積的測(cè)定,料流量與節(jié)料閥開(kāi)度關(guān)系的測(cè)定,并采用激光網(wǎng)格法測(cè)定料流軌跡和料面形狀,通過(guò)布料測(cè)定把握不同爐料在爐內(nèi)分布規(guī)律,確定高爐正常生產(chǎn)的布料矩陣,從而精確控制高爐裝料制定的參數(shù),為高爐開(kāi)爐和以后生產(chǎn)時(shí)的煤氣流調(diào)控提供有力保障。
(3)冷風(fēng)烘料。為避免在開(kāi)爐過(guò)程中料柱透氣性較差和減少高爐入料所含水分,高爐在點(diǎn)火前進(jìn)行冷風(fēng)烘料,冷風(fēng)不經(jīng)過(guò)熱風(fēng)爐,通過(guò)混風(fēng)閥給高爐送風(fēng)。
(4)開(kāi)爐操作。1250m3高爐共有20個(gè)風(fēng)口,風(fēng)口長(zhǎng)度450mm,14個(gè)風(fēng)口120mm,6風(fēng)口110mm,鐵口正上方風(fēng)口為110mm,點(diǎn)火前堵6個(gè)風(fēng)口,送風(fēng)面積0.1439m2,鐵口上方2個(gè)110mm兩邊的風(fēng)口,和垂直于鐵口方向的兩個(gè)風(fēng)口,6個(gè)風(fēng)口呈對(duì)角線(xiàn)形式。
(5)初期出鐵。高爐經(jīng)過(guò)18個(gè)小時(shí)出第一爐鐵,為了給高爐生產(chǎn)順行減少困難和爐前工作量,第一爐鐵水全部放到干渣坑,鐵水成分[Si]6.42%、[Mn]0.68%、[s]0.025%,爐渣成分(SiO2)23.47%、(CaO)28.90%、(Al2O3)10.53%、(MgO)6.53%、(S)0.78%、(FeO)20.91%第二爐鐵水物理熱、流動(dòng)性較好過(guò)撇渣器,爐渣沖水渣,鐵水成分[Si]5.42%、[Mn]0.69%、[s]0.029%,爐渣成分(SiO2)33.72%、(CaO)33.87%、(Al2O3)18.86%、(MgO)8.80%、(S)1.35%、(FeO)0.65%。開(kāi)爐初期一直用北鐵口放鐵,留南鐵口備用,以減少高爐因設(shè)備故障帶來(lái)的休風(fēng)。
(6)后續(xù)恢復(fù)。高爐通過(guò)加風(fēng)上礦批,重負(fù)荷,裝料制度等進(jìn)行一系列的調(diào)整,以達(dá)到合理控制兩股氣流的目的,使高爐基本順行。裝料制度的變化C32.5(3)30.6(2)28.6(2)26.2(3)O32.6(4)30.7(4)--C33.5(4)31.6(2)29.6(2)27.2(4)O33.5(2)31.6(3)29.7(4)--C35.5(4)33.6(2)31.6(2)29.2(4)O35.5(2)33.6(3)31.7(3)29.2(2)。18日8:30風(fēng)量1862m3/min,風(fēng)溫797,風(fēng)壓247kpa,頂壓121kpa,礦批由18.5t已逐漸加到21.5t,還有三個(gè)風(fēng)口未開(kāi)。但是由于生產(chǎn)上產(chǎn)能受到煉鋼的制約,鐵水罐緊張。高爐一直不能加風(fēng),處于慢風(fēng)狀態(tài)。直到3日后高爐才開(kāi)始逐漸加風(fēng)、擴(kuò)礦批、開(kāi)風(fēng)口、噴煤等操作,高爐達(dá)產(chǎn)。
3 總結(jié)
1250m3高爐開(kāi)爐取得了很多成功的經(jīng)驗(yàn),但是也有很多不足的地方,主要有以下幾個(gè)方面:
(1)籌備工作到位,嚴(yán)抓、細(xì)抓各項(xiàng)工作,建立嚴(yán)格的工程驗(yàn)收制度,并落實(shí)到位,生產(chǎn)骨干從籌備到開(kāi)爐全程跟蹤,保證工程質(zhì)量,并在此過(guò)程中加強(qiáng)對(duì)設(shè)備和工藝的熟悉,為以后生產(chǎn)打下良好的基礎(chǔ)。由技術(shù)人員科學(xué)合理的制定開(kāi)爐方案,請(qǐng)高爐專(zhuān)家現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo),為高爐開(kāi)爐創(chuàng)造條件。
(2)使用激光網(wǎng)格法測(cè)定的料流軌跡和料面形狀比較準(zhǔn)確,摸清了基本的高爐布料規(guī)律。
(3)使用冷風(fēng)烘料、延長(zhǎng)第一次出鐵等成功的開(kāi)爐經(jīng)驗(yàn),并且在開(kāi)爐進(jìn)行大量工作,例如利用充足的時(shí)間進(jìn)行聯(lián)動(dòng)試車(chē),整個(gè)高爐系統(tǒng)進(jìn)行多次打壓檢漏,基本保證了開(kāi)爐期間設(shè)備正常運(yùn)行,沒(méi)有因?yàn)橥鈬O(shè)備事故而休風(fēng),為開(kāi)爐順利進(jìn)行提供保證。
(4)從開(kāi)爐初期看,開(kāi)爐前雖然進(jìn)行冷風(fēng)烘料,但是頂溫上升速度較慢,一直沒(méi)有達(dá)到60℃。應(yīng)該進(jìn)行較長(zhǎng)時(shí)間的烘料,以保證點(diǎn)火后頂溫能快速升溫,加快料柱的預(yù)熱。
(5)由于受到煉鋼的制約,產(chǎn)能不能完全釋放,鐵水罐周轉(zhuǎn)困難,壓罐較多,延緩了高爐強(qiáng)化達(dá)產(chǎn)的進(jìn)程。
參考文獻(xiàn):
[1]張作程等.濟(jì)鋼3200m3高爐開(kāi)爐達(dá)產(chǎn)實(shí)踐[J].煉鐵,2011(01):17.
作者簡(jiǎn)介:沈嚴(yán)金(1983-),男,現(xiàn)任高爐值班工長(zhǎng),主要從事高爐操作。