袁興澤(遼寧省水利廳,遼寧沈陽(yáng)110003)
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襯砌底板混凝土氣泡的防治技術(shù)
袁興澤
(遼寧省水利廳,遼寧沈陽(yáng)110003)
[摘 要]根據(jù)同類工程施工經(jīng)驗(yàn),考慮混凝土在施工中振搗及排氣不暢等不利因素,文中將針梁臺(tái)車底板進(jìn)行割除(兩側(cè)各預(yù)留30cm寬底板,防止側(cè)壁混凝土擠壓冒出),采用旋轉(zhuǎn)抹面機(jī)輔以人工抹面,以解決混凝土底板氣泡這一施工難題。
[關(guān)鍵詞]隧道襯砌;針梁臺(tái)車;混凝土氣泡
工程位于遼寧省桓仁縣,主體工程為隧洞工程,主洞長(zhǎng)16 510.014 m,樁號(hào)83+031.795 m~99+ 541.809 m,縱坡i=0.028%,主洞鉆爆法施工段斷面型式為圓形,成洞洞徑為7.2 m;混凝土性能指標(biāo)為C35W12F200,襯砌厚度30 cm,底板為平段,底板寬3.02 m。
混凝土表面氣泡是最常見(jiàn)的一種外觀質(zhì)量缺陷,導(dǎo)致其產(chǎn)生的原因有很多,尤其在引氣劑的作用下,混凝土含氣量會(huì)更高。為解決這一施工難題,對(duì)針梁臺(tái)車進(jìn)行改造,成功地解決了混凝土底板氣泡問(wèn)題。
該工程隧道襯砌混凝土方量為180 851 m3,鋼筋制安13 341 t,止水帶36 870 m。
2.1施工方法
混凝土澆筑采用混凝土泵送入倉(cāng),首先從底部中間下料,每一層澆筑厚度控制不超過(guò)50 cm,采用φ50軟軸振搗棒振搗密實(shí),將混凝土氣泡充分引出,當(dāng)混凝土下料即將達(dá)到模板底部高程時(shí),關(guān)閉底模窗口,并開(kāi)啟底板上部側(cè)模工作窗口,從一側(cè)下料并加強(qiáng)振搗,以保證混凝土密實(shí),由于底部窗口關(guān)閉,只能從兩側(cè)窗口進(jìn)行振搗。澆筑過(guò)程中兩側(cè)均勻下料,左右兩側(cè)混凝土面高差不大于50 cm,振搗分層厚度不大于50 cm。當(dāng)混凝土澆筑高度超過(guò)腰線后,由于空間限制,只能采用模板上的附著式振搗器進(jìn)行振搗,頂拱部位在頂模中心線位置留有進(jìn)料口及封孔器,頂拱混凝土由此泵入倉(cāng)中。
2.2施工效果
采取上述施工方法施工,待混凝土脫模后觀察,混凝土表面氣泡主要集中在仰拱100°范圍,底板平段氣泡多且較大;底板反弧段氣泡較多但直徑較小。腰線以上部位基本無(wú)混凝土表面氣泡,混凝土外觀質(zhì)量較好。根據(jù)表面氣泡的分布情況,由此可初步判定底板混凝土在施工振搗時(shí),受底弧模板的影響排氣不暢,氣泡滯留在模板表面形成混凝土表面氣泡。因此,為了保證混凝土外觀質(zhì)量,減少表面氣泡,需要改進(jìn)施工工藝。
導(dǎo)致混凝土表面產(chǎn)生氣泡的原因有很多,通過(guò)對(duì)該工程的實(shí)際現(xiàn)狀總結(jié),并結(jié)合同類工程的施工實(shí)例,認(rèn)為在該工程中,混凝土表面產(chǎn)生氣泡的主要因素大致可分為:模板的影響;減水劑的選擇;脫模劑的選擇;平倉(cāng)振搗的影響、混凝土配合比的影響;模板表面水珠等。
3.1模板的影響
模板對(duì)表面氣泡的影響,主要表現(xiàn)在模板表面攜帶的水、氣泡是引起混凝土表面氣泡的原因之一。如果模板表面有一定吸附性或透氣性的話(如采用木制模板),則混凝土表面氣泡可以減少。
該工程中模板對(duì)混凝土表面氣泡的影響表現(xiàn)為:模板為鋼面板吸附性及透氣性差,混凝土振搗施工時(shí),表面氣泡不宜排出;混凝土氣泡排出形式是自下而上的,底板平段及反弧段均阻擋在氣泡排出的路徑上,在排氣過(guò)程中氣泡遇到阻擋,吸附在模板表面。
3.2平倉(cāng)振搗的影響
由于該工程中混凝土襯砌厚度大多為30 cm,倉(cāng)號(hào)作業(yè)空間較小,振搗工無(wú)法進(jìn)入倉(cāng)號(hào)進(jìn)行振搗施工,只能依靠預(yù)留作業(yè)窗口進(jìn)行插棒振搗,但由于空間限制,多數(shù)部位振搗不到,振搗范圍有限。
3.3減水劑的影響
該工程采用高效引氣減水劑,混凝土含氣量為5.0%~6.0%,比普通混凝土含氣量高4%~2%,因此,混凝土振搗施工時(shí),將產(chǎn)生大量的氣泡。
3.4脫模劑的選用
脫模劑對(duì)混凝土中的氣泡有吸附作用。根據(jù)中國(guó)水利水電第六工程局有限公司在其它工程中應(yīng)用水質(zhì)脫模劑和油質(zhì)脫模劑的對(duì)比總結(jié),在眾多油質(zhì)脫模劑中認(rèn)為,輕機(jī)油更有利于減少氣泡,因此使用機(jī)油作為脫模劑。但機(jī)油在不同的環(huán)境溫度下其黏度也不相同,氣溫高時(shí)黏度低,氣溫低時(shí)黏度高。因此,如果脫模劑涂刷不均勻,在洞內(nèi)混凝土襯砌時(shí),新拌混凝土結(jié)構(gòu)面層的氣泡一旦接觸到黏稠的機(jī)油,即使合理振搗,氣泡也很難沿模板上升排出,直接導(dǎo)致混凝土結(jié)構(gòu)表面出現(xiàn)氣泡、麻面等質(zhì)量缺陷。
3.5液化水珠的影響
在混凝土澆筑過(guò)程中,因產(chǎn)生水化熱,將混凝土中水分氣化成水蒸氣,水蒸氣與模板表面形成小水珠吸附在模板上,混凝土澆筑至模板面時(shí)形成氣泡。
通過(guò)對(duì)已澆混凝土表面氣泡的觀察及混凝土施工過(guò)程中各工序的總結(jié),我們?cè)谑┕ぶ胁扇〖訌?qiáng)混凝土原材料質(zhì)量控制、增加平板振搗器配合軟軸振搗棒加強(qiáng)振搗、加強(qiáng)模板表面處理、加強(qiáng)混凝土澆筑工序等控制措施。
4.1加強(qiáng)混凝土原材料質(zhì)量控制
由于混凝土原材料中的雜質(zhì)在拌合過(guò)程中容易產(chǎn)生水泡,因此盡可能的減少骨料及拌合用水雜質(zhì)含量,可以減少混凝土表面氣泡的產(chǎn)生,嚴(yán)格控制原材料進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn),確保粗細(xì)骨料含泥、泥塊含量等符合要求。
4.2加強(qiáng)模板表面光潔度
在涂刷脫模劑前,必須將模板內(nèi)側(cè)油污、銹跡清洗干凈,如發(fā)現(xiàn)模板表面殘留混凝土,應(yīng)及時(shí)采用磨光機(jī)對(duì)模板表面進(jìn)行局部打磨處理,使其表面光潔。光潔的模板表面可降低對(duì)混凝土中的水、氣泡的吸附作用,有利于混凝土氣泡排出。
4.3脫模劑的涂刷質(zhì)量
根據(jù)以往其它工程中應(yīng)用水質(zhì)脫模劑和油質(zhì)脫模劑的對(duì)比總結(jié),在眾多油質(zhì)脫模劑中認(rèn)為輕機(jī)油更有利于減少氣泡,因此選用稠度較小的輕機(jī)油作為脫模劑。
脫模劑采用人工涂刷,涂層要均勻適度,不得出現(xiàn)流淌現(xiàn)象。嚴(yán)禁脫模劑污染鋼筋和混凝土接槎部位,并應(yīng)盡量減少脫模劑的使用次數(shù),以免對(duì)后續(xù)工作產(chǎn)生不良影響,將脫模劑對(duì)混凝土振搗排氣的影響降至最低。
4.4加強(qiáng)振搗、控制攤鋪厚度
腰線以下混凝土鋪料厚度控制在30 cm以內(nèi),及時(shí)平倉(cāng)振搗,減少每層振搗時(shí)氣泡排出的路徑距離,并在原有插入式振搗器的基礎(chǔ)上,增設(shè)附著式振搗器輔助振搗,同時(shí)輔以人工采用橡皮錘進(jìn)行敲擊,以減少氣泡,從而提高混凝土澆筑質(zhì)量。
4.5加強(qiáng)圍巖滲水的引排
在進(jìn)行模板安裝前,仔細(xì)觀察倉(cāng)號(hào)內(nèi)是否存在滲漏水。如發(fā)現(xiàn)滲漏水,在混凝土澆筑前,必須做到妥善引排,保證混凝土澆筑期間,無(wú)滲漏水流入倉(cāng)號(hào)內(nèi),避免模板與混凝土間存水,以形成氣泡。
針梁臺(tái)車結(jié)構(gòu)形式不利于混凝土氣泡的排出,為了保證混凝土外觀質(zhì)量,解決底板混凝土氣泡問(wèn)題,對(duì)針梁臺(tái)車底板進(jìn)行優(yōu)化改造。
在設(shè)計(jì)廠家的技術(shù)指導(dǎo)下,保留臺(tái)車整體支撐結(jié)構(gòu),將底部平段模板進(jìn)行整體割除(兩側(cè)各預(yù)留30 cm寬底板),底板割除后,采用型鋼焊接對(duì)臺(tái)車局部加固,以確保針梁臺(tái)車在行走及混凝土澆筑過(guò)程中不變形。
對(duì)針梁臺(tái)車進(jìn)行改造后,其底部混凝土澆筑至設(shè)計(jì)標(biāo)高后,采用旋轉(zhuǎn)抹面機(jī)輔以人工抹面壓光,成功解決了混凝土底板氣泡難題,保證了工程質(zhì)量,達(dá)到了建設(shè)單位對(duì)混凝土外觀質(zhì)量的要求。由于底部模板的拆除,澆筑底板上部混凝土?xí)r,底部無(wú)模板部位受兩側(cè)混凝土擠壓力,而產(chǎn)生混凝土上涌現(xiàn)象,因此,在澆筑腰線至底板間混凝土?xí)r,需要控制澆筑速度,在混凝土初凝前,并能夠達(dá)到自持狀態(tài)時(shí),再逐層緩慢澆筑混凝土,平均每個(gè)倉(cāng)號(hào)的澆筑時(shí)間延長(zhǎng)2 h左右。
1)混凝土施工過(guò)程中采取有效控制措施,極大地降低了混凝土表面氣泡的產(chǎn)生,特別是針梁臺(tái)車底部模板拆除后,采用旋轉(zhuǎn)抹面機(jī)輔以人工抹面,成功地解決了底板混凝土氣泡難題,滿足了混凝土外觀質(zhì)量要求。混凝土密實(shí)無(wú)氣泡、蜂窩、麻面,表面光滑、平整、美觀;
2)由于針梁臺(tái)車底部模板割除后,臺(tái)車整體結(jié)構(gòu)易產(chǎn)生受力變形,而出現(xiàn)跑模現(xiàn)象。為解決這一難題,保證臺(tái)車的剛度、強(qiáng)度及穩(wěn)定性,在臺(tái)車原有主、次梁基礎(chǔ)上,采用型鋼焊接局部加固,使模板總成與底梁總成有效的連結(jié)成一體,以確保臺(tái)車在混凝土澆筑過(guò)程中不變形,保證了混凝土襯砌質(zhì)量。
[中圖分類號(hào)]TV698
[文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼]B
[文章編號(hào)]1002-0624(2016)02-0024-03
[收稿日期]#2015-12-03