張慶元(單位名稱,遼寧 盤錦 124010)
火驅(qū)尾氣新型高效除濕設(shè)備研究與應(yīng)用
張慶元(單位名稱,遼寧盤錦124010)
杜66塊是典型的薄互層稠油油藏,1986年開始吞吐開發(fā),可采儲量采出程度達到80%以上,隨著吞吐輪次增加,稠油開采效果逐年變差,為尋求有效的穩(wěn)產(chǎn)接替方式,2005年開展了火驅(qū)先導(dǎo)試驗,伴隨著火驅(qū)開發(fā)的推進,火驅(qū)尾氣呈現(xiàn)了“四增”的局面即生產(chǎn)井?dāng)?shù)、尾氣量、濕度、H2S含量明顯增加,為了解決尾氣濕度大冬季生產(chǎn)集輸系統(tǒng)凍堵的問題,滿足安全、環(huán)保生產(chǎn)需要,急需研究新型高效尾氣除濕設(shè)備。
曙光油田;火驅(qū)尾氣;除濕
杜66塊是典型的薄互層稠油油藏,1986年開始吞吐開發(fā),可采儲量采出程度達到80%以上,已進入吞吐后期;隨著吞吐輪次增加,稠油開采效果逐年變差,開發(fā)上呈現(xiàn)“兩高三低”的開發(fā)特點,繼續(xù)吞吐開發(fā)增產(chǎn)潛力十分有限。為尋求有效的穩(wěn)產(chǎn)接替方式,2005年開展了火驅(qū)先導(dǎo)試驗,伴隨著火驅(qū)開發(fā)的推進,火驅(qū)尾氣集輸呈現(xiàn)了“四增”的局面即生產(chǎn)井?dāng)?shù)、尾氣量、濕度、H2S含量明顯增加,目前日處理尾氣量55萬方。根據(jù)現(xiàn)場露點監(jiān)測記錄,1-56#站個別單井露點高的達到3.5°左右,這個濕度及露點無法滿足冬季生產(chǎn)需要,為解決尾氣露點及濕度偏高的問題,保證冬季正常生產(chǎn)及尾氣集輸正常,急需研究新型高效尾氣除濕設(shè)備,對原有的杜66火驅(qū)雙塔串聯(lián)干法集中脫硫工藝進行優(yōu)化完善。
試驗初期的集中脫硫工藝主要采用常規(guī)的分液包在井口及脫硫點進行分離除液,常規(guī)分液包主要靠依靠離心力和重力的作用進行一次氣液分離,分離后液體通過排污管線就進外排,為了提高尾氣除濕效率,開始研發(fā)與制作了旋流分離器。
含油、水和天然氣的氣液兩相混合物,從介質(zhì)入口沿切線方向進入容器內(nèi)預(yù)分離區(qū)(旋流區(qū)),氣液兩相混合物依靠旋流轉(zhuǎn)動產(chǎn)生的離心力以及氣液自身重力作用,相互碰撞,油水顆粒較大的,在內(nèi)壁和上下層分離傘表面上不斷附著,凝結(jié)成液滴,直接滴入到排放區(qū);顆粒較小的由于重力作用,下降到沉降區(qū);稍輕的氣體和顆粒更小的一部分到了漩渦的中央,形成一個倒圓錐的渦流面,從分離傘與管壁之間的間隙,上升至初分離區(qū)。
旋流分離器工作原理示意圖
沉降區(qū)內(nèi)顆粒較小的部分,在離心和重力的作用下,繼續(xù)相互碰撞,結(jié)成顆粒更大的顆粒,在內(nèi)壁和上層分離傘表面上不斷附著,凝結(jié)成液滴,滴入到排放區(qū)。顆粒更小的一部分和天然氣上升至初分離區(qū),顆粒更小的部分在多層分離傘的阻擋下,依靠離心和重力的作用,繼續(xù)不斷附著在內(nèi)壁和上下層分離傘表面上,凝結(jié)成液滴,滴入到排放區(qū);只有更小的顆粒和天然氣能繼續(xù)上升至細分離區(qū)。
更小的油水顆粒和天然氣到達細分離區(qū),當(dāng)通過波形板時,更小的油水顆粒在分子間作用力和表面張力的共同作用下,不斷附著在波形板表面上,最終形成液滴,沿導(dǎo)流管流入排放區(qū)。潔凈的天然氣沿天然氣出口排出,進入到生產(chǎn)系統(tǒng)中。沉降區(qū)內(nèi)的原油和水,由于密度不同,在重力作用下,水下沉至排污區(qū),原油上浮在沉降區(qū)。
通過上述工作過程,達到油、氣、水的分離效果。
井口及干線旋流分離器在1-56#站單井及站內(nèi)分別試驗應(yīng)用2臺,通過在同等條件對比每天分離水量情況如下。
單井試驗實施效果:曙1-044-046井安裝旋流式井口氣液分離器替換氣包后,在尾氣排量保持相對穩(wěn)定情況下,日分離水量由11.5↑17.8Kg,出口尾氣濕度由6.05↓3.82g/Nm3,除濕效率提高35%。
在1-56#站試驗2臺旋流分離器,日分離水量由760Kg↑1750Kg,分離器出口濕度由3.94↓1.96g/Nm3,除濕效率提高43%,分離器出口露點由-4.8℃降低到-9.5℃,脫硫塔入口尾氣露點在由-3.5°降低到-14。
曙1-044-046井口旋流分離器氣液分離效果對比
1-56#站集中脫硫點旋流分離器氣液分離效果對比
通過新型高效除濕設(shè)備研究與應(yīng)用,尾氣除濕效率提高43%,方便了生產(chǎn)管理,消減了安全、環(huán)保隱患,降低了管理難度、員工勞動強度,延長了脫硫藥劑換藥周期降低了生產(chǎn)運行成本,為火驅(qū)開發(fā)工業(yè)化推廣實現(xiàn)安全環(huán)保生產(chǎn)提供了技術(shù)保障。下步準備在曙光油田杜66塊火驅(qū)集中脫硫塔處推廣應(yīng)用該設(shè)備,對比傳統(tǒng)單井脫硫工藝,預(yù)計每年節(jié)約脫硫藥劑費用1558.2萬元。
[1]張方禮.火燒油層技術(shù)綜述[J].特種油氣藏,2011.18(6):1-4.
[2]陳銳,邢曉凱.火驅(qū)地面尾氣處理工藝進展.油氣田環(huán)境保護,2013.12:71-74.