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      高爐煤氣脫氯防腐技術(shù)的研究與應用①

      2016-09-23 08:44:46孫素英
      現(xiàn)代冶金 2016年4期
      關(guān)鍵詞:煤氣管道濾筒堿液

      孫素英,臧 鎮(zhèn)

      (江蘇省冶金設計院, 江蘇 南京 210007)

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      高爐煤氣脫氯防腐技術(shù)的研究與應用①

      孫素英,臧鎮(zhèn)

      (江蘇省冶金設計院, 江蘇 南京210007)

      闡述了高爐煤氣管道腐蝕產(chǎn)生的原因及解決方法,通過對高爐煤氣噴灑堿液使其吸收高爐煤氣中的氯、硫離子,從而達到高爐煤氣脫氯、脫硫的效果,降低高爐煤氣的酸性,控制冷凝水PH值在中性范圍,使高爐煤氣管道腐蝕的問題得到有效解決。

      高爐煤氣; 脫氯、脫硫; 噴堿塔; 煤氣管道腐蝕

      引 言

      近幾年,隨著高爐生產(chǎn)大幅度提高噴煤和進口礦石的配比,以及高爐余壓發(fā)電項目的普及,高爐煤氣干式除塵技術(shù)普遍應用在煤氣凈化處理系統(tǒng)中;干式除塵運行中發(fā)現(xiàn)凈化處理后煤氣管道的腐蝕問題非常突出,給管道及煤氣用戶的設備維護、生產(chǎn)安全帶來了極大的麻煩和威脅。如何有效地解決高爐煤氣管道的腐蝕問題,成為安全生產(chǎn)和降低維修成本的一項緊急而迫切的任務。

      1 高爐煤氣脫氯原理

      針對造成高爐煤氣管道腐蝕的主要因素,采用高爐煤氣脫氯、脫硫塔系統(tǒng),脫除煤氣中的S2-、Cl-等腐蝕性離子,從而大大減少對煤氣管道的腐蝕。

      高爐煤氣脫氯、脫硫系統(tǒng)主要分為噴堿塔系統(tǒng)、堿液系統(tǒng)、循環(huán)水系統(tǒng)、自動化控制系統(tǒng)、供配電系統(tǒng)、外部管道及配套工藝系統(tǒng)等;系統(tǒng)可以自動調(diào)節(jié)煤氣冷凝水的pH值,使冷凝水達到中性;整個系統(tǒng)可以長期、連續(xù)、穩(wěn)定運行,具備較高的安全性能。如圖1所示,計量泵從堿液罐抽取氫氧化鈉堿液,軟水泵從軟水池抽取軟化水,經(jīng)過自清洗過濾器后,兩者按一定比例進行混合,混合好的堿液送至煤氣噴堿塔,高爐煤氣在噴堿塔下部按特定角度進入,自下而上均布流動,與循環(huán)液及混合后的新堿液充分接觸,進行傳熱、傳質(zhì)以及化學反應,高爐煤氣中的氯及硫離子被吸收到堿液中,煤氣溫度同時得到降低。噴淋回水流入煤氣洗滌回水池,經(jīng)過加藥和補水后由循環(huán)泵送噴淋塔循環(huán)使用。

      其脫氯、脫硫反應機理為:

      NaOH+HCl→NaCl+H2O

      2NaOH+H2SO4→Na2SO4+2H2O

      NaOH+HF→NaF+H2O

      圖1 高爐煤氣脫氯系統(tǒng)示意圖

      2 系統(tǒng)介紹

      高爐煤氣脫氯工藝設備系統(tǒng)分為噴堿塔系統(tǒng)、臥式旋流板脫水器、脫氯劑配制系統(tǒng)、脫氯液循環(huán)系統(tǒng)四大部分。

      2.1噴堿塔系統(tǒng)

      噴堿塔為鋼制圓筒殼體構(gòu)造,塔內(nèi)壁刷涂一層特殊的防腐涂料,塔內(nèi)設置三層洗滌堿液的霧化噴頭,高爐煤氣從塔下部以30°夾角進入[1],以逆流方式與循環(huán)堿液水換熱、換質(zhì),發(fā)生化學反應,初步溶解煤氣中的HCl,HF等物;第三層噴頭為新配制的堿液,再次徹底去除煤氣中殘留的含氯、含硫物質(zhì)。塔上部設置填料脫水層,脫除煤氣中所含的部分冷凝機械水,凈化后的煤氣從塔的頂部引出,進入旋流板脫水器進一步脫除煤氣中的凝結(jié)水;此時的煤氣中,S2-、Cl-離子以及含塵量都大大降低,合格煤氣外送至煤氣用戶。脫氯塔后的煤氣溫度約55 ℃,煤氣中含機械水<5 g/m3,煤氣冷凝水pH值控制在7左右。

      2.2臥式旋流板脫水器

      脫水裝置又稱氣液分離裝置或除霧器,由中心盲板和與其相切的并帶有一定傾角的旋流葉片組成。爐煤氣通過時,產(chǎn)生旋流,使煤氣中的水霧在離心力的作用下,被甩向管壁,從而達到水分離的目的。在濕法脫氯除塵系統(tǒng)中,氣液間發(fā)生強烈的傳質(zhì)、傳熱過程,絕大部分帶有塵粒和有害物質(zhì)的液滴返回循環(huán)水系統(tǒng),少量則被煤氣挾帶,造成煤氣含濕量過高,濕煤氣中含有一定的有害物質(zhì),將導致下游管道的運行環(huán)境惡化。因此,必須采取有效措施,最大限度降低煤氣夾帶的水分含量。

      臥式旋流板脫水器,利用重力、慣性力、離心力等氣水分離原理設計。在中心區(qū)安裝流線形導流錐,迫使中心氣流向塔壁運動,消除中心區(qū)渦流的形成,提高脫水除霧效果。安裝阻液環(huán),可以有效防止甩向塔壁的水再次被上升氣流挾帶。用作脫水除霧的塔板為“外向板”,外向板的旋向直接朝塔壁方向,可將煤氣中的液滴拋向塔壁,從而聚集沿塔壁落下。

      2.3脫氯劑配制系統(tǒng)

      噴淋堿液:計量泵從堿液罐抽取堿液(氫氧化鈉溶液),軟水泵從軟水池抽取軟化水,經(jīng)過自清洗過濾器后,兩者經(jīng)過管道靜態(tài)混合器的充分混合,靜態(tài)混合器的混合過程是靠固定在管內(nèi)的混合元件來進行的,由于混合元件的作用,使液體定時左旋或者右旋,不斷改變流動方向,不僅將中心液流推向周邊,而且將周邊流體推向中心,從而達成良好的徑向混合效果?;旌虾玫膲A液以環(huán)狀管道,送至煤氣噴堿塔的第三層洗滌堿液噴嘴。

      2.4脫氯液循環(huán)系統(tǒng)

      噴堿塔設置三層洗滌水噴嘴,塔下部第一、二層噴淋循環(huán)堿液及工業(yè)用水,第三層噴淋堿液。

      噴淋工業(yè)水:循環(huán)水泵從循環(huán)水池取水,送至煤氣噴堿塔的第一、二層洗滌水噴嘴的位置。水在上噴淋塔之前通過自清洗過濾器裝置。

      自清洗過濾器:被過濾液體從濾筒的外側(cè)流向內(nèi)側(cè),顆粒雜質(zhì)被截留在濾筒外側(cè);隨著濾筒外側(cè)表面污物增多,設備進出口的壓力差增大,當壓差達到設定值時,電控系統(tǒng)迅速打開排污閥,造成濾筒外壓力急劇降低,此時濾筒內(nèi)外壓差迅速增大,利用過濾后的水對濾筒進行強力反沖洗。同時,電控驅(qū)動除污電機工作,帶動濾筒旋轉(zhuǎn),固定在濾筒外側(cè)的不銹鋼刷對濾筒進行刷洗,保證了濾筒外側(cè)表面的雜質(zhì)徹底沖洗干凈。當進出水口壓差值恢復到設定值以下時,電控系統(tǒng)自動關(guān)閉排污閥、除污電機,即完成一次清洗過程。

      高爐煤氣從塔下部進入,以逆流方式被噴淋水和堿液充分接觸,并溶解煤氣中的HCL、HF等物。部分噴淋水被煤氣帶走,其余的噴淋回水流入下部的排水坑,排水坑內(nèi)設置兩臺液下泵,由液下泵排至循環(huán)水池進行循環(huán)。

      3 實際應用

      某鋼鐵公司高爐煤氣經(jīng)干法除塵凈化后,煤氣管道中含有大量氯離子以及硫離子,在煤氣輸送過程中,煤氣溫度會逐漸降低,當降至露點溫度以下后煤氣中會有大量凝結(jié)水析出,這些煤氣凝結(jié)水的pH值高達1~3,呈強酸性,造成后續(xù)煤氣設施及煤氣管道腐蝕、燒嘴堵塞等問題,嚴重影響了生產(chǎn),同時帶來管道腐蝕后泄露煤氣的安全隱患。

      在未增設高爐煤氣脫氯系統(tǒng)前,高爐煤氣中的腐蝕性氣體成分及冷凝水化驗數(shù)據(jù)如表1,2所示。

      表1 高爐煤氣冷凝水分析表

      表2 高爐煤氣中腐蝕性氣體成分

      分析氣體成分氯化氫(HCL)氟化氫(HF)硫酸(二氧化硫溶于水部分測定SO2-4)H2SO4數(shù)值/(mg·m-3)104.71.4343.2

      注:上述腐蝕性氣體采集于吸收液中,采用離子色譜分析。

      由此可見,高爐煤氣冷凝水中除了含有大量的氯離子、硫離子外,還有少量硝酸離子和磷酸離子,因此,煤氣冷凝水呈強酸特性,對普通碳鋼材質(zhì)的煤氣管道及設施具有很強的腐蝕性。如果煤氣管道采用耐腐蝕合金鋼材質(zhì),則投資巨大,增加企業(yè)負擔。

      為了解決此問題,在TRT機組后設置了煤氣脫氯系統(tǒng),該系統(tǒng)由直徑8米的噴堿塔和地上循環(huán)泵站組成。系統(tǒng)投運后煤氣冷凝水PH值由以前的1~3控制到7左右,煤氣中機械水含量<5 g/m3,煤氣冷凝水的溫度由以前的80~90 ℃降低到40~50 ℃;使煤氣冷凝水呈低溫、中性略偏堿性,相應煤氣管道腐蝕及設備阻塞嚴重的問題也得到了有效解決。

      4 結(jié)束語

      高爐煤氣脫氯系統(tǒng)不僅有效解決高爐煤氣管道腐蝕的問題,還同時解決了燃燒廢氣對大氣的污染、排放不達標的環(huán)保問題,該項目建設周期短,投資少,具有廣泛的市場應用性。

      [1]《鋼鐵企業(yè)燃氣設計參考資料》編寫組.鋼鐵企業(yè)燃氣設計參考資料(煤氣部分)[M].北京:冶金工業(yè)出版社.1978.

      2016-05-16

      孫素英(1968—),女,高級工程師。電話:15260225795

      TF547+.2

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