陶立軍
摘 要:本文對某型號發(fā)動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速傳感器斷線問題進(jìn)行研究。通過對轉(zhuǎn)速傳感器性能檢測、 拆解分析、失效位置點(diǎn)確認(rèn)及失效原因分析,查找轉(zhuǎn)速傳感器斷線產(chǎn)生的原因。結(jié)果表明:該型號發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速傳感器斷線原因?yàn)槭芰瓟嗨隆?/p>
關(guān)鍵詞:轉(zhuǎn)速傳感器;焊接不良;斷線
一、概述
轉(zhuǎn)速傳感器被用于測試曲軸旋轉(zhuǎn)時(shí)的轉(zhuǎn)速和曲軸(活塞)的相對位置,一般為磁電式脈沖信號傳感器。它由繞線、繞線骨架及外殼組成,外殼一般采用復(fù)合材料注塑成型封裝。它是構(gòu)成現(xiàn)代汽車發(fā)動(dòng)機(jī)管理系統(tǒng)之速度密度法空氣計(jì)量算法理論和實(shí)踐的重要零部件, 也是發(fā)動(dòng)機(jī)管理系統(tǒng)中最重要的核心零部件之一。 因此, 研究轉(zhuǎn)速傳感器的失效形式和失效原因, 對于改善發(fā)動(dòng)機(jī)的整機(jī)質(zhì)量有著至關(guān)重要的作用。
二、轉(zhuǎn)速傳感器故障案例
某型號發(fā)動(dòng)機(jī)在整車道路測試后出現(xiàn)無法正常啟動(dòng),采用排除法驗(yàn)證,更換轉(zhuǎn)速傳感器后故障排除,故障零件如圖 1 所示。
導(dǎo)致轉(zhuǎn)速傳感器失效的主要原因有以下幾方面:繞線斷線;磁性減弱;焊接不良;雜質(zhì)短接。為明確轉(zhuǎn)速傳感器真實(shí)失效原因,對轉(zhuǎn)速傳感器性能檢測、拆解分析、失效位置點(diǎn)確認(rèn)及失效原因分析。
(一)電阻檢測。依據(jù)轉(zhuǎn)速傳感器設(shè)計(jì)性能參數(shù),對傳感器初步分析,確認(rèn)初步失效點(diǎn),使用歐姆表對轉(zhuǎn)速傳感器繞線電阻檢測,其繞線電阻檢測結(jié)果為:0贅 ,平均電阻值為 1185贅, 電阻異常。
(二)拆解分析。委托理化部門對故障傳感器外殼溶解,確認(rèn)轉(zhuǎn)速傳感器繞線如圖 2 所示,斷線失效,斷線點(diǎn)如圖 3 所示,在 PIN 腳浸焊位置。
(三)斷口分析
在斷口附近進(jìn)行取樣,其斷口形貌如圖 4 所示。在電子顯微鏡下,其中如圖 4.a 所示斷口附近呈凹凸?fàn)?,且如圖 4.b 所示有明顯頸縮拉伸現(xiàn)象,為塑形材料拉伸變形的常見形貌, 經(jīng)以上分析初步判定轉(zhuǎn)速傳感器繞線失效受力拉斷所致。
三、結(jié)果分析
故障轉(zhuǎn)速傳感器繞線電阻檢測為 0贅 , 說明內(nèi)部線路斷路, 根據(jù)其結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及繞線工藝,初步判定輸入與輸出 PIN 腳之間電路斷路。從斷口分析中可以發(fā)現(xiàn),斷口呈凹凸?fàn)睿矣忻黠@頸縮拉伸現(xiàn)象, 為塑形材料拉伸變形的常見形貌, 初步可以判定轉(zhuǎn)速傳感器繞線受拉斷所致。
結(jié)合轉(zhuǎn)速傳感器結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)工藝排查及試驗(yàn)驗(yàn)證分析,由于繞線在 PIN 腳浸焊高度偏低, 未完全包裹住繞線,PIN 腳折彎過程中接觸到塑料鎖扣造成損傷、斷線、因此,可以確定該轉(zhuǎn)速傳感器的流出工藝。
四、結(jié)論
通過此次分析不難發(fā)現(xiàn),造成此次發(fā)動(dòng)機(jī)故障的直接原因?yàn)檗D(zhuǎn)速傳感器內(nèi)部斷線失效。轉(zhuǎn)速傳感器失效的主要原因?yàn)檗D(zhuǎn)速傳感器繞線失效受力拉斷所致。但剖析此次發(fā)動(dòng)機(jī)故障的根本原因,不難發(fā)現(xiàn)是浸焊工藝出現(xiàn)異常。在 PIN 腳浸焊工序異常狀況時(shí),未采取有效措施, 遏制不良品流出,未對異常產(chǎn)品加嚴(yán)管控。因此,我們在不斷提高轉(zhuǎn)速傳感器本身質(zhì)量的同時(shí),也應(yīng)注意生產(chǎn)工藝的管理,真正做到生產(chǎn)過程不接受、不制造、不流出的三不原則。
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