李勇 尋占濤 曲冬青(勝利油田現(xiàn)河采油廠現(xiàn)河莊采油管理區(qū), 山東 東營 257500)
基于套管氣自動(dòng)回收裝置改進(jìn)與應(yīng)用
李勇 尋占濤 曲冬青(勝利油田現(xiàn)河采油廠現(xiàn)河莊采油管理區(qū), 山東 東營 257500)
本文介紹了油井生產(chǎn)存在的問題,通過針對(duì)現(xiàn)場實(shí)際,采取了改進(jìn)套管氣自動(dòng)回收流程方案措施,取得了經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,具有推廣價(jià)值。
油井;套管;管線系統(tǒng);抽油泵
套氣過大對(duì)抽油井生產(chǎn)危害較大。油井常因氣體的影響,使抽油井生產(chǎn)不正常,如造成泵充滿系數(shù)過低、嚴(yán)重造成抽油泵氣鎖。我站的河75-24井,套壓較高,日常在1.0兆帕,產(chǎn)量為1.3噸屬于低產(chǎn)低能井,為此,對(duì)該井采用不定期放套管氣的管理,提高生產(chǎn)能力。同時(shí),在進(jìn)行測液面時(shí)和井口作業(yè)施工時(shí),都要放掉套管氣,造成資源的浪費(fèi)以及造成環(huán)境的污染,同時(shí)存在著較大的安全隱患。目前,在我站這樣的井有10口,嚴(yán)重影響油井的正常生產(chǎn),影響了生產(chǎn)和安全治理。
為了消除上述所存在的問題,研發(fā)設(shè)計(jì)了《套管氣自動(dòng)回收流程》具體實(shí)施方案如下:
(1)該裝置由 8 兆帕高壓鋼絲軟管、25厘米單流閥1個(gè)、25厘米截止閥1個(gè)、15厘米接頭2個(gè)、15厘米三通1個(gè)組成。將1個(gè)截止閥與套管閘閥連接,并由鋼絲軟管、單流閥、15厘米的閘閥組成聯(lián)通管道。
在油井井口的回壓計(jì)量裝置閘閥后端連接一個(gè)三通裝置把回壓計(jì)量裝置改到三通上端,三通另一端與連接完成的進(jìn)氣管道連接成密閉的套管氣回收管道,實(shí)現(xiàn)套管氣自動(dòng)回收,并能同時(shí)觀察壓力變化。洗井,測液面時(shí)在另外一個(gè)套管頭處連接流程,只需關(guān)閉25厘米閘閥。
(2)工作原理 隨著抽油機(jī)驢頭的上下往復(fù)運(yùn)動(dòng),帶動(dòng)抽油泵工作,隨著原油的抽出,部分氣體從原油中脫出,進(jìn)入油套環(huán)形空間。隨著原油的不斷采出,套管內(nèi)的氣體壓力不斷加大,當(dāng)套管環(huán)形空間壓力大于油井管線內(nèi)回壓時(shí),氣體將回收裝置中的單流閥頂開,進(jìn)入管線系統(tǒng),達(dá)到回收的目的。如果環(huán)形空間內(nèi)壓力降低,氣體回收裝置中的單流閥利用管線回壓關(guān)閉,防止管線內(nèi)液流進(jìn)入套管環(huán)形空間。(如圖1所示)
1.井口密封器 2.生產(chǎn)閘門 3.總閘門 4.套管閘門 5.三通 6.壓力表7.井口放空閥門 8.鋼板管 9.單流閥 10.彎頭 11.套管外接閥門圖1 套管氣自動(dòng)回收流程示意圖
改造前:每次測試前需要放低壓力,套管氣外排造成空氣污染,快速放氣容易造成油井液面激動(dòng)出砂,嚴(yán)重會(huì)造成砂埋油層。還浪費(fèi)人力物力,造成不安全因素。
(1)改造后經(jīng)濟(jì)效益分析
①按我站10口井計(jì)算,平均匡算每口井每天50立方米天然氣50×10×300=150000立方米,每立方米天然氣1元計(jì)算年創(chuàng)效益150000×1=15萬元
②單井成本100元,10口井總成本100×10元=0.1萬元
③年直接經(jīng)濟(jì)效益為15-0.1=14.9萬元
(2)改造后社會(huì)效益分析
①提高了安全系數(shù),改善了油區(qū)大氣環(huán)境。
②使套管氣排放進(jìn)生產(chǎn)流程,真正從源頭杜絕天然氣的流失,提高產(chǎn)氣能力。
③該流程已經(jīng)在河75-24井安裝試驗(yàn),現(xiàn)改進(jìn)回壓維持在0.8MPa回壓降低明顯。