張鑫
摘 要:淮北選煤廠(北區(qū))針對入浮煤泥中細粒級含量大、灰分高而導(dǎo)致浮選精煤灰分偏高、重精"背灰"的問題,采用二次浮選工藝流程對原煤泥處理工藝進行了改造,取得了浮選精煤灰分降低、精煤產(chǎn)率提高、企業(yè)效益增加的效果。
關(guān)鍵詞:選煤廠;煤泥水系統(tǒng);高灰細泥;二次浮選;部分精選
淮北選煤廠(北區(qū))是一座煉焦煤選煤廠,2004年技術(shù)改造后,工藝流程改造為主洗重介—煤泥重介選—煤泥脫泥浮選聯(lián)合工藝,年入洗能力為1.80Mt/a。2014年對浮選工藝進行了改造,改造為二次浮選工藝(部分精選工藝),其中浮選作業(yè)的主要設(shè)備為一臺XK-800的礦漿準備器、一臺FCA-2500(A)霧化跌落式煤漿預(yù)處理器和4組XJX-TA8的四室浮選機等。
1 原有浮選工藝及存在的問題
改造前的工藝流程圖如圖1所示,該工藝存在以下問題:(1)該工藝屬于一次浮選工藝流程,適宜于分選極易浮、易浮和中等可浮的煤泥,或?qū)嘿|(zhì)量要求不太嚴格的煤泥。針對北區(qū)入浮煤泥性質(zhì)多為難浮和極難浮,精煤產(chǎn)品質(zhì)量波動寬度較大,原定合格灰分范圍在11.00-12.00之間,而且產(chǎn)品質(zhì)量波動較大。(2)當處理高灰細泥含量比較大的煤質(zhì)時,精礦產(chǎn)品攜帶高灰細泥量較大,一方面嚴重影響加壓過濾機的排料周期,另一方面導(dǎo)致精煤產(chǎn)率降低。(3)該系統(tǒng)生產(chǎn)洗焦煤產(chǎn)品,要求在產(chǎn)品綜合灰分在10.51-11.00%。大于0.5mm的采用重介選煤,精煤灰分可調(diào)范圍較廣,但浮選精煤灰分居高不下,為保證綜合精煤灰分合格,不得不采取降低重介質(zhì)精煤灰分的方式,勢必造成精煤損失。
2 煤質(zhì)分析
(1)從表1可以看出,浮選入料中<0.045mm級物料含量占本級較原煤增加了26.57個百分點,灰分增加了5.01個百分點,說明原煤中泥質(zhì)頁巖含量較多,泥化嚴重。隨入浮礦漿粒度變細,灰分上升,說明隨入浮礦漿粒度變細,可浮性變差,細泥污染程度加劇,增加了浮選系統(tǒng)負擔。(2)浮選效果差導(dǎo)致大量精煤進入尾煤系統(tǒng),不僅增加后續(xù)作業(yè)的壓力,而且部分精煤損失在洗混煤當中,影響經(jīng)濟效益。
綜上可知,浮選存在的問題是因為入料中含有大量高灰細粒物料所致。通過進一步分析得知,高灰細粒物料具有表面積大,優(yōu)先吸附大量藥劑,并占據(jù)氣泡表面等特點,不僅增加藥耗,而且影響了較粗顆粒的浮選進程。細粒對藥劑常呈無選擇性吸附,因此其選擇性也很差,對粗粒煤質(zhì)量影響較大,通過機械夾帶隨泡沫進入精煤,在粗顆粒或氣泡上形成細泥覆蓋而影響精煤質(zhì)量。與此同時,細粒煤泥增加了泡沫的粘度,阻塞了濾餅水分通道和濾布孔眼,影響浮精脫水效果?,F(xiàn)有工藝已經(jīng)不能滿足實際需要。
3 改造方案
(1)改變原三臺浮選機的精礦流向,如圖2所示。使一、二室精礦仍進入加壓過濾機入料桶,三、四室精礦改造后進入原加壓過濾機濾液池,然后進入二次浮選系統(tǒng)再選,實現(xiàn)精選。兩次浮選尾煤合并進尾煤濃縮機,兩次浮選精煤合并進入精煤加壓過濾機進行脫水處理。(2)利用原備用的407#浮選機,原加壓過濾機濾液池和濾液泵構(gòu)成二次浮選系統(tǒng)。(3)新增一臺FCA-2500(A)霧化跌落式煤漿預(yù)處理器用于三臺浮選機的一次浮選的礦漿的預(yù)處理,經(jīng)過管道的改設(shè),將原402#XK800/2500礦漿準備器專門用于二次浮選設(shè)備的煤漿預(yù)處理。
4 改造后的效果
經(jīng)過對浮選設(shè)備的改造和管道的鋪設(shè),實現(xiàn)了對一次浮選精礦的再選作業(yè),根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,效果明顯。
4.1 改造前后的質(zhì)量變化
通過計算可知,改造后,浮選精煤抽出率提升了6.45個百分點左右,精煤灰分由原來改造前的11.73,下降到改造后的11.56,下降了0.17個百分點。由此可知,改造后精煤產(chǎn)率上升,精煤灰分降低,這說明通過二次浮選改造,減少了高灰細泥的影響,提高了中粗粒級的回收率。
4.2 改造后對煤泥水系統(tǒng)以及操作的影響
(1)通過二次浮選的降灰作用,提高了粗細粒級的分選精度,減少高灰細泥對產(chǎn)品的影響。一方面穩(wěn)定了產(chǎn)品質(zhì)量,另一方面降低了加壓過濾機的排料周期,有效降低了停車處理浮選精礦的情況發(fā)生。(2)浮選精煤、尾煤指標穩(wěn)定,浮選灰分區(qū)間很容易控制,原浮選指標考核范圍在11.00%~12.00%,現(xiàn)調(diào)整為11.30%~11.70%。這樣為重控操作創(chuàng)造了較大的空間。(3)提高了浮選精煤抽出率,減少了高灰細泥對粗顆粒的影響,改造后尾礦灰分保持在50%以上,同時降低了后續(xù)作業(yè)壓力。(4)采用了FCA-2500(A)跌落式煤漿預(yù)處理器,為浮選創(chuàng)造了良好的工藝條件,建立了以礦漿準備器為中心的操作制度,同時節(jié)省了動力消耗,提高了設(shè)備可靠性。
5 效益分析
淮北選煤廠(北區(qū))浮選工藝系統(tǒng)改造后,浮精灰分降低幅度較大,質(zhì)量得到了可靠的保證。不僅帶來了很可觀的經(jīng)濟效益還給后續(xù)的升級改造帶來了寶貴的經(jīng)驗。
(1)浮選部分增加效益。在改造過程中,減少一個礦漿預(yù)處理器,增加了一臺浮選機,其中浮選機124.4kw,原礦漿準備器3kw,電耗每小時增加了121.4kw。改造后抽出率提升了6.45個百分點。知改造到10月份入洗原煤平均為80685小時/月,電費按平價0.75元/度,生產(chǎn)臺時平均339.01小時/月。我們暫且不考慮增加一臺FCA-2500(A)跌落式煤漿預(yù)處理器以及鋪設(shè)管道的成本。而且由于浮選司機、操作方面的因素,我們姑且也不計浮選藥耗部分。
則浮選部分平均每月創(chuàng)造效益為:80685*0.40(產(chǎn)率)*(815-245)(精中差價)*0.26(浮精占比)*0.0645-121.4*339.01*0.75(電耗)=27.76萬元。
(2)潛在效益。通過浮選技術(shù)改造,我們成功地把浮精灰分降低了0.17個百分點,根據(jù)現(xiàn)場經(jīng)驗計算公式:
Ad浮*0.3+Ad重*0.7=0.75,可知當浮精灰分降低0.17時,重精灰分變化值為△重,則:0.3*0.17+0.7*△重=0,計算可得△重=0.07。即當我們的精煤灰分降低,雖然減少重精背灰的幅度不大,但是給我們進一步探索奠定了一定基礎(chǔ),積累了寶貴的經(jīng)驗。
參考文獻
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