張智皓
摘 ?要:控制啤酒發(fā)酵液出罐及過濾清酒溶解氧,需要從工藝流程角度出發(fā),保證高的CO2純度,低的脫氧水溶解氧含量,完好的設備氣密性以及做足完善的避氧措施。文章從工藝流程角度出發(fā),對啤酒發(fā)酵液出罐及過濾過程中的關鍵控制點逐一分析,從而改善清酒溶解氧含量。
關鍵詞:溶解氧;CO2純度;脫氧水;設備密封
為保證成品風味穩(wěn)定性[4],成品啤酒溶解氧應控制在0.1ppm以下[1]。啤酒發(fā)酵液出罐、過濾過程,會造成啤酒溶解氧的升高,如何更好地控制清酒溶解氧,是一個值得研究的課題。文章通過對啤酒發(fā)酵液出罐、過濾流程中關鍵控制點的逐一跟蹤分析,探討降低清酒溶解氧含量的方法。
發(fā)酵罐出罐至清酒滿罐下包裝,具體流程如圖1所示。
針對工藝流程的各個環(huán)節(jié),對其溶解氧增量進行跟蹤,具體結果如表1所示。
下面,將針對流程中的各關鍵控制點的跟蹤結果,逐一進行分析與說明。
1 脫氧水
脫氧水為啤酒的稀釋水,降低脫氧水中溶解氧,為控制啤酒溶解氧控制的根本,具體措施如下:(1)通過調整入口、出口泵匹配度,控制脫氧水制水線真空脫氧塔水位,使塔內CO2有足夠空間,從而加強塔內CO2脫氧效果;(2)增大脫氧水制水機CO2后沖量,降低脫氧水DO值;(3)改善CO2供給純度。相關改善CO2方法見下文。
2 CO2
CO2為清酒溶解氧控制關鍵控制點,為保證CO2純度,提出以下措施:(1)提高發(fā)酵車間供給CO2站CO2純度。具體方法:先用豎式純度檢測儀檢測純度達99.9%時,用L型純度檢測儀繼續(xù)檢測,若檢測氣泡大于10mm,推遲2h回收;若檢測氣泡小于10mm,則推遲1h回收;回收前均需要再用L型純度檢測儀再進行復測,確認回收純度;(2)提高CO2站供給發(fā)酵車間CO2純度,保證在99.99%[2]以上。方法:加大CO2站CO2回收能力,使其供給發(fā)酵車間CO2全部經過提純設備提純。
3 濁酒稀釋
如表1所示,發(fā)酵罐正在出罐時的DO值高于未出罐發(fā)酵液的DO值,經過稀釋后,濁酒DO值雖低于發(fā)酵液DO值,具體原因分析如下:(1)發(fā)酵液出罐均采用PA備壓出罐,對發(fā)酵液DO值產生一定影響。措施:發(fā)酵液出罐全部采用CO2備壓出罐[5];(2)發(fā)酵液出罐,管道內存在清洗后殘留水;發(fā)酵液空后管道頂水,采用的為原水;這兩部分水中溶解氧含量較高,容易對出罐發(fā)酵液DO值產生影響。措施:a.發(fā)酵液出罐前,使用70℃左右熱水或者脫氧水填充發(fā)酵液出罐管道,起到除氧作用;b.稀釋濁酒滿罐后,需采用CO2對濁酒進行攪拌。
4 酒液過濾
如表1所示,清酒過濾期間酒液溶解氧上升比較明顯,由于清酒過濾涉及到的設備較多,以下將分段對其進行分析:
4.1 酒液離心
由表1可知,濁酒離心前后,溶解氧相差30ppb以上,說明離心機設備運行期間存在比較大的“吸氧”,具體原因分析如下:一般情況下,離心機使用“CO2封”,“水封”兩重防護來防止酒液溶解氧的升幅。離心機在使用維修過程中,會造成設備磨損,離心機密封效果變弱,從而影響酒液溶解氧。措施:組織相關技術人員對設備密封件進行檢查,對有可能出現(xiàn)跑、冒、滴、漏而造成吸氧的,采取更換密封件或者表面涂抹凡士林等密封助劑的方法,改善離心機密封效果。
4.2 硅藻土、PVPP過濾
由表1可知,離心后到PVPP過濾后,經過兩套柱式過濾機,溶解氧有約15ppb以上DO值升幅,存在酒液“吸氧”,具體原因分析如下:(1)硅藻土添加罐。添加硅藻土,使用脫氧水作為溶解劑,由于硅藻土添加罐需要不停攪拌,脫氧水內CO2容易析出,時間過長,容易造成吸氧;硅藻土添加罐無明確的液位,添加水土比要求,液位過低,補加硅藻土中的空氣沒有足夠溢出時間,會隨漿液一起進入啤酒影響溶解氧;水土比太高,補土泵的流量過大,容易引起酒液吸氧。措施:a.采用60-70度的熱水補土,常壓下,熱水中的溶解氧幾乎為0,同時增加硅藻土添加罐加熱裝置,對罐體內漿液進行加熱保溫;b.規(guī)定補土罐液位保持不低于50%;提高漿液濃度,使補土與濾酒流量比降低至1:100左右,減小補土泵流量;c.堅持使用CO2吹充對漿液進行脫氧保護[3]。(2)浸膏、酶清添加罐。浸膏等添加劑在添加稀釋時,需要厭氧保護,如用CO2吹沖,會對稀釋水PH值造成影響。措施:使用氮氣對浸膏、酶清添加罐進行吹充保護。(3)PVPP粉添加罐。措施:堅持使用CO2吹充。
4.3 酒液精濾
由表1可知,PVPP過濾后至PFS后酒液溶解氧升幅在10ppb左右,存在輕微吸氧,具體情況分析如下:精濾機由于要經常更換濾芯,濾殼與濾蓋接觸面積較大,縫隙較大,部分區(qū)域容易輕微吸氧。措施:在安裝濾芯時,在濾殼與濾蓋中間的膠圈上涂上一圈如凡士林的密封助劑,加強設備密封性,防止吸氧。
5 清酒儲存
如表1所示,清酒入罐時溶解氧偏高,但滿罐儲存與下包裝過程中,罐內溶解氧與充CO2后相差無幾,判斷為清酒入罐時,溶解氧不穩(wěn)定,具體原因分析為,清酒入罐時,酒液流量過大,容易造成“噴射”現(xiàn)象,對清酒DO值造成影響。措施:(1)保證清酒罐備壓,使其中CO2含量在99.9%以上;(2)降低濾酒初進罐時的流速,使之不形成噴射現(xiàn)象,當清酒達到一定高度是,再加大濾酒速度。
6 結束語
通過以上分析,通過改進生產程序,優(yōu)化生產流程,對設備的密封性進行逐一排查,采取必要的抑氧手段,可以有效地降低濾后清酒溶解氧含量,從而達到保證啤酒風味穩(wěn)定性的目的[4]。
參考文獻
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[5]朱增輝.淺談降低啤酒溶解氧[J].啤酒科技,2012(8):27.