鄭德彬
(五礦礦業(yè)(安徽)工程設(shè)計(jì)有限公司)
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尾礦干排工藝在河北某鐵礦山尾礦處理中的應(yīng)用
鄭德彬
(五礦礦業(yè)(安徽)工程設(shè)計(jì)有限公司)
為解決河北某礦山現(xiàn)有尾礦庫庫容不足,影響礦山正常生產(chǎn)的問題,采用尾礦干排工藝進(jìn)行改造。通過試驗(yàn)研究,確定采用“旋流器+高頻振動(dòng)脫水篩+濃縮機(jī)+廂式壓濾機(jī)”的尾礦干排工藝進(jìn)行尾礦濃縮脫水,改造后工藝實(shí)現(xiàn)了含水率低于20%的全尾砂干排,年節(jié)約生產(chǎn)成本205萬元,經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益顯著。
尾礦庫 尾礦干排 旋流器 廂式壓濾機(jī) 脫水篩
我國(guó)鐵礦石資源品位低,選礦比高,鐵礦石年產(chǎn)量大約15億t,而尾礦量高達(dá)10億t以上。因此,尾礦處理在礦山生產(chǎn)中顯得尤為重要,亦是保證礦山正常生產(chǎn)的重要環(huán)節(jié)。
尾礦的傳統(tǒng)處理方式是排放至尾礦庫,但由于安全及占地等原因,此處理方式已不能滿足大部分礦山未來的正常生產(chǎn)運(yùn)行。尾礦干排是近年來國(guó)內(nèi)逐漸興起的一項(xiàng)新的尾礦處置新工藝,目前已在國(guó)內(nèi)較多礦山取得了成功的應(yīng)用。為此,河北某礦山采用尾礦干排工藝處置尾礦,并取得了滿意的效果。
1.1 尾礦干排簡(jiǎn)介
尾礦干排是指經(jīng)選礦流程輸出的尾礦漿經(jīng)多級(jí)濃縮后,再經(jīng)高效脫水設(shè)備處理,形成含水少、易沉淀固化的礦渣,然后運(yùn)至固定地點(diǎn)進(jìn)行干式堆存。
尾礦干排可提高尾礦的回水利用率,減少尾礦輸送量,降低尾礦壩潰壩等安全事故的發(fā)生。將尾砂濃縮脫水后,可利用廢棄礦坑堆存,也可堆存至尾礦庫,可延長(zhǎng)尾礦庫或尾礦壩的服務(wù)年限,減少尾礦處理的運(yùn)行和管理成本,還可開發(fā)不具備建設(shè)尾礦庫條件的礦山,應(yīng)用前景廣闊、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益顯著[1]。
1.2 常見工藝
根據(jù)尾礦種類不同、顆粒不同、濃度不同、含泥量不同,尾礦干排工藝一般有以下幾種:
(1)濃縮機(jī)+泥漿泵,底流泵送至尾礦庫工藝。適合中、大型礦山,能夠減少70%左右的尾礦漿輸送量,年節(jié)電費(fèi)可達(dá)幾十萬至幾百萬元,節(jié)電效果顯著;具有工藝簡(jiǎn)單、效益明顯的優(yōu)點(diǎn),但需要建設(shè)尾礦庫。
(2)濃縮機(jī)(或旋流器)+振動(dòng)脫水篩工藝。適合粗顆粒不含泥類尾礦,且對(duì)回收水質(zhì)量要求不高,最終干礦含水<20%;具有工藝簡(jiǎn)單、造價(jià)低的優(yōu)點(diǎn)。
(3)旋流器分級(jí)+濃縮機(jī)+過濾機(jī)工藝。適合尾礦量較大,含泥量10%以下,最終干礦含水<18%;具有工藝順暢、干堆效果理想等優(yōu)點(diǎn)。
(4)旋流分級(jí)+震動(dòng)篩脫水+濃縮+過濾機(jī)(壓濾機(jī))工藝。適合任意種類礦漿,干礦含水<20%。該工藝設(shè)備選擇時(shí),含泥量較少的可選擇圓盤過濾機(jī)、真空帶式過濾機(jī),含泥量較多則適合選擇壓濾設(shè)備;具有應(yīng)用廣泛、工藝成熟可靠、干堆效果理想等優(yōu)點(diǎn)。
2.1 河北某礦山生產(chǎn)現(xiàn)狀
河北某礦山年處理鐵礦石230萬t,年產(chǎn)尾礦79.35萬t(生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)詳見表1)。選礦流程采用磁滑輪預(yù)先拋尾、1段開路自磨、1段閉路球磨、3段弱磁選別,選別后的最終尾礦漿通過2臺(tái)φ53 m的濃縮機(jī)濃縮后,溢流水供選廠循環(huán)使用,底流礦漿給入隔膜泵,通過11 km的尾礦管線輸送到尾礦庫。
2015年底通過實(shí)測(cè)后確定尾礦庫剩余庫容量為115.40萬m3,按現(xiàn)年生產(chǎn)能力計(jì)算,尾礦庫只能再使用2.2 a,即到2017年底尾礦庫將進(jìn)入閉庫期,所以解決尾礦堆存問題成為維持選廠正常生產(chǎn)的當(dāng)務(wù)之急,其尾礦參數(shù)見表2。
表1 2016年選礦技術(shù)指標(biāo)
注:2016年綜合選比為1.923,濕式選比為1.664。
表2 尾礦參數(shù)
2.2 尾礦干排工藝選擇
為解決現(xiàn)有尾礦庫庫容不足的問題,決定采用尾礦干排的排放方式進(jìn)行改造。根據(jù)尾礦性能相關(guān)試驗(yàn)結(jié)果(見表3),濃度為80%的尾礦安息角為51.1°,自流坡度為51.8%,具有較好的堆存效果。所以,改造最終處理尾礦濃度控制在80%以上,不同濃度的尾礦實(shí)際堆存效果見圖1。
表3 各濃度安息角及自流坡度測(cè)量值
圖1 尾礦堆存效果
參考尾礦干排生產(chǎn)實(shí)踐結(jié)果及尾礦性質(zhì),最終確定采用“旋流器+高頻振動(dòng)脫水篩+濃縮機(jī)+廂式壓濾機(jī)”的尾礦干排工藝,工藝流程見圖2。
圖2 尾礦干排工藝流程
旋流器沉砂經(jīng)高頻振動(dòng)脫水篩脫水后,篩上粗粒產(chǎn)率達(dá)65%以上,含水量低于18%[1];旋流器溢流細(xì)顆粒部分經(jīng)濃縮后通過廂式壓濾機(jī)處理,干料含水量在10%~20%[2],滿足現(xiàn)場(chǎng)工藝要求。
2.3 尾礦干排主要設(shè)備
水力旋流器作為一種利用離心力強(qiáng)化固液分離的設(shè)備,在尾礦濃縮脫水中表現(xiàn)出一些特殊的優(yōu)勢(shì)[3],其具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、造價(jià)低、占地面積小、處理能力大、底流濃度高等特點(diǎn),被廣泛用于礦山領(lǐng)域。
高頻脫水篩結(jié)構(gòu)合理,獨(dú)特新穎,采用振動(dòng)電機(jī)作激振源,物料進(jìn)行拋擲運(yùn)動(dòng),由于高濃度的給入,會(huì)使粗粒物料在脫水篩篩板表層沉積,顆粒間相互搭橋作用形成一層透水不透顆粒的脫水層,因此篩上物往往具有較高的產(chǎn)率和較高的細(xì)度,干尾礦含水率可達(dá)到10%~20%。
為了高效利用已有資源,減少項(xiàng)目投資,此次改造濃縮設(shè)備考慮利用現(xiàn)有已停用的NT-45周邊齒條傳動(dòng)濃縮機(jī)。廂式壓濾機(jī)之所以能蓬勃發(fā)展并被尾礦干排處理廣泛應(yīng)用,其最大的優(yōu)越性就是濾餅水份低、能耗少,適用于中細(xì)粒級(jí)物料,在礦漿顆粒-0.037 mm粒級(jí)占95%的情況下仍可使用,干尾礦含水率可達(dá)到15%~25%[4]。尾礦干排工藝主要設(shè)備見表4。
2.4 投資及成本
該改造項(xiàng)目建設(shè)總投資為2610.97萬元,其中工程費(fèi)用為1915.32萬元,工程建設(shè)其他費(fèi)用為458.29萬元,預(yù)備費(fèi)用為237.36萬元;單位運(yùn)營(yíng)成本為6.42元/t,與原尾礦處理運(yùn)營(yíng)成本9元/t相比,年節(jié)約成本近205萬元,成本組
表4 尾礦干排主要設(shè)備
設(shè)備名稱設(shè)備型號(hào)數(shù)量/臺(tái)旋流器FX-250×42高頻振動(dòng)脫水篩DW242濃縮機(jī)NT-451廂式壓濾機(jī)ZMXG500/1500-30U3
注:旋流器數(shù)量單位為組。
成見表5。
表5 單位運(yùn)營(yíng)成本
元/t
(1)河北某礦山尾礦采用“旋流器+高頻振動(dòng)篩+濃密機(jī)+廂式壓濾機(jī)脫水”干排工藝后,干尾礦含水率低于20%,產(chǎn)率達(dá)100%,實(shí)現(xiàn)了全尾砂干排,解決了尾礦庫庫容不足,影響礦山正常生產(chǎn)的問題,而且該項(xiàng)目的實(shí)施,可節(jié)約尾礦處理成本近205萬元/a。
(2)尾礦干排工藝投資相對(duì)較小,并可獲得可觀的經(jīng)濟(jì)效益;將尾礦濃縮脫水后堆存,可節(jié)省占地面積,減少環(huán)境破壞,消除尾礦庫的安全隱患,經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益顯著。
[1] 李 琳,呂憲俊.尾礦分級(jí)脫水-濃縮干排工藝及設(shè)備[J].礦山機(jī)械,2014(1):100-103.
[2] 李懷志.尾礦脫水篩在尾礦干排系統(tǒng)中的技術(shù)應(yīng)用[J].甘肅冶金,2014(4):105-109.
[3] 茍延偉,符 云,郭順磊.新疆某選廠尾礦干排工藝及設(shè)備優(yōu)化[J].現(xiàn)代礦業(yè),2015(1):98-99.
[4] 商林萍,于永江,劉義良,等.新一代尾礦干排和設(shè)備的應(yīng)用[J].礦業(yè)工程,2011(6):70-72.
2016-07-13)
鄭德彬(1987—),男,助理工程師,230601 安徽省合肥市武漢路230號(hào)。