王一+代卓耕
摘 要:本文介紹了電壓無功自動控制裝置(AVC)的基本原理及控制策略,重點分析了AVC在廣東惠州天然氣發(fā)電有限公司實際應用中所出現(xiàn)的問題,并提出了相應的解決辦法,為同類型電廠AVC裝置的運行提供了借鑒和參考。
關鍵詞:燃氣-蒸汽聯(lián)合循環(huán)電廠;AVC;電壓無功自動調(diào)控
中圖分類號: TM62 文獻標識碼: A 文章編號: 1673-1069(2016)28-194-3
1 概述
電壓,是保證供電質(zhì)量最重要的參數(shù)指標之一。近年來,隨著大容量機組的相繼投產(chǎn),電網(wǎng)容量急速增長,電網(wǎng)結(jié)構日趨復雜,跨地域、大容量的跨網(wǎng)調(diào)度頻繁,使系統(tǒng)電壓的調(diào)控難度越來越大,為了解決電網(wǎng)面臨的日益突出的無功電壓管理問題,提高供電質(zhì)量,迫切需要建設自動電壓控制系統(tǒng) (AVC)。
惠州LNG電廠在2008年06月份完成了AVC裝置的安裝、調(diào)試并投入運行,是廣東省首家投運AVC裝置的電廠。由于沒有同類型電廠AVC裝置的實際應用經(jīng)驗作為參考,在AVC的安裝、調(diào)試及運行期間出現(xiàn)了若干問題,在技術人員攻關后都得到了很好的解決。
2 電壓無功自動控制的基本原理
2.1 電壓無功全局控制措施
系統(tǒng)電壓控制主要采用三級電壓分級的控制模式,分為一級電壓控制、二級電壓控制、三級電壓控制(如圖1)。其中一級電壓控制是總領層,控制優(yōu)化整個系統(tǒng)的經(jīng)濟安全運行。二級電壓控制協(xié)調(diào)一級電壓控制信號,調(diào)節(jié)升壓站母線電壓及全廠總無功出力等于設定值。一旦目標發(fā)生偏差,二級電壓控制器則按照預定的控制規(guī)律改變?nèi)夒妷嚎刂破鞯脑O定參考值。三級電壓為單元控制,將二級電壓控制器的控制信號輸入單元機組的勵磁調(diào)節(jié)系統(tǒng),從而調(diào)節(jié)機組無功出力,維持機端電壓的穩(wěn)定。
2.2 惠州LNG電廠電壓無功控制措施
惠州LNG電廠電壓無功自動控制系統(tǒng)由主站系統(tǒng)和子站系統(tǒng)共同組成(見圖2),廣東中調(diào)AVC主站下發(fā)母線電壓或全廠總無功控制指令,電廠子站上位機接收主站指令,根據(jù)母線電壓控制指標估測出全廠總無功出力需求,通過下位機向各機組的勵磁調(diào)節(jié)器發(fā)出增減磁控制信號,調(diào)整發(fā)電機勵磁電流,從而改變機組無功出力,達到電壓無功自動調(diào)節(jié)的目的。
3 AVC裝置在實際應用中的技術問題及解決方法
3.1 AVC與AVR之間互為閉鎖
AVC與AVR之間的互鎖即為在AVC投入并進行自動調(diào)節(jié)時閉鎖人為通過AVR手動調(diào)整機組勵磁和無功出力,而在需要人為手動調(diào)整機組無功時又能夠閉鎖AVC的自動調(diào)節(jié)。
在就地裝置上進行互鎖。如圖3所示,在AVC裝置內(nèi)裝設了繼電器S1(S2),當在DCS上退出AVC時,繼電器S1(S2)常閉接點保持閉合,常開接點斷開。此時,相當于旁通了AVC裝置,人為手動增(減)磁指令是直接發(fā)至發(fā)電機控制柜(GCP),通過繼電器90R(90L)將指令送到機組AVR,AVR響應指令調(diào)節(jié)機組電壓和無功出力。
AVC投入指令發(fā)出后,AVC裝置內(nèi)的繼電器S1(S2)常閉接點斷開,閉鎖TCS指令傳輸回路;同時,常開接點閉合,打開了AVC裝置調(diào)節(jié)指令傳輸回路,這時AVC裝置接收上級調(diào)節(jié)指令,通過發(fā)電機控制柜(GCP)將指令送至AVR,調(diào)整機組電壓和無功出力。
②在控制邏輯上進行互鎖
在DCS上發(fā)出“投入AVC”指令后,AVR自動正常運行、AVC裝置自檢正常、無增減磁閉鎖信號等條件滿足后,AVC裝置自動投入調(diào)節(jié)。如圖4所示,DCS上增(減)磁指令能夠出口的條件之一就是“AVC投入返回”即AVC裝置退出時,DCS手動發(fā)出的增(減)磁指令能夠出口,AVC裝置處于投入時,閉鎖DCS手動增(減)磁操作。
以上兩個方面從硬件及軟件上雙重保證了對機組增(減)磁的操作只能是AVC自動控制或者是DCS手動控制二者之一,而不會出現(xiàn)自動手動同時參與調(diào)節(jié)從而產(chǎn)生沖突的情況。
3.2 AVC誤調(diào)節(jié)導致機組啟動失敗
日本三菱M701F型聯(lián)合循環(huán)機組使用靜態(tài)變頻裝置(SFC)將發(fā)電機作為同步電動機來拖動機組啟動升速,在燃機點火并且機組達到自持轉(zhuǎn)速后,SFC退出運行。在此過程中,由廠用6kV母線通過啟動變壓器向勵磁系統(tǒng)供電,機組并網(wǎng)后,勵磁系統(tǒng)轉(zhuǎn)為由發(fā)電機出口的勵磁變供電。
機組啟動過程中,當機端電壓達到3.4kV后,勵磁系統(tǒng)的控制模式轉(zhuǎn)為“恒電壓模式”,維持機端電壓恒定。AVC裝置投運后,由于其投入條件在SFC拖動機組啟動的過程中就已經(jīng)滿足,AVC裝置自動投入,此時恰逢220kV母線電壓偏離中調(diào)下發(fā)的母線電壓控制指標,AVC裝置發(fā)調(diào)節(jié)信號給勵磁調(diào)節(jié)器,改變發(fā)電機機端電壓,破壞了“恒電壓控制模式”,當電壓值超過了SFC電壓保護定值造成SFC跳閘,機組啟動失敗。
為了避免這種情況的出現(xiàn),進行如下整改:
①在AVC軟件中設置增加機組負荷小于最小穩(wěn)燃出力234 MW時,閉鎖AVC判據(jù)條件;
②由于AVC是為了滿足電網(wǎng)電壓指標而調(diào)節(jié)機組無功出力的,在機組未并網(wǎng)之前不應投入。因此,在DCS控制邏輯中將機組并網(wǎng)加入AVC裝置投入的條件中。
3.3 AVC裝置調(diào)節(jié)延時過長
AVC裝置調(diào)試過程中,發(fā)現(xiàn)AVC發(fā)出增(減)磁指令后,機組無功變化要落后AVC指令一個較長的延時,最長的一次有將接近3分鐘時間,AVC調(diào)節(jié)品質(zhì)不合格。通過對數(shù)據(jù)進行對比,發(fā)現(xiàn)由于AVC裝置在參與調(diào)節(jié)過程中優(yōu)先采用NCS系統(tǒng)的數(shù)據(jù),以此來保證與主站AVC數(shù)據(jù)同源,由于NCS系統(tǒng)的精度不夠,需要機組無功變化在3.5 MVar以上才能檢測到,從而影響了AVC調(diào)節(jié)速率。通過技術人員分析討論后修改了AVC控制周期的時長和死區(qū),控制周期的時長從20秒增加到30秒,修改為30s,調(diào)節(jié)死區(qū)從2Mvar改為3MVar。修改后,AVC的調(diào)節(jié)品質(zhì)得到了改善,滿足了中調(diào)的調(diào)節(jié)要求。
3.4 DCS與AVC裝置投退操作脈沖不匹配
AVC裝置調(diào)試過程中,發(fā)現(xiàn)DCS發(fā)出投退AVC的操作脈沖寬度為2秒,而AVC裝置內(nèi)部則設置了必須接收3秒以上寬度的操作脈沖才能成功進行投退操作,這樣就導致了DCS上無法對AVC裝置進行投退操作。經(jīng)過分析討論,將DCS發(fā)出投退AVC的操作脈沖寬度修改為10秒,通過反復試驗驗證,確能保證AVC裝置每次投退的可靠性。
4 結(jié)論
惠州LNG電廠采用AVC技術后,為電網(wǎng)提供了較高的無功儲備,降低了電廠運行人員的日常工作量和出現(xiàn)人為誤調(diào)節(jié)的可能性,對于改善電網(wǎng)供電質(zhì)量具有重要意義。同時,作為廣東電網(wǎng)首家投運AVC的電廠,為后續(xù)其他電廠AVC裝置的設計、安裝、調(diào)試及運行提供了重要的參考作用。
參 考 文 獻
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