謝紹銳,周日金,鄭明星,何華柱,龐小蘭,龐 斌,黃雄軍,周錫文,陳煥球
(廣西永鑫華糖集團(tuán)有限公司,廣西 南寧 530022)
蔗渣鍋爐應(yīng)用低氮燃燒前置處理技術(shù)的使用效果
謝紹銳,周日金,鄭明星,何華柱,龐小蘭,龐 斌,黃雄軍,周錫文,陳煥球
(廣西永鑫華糖集團(tuán)有限公司,廣西 南寧 530022)
文章對低氮燃燒前置處理技術(shù)方案及設(shè)備配置進(jìn)行了描述,通過對蔗渣鍋爐運(yùn)行工況的分析,說明控制燃料蔗渣的顆粒度在3mm左右,降低蔗渣水分,綜合優(yōu)化鍋爐運(yùn)行操作,減少氮氧化物的生成,降低鍋爐煙塵濃度,初步實(shí)現(xiàn)了蔗渣鍋爐煙氣煙塵和氮氧化物的雙達(dá)標(biāo)排放。
破碎;顆粒度;配風(fēng);濕法除塵
2015年廣西合浦西場永鑫糖業(yè)有限公司在“新增一臺85t/h生物質(zhì)鍋爐”的項(xiàng)目中,貫徹蔗渣鍋爐煙氣雙達(dá)標(biāo)(煙塵、NOX)排放的“前置處理”理念[1],組織實(shí)施了低氮燃燒前置處理技術(shù)方案,配合使用改進(jìn)型的濕法高效除塵器,于當(dāng)年12月17日投入生產(chǎn)運(yùn)行,設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定,煙氣排放的煙塵、氮氧化物指標(biāo)均達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)[2]要求。
1.1 鍋爐參數(shù)
85t/h生物質(zhì)鍋爐參數(shù)見表1。
表1 85t/h生物質(zhì)鍋爐參數(shù)表
1.2 低氮燃燒前置處理設(shè)備方案
保留鍋爐原有給料、播料系統(tǒng)設(shè)備。
另設(shè)計(jì)安裝低氮燃燒前置處理設(shè)備:將壓榨出來的蔗渣經(jīng)除髓機(jī)一次除髓后的蔗髓再次進(jìn)行二次除髓,分篩出來的髓粉落入排料閥,粗渣進(jìn)入破碎機(jī)進(jìn)行破碎,這兩組細(xì)蔗粉匯合后,經(jīng)高壓排料風(fēng)機(jī)鼓進(jìn)安裝在鍋爐前墻的旋流式燃燒器,進(jìn)入爐膛燃燒。具體工藝流程見圖1。
圖1 工藝流程圖
設(shè)計(jì)破碎后蔗渣顆粒最大為3mm左右,水份下降5%以上,入爐蔗渣水份約在41~43%。
低氮燃燒前置處理設(shè)備配置,見表2。
表2 低氮燃燒前置處理設(shè)備配置表
1.3 鍋爐配風(fēng)
1.3.1 風(fēng)機(jī)配置
在投用蔗渣二次分篩破碎時(shí),應(yīng)停用原有給料、播料系統(tǒng)設(shè)備,甚至停運(yùn)二次風(fēng)機(jī)。
因煙氣回用時(shí)產(chǎn)生大量水蒸氣冷凝,在鍋爐主風(fēng)管上安裝了熱風(fēng)管接入破碎機(jī),安裝風(fēng)門能隔斷熱風(fēng)與煙氣。在實(shí)際運(yùn)行中,多直接投入一次熱風(fēng),停用煙氣風(fēng)機(jī)。具體的鍋爐風(fēng)機(jī)配置參數(shù)見表3。
表3 鍋爐風(fēng)機(jī)配置參數(shù)表
1.3.2 二次風(fēng)分配
表4 鍋爐二次風(fēng)分配表
1.4 改進(jìn)型的高效濕法除塵器
除塵方式:普通大管式旋風(fēng)除塵+立式文丘里+麻石水膜除塵+空心管噴淋除塵+除霧脫水。設(shè)備投用后,經(jīng)旋風(fēng)分離出的飛灰占總量的50%以上;煙氣進(jìn)入文丘里喉部,速度達(dá)到50m/s,使噴淋水能有效霧化,與煙氣粘結(jié)混合;煙氣在進(jìn)入水膜除塵前,在環(huán)形煙道和主塔內(nèi)進(jìn)行大水量噴淋,防止了煙塵逃逸。因噴淋產(chǎn)生的水霧,夾帶的小部分煙塵顆粒,在最后的除霧器中阻擋下來。經(jīng)榨季生產(chǎn),取得了良好的除塵效果,且運(yùn)行維護(hù)簡單。高效濕法除塵器示意圖,見圖2所示。
技術(shù)參數(shù):全系統(tǒng)阻力<2500Pa,總漏風(fēng)率<7%,煙氣量186100Nm3/h(150℃時(shí),28.8萬m3/h),鍋爐出口煙速11m/s。
水質(zhì)要求:ss≤30mg/L,Q=360t/h。
低氮燃燒前置處理系統(tǒng)(蔗渣二次分離破碎系統(tǒng))設(shè)備于2015年12月17日調(diào)試投運(yùn),期間對設(shè)備功率匹配、配風(fēng)等進(jìn)行了多次調(diào)整。
因機(jī)械故障、打包蔗髓回流不穩(wěn)定等多種原因,鍋爐運(yùn)行中大多時(shí)間只投用2套破碎機(jī)設(shè)備,停用1臺原有喂料設(shè)備(原噴渣風(fēng)未關(guān)閉);單臺破碎機(jī)處理量控制在1.5~2t/h。具體運(yùn)行工況如下。
2.1 破碎后的蔗髓水分及顆粒度分布
碎破后的蔗髓水分及顆粒度分布表(平均值),見表5。
圖2 高效濕法除塵器示意圖
表5 碎破后的蔗髓水分及顆粒度分布表(平均值)
從表5可知,對蔗髓進(jìn)行破碎后,大于等于2.5mm的顆粒從31.5%下降到約10%,且均為單條絲狀纖維,長度3~6mm不等,水份總體下降約6%。
2.2 鍋爐運(yùn)行工況對比(平均值)碎設(shè)備前后的工況對比情況。
表6列出了在鍋爐負(fù)荷基本相當(dāng),并控制爐膛出口煙氣含氧量在1%~3%時(shí),使用蔗渣二次分篩破
表6 使用蔗渣二次分篩破碎設(shè)備前后的工況對比表
從表6可知,經(jīng)對鍋爐運(yùn)行參數(shù)對比:爐膛溫度提高了42℃;出爐膛出口煙溫降低了40℃;排煙溫度基本相當(dāng)。為維持鍋爐負(fù)壓工況及含氧量,且對蔗渣干燥后的水蒸汽也進(jìn)入了爐膛內(nèi),引風(fēng)機(jī)開度基本不變,但鼓風(fēng)機(jī)開度下調(diào)12%,二次風(fēng)機(jī)及各二次風(fēng)保持全開,說明系統(tǒng)存在較大漏風(fēng)。
煙塵濃度降低,觀察鍋爐燃燒情況,落在爐排面燃燒的蔗渣極少,爐膛變得更加明亮,沖灰水含碳量減少,更加灰白,如圖3所示。
圖3 除塵器出口沖灰水顔色較淺
表7 合浦環(huán)保監(jiān)測站2016年1月27日檢測廢氣結(jié)果報(bào)告(摘錄)
2.3 煙氣監(jiān)測結(jié)果
鍋爐在初步應(yīng)用低氮燃燒前置處理技術(shù)后,經(jīng)環(huán)保部門多次檢測,鍋爐排放煙塵為26.3mg/m3,NOx為84mg/m3,詳見表7。
第一,加強(qiáng)蔗渣打包生產(chǎn)管理,保證蔗渣二次分離破碎系統(tǒng)運(yùn)行正常,處理量滿足鍋爐運(yùn)行。
第二,控制爐膛出口煙氣含氧量在1%~3%,保持爐膛負(fù)壓在-30Pa左右。
第三,二次風(fēng)量占總風(fēng)量50%以上。
第四,二次風(fēng)為多點(diǎn)分段送風(fēng),控制燃燒室溫度低于1000℃。
第五,保持高料位,保持鎖氣式喂料器良好密閉性,減少系統(tǒng)漏風(fēng)。
第六,保證沖灰水的沉淀澄清,保證水質(zhì)和水量。
經(jīng)廣西合浦西場永鑫糖業(yè)有限公司在2015/ 2016年榨季實(shí)施“一臺85t/h生物質(zhì)鍋爐應(yīng)用低氮燃燒前置處理技術(shù)”的初步應(yīng)用,達(dá)到了國家排煙標(biāo)準(zhǔn)的要求,證實(shí)了通過對蔗渣進(jìn)行二次分篩破碎,降低蔗渣顆粒度及水份,改進(jìn)蔗渣鍋爐“室燃+層燃”的燃燒方式,綜合使用鍋爐低氮燃燒技術(shù),可以控制燃燒過程氮氧化物的生成,利用生物質(zhì)燃料對氮氧化物特定的還原性質(zhì),可使蔗渣鍋爐煙氣中的氮氧化物控制在排放標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi);同時(shí),進(jìn)一步提高了鍋爐燃燒效率,降低了鍋爐煙塵濃度,經(jīng)過高效的濕法除塵后,保證了煙塵排放達(dá)標(biāo)。
本項(xiàng)目中蔗渣二次分篩破碎系統(tǒng)設(shè)備總投資約150萬元,高效濕法除塵器投資約150萬元,相對應(yīng)用于燃煤鍋爐的SCR、SNCR脫硝技術(shù)及布袋或濕法靜電除塵器,設(shè)備投資減少約一半,設(shè)備運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用減少100~150萬元。
[1] 何華柱等.蔗渣鍋爐低氮燃燒及煙氣環(huán)保雙達(dá)標(biāo)排放技術(shù)探討,廣西糖業(yè),2015年(4).
[2]《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB13223-2011.
[3] 周偉,李戈.電廠鍋爐低NOx燃燒的探討,浙江電力2002年第3期.
[4] 常弘哲,張永康,沈際群.燃料與燃燒[M].上海交通大學(xué)出版社,1993.
[5] 北京巴布科克·威爾科克斯有限公司,低NOx燃燒技術(shù)[M].2002.
[6] 吳少華,劉輝等.采用超細(xì)煤粉再燃技術(shù)降低氫氮化物排放[J].中國電力,2003(2).
TS249.9
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2095-820X(2016)03-06
2016-06-05