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      利用MAPOSS量儀改造德國數(shù)控車軸磨床在線測量系統(tǒng)

      2016-12-19 17:19:11袁敬張正軍
      中國高新技術(shù)企業(yè) 2016年1期
      關(guān)鍵詞:肖特車軸磨床

      袁敬 張正軍

      摘要:德國肖特車軸磨床是中國中車眉山車輛有限公司的重點設(shè)備。文章介紹了如何利用MAPOSS量儀改造德國數(shù)控車軸磨床在線測量系統(tǒng),并且重點對關(guān)鍵的用戶循環(huán)程序的改造進行了分析,對今后高端設(shè)備技術(shù)改造提供了借鑒。

      關(guān)鍵詞:MAPOSS量儀;德國數(shù)控車軸磨床;在線測量系統(tǒng);NC;PLC;用戶循環(huán)程序 文獻標(biāo)識碼:A

      中圖分類號:TP271 文章編號:1009-2374(2016)01-0027-02 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2016.01.014

      我公司2004年引進的德國肖特數(shù)控車軸磨床,其在線自動測量系統(tǒng)采用的是利用肖特自制的測量頭加MAPOSS的P7量儀信號控制器獲得的測量數(shù)據(jù)傳輸給西門子840D系統(tǒng),與CNC系統(tǒng)中設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)進行比較加工,當(dāng)達到尺寸要求時,通過西門子S7-300PLC對機床發(fā)信號結(jié)束磨削加工,從而控制加工精度。由于德國公司自制的測量頭結(jié)構(gòu)復(fù)雜,經(jīng)常出現(xiàn)故障,對公司的正常生產(chǎn)帶來巨大困難,因此公司決定對其在線測量系統(tǒng)進行改造。改造方式確定為利用MAPOSS公司的通用量儀和定位裝置,結(jié)合原有的P7量儀信號控制器取代肖特自制的測量頭加MAPOSS的P7量儀信號控制器控制方式,并對原NC程序和PLC程序進行改造,以滿足新的在線自動控制要求。本次改造中最核心的也是難度最大的部分就是對原設(shè)備NC程序、PLC程序的改造,所以本文探討的重點也以此部分為主。

      肖特數(shù)控車軸磨床磨削加工過程主要包括以下幾部分,即先通過噪音定位,確定基準(zhǔn);然后根據(jù)設(shè)定加工尺寸進行粗磨、半精磨、精磨;之后開工件門,測量實際尺寸;再設(shè)定需進一步加工的補償量進行尺寸加工,反復(fù)多次直到達到要求。為此,改造方案確定為,拆除原有設(shè)備上的整套肖特量儀(定位、測量一體儀),新增加MAPOSS的T25定位裝置系統(tǒng)和P7量儀來實現(xiàn)原有的自動定位、自動在線測量加工功能。要想讓新的MAPOSS的T25定位裝置系統(tǒng)和P7量儀發(fā)揮作用,還要對原有的西門子840D的NC程序以及下位機西門子S7-300的PLC程序進行修改和補充,并且要屏蔽掉原來為舊的肖特量儀設(shè)定的參數(shù),才能使新的測量系統(tǒng)發(fā)揮作用,否則會出現(xiàn)報警沖突,新系統(tǒng)將無法工作,因此全部系統(tǒng)改造工作主要由以下部分構(gòu)成:

      1 改變系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置,取消原量儀系統(tǒng)

      要想改造原量儀系統(tǒng),必須先讓原肖特量儀Y3系統(tǒng)在主西門子840D系統(tǒng)中失效,否則一旦取消Y3將造成主系統(tǒng)故障報警,任何工作都無法進行。因此,首先要將原肖特量儀設(shè)置為失效,將原肖特量儀Y3設(shè)置為失效主要包括以下步驟和參數(shù):

      第一,840D程序界面—啟動—通用機床數(shù)據(jù)—選擇機床數(shù)據(jù)MD14512置【0】。

      第二,840D程序界面—啟動—軸數(shù)據(jù)—選擇Y3軸機床數(shù)據(jù)MD30130=0,MD30200=0,MD30240【0】=0。

      第三,840D程序界面—參數(shù)—用戶數(shù)據(jù)—選擇GUD2—設(shè)置NC變量,DIAVORH=0。

      第四,840D程序界面—啟動—驅(qū)動配置—驅(qū)動號:10(Y3)設(shè)置成不激活。

      注:Y3軸即為原肖特量儀在西門子840D里的驅(qū)動軸,以上所有操作完成后,關(guān)閉總電源開關(guān),機床重新上電后,回參考點,操作完成。

      2 修改和新增加西門子840D的NC控制程序

      第一,在原用戶循環(huán)程序中新增MAPOSS的T25對刀子程序?qū)崿F(xiàn)新自動端面定位。

      原對刀子程序為L890_SPF,新對刀子程序采用了部分原程序變量并進行重新定義以滿足T25對刀儀的響應(yīng)要求,不僅如此,新增加數(shù)R192對刀基準(zhǔn),完成粗對刀的快速響應(yīng),并通過二次精確對刀來保證定位準(zhǔn)確,具體程序及說明見下面所示:

      %_N_L892_SPF 新對刀子程序

      Z=R192+6 F2500 注:R192為對刀基準(zhǔn)值 Z軸快速向基準(zhǔn)移動

      STOPRE

      G90 G1 Z=R192+4 F800 注:Z軸減速靠近

      STOPRE

      G90 G1 C3=-166 F1000 注:對刀頭T25旋下

      G91 G1 Z=-3 F800 注:Z軸再減速靠近

      Z=-0.5 F100 注:Z軸繼續(xù)減速靠近

      WHEN $A_IN[7] ==1 DO DELDTG 注:第一次碰到,第一次對刀

      G91 G1 Z=-3 F30 注:T25第一次對刀

      Z=0.2 F=50 注:退刀準(zhǔn)備第二次精確對刀

      WHEN $A_IN[7] ==1 DO DELDTG

      G91 G1 Z=-0.5 F2 注:T25第二次對刀

      STOPRE

      R191=$AA_IW[Z] 注:R191為對刀現(xiàn)在值讀取工件Z軸坐標(biāo)

      R190=R191-R192 注:R190為對刀誤差值,通過計算得出

      STOPRE

      M17

      %_N_L893_SPF 注:對刀退回子程序(手動時)

      G90 G1 X=650 F=2000

      Z=R192+3 F500

      G1 G90 C3=-69.5 F800

      M17

      %_N_L894_SPF 注:新對刀子程序(自動時)

      G90 G1 X=650 F2500

      Z=R192+6 F8000 注:R192為對刀基準(zhǔn)值 Z軸快速向基準(zhǔn)移動,速度為F8000

      STOPRE

      G90 G1 Z=R192+4 F800 注:Z軸減速靠近,速度為F800

      STOPRE

      G90 G1 C3=-166 F3000 注:對刀頭T25旋下

      G91 G1 Z=-3 F800 注:Z軸再減速靠近

      Z=-0.2 F100 注:Z軸繼續(xù)減速靠近

      WHEN $A_IN[7] ==1 DO DELDTG 注:第一次碰到,第一次對刀

      G91 G1 Z=-3 F30 注:T25第一次對刀

      Z=0.2 F=50 注:退刀準(zhǔn)備第二次精確對刀

      WHEN $A_IN[7] ==1 DO DELDTG

      G91 G1 Z=-0.5 F2 注:T25第二次對刀

      STOPRE

      R191=$AA_IW[Z] 注:R191 對刀現(xiàn)在值讀取工件Z軸坐標(biāo)

      R190=R191-R192 注:R190 對刀誤差值計算

      STOPRE

      M17

      %_N_L895_SPF 注:對刀退回子程序(自動時)

      G90 G1 X=650 F=2000

      Z=R192+3 F500

      STOPRE

      G1 G90 C3=-69.5 F2800

      M17

      第二,在原用戶循環(huán)程序中新增MAPOSS的在線測量子程序L515實現(xiàn)自動在線測量及加工,在此部分仍然以原在線測量子程序L510程序結(jié)構(gòu)作為基本框架,對部分西門子840D的R參數(shù)進行重新定義以及部分PLC響應(yīng)節(jié)點進行重新編程,具體程序及注釋如下所示:

      %_N_L515_SPF 新進入粗磨程序(部分,原為510)

      G1 G91 Z=R290 X=-0.15 F=R197 注:R290端面磨削調(diào)整值從-0.15改到-0.2,將增加Z軸進給,加大端面磨削量,反之減小。

      WHEN $A_IN[9] ==1 DO DELDTG 注:給PLC的DB222.DBX11.4發(fā)信號

      N260 G91 G1 M1=116 M1=114 X=-0.7 Z=-0.7 F=R193 注:R193為粗磨速率

      WHEN $A_IN[10] ==1 DO DELDTG 注:給PLC的DB222.DBX11.5發(fā)信號

      F=R194 X=-0.25 Z=-0.25 注:R194為半精磨速率

      G4 F1

      MSG(“VV”)

      WHEN $A_IN[11] ==1 DO DELDTG 注:給PLC的DB222.DBX11.6發(fā)信號

      F=R195 X=-0.1 Z=-0.1 注:R195為精磨速率

      MSG(“VVV”)

      WHEN $A_IN[12] ==1 DO DELDTG 注:給PLC的DB222.DBX11.7發(fā)信號

      F=R196 X=-0.1 Z=-0.1 注:R196為光磨速率

      G91 G1 X=0.5 Z=0.1 F=4000

      GOTOF LB200

      RET

      3 改造和新增下位機西門子S7-300的PLC程序

      改造程序完成之后,接下來就是對原西門子S7-300的PLC程序進行修改和增加,利用西門子S7-300的專用程序調(diào)試軟件STEP 7,對上面程序段中出現(xiàn)的各變量代號(如$A_IN[9])在西門子840D的PLC程序中定義相應(yīng)的內(nèi)存地址(如DB222.DBX11.4),通過尋址命令對其出現(xiàn)的各種狀態(tài)進行訪問和反饋,從而實現(xiàn)控制,并且新增加子程序塊FC123等來實現(xiàn)測量臂自動在線伸縮、保護防撞等功能,由于程序結(jié)構(gòu)過于龐大,在此不再詳述。

      4 完成實物及線路改造

      拆除舊Y3量儀系統(tǒng),現(xiàn)場安裝新量儀及對刀裝置,完成實物及線路改造。首先將舊Y3量儀測量臂上的各電氣線路脫開,之后將Y3量儀拆除,自行制作工裝并將新T25對刀儀安裝在原Y3量儀位置,使新T25就位,在軸座頭部,利用新制工裝將新量儀安裝固定,并在量儀旁安裝防護裝置,最后安裝新增電氣開關(guān)、限位等部件,將新增電氣線路進行重新敷設(shè)和連接,所有安裝結(jié)束后進行現(xiàn)場調(diào)試工作。不僅如此,由于量儀安裝位置的改變,與原自動上料機械手產(chǎn)生了位置干涉,還對配套設(shè)備上料機械手進行了改造,將自動上料機械手進行機械位置調(diào)整,從而滿足新裝置要求。

      經(jīng)過所有工程技術(shù)人員、設(shè)備操作人員、維修人員的不懈努力,終于使本次改造獲得圓滿成功。經(jīng)過本次系統(tǒng)改造,不但使測量裝置的故障率大幅度降低,并且縮短了對刀等過程的工作運行時間,提升了設(shè)備工效,為公司創(chuàng)造了更大價值。

      參考文獻

      [1] 王德蘭.德國肖特車軸磨床在線測量系統(tǒng)的改造[J].機車車輛工藝,2009,(3).

      (責(zé)任編輯:周 瓊)

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