王孝敏
摘 要 在中厚板生產(chǎn)中,吊車承擔(dān)著倒垛、上下輥道、入庫、出庫等重要工作,起著串聯(lián)整個物流的重要作用。吊車運行是否正常,關(guān)系著物流的是否順暢。同樣,吊車系統(tǒng)在整個計算機系統(tǒng)中也起著舉足輕重的作用,關(guān)系著信息流與物流的一致性。目前國內(nèi)中厚板廠基本都上了吊車系統(tǒng),但真正把它用的好的卻沒有幾家,大多數(shù)都只是擺設(shè)。本文中,通過走訪多個中厚板廠了解吊車系統(tǒng)使用情況,與多個單位進(jìn)行了技術(shù)交流,結(jié)合多年現(xiàn)場吊車系統(tǒng)使用中遇到的問題以及現(xiàn)場使用習(xí)慣,打破慣性思維,重新設(shè)計整個系統(tǒng)框架,實現(xiàn)了真正的方便操作,穩(wěn)定可靠,友好直觀的吊車系統(tǒng),受到了現(xiàn)場的歡迎,使用情況良好。
【關(guān)鍵詞】中厚板 吊車系統(tǒng) 研究與開發(fā)
1 主流的幾大吊車系統(tǒng)
1.1 傳統(tǒng)無線吊車系統(tǒng)
手持PDA、吊車系統(tǒng)、其他系統(tǒng)通過無線網(wǎng)絡(luò)形成一個閉環(huán)。
操作方式:例吊車吊板上輥道,需場地管理操作手持PDA,發(fā)送吊車命令給吊車,吊車操作工根據(jù)吊車命令從相應(yīng)垛位找到相應(yīng)鋼板,吊至輥道,操作吊車畫面做確認(rèn)操作。吊車操作通過后臺電文通訊通知剪切線系統(tǒng),剪切線輥道處理電文,在輥道相應(yīng)位置增加鋼板號。
缺點:需要多方配合,尤其是吊車工與場地管理之間,操作命令需及時,任何一方操作不及時,就會帶來整個跟蹤的混亂,對操作工的素質(zhì)要求比較高。
1.2 圖像識別吊車系統(tǒng)
利用圖像識別系統(tǒng),識別鋼板上下線位置,替代吊車操作。
操作方式:例吊車吊板上輥道,場地管理操作手持PDA,發(fā)送吊車命令;吊車操作工按照吊車命令從相應(yīng)垛位找到鋼板,吊至輥道,同時發(fā)送上料鋼板信息給圖像識別系統(tǒng);圖像識別系統(tǒng)自動識別鋼板已上輥道,自動發(fā)送確認(rèn)命令給吊車系統(tǒng)以及發(fā)送鋼板信息給剪切線系統(tǒng),將鋼板號添加到跟蹤畫面。
缺點:
(1)投資較高,需額外上一套圖像識別系統(tǒng)還有相應(yīng)的硬件設(shè)施(高清攝像頭、圖像處理服務(wù)器等)。
(2)圖像識別系統(tǒng)受現(xiàn)場環(huán)境影響較大。
1.3 無人駕駛吊車系統(tǒng)
吊車根據(jù)命令直接行走,吊運,無人駕駛。
缺點:投資很大,另實際效果未知,國內(nèi)用的不多。
2 背景
(1)近年來鋼鐵行業(yè)形勢急轉(zhuǎn)直下,大多數(shù)鋼鐵企業(yè)陷入全面虧損。大形勢需要開源節(jié)流,內(nèi)部挖潛。
(2)工藝布置的本質(zhì)性不同,決定著比其他中厚板廠的更復(fù)雜的物流。
(3)堆放場地比較小,物流信息流的壓力很大,需要盡快周轉(zhuǎn)。
(4)人員配置較少,未來趨于減少,不太可能增加。
(5)無線網(wǎng)絡(luò)信號不穩(wěn)定,丟包現(xiàn)象嚴(yán)重,大面積更換無線設(shè)備投資很大。
3 研究與開發(fā)
任何系統(tǒng)只有符合現(xiàn)場實際需要,才能有旺盛的生命力。多年來,在吊車系統(tǒng)的使用上采取了很多的措施,包括吊車的自動定位,吊車與輥道的自動配合,吊車的稱重連鎖等等,但效果都不理想。
經(jīng)過多年的實踐,符合現(xiàn)場實際需要,想現(xiàn)場所想,急現(xiàn)場所急,需要的功能堅決要給,不需要的功能堅決不給,才是系統(tǒng)能否受用戶歡迎的關(guān)鍵。
本次吊車系統(tǒng)的全新設(shè)計開發(fā),正是建立在這條宗旨之上,結(jié)合低投資成本的前提,最終開發(fā)完成。
該系統(tǒng)主要由六部分組成:跟蹤模塊、操作模塊、糾錯模塊、自適應(yīng)模塊、通訊模塊、畫面設(shè)計。
3.1 跟蹤模塊
實時跟蹤垛位、輥道、冷床實時映像以及上下輥道、冷床、庫內(nèi)倒垛、工序變更等操作流程,任何變動都能在畫面上及時反映,是所有模塊的基礎(chǔ)。
3.2 操作模塊
實現(xiàn)操作最簡化,畫面直觀明了,任何操作由原有的多人多步操作改造為單人兩步操作,點擊源垛位、目標(biāo)垛位,2秒完成操作內(nèi)容,效率極大提高。
3.3 糾錯模塊
劃定正確標(biāo)準(zhǔn)操作范圍,不允許越界,不考慮提醒框的設(shè)計,這樣對系統(tǒng)的良好運轉(zhuǎn)不利。在長時間的操作過程中,讓操作工關(guān)心與其本職工作無關(guān)的事物,會減弱其對系統(tǒng)的信心。系統(tǒng)設(shè)計時,直接在系統(tǒng)中考慮各種情況,直接限死,不給錯誤操作的空間。保證正確合理的操作。
3.4 自適應(yīng)模塊
可適應(yīng)惡劣的無線網(wǎng)絡(luò)情況,無論強弱與否,丟包與否,只要在合理范圍內(nèi),皆能適應(yīng)。原有無線網(wǎng)絡(luò)因為現(xiàn)場工況復(fù)雜,例吊車對無線信號的遮擋,無線設(shè)備的老化等,經(jīng)常出現(xiàn)丟包等情況,丟包最長能到1分鐘,在加上原有操作模式為多人多點操作這種配合性很高的操作模式。在這種情況下,老系統(tǒng)的使用情況可想而知,操作工明顯有抵觸情緒。改造后完全解決了這個問題,無線設(shè)備沿用原有設(shè)備,無須任何額外投資,很受現(xiàn)場操作工歡迎。
3.5 通訊模塊
實現(xiàn)與其他系統(tǒng)(MES,剪切線,?;€等)的通訊。
3.6 畫面設(shè)計
畫面人性化設(shè)計,與實際現(xiàn)場垛位、輥道、冷床布置保持一致,畫面直觀明了。
4 實際效果
與其他吊車系統(tǒng)相比,本系統(tǒng)的有益效果是:
(1)多人多點操作,改造為單人單點操作,顯著提升工作效率。
(2)單人單點操作,帶來了垛位變更口徑的一致性,準(zhǔn)確率直線提升。
(3)兼容無線網(wǎng)絡(luò)的不穩(wěn)定性,對硬件設(shè)備需求不高。
(4)沿用原有設(shè)備,無須任何額外投資。
(5)現(xiàn)場使用效果良好,操作工從抵觸使用轉(zhuǎn)變到現(xiàn)在的喜歡使用。
5 結(jié)論
本系統(tǒng)打破慣有思維,從操作工角度考慮,結(jié)合大環(huán)境要求的低投資成本的原則,在不增加任何額外投資的情況下,實現(xiàn)了智能化、人性化、方便可靠的吊車系統(tǒng),取得了良好的效果。
作者單位
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