一、研究背景
河北峰煤焦化公司甲醇車間利用焦化裝置副產(chǎn)的焦爐煤氣生產(chǎn)甲醇。設計生產(chǎn)規(guī)模為10萬噸/年甲醇,實際生產(chǎn)能力9.6萬噸/年甲醇。
在整個甲醇裝置中,轉化爐屬于核心設備之一。轉化爐內(nèi)裝有轉化催化劑,在爐內(nèi)采用加壓催化部分氧化法,在轉化爐上部燃燒室內(nèi),焦爐氣中氫氣甲烷與氧氣進行燃燒反應,產(chǎn)生大量熱量,為在轉化催化劑床層的甲烷蒸汽轉化反應提供熱量,生成H2、CO、CO2,為后序甲醇合成提供有效的原料氣。轉化爐作為甲醇生產(chǎn)的關鍵設備,其操作要求級別也是最高的。
在正常生產(chǎn)過程中車間發(fā)現(xiàn)該進料方式存在諸多不確定因素及較大的安全隱患。因此,改變轉化爐的進料方式將是解決問題的關鍵所在,本項目的實施也由此得來。
二、重點要解決的問題
1、環(huán)形分布器存在問題
(1)環(huán)形分布器使用剛玉磚砌筑,采用側向螺旋進氣,在使用中后期,剛玉磚上開的氧氣孔沖刷嚴重,剛玉磚變薄,氣孔變大,剛玉磚磚縫澆注料脫落形成氣縫造成燃燒室內(nèi)氧氣分布不均勻,偏燒現(xiàn)象和局部回火現(xiàn)象嚴重,很容易燒壞爐壁,發(fā)生轉化爐燒穿等重大安全事故。
(2)環(huán)形分布器帶來的偏燒現(xiàn)象,造成工藝氣在進入觸媒層時溫差大,反應不均勻,導致觸媒結塊現(xiàn)象嚴重,影響觸媒的使用壽命、活性和甲醇產(chǎn)量。
(3)環(huán)形分布器使用壽命短,設計只有6個月,而且一旦生產(chǎn)負荷較大,或者開停車頻繁時,其損壞速度將更快。
2、轉化爐作為甲醇一車間核心設備之一,操作溫度最高,燃燒室最高達1600℃左右,其危險性也最大,由于環(huán)形分布器存在以上缺陷,造成轉化爐在生產(chǎn)過程中始終存在諸多不安全因素,十分不利于正常生產(chǎn)。
3、由于轉化爐內(nèi)火焰不能監(jiān)控,只靠檢測轉化爐外部和下部溫度為依據(jù),其發(fā)生燒穿事故時一般沒有預兆,屬于瞬間發(fā)生,一旦停車處理不及時,可能導致高溫火焰噴出,后果不堪設想。2011年5月8日凌晨3點23分,甲醇一車間轉化爐夾套回水溫度由49.5度突然驟升至145度,操作工判斷轉化爐內(nèi)襯可能出現(xiàn)問題,在1分鐘內(nèi)切氧停車,在后續(xù)開蓋檢查過程中,發(fā)現(xiàn)轉化爐內(nèi)襯燒出1米見方大洞,轉化爐鋼板已經(jīng)燒穿,幸虧停車及時,未造成較大事故的發(fā)生,后經(jīng)分析確定為環(huán)形分布器局部偏燒,造成內(nèi)襯局部溫度過高,燒穿爐壁。
4、由于環(huán)形分布器使用壽命短,制約了甲醇裝置的連續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn),甲醇一車間自投產(chǎn)以來,每年至少兩次檢修,以保證轉化爐的安全。如果由于轉化爐發(fā)生事故被動停車,其檢修時間至少一個月,甲醇一車間自投產(chǎn)以來,轉化爐分別在2011年5月和2013年1月發(fā)生過兩次燒穿事故,兩次事故雖都未造成人員傷亡,但影響生產(chǎn)時間都達1個月以上,給公司造成的經(jīng)濟損失十分嚴重。
因此,轉化爐已嚴重制約了甲醇裝置的正常生產(chǎn),必須考慮對其進行改造解決以上存在問題,使甲醇系統(tǒng)的安全等級和生產(chǎn)效率進一步提高。
三、技術改造方案
根據(jù)近幾年轉化爐使用過程中存在問題,車間經(jīng)多方考察研究,認真研究轉化爐爐型和其進料方式,結合目前最先進的爐型設計技術,以及各兄弟單位的技術經(jīng)驗,提出了對原轉化爐進料方式及爐型進行技術改造的方案,以解決環(huán)形分布器型轉化爐存在的各種安全隱患。
總體思路:以現(xiàn)有的轉化爐為基礎,改原兩側進氧的環(huán)形分布器(非金屬燒嘴)為中心進氧的金屬燒嘴,將轉化爐水冷套提高至轉化爐上封頭法蘭下方,增加燒嘴的冷卻水保護系統(tǒng),保證改造后的轉化爐安全高效的運行。
基本原則:以現(xiàn)有設施為基礎,進行低成本改造,同時應確保改造后轉化爐的安全運行。
現(xiàn)有轉化爐由觸媒層上部切割,轉化爐下半部分保留繼續(xù)使用,重新設計、制造轉化爐上半部分。改造后轉化爐采用中心燒嘴供氧方式,原焦爐氣進口由兩側進氣改為單側進氣。設計相應的燒嘴冷卻水系統(tǒng)和事故應急系統(tǒng)。
四、項目的先進性
本改造方案,一個中心思路是通過改造來改變轉化爐的燃燒方式:即將環(huán)形分布器(非金屬燒嘴)型改造為中心燒嘴型轉化爐。下面將對金屬燒嘴的先進性進行分析。
1、結構特點
(1)、燒嘴為多套管單孔噴射式結構,中心管道為氧氣蒸汽通道,夾套為保護蒸汽通道,外管為復層結構,冷卻水從其中進出,燒嘴外側保護結構,具有應力自動補償機構,徹底解決了燒嘴工況變化時對燒嘴的影響,大大延長了燒嘴的使用壽命。
(2)、燒嘴頭部外側設計有焦爐氣分布器,起到均布焦爐氣的流量和速度的作用,焦爐氣分布器可在檢修時隨燒嘴、封頭一同抽出。
2、技術要求
金屬燒嘴的設計要求焦爐氣與氧氣混合均勻,燃燒充分,爐頂空間溫度場與流場分布合理,具體表現(xiàn)為:
(1)、火焰長度合理,進入催化劑床層前,氧氣燃盡,溫度與組成分布均勻;
(2)、燒嘴燃燒火焰在爐膛中心,避免火焰直接接觸到爐內(nèi)壁耐火材料;
(3)、正常操作下爐內(nèi)耐火材料任何一處的溫度不超過1400℃;
(4)、燒嘴能夠在較寬的負荷范圍內(nèi)良好運行;
(5)、燒嘴采用蒸汽保護和水夾套強制冷卻設計,本質(zhì)安全系數(shù)高。
(6)、催化劑床層入口工藝氣體同平面溫差≤8℃,保證了反應更充分,生產(chǎn)效率更高;
(7)、金屬燒嘴使用壽命保證大于24個月,大大降低了檢修頻次。
五、主要技術原則和設備特性
1、放棄當前轉化爐采用的環(huán)形分布器配氧的形式,改變了燃燒方式,采用金屬燒嘴配氧,實現(xiàn)效益、安全雙豐收。
2、充分利用現(xiàn)有設備,減少初期投資。
3、就近配置保護蒸汽和鍋爐水,并設置穩(wěn)壓罐和換熱器,實現(xiàn)鍋爐水的循環(huán)利用,增加了EPS系統(tǒng),保證突然停電狀態(tài)下系統(tǒng)的正常運行,提高了本質(zhì)安全性。
4、系統(tǒng)工藝流程簡圖
由上圖可以看出,整個燒嘴系統(tǒng)設置了完整的保護水和保護蒸汽,保證了整個系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行。
六、項目改造存在問題的解決及今后進一步需完善的方面
由于該項目在原設備上進行的改造,存在一定的局限性,包括流體力學方面的問題,火焰燃燒的溫度場分布問題,事故狀態(tài)下燒嘴保護問題等,不能像整體設計的那么完善。這就要求我們在改造和操作過程中充分考慮以下問題:
1、一定要計算好觸媒裝填高度,既不能太低也不能太高,調(diào)整好最合適的燃燒室高度,以保證火焰的燃燒空間;
2、在操作上控制好水碳比,配氧量,以及各介質(zhì)的壓差,保證燒嘴在使用過程中的安全穩(wěn)定性,發(fā)揮好金屬燒嘴的優(yōu)勢;
3、充分發(fā)揮好EPS應急電源和緩沖罐系統(tǒng)的作用,并保證備用水泵的完好性,在突發(fā)事故時,能第一時間啟動備用水泵,保證燒嘴保護水的流量,確保燒嘴在事故狀態(tài)下的使用安全。
4、在金屬燒嘴的選擇上,一定要以實際生產(chǎn)工藝為導向,選擇最適合的金屬燒嘴作為備用。
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作者簡介:
張川川(1983—),男,河北,化工工程師,化工生產(chǎn)技術管理方向。