摘 要:文章詳細(xì)分析了四角切圓鍋爐爐渣含碳量異常升高的原因,針對煤粉細(xì)度、制粉系統(tǒng)磨損、燃燒器磨損等異常情況采取了相應(yīng)對策,徹底解決了#3鍋爐爐渣含碳量偏高的問題。
關(guān)鍵詞:爐渣含碳量;原因;煤粉細(xì)度;低氮燃燒器;對策
1 概述
該鍋爐為東方鍋爐廠生產(chǎn)制造的DG1000/170-Ⅰ型亞臨界、自然循環(huán)、汽包爐,燃用當(dāng)?shù)責(zé)熋?。鍋爐配DTM350/700鋼球磨煤機(jī),采用中間儲倉式乏氣送粉制粉系統(tǒng),4臺離心式排粉機(jī)和2臺動葉可調(diào)軸流式送風(fēng)機(jī)和2臺動葉可調(diào)式軸流吸風(fēng)機(jī),濕式除渣系統(tǒng),平衡通風(fēng),四角布置切圓燃燒,燃燒器為直流式,爐內(nèi)氣流逆時針旋轉(zhuǎn),燃燒器分上、下兩組,每組下層為油燃燒器噴口,其上依次為二次風(fēng)口、一次風(fēng)口,每角共有6個一次風(fēng)口,8個二次風(fēng)口,燃燒器可在±20°范圍內(nèi)擺動控制過再熱汽溫。
2011年2月進(jìn)行低氮燃燒器改造,保留原一二次風(fēng)噴口位置,煤一層四只一次風(fēng)煤粉燃燒器改造成可安裝氣化小油槍的濃縮型內(nèi)風(fēng)膜式煤粉燃燒器、煤二層以上為水平濃淡型低氮燃燒器,適當(dāng)調(diào)整了燃燒區(qū)的二次風(fēng)量,在最上層燃燒器上方增加四層SOFA風(fēng)噴口,SOFA燃燒器噴口水平布置位置及旋轉(zhuǎn)方向同原煤粉燃燒器保持不變,同時SOFA燃燒器噴口可進(jìn)行手動水平擺動,用來消除主燃燒器殘余旋轉(zhuǎn),減少水平煙道左右側(cè)煙溫偏差。SOFA燃燒器噴口也可以上下擺動,即可以控制鍋爐出口的煙氣溫度,又可以控制合理的過熱器系統(tǒng)的減溫水量。SOFA燃燒器噴口的設(shè)計風(fēng)率為20-25%。
2 出現(xiàn)的問題
低氮燃燒器改造后兩年內(nèi),鍋爐正常運(yùn)行中,爐渣含碳量一般在2.5%左右,自2014年2月28日開始,爐渣含碳量異常升高,大于3.0%,最高達(dá)8.6%,飛灰含碳量也有所升高,平均達(dá)1.5%,嚴(yán)重影響了鍋爐效率。
3 原因分析
造成爐渣含碳量異常升高的主要原因有:
3.1 缺氧燃燒,煤粉燃燒不完全
通過調(diào)取氧量曲線,運(yùn)行氧量一般在3%-6.0%之間,能夠滿足鍋爐燃燒需要,且爐渣含碳量升高的同時CO濃度無異常升高趨勢,排除缺氧燃燒的可能。
3.2 煤粉偏粗,燃燒不完全
對煤粉進(jìn)行取樣化驗,發(fā)現(xiàn)甲、乙、丙制粉系統(tǒng)煤粉較粗。煤粉細(xì)度設(shè)計值R90=25%,實際R90在30%左右。2011年大修后木塊分離器篩網(wǎng)進(jìn)行了更換,運(yùn)行兩年時間磨損嚴(yán)重,雜物進(jìn)入粗粉分離器(軸向型)影響煤粉分離效果;磨煤機(jī)鋼球長期不篩球,鋼球配比不合適;粗粉分離器擋板運(yùn)行中受煤粉氣流沖擊及檢修工藝原因開度偏差較大。以上三種情況是造成煤粉偏粗的主要原因。煤粉粗是爐渣含碳量升高的原因之一。木塊分離器篩網(wǎng)磨損情況見如圖1。
3.3 燃燒器配風(fēng)差
低氮燃燒器改造后,機(jī)組正常運(yùn)行中燃燒器配風(fēng)方式為:一層及七層二次風(fēng)門全開、二至六層二次風(fēng)門開度為50%、SOFA風(fēng)門根據(jù)機(jī)組負(fù)荷開關(guān)(滿負(fù)荷時四層燃盡風(fēng)門全開),以控制NOx濃度在300mg/m3。爐渣量升高后,將二至六層二次風(fēng)門全開,始終保持一層SOFA風(fēng)門全關(guān),其余三層SOFA風(fēng)門根據(jù)機(jī)組負(fù)荷開關(guān)進(jìn)行排查。經(jīng)過10天的試驗,爐渣含碳量沒有明顯變化,但NOx濃度平均升高至370mg/m3,這基本上排除了配風(fēng)原因造成爐渣含碳量升高。
3.4 低氮燃燒器磨損
通過燃燒器區(qū)觀火孔發(fā)現(xiàn)部分燃燒器煤粉氣流根部有火星,某些燃燒器區(qū)域水冷壁經(jīng)常出現(xiàn)明顯掛焦現(xiàn)象,由此判斷燃燒器磨損較嚴(yán)重。2014年4月#3機(jī)組臨修過程中發(fā)現(xiàn)14只低氮燃燒器、2只內(nèi)風(fēng)膜型燃燒器(內(nèi)裝微油點火油槍)磨損,燃燒器周圍結(jié)焦,由于檢修工期短,磨損嚴(yán)重的燃燒器只進(jìn)行了臨時處理。燃燒器磨損情況見圖2內(nèi)風(fēng)膜型燃燒器、圖3水平濃淡型燃燒器。
水平濃淡燃燒器磨損原因:燃燒器與煤粉接觸部位受一次風(fēng)粉氣流沖刷后發(fā)生普遍減薄、局部磨穿。磨穿部位集中在噴口下端面,主要是一次風(fēng)噴口上擺運(yùn)行時,風(fēng)粉氣流在噴口與方形管結(jié)合部位轉(zhuǎn)向,加劇了對噴口下端面的沖刷。噴口鈍體的磨損主要集中在“濃側(cè)”,與煤粉濃度大(較“淡側(cè)”)有關(guān)。從現(xiàn)場磨損程度分析,甲、乙制粉系統(tǒng)對應(yīng)下組燃燒器,投運(yùn)時間最長,磨損最嚴(yán)重;丙制粉系統(tǒng)對應(yīng)的燃燒器磨損較輕;丁制粉系統(tǒng)對應(yīng)的燃燒器磨損最輕微。主要與制粉系統(tǒng)投運(yùn)時間長短有關(guān)。
內(nèi)風(fēng)膜型燃燒器磨損原因:微油點火燃燒器濃縮分離裝置位于燃燒器中間,小油槍投運(yùn)期間,煤、油在燃燒器內(nèi)部混燒(熱負(fù)荷超過金屬部件的變形溫度)時,導(dǎo)致燃燒器內(nèi)部件變形燒損。燃燒器磨損、周圍結(jié)焦,造成煤粉氣流紊亂,煤粉不能全部集中到火焰中心燃燒,最終導(dǎo)致不完全燃燒損失增加,這是爐渣含碳量高的主要原因之一。同時也能解釋飛灰含碳量有所升高的原因。
4 對策
針對以上原因分析,制定如下對策。
4.1 更換木塊分離器篩網(wǎng)、清理粗粉分離器保證分離器分離效果、磨煤機(jī)篩球提高煤粉細(xì)度
針對磨煤機(jī)出粉偏粗的情況,進(jìn)行了以下工作:利用機(jī)組停運(yùn)及制粉系統(tǒng)檢修機(jī)會逐臺更換甲乙丙制粉系統(tǒng)木塊分離器出口篩網(wǎng),防止雜物進(jìn)入粗粉分離器。清理甲乙丙粗粉分離器時,發(fā)現(xiàn)內(nèi)部雜物較多,雜物主要有雜草、編織袋、樹枝、鐵絲等。粗粉分離器內(nèi)部雜物較多原因是木塊分離器出口篩網(wǎng)嚴(yán)重磨損,雜物隨風(fēng)進(jìn)入分離器內(nèi)部。將甲乙丙制粉系統(tǒng)粗粉分離器折向擋板角度統(tǒng)一調(diào)整至45°,固定折向擋板調(diào)整背帽,防止運(yùn)行中擋板角度隨意變化,保持粗粉分離器最佳分離效果。利用機(jī)組停運(yùn)機(jī)會,聯(lián)系檢修甩球,發(fā)現(xiàn)碎鋼球、不規(guī)則鋼球較多,個別磨煤機(jī)襯瓦缺角、斷裂。修復(fù)襯瓦后重新按1:1:1填充直徑為30mm、40mm、50mm的鋼球。經(jīng)過上述處理和治理,煤粉細(xì)度恢復(fù)正常,2014年9月10日煤粉細(xì)度化驗數(shù)據(jù)報表如表1。
制粉系統(tǒng)治理后,煤粉細(xì)度達(dá)到正常范圍,爐渣含碳量有好轉(zhuǎn)的趨勢,但仍然偏高,說明煤粉細(xì)度偏高是爐渣含碳量偏高的原因之一,但不是主要原因。
4.2 切換制粉系統(tǒng),改變制粉系統(tǒng)運(yùn)行方式,觀察制粉系統(tǒng)對爐渣含碳量的影響
在運(yùn)行參數(shù)正常、煤粉細(xì)度情況下,爐渣含碳量仍然偏高,變換制粉系統(tǒng)運(yùn)行方式,如甲乙丙、甲乙丁、甲丙丁、乙丙?。ㄖ品巯到y(tǒng)自下至上為甲乙丙?。糠N方式運(yùn)行一天,觀察各層燃燒器對爐渣含碳量的影響,改變制粉系統(tǒng)運(yùn)行方式后,爐渣含碳量沒有明顯的變化,可以排除制粉系統(tǒng)運(yùn)行方式對爐渣含碳量的影響。
4.3 修復(fù)或更換燃燒器
2015年#3爐進(jìn)行大修,對燃燒器修復(fù)、更換進(jìn)行的具體工作如下:(1)重新進(jìn)行切圓校核符合要求(#1、3角大圓直徑700mm,#2、4角小圓直徑500mm;微油點火燃燒器#1、3角大圓直徑650mm,#2、4角小圓直徑450mm)。(2)進(jìn)行噴燃器執(zhí)行機(jī)構(gòu)調(diào)試,保證內(nèi)外擺動角度一致、同步擺動靈活無卡澀;對燃盡風(fēng)擋板也進(jìn)行了檢查調(diào)試,保證靈活無卡澀。(3)檢查噴燃器發(fā)現(xiàn)部分一次風(fēng)噴口磨穿、鈍體磨損約1/2,方形管局部陶瓷脫落。對所有燃燒器進(jìn)行修復(fù)或更換,所有燃燒器做耐磨處理。
5 治理后的效果
2015年大修結(jié)束機(jī)組正常正常運(yùn)行后,爐渣含碳量明顯降低,飛灰含碳量也恢復(fù)到正常值1.3%左右,驗證了燃燒器磨損是爐渣含碳量升高的主要原因,爐渣含碳量報表見表2。
6 結(jié)束語
低氮燃燒器改造后,NOx下降明顯,為后續(xù)的脫硝改造提供有利的條件,但也帶來一系列的問題,低氮燃燒器改造后帶來的主要問題如下:(1)由于低氮燃燒技術(shù)采用低溫、低氧燃燒,主燃區(qū)的溫度下降較多,控制和推遲煤粉的著火,并降低著火區(qū)的氧量,使煤粉燃盡能力下降,燃燒過程延長,飛灰和爐渣可燃物增大,鍋爐效率降低。(2)蒸汽參數(shù)偏離設(shè)計值,過、再熱減溫水量增加,屏過或再熱器超溫,部分機(jī)組再熱汽溫偏低。(3)穩(wěn)燃性能下降,鍋爐抗干擾能力下降,有較大擾動時(如RB工況)容易造成燃燒不穩(wěn)甚至滅火。(4)燃燒器上部水冷壁區(qū)域高溫腐蝕加劇。(5)部分機(jī)組容易出現(xiàn)過熱器嚴(yán)重結(jié)焦,最終造成落焦滅火。
總之,對低氮燃燒器改造帶來的問題逐漸顯現(xiàn),對這些問題應(yīng)有正確的認(rèn)識,充分調(diào)查研究并制定相應(yīng)的對策,在保證NOx達(dá)標(biāo)排放的前提下保證機(jī)組的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
參考文獻(xiàn)
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作者簡介:高培利(1973-),男,山東泰安人,本科,工程師,主要從事電站鍋爐運(yùn)行技術(shù)管理工作。