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      8MN快鍛機組電氣控制系統(tǒng)

      2017-02-21 18:19:01王樹忠
      中國科技博覽 2016年28期
      關鍵詞:電氣控制

      [摘 ?要]全新設計8MN快鍛機組及操作機等電氣控制系統(tǒng),8MN快鍛機主泵電機采用軟啟動器啟動,更換快鍛機組所有電器柜及操作臺。

      [關鍵詞]電氣控制;軟啟動器;PLC

      中圖分類號:TG315.41 文獻標識碼:A 文章編號:1009-914X(2016)28-0028-01

      一、8MN快鍛機組原有電氣控制系統(tǒng)介紹

      8MN快鍛機組原有程序控制系統(tǒng)采用華光可編程序控制器(即PLC控制),此控制器只能對開關量和模擬量進行處理,不能對數字量進行運算控制,因此要求計算機具備運算能力并且進行控制。快鍛機組尺寸控制采用光電旋轉編碼器,編碼器數據輸送到計算機中,計算機在dos系統(tǒng)下進行運算處理來實現鍛造尺寸控制,編碼器與計算機之間連接經常出現信號干擾現象,導致8MN快鍛機組尺寸不準,修理與控制困難,嚴重影響鍛軸尺寸。

      為了保證8MN快鍛機組工作性能安全可靠、維修維護方便,因此要求采用SIMATIC S7-400 PLC高性能可編程序控制器進行控制,采用工業(yè)一體機進行參數修改及畫面監(jiān)控,下面將重點介紹8MN快鍛機組電控系統(tǒng)改造的相關內容。

      二、8MN快鍛機組電氣控制系統(tǒng)

      1.8MN快鍛機組電控系統(tǒng)改造設計原則

      隨著現場設備智能程度的不斷提高,自動化控制系統(tǒng)的分散程度也越來越高。工業(yè)控制系統(tǒng)正由分散式自動化向分布式自動化演進。系統(tǒng)采用網絡技術,系統(tǒng)本身再構成監(jiān)控機和PLC的二級總線型網絡系統(tǒng)。

      2.8MN快鍛機組電控系統(tǒng)構成

      根據本機組的工藝和設備要求,電控系統(tǒng)由電源控制系統(tǒng)、工程師系統(tǒng)、操作員接口系統(tǒng)、總線系統(tǒng)構成。

      整個機組的信息網絡控制系統(tǒng)采用PROFIBUS-DP通信總線,系統(tǒng)可靠性高、開放性好。設備監(jiān)控層基于MPI總線,組建方便。通訊速率達187.5K/s, MPI允許主-主通信和主-從通信。整個機組的自動控制系統(tǒng)以SIMATC S7-400系統(tǒng)為基礎組成的分布式I/O控制系統(tǒng)。分布式I/O適用于距離遠,對數據可靠性要求較高的應用領域。使用了分布式I/O方式的ET200M,大大減少了操作臺、現場I/O點控制電纜的長度,同時也縮短了數字量、模擬量信號的傳輸路徑,降低了信號的損失和衰減,提高了信號的可靠性和準確性。但因其為總線型通訊結構,站間通訊,相應降低了控制系統(tǒng)的實時性。針對快鍛這種每分鐘鍛打80~85次的設備來說,實時性是非常重要的,只有高速響應的PLC才能達到要求。

      根據設備的布置情況,本系統(tǒng)設置4個分布式I/0從站,分別控制主操作臺、泵站、輔機和操作機。

      2.1.主泵站控制系統(tǒng)

      主泵站控制系統(tǒng)主要是壓機泵站電機控制和充液罐液位控制等,電控系統(tǒng)中,3臺主泵采用西安西馳250KW軟啟動裝置啟動,使用1拖3方式啟動,一臺主泵軟啟動完成后,旁路到工頻,再用軟起啟動下一臺主泵。

      2.2.壓機、輔機控制系統(tǒng)

      根據快鍛的工藝要求,按壓機的動作順序及精度要求,對壓機各執(zhí)行機構及運料回轉車、升降旋轉臺實施控制。

      2.3.操作機控制系統(tǒng)

      作為機組的一部分,操作機的控制系統(tǒng)是主系統(tǒng)的一個從站。就地控制操作機的液壓系統(tǒng)及檢測系統(tǒng)。配合壓機動作實現各種工藝功能,如鉗口的開合、旋轉、升降、左右擺等,操作機的進退等。

      2.4.機組狀態(tài)檢測系統(tǒng)

      機組狀態(tài)檢測系統(tǒng)對機組各個設備及裝置的位置、狀態(tài)(如行程、壓力、溫度等)非電量參數進行檢測,并以電的形式反饋給控制系統(tǒng)。

      3.電控系統(tǒng)設備組成及應用軟件

      電控系統(tǒng)設備組成為:控制電源柜、PLC控制柜、二次儀表及比例放大器柜、主操作臺、工程師系統(tǒng)計算機臺、地下室輔助操作臺現場監(jiān)視器及其控制器、端子箱組。工程師系統(tǒng)計算機配置SIMATIC STEP7和SIMATIC WinCC;操作員接口系統(tǒng)使用SIMATIC WinCC計算機操作編程。

      三、8MN快鍛機組的調試

      8MN快鍛機組調試分為主機部分、操作機部分、輔機部分、液壓系統(tǒng)和電氣控制系統(tǒng)的調試。

      1.電氣部分初步調試

      確定接線正確無誤后,系統(tǒng)上電,各組電源輸出電壓正常;調整PLC各站參數,使PLC系統(tǒng)各分布站通訊正常;調整各操作面板、上位監(jiān)控計算機通訊參數,使其通訊正常;調試PLC系統(tǒng),使所有輸入、輸出信號采集、輸出正常;調整各儀表參數,使各儀表工作正常。

      2.液壓系統(tǒng)初步調試

      檢查各管道連接、固定正確無誤;加注清洗油對系統(tǒng)及管路進行清洗,清洗完成后加注液壓油,開啟循環(huán)系統(tǒng),使循環(huán)系統(tǒng)工作正常;供液泵、輔助油泵等進行壓力測試;主油泵進行壓力測試;各油缸試動,保壓,保證各控制閥動作靈活、可靠,功能正常。油缸、管道無滲漏。油缸動作平順無沖擊。

      3.主機部分初步調試

      調整主機各部,使主機各導向間隙合適,動作無卡阻,工作正常。

      4.輔機初步調試

      調整各輔機,使各輔機動作到位,工作正常。

      5.操作機初步調試

      操作機作為一個整體系統(tǒng)調試,先調電氣、液壓部分,油泵工作正常,閥門動作正常。再調操作機的各種動作,如前進后退,鉗口松夾、旋轉、左右移動、前傾后傾及回彈等。

      6.系統(tǒng)聯調及試生產

      8MN快鍛機組各部聯動調試,主機與操作機、上下料小車、旋轉升降臺等聯動,精調各系統(tǒng)的工作狀態(tài),達到設備鍛造精度要求,整體設備空運行結束后,進行設備熱鍛造調試,熱鍛造調試后進行了試生產,通過批量試生產完全滿足生產工藝要求。

      四、結束語:

      8MN快鍛機組調試歷時1個月,調試過程中解決了所有安裝存在的問題,按預期完成了快鍛機組電氣部分改造任務,滿足了車軸鍛造生產需要, 8MN快鍛機組電氣控制系統(tǒng)改造達到了預期效果。

      參考文獻

      1李道霖《西門子系列電氣控制與PLC原理及應用》第二版 電子工業(yè)出版社

      2趙景波等《西門子S7-300/400PLC快速入門手冊》化學工業(yè)出版社

      3徐灝《機械設計手冊》一、二、三、四、五冊 機械工業(yè)出版社

      作者簡介:王樹忠,男,1973年生,工程師,現從事設備管理、設備技術工作(工業(yè)控制中自動化儀表改造與應用工作)。

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