郜奎山 崔煜(蘭州石化公司動力廠,甘肅 蘭州 730060)
工業(yè)逆流冷卻塔技術(shù)改造
郜奎山 崔煜(蘭州石化公司動力廠,甘肅 蘭州 730060)
對現(xiàn)有冷卻塔存在的問題及原因進(jìn)行了分析探討。提出了解決這一問題的切實(shí)可行方法。采用這一方案對冷卻塔進(jìn)行了改造,收到了較好的效果。為此類冷卻塔的改造提供了理論上和實(shí)踐上的依據(jù)。
冷卻塔;填料;逆流
某化工企業(yè)二循共有2臺φ10.06m風(fēng)機(jī)鋼結(jié)構(gòu)冷卻塔,型號為:GFNS2-5000,該塔2012年11月建成并投入使用,主體為18m×18.5m鋼混結(jié)構(gòu)支撐機(jī)械逆流通風(fēng)冷卻塔,冷卻塔分為1#塔和2#塔,風(fēng)機(jī)直徑10.06m,設(shè)計總循環(huán)水量10000m3/h,單塔處理水量5000m3/h。
2013年8月中旬標(biāo)定,標(biāo)定結(jié)論:該塔冷卻效果只達(dá)到設(shè)計能力的48.92%,飄滴損失率0.0054%,實(shí)際進(jìn)出水溫差最大6℃,未達(dá)到設(shè)計冷卻能力。自2012年11月投運(yùn)后,噴頭損壞情況逐年增多,噴頭墜落造成填料遭水沖擊損壞,冷卻能力下降。
2.1 配水系統(tǒng)設(shè)計不合理
配水系統(tǒng)采用梁上支狀配水(16根支管樹狀),為避免冷卻塔結(jié)構(gòu)梁對噴頭噴灑效果的影響,噴頭設(shè)計安裝時采用管徑為DN60mm、長1075mm的ABS下引管,與DN200配水管馬鞍垂直連接,下引管下端連接噴頭,運(yùn)行中由于安裝垂直度偏差及水流速變化,使噴頭中心受力不均勻而產(chǎn)生抖動;加之噴頭和配水管之間的連接管較長,使循環(huán)水持續(xù)沖擊噴頭,造成部分噴頭連接管斷裂、連接馬鞍損壞導(dǎo)致噴頭脫落。循環(huán)水在失去噴頭的分散作用后,形成柱狀水流直接沖擊填料,長時間沖刷致使填料出現(xiàn)破碎、孔洞等。填料遭受不同程度的損壞,從而影響冷卻塔整體的冷卻能力。
2.2 塔內(nèi)噴頭數(shù)量不足
單間塔內(nèi)噴頭376個,噴頭間距1m,噴頭間距過大、不能有效保證淋水密度(13.8m3/m2·h),單碰頭噴灑面積0.8m2,冷卻塔填料利用率較低,且該型反射三濺式噴頭,噴灑出的水存在中空現(xiàn)象,配水存在死角。
2.3 FRP填料未有效利用冷卻塔內(nèi)空間
冷卻塔內(nèi)填料層由兩層PVC填料和一層玻璃鋼填料組成,裝填高度1.5m,交錯布置,其中有0.5m高的FRP材質(zhì)填料,其孔距超過3cm且FRP填料表面光滑親水性差,水流滯留時間短,冷卻效率低。
2.4 收水器收水效率低
塔周圍有明顯的水滴飄出,塔頂及周邊濕滑,影響環(huán)境。
2.5 風(fēng)機(jī)檢修平臺設(shè)計不合理
檢修通道均為鋼板,風(fēng)機(jī)中心部位負(fù)壓區(qū)增大,嚴(yán)重阻礙塔內(nèi)配風(fēng)的流暢性,阻力增大,直接影響風(fēng)機(jī)的性能,導(dǎo)致冷卻性能下降。
針對以上問題,本著挖潛利舊的原則,我們和相關(guān)部門技術(shù)人員經(jīng)過反復(fù)探討論證,采用某公司技術(shù)進(jìn)行挖潛改造,改造工程于2016年7月18日開始至2017年8月4日結(jié)束,工期18天。
3.1 配水系統(tǒng)
改造后的配水系統(tǒng)為支狀下噴濺自動穩(wěn)壓管式配水系統(tǒng)(28根支管樹狀)。由兩條玻璃鋼DN700管線引入塔內(nèi),管徑由DN700變徑至DN500再變徑至DN 400,在主管的水平兩側(cè)各接引DN200的8條支管和DN100的6條支管進(jìn)行配水,單間安裝噴頭576套,采用水力平差設(shè)計,配蝸殼式噴頭,設(shè)穩(wěn)壓盒,對填料無沖擊,具體有以下4項特點(diǎn):剛性懸吊固定、設(shè)穩(wěn)壓盒防水錘,耐沖擊、防松設(shè)計,噴頭不脫落、蝸殼噴頭,噴水均勻。
3.2 淋水填料
此次改造采用TX型斜折波填料,填料高度1.75m,分三層安裝,第一層和第二層填料高度為500mm,第三層填料高度為750mm,使冷卻塔冷卻面積增加了16%。
對新舊填料波紋對比發(fā)現(xiàn),填料高度均為50cm,原填料波紋為“S”型,新填料波紋為“W”型,現(xiàn)場測量原填料波長為54cm,新填料波長為60cm,新填料可以更有效地延長水流經(jīng)過填料時的滯留時間,從而延長了循環(huán)水在下流過程與空氣的接觸時間,使得冷卻更充分。
改造后涼水塔冷卻數(shù)由原來1.4025增加至2.9705,容積散質(zhì)系數(shù)由12902提高至24095kg/(m3/h),極大地提升涼水塔冷卻能力。
3.3 收水器
采用改性PVC MWDP型收水器,該收水器片材含橡塑組份,抗老化,不變形,片間無透視,收水效率高、氣流阻力小、強(qiáng)度高,不變形,經(jīng)測試飄滴損失率為0.0002%,塔上無雨感,原收水器飄滴損失率為0.0054%,塔上飄雨。
3.4 改造檢修平臺
塔內(nèi)原有檢修平臺采用花紋鋼板制作,平臺面積達(dá)到8.6m2,風(fēng)筒面積80m2,平臺損失塔內(nèi)通風(fēng)面積10%。經(jīng)測試風(fēng)機(jī)通風(fēng)量由原來249.91萬m3/h增至254.986萬m3/h,雖增加填料但風(fēng)機(jī)全壓由原來111.25Pa降至109.49Pa,通風(fēng)阻力降低。
采取以上方案進(jìn)行技術(shù)改造后提高了冷卻塔的冷卻效果,為了準(zhǔn)確地考核改造效果,2016年9月對改造后的2號冷卻塔進(jìn)行了熱力性能考核試驗(yàn)。改造前該冷卻塔曾于2013年8月進(jìn)行過熱力性能考核試驗(yàn)。
改造后單塔冷卻能力在設(shè)計條件(q1=31℃,t1=21.3℃,P= 84820Pa,t1=38℃,t2=28℃)下達(dá)到設(shè)計水量5030m3/h的要求比改造前冷卻水量增加了1289m3/h,提高了34.46%,飄滴損失由改造前的0.0054%降至0.0002%,效果是明顯的,達(dá)到了改造預(yù)期目的。
由以上論述可知,采用以上技術(shù)方案進(jìn)行冷卻塔改造是成功的,提高了冷卻塔的冷卻性能,可供相同類型冷卻塔參考。由于冷卻塔的應(yīng)用環(huán)境、工藝要求、水質(zhì)等不同,同時由于冷卻塔技術(shù)改造是一項有相當(dāng)實(shí)施難度的技術(shù),須在原有結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上對冷卻塔配水、配風(fēng)做重大調(diào)整,故在選擇實(shí)施冷卻塔技術(shù)改造時,應(yīng)進(jìn)行充分的論證、準(zhǔn)備和慎重考慮。
[1]趙振國.《冷卻塔》.北京:水利電力出版社,1997.
[2]史佑吉《冷卻塔運(yùn)行與試驗(yàn)》北京:水利電力出版社,1990.