楊卓鋒 惠劼鋒(中國石油蘭州石化分公司石油化工廠, 甘肅 蘭州 730060)
公用工程系統(tǒng)平穩(wěn)運行的措施
楊卓鋒 惠劼鋒(中國石油蘭州石化分公司石油化工廠, 甘肅 蘭州 730060)
通過全面分析公用工程系統(tǒng)運行現(xiàn)狀及存在問題的原因,結(jié)合實際運行經(jīng)驗,提出了更換脫鹽水過濾系統(tǒng)濾芯、更新脫鹽水混床硅表、循環(huán)水冷卻塔改造、增加化污水外送泵揚程、優(yōu)化化污水送出總管線、蒸汽系統(tǒng)完善等改進措施,利用2016年裝置停工大檢修的機會實施,將使公用工程系統(tǒng)運行更加平穩(wěn),更好地發(fā)揮為廠區(qū)生產(chǎn)裝置服務的功能。
公用工程系統(tǒng);現(xiàn)狀分析;改進對策;平穩(wěn)運行
某公司水汽車間管理2套脫鹽水、4套循環(huán)水、1套化污裝置及公用工程管網(wǎng)系統(tǒng),主要負責為生產(chǎn)裝置供給合格的二級脫鹽水、循環(huán)水、化學污水處理及廠區(qū)水、汽、氣輸送。各裝置送出工業(yè)水水質(zhì)合格、滿足生產(chǎn)裝置需求,而公用工程系統(tǒng)目前仍存在影響安全生產(chǎn)、裝置長周期平穩(wěn)運行的因素,通過探討公用工程系統(tǒng)存在的問題,結(jié)合實際運行經(jīng)驗提出改進對策,消除安全生產(chǎn)隱患,使公用工程系統(tǒng)運行更加平穩(wěn)。
(1)脫鹽水裝置 300t/h凝結(jié)水處理回用制脫鹽水裝置由凝結(jié)水除油除鐵過濾系統(tǒng)、混床除鹽系統(tǒng)、再生系統(tǒng)和酸堿廢水中和系統(tǒng)等組成,采用PLC系統(tǒng)進行程序控制,裝置設計凝結(jié)水處理能力為300t/h。340脫鹽水裝置由原水預處理、一級脫鹽處理、二級脫鹽處理、再生系統(tǒng)和酸堿廢水中和系統(tǒng)等組成,采用PLC系統(tǒng)進行程序控制,裝置設計處理能力為200t/h。兩套脫鹽水裝置互為備用,生產(chǎn)的二級脫鹽水供生產(chǎn)裝置使用。
(2)循環(huán)水裝置 車間有306A、306B、327、342四套循環(huán)水裝置,每個裝置均由循環(huán)水泵房、機械通風橫流式冷卻塔、無閥重力旁濾池/循環(huán)水過濾器、自動加藥系統(tǒng)、監(jiān)測換熱器、供水管網(wǎng)等設施組成。設計總供水能力為42500t/h,負責為全廠8套生產(chǎn)裝置供應循環(huán)冷卻水。為控制循環(huán)水系統(tǒng)腐蝕、結(jié)垢、微生物等帶來的危害,向系統(tǒng)中補加濃硫酸、緩釋阻垢劑、殺菌劑,確保水質(zhì)合格。
(3)化污裝置 化污裝置為化污水源頭處理裝置,設計處理能力300t/h,采用物化處理的方法處理廠區(qū)各生產(chǎn)裝置排出的化學污水。采用的工藝是污水在均質(zhì)池內(nèi)用濃硫酸調(diào)節(jié)pH值,后在隔油池內(nèi)由重力分離去除浮油,殘存的少量浮油、分散油、乳化油投加PAC、PAM藥劑后采用氣浮進行油水分離,除油的同時通過隔油沉淀、混凝氣浮除去了大部分的懸浮物。經(jīng)過處理化污水出水水質(zhì)達標后送化工污水處理廠后續(xù)處理。
(4)公用工程管網(wǎng) 公用工程管網(wǎng)系統(tǒng)轉(zhuǎn)送廠區(qū)汽、水、氣,系統(tǒng)由4.0MPa、1.6MPa、0.6MPa蒸汽管網(wǎng)和蒸汽凝液管網(wǎng),循環(huán)水、脫鹽水、低溫水、過濾水、生活水和高壓消防水管網(wǎng),儀表空氣、工藝空氣及燒焦空氣、N2管網(wǎng),化污水系統(tǒng)、雨排系統(tǒng)和全廠生活水管網(wǎng)等組成。
(1)脫鹽水過濾系統(tǒng)濾芯失效 表面冷凝過濾器、精密過濾器內(nèi)部均裝有一定數(shù)量的柱狀濾芯,濾芯使用壽命為36個月,2009年開車運行至今未進行更換,同時檢查現(xiàn)場運行情況發(fā)現(xiàn)經(jīng)過多次反洗,進、出口壓差仍不下降、出水水質(zhì)達不到規(guī)定指標,說明設備內(nèi)部濾芯已失效,過濾器濾芯失效將直接影響混床系統(tǒng)出水水質(zhì)。
(2)脫鹽水混床硅表顯示不準 SiO2作為水質(zhì)監(jiān)測的重要參數(shù)之一,對脫鹽水水質(zhì)監(jiān)控起著重要作用,根據(jù)混床流出曲線,可知混床運行過程中電導率及SiO2變化趨勢,觀察脫鹽水裝置6臺混床運行過程中電導表及硅表顯示數(shù)據(jù),電導率數(shù)據(jù)變化符合趨勢,而SiO2基本無變化、顯示為3.5ug/L左右,故混床硅表顯示不準,影響混床失效點的判斷。
(3)循環(huán)水冷卻塔不完善 306A、306B循環(huán)水冷卻塔鋼結(jié)構(gòu)腐蝕嚴重,風機啟動運行時塔體振動嚴重影響穩(wěn)定運行。306B循環(huán)水冷卻塔填料結(jié)垢嚴重,影響循環(huán)水冷卻效果。327循環(huán)水冷卻塔池為完全敞開式,刮風及人工加藥時有塑料袋、藥桶瓶蓋掉落水池內(nèi)造成用戶換熱器列管堵塞。342循環(huán)水冷卻塔布水槽腐蝕嚴重,影響正常運行。
(4)化污水外送不暢 化污裝置化污水外送泵揚程(78m)小于廠區(qū)氰化鈉裝置及327循環(huán)水裝置雨排廢水外送泵揚程(100m),廠區(qū)化污水管網(wǎng)互頂,化污裝置化污水外送不暢,化污水不能及時送出造成化污外送水池頻繁溢流,進入雨排系統(tǒng)可能造成環(huán)境污染。
(5)化污水送出總管線頻繁泄漏 廠區(qū)南圍墻處化污水送出管線存在頻繁泄漏的現(xiàn)象,因化污系統(tǒng)無法停用漏點為帶壓堵漏處理,化污送出管線漏點主要在管線彎頭、三通焊縫處,對該管線檢測發(fā)現(xiàn),管線厚度未出現(xiàn)減薄情況,泄漏點主要集中在三通環(huán)形焊縫10mm周圍,對泄漏現(xiàn)象進行分析,判斷三通裂紋處焊接應力未消除及管線熱膨脹造成,彎頭有縱向裂紋為原始缺陷。
(6)蒸汽系統(tǒng)不完善 蒸汽系統(tǒng)主要問題為4.0MPa蒸汽疏水器工作異常、送生產(chǎn)裝置閥門開關(guān)不靈活,2.0MPa蒸汽存在盲腸死角,0.6MPa蒸汽切斷閥門內(nèi)漏、倒淋閥門操作不便,各蒸汽系統(tǒng)漏點多處為不停車帶壓堵漏處理存在泄漏風險。
(1)更換脫鹽水過濾系統(tǒng)濾芯 針對脫鹽水裝置表面冷凝過濾器、精密過濾器濾芯使用壽命到期的問題,為保障過濾系統(tǒng)水處理效果及其出水不影響后續(xù)水處理水質(zhì),建議聯(lián)系生產(chǎn)廠家進行纖維的重新覆蓋(濾芯骨架可重復利用)或直接更換濾芯。在日常運行中提前準備好過濾器濾芯備件,發(fā)現(xiàn)失效后及時更換或定期更換過濾器濾芯。
(2)更新脫鹽水混床硅表 脫鹽水裝置混床硅表為1塊表6通道監(jiān)測,該硅表顯示不準導致混床水質(zhì)監(jiān)測只能依靠電導表及人工分析,針對該問題聯(lián)系儀表人員對硅表采取重新配置標液、重新標定、管路清洗等措施校表,但無明顯效果聯(lián)系。為徹底解決該問題,積極聯(lián)系相關(guān)部門盡快更新混床硅表,以有效監(jiān)測脫鹽水水質(zhì),準確判斷混床失效點,確保送出水質(zhì)受控。
(3)循環(huán)水冷卻塔改造 針對循環(huán)水裝置冷卻塔存在的問題,對306A、306B循環(huán)水冷卻塔鋼結(jié)構(gòu)除銹、防腐處理,306B循環(huán)水5間冷卻塔更換約1800m3填料,327循環(huán)水冷卻塔周圍加裝防護網(wǎng)消除用戶換熱器雜物堵塞現(xiàn)象,342循環(huán)水冷卻塔更換布水槽鋼并防腐處理,以消除生產(chǎn)中存在的安全隱患。
(4)增加化污水外送泵揚程 針對化污裝置化污水外送不暢造成的外送水池頻繁溢流的問題,操作時采取及時聯(lián)系調(diào)度協(xié)調(diào)氰化鈉裝置或327雨排裝置降低量、現(xiàn)場確認化污水外送泵運轉(zhuǎn)正常及現(xiàn)場封堵雨排井防止污染雨排系統(tǒng)的措施。為徹底解決該問題,對化污水外送泵進行更新改造,4臺離心泵揚程均由78m增至102m,目前化污裝置污水外送暢通,未發(fā)生外送水池溢流的現(xiàn)象,且未影響氰化鈉裝置或327雨排裝置污水正常外送。
(5)優(yōu)化化污水送出總管線 拆除化污水送出總管線上的彎頭、三通焊縫處卡具并更換彎頭、三通,在該管線上加裝膨脹節(jié)、脹力彎,更換送出閥門,同時將319十字雨排系統(tǒng)送出管線與化污系統(tǒng)送出管線連通、加裝閥門一個,做為化污系統(tǒng)送出備用管線。通過對廠區(qū)化污水送出總管線優(yōu)化,使化污水送出總管線穩(wěn)定運行、減少化污水送出總管線頻繁泄漏產(chǎn)生的檢維修費用,特別是消除化污水送出總管線泄漏可能產(chǎn)生的環(huán)境污染風險。
(6)蒸汽系統(tǒng)完善 針對蒸汽系統(tǒng)存在的問題,更換4.0MPa蒸汽8組換疏水器及送生產(chǎn)裝置界區(qū)閥門,拆除1.6MPa蒸汽接汽點閥門并將管線三通改為彎頭、將管線支架加固,更換、維修0.6MPa蒸汽切斷閥,更改0.6MPa蒸汽倒淋閥門位置,并將蒸汽系統(tǒng)所有帶壓堵漏卡具拆除、焊接,消除蒸汽泄漏風險、減少能源浪費。
全面分析公用工程系統(tǒng)運行現(xiàn)狀,針對存在問題提出改進對策,2016年裝置停工大檢修復工后,逐步解決了存在的脫鹽水過濾系統(tǒng)濾芯失效、脫鹽水混床硅表顯示不準、循環(huán)水冷卻塔不完善、化污水外送不暢、化污水送出總管線頻繁泄漏、蒸汽系統(tǒng)不完善等問題,為生產(chǎn)裝置供給合格二級脫鹽水、循環(huán)水提供了可靠保障,同時化污水外送系統(tǒng)存在的環(huán)境污染風險消除,車間安全生產(chǎn)隱患消除,公用工程系統(tǒng)運行將更加平穩(wěn)。
[1]李本高.現(xiàn)代工業(yè)水處理技術(shù)與應用[M].北京:中國石化出版社,2004.
[2]馮敏.現(xiàn)代水處理技術(shù)[M].北京:化學工業(yè)出版社,2012.