賀繼娥 雷潔 劉德華(陜西省靖邊縣延長石油榆林煉油廠,陜西 榆林 718500)
石油煉制企業(yè)含油污水處理工藝分析
賀繼娥 雷潔 劉德華(陜西省靖邊縣延長石油榆林煉油廠,陜西 榆林 718500)
在當(dāng)代經(jīng)濟(jì)和人口快速增長的情形下,石油煉制企業(yè)對(duì)于污水處理的問題,嚴(yán)重地影響了自然環(huán)境,給人們的生活環(huán)境和社會(huì)環(huán)境帶來了困擾。因此,社會(huì)對(duì)企業(yè)提高科研技術(shù)、改進(jìn)工藝分析、老三套的技術(shù)裝備進(jìn)行技術(shù)改造的呼聲日益高漲。促使煉化污水處理達(dá)標(biāo),污水回用和剩余活性污泥資源化利用,排出的水質(zhì)符合循環(huán)水質(zhì)要求迫在眉睫。文章簡略分析了含油污水處理工藝,指明了工藝設(shè)計(jì)及參數(shù)、流程的具體策略,期望能為改善石油企業(yè)污水處理提供一些積極意義。
含油污水處理;工藝;效果
隨著工業(yè)發(fā)展的快速進(jìn)行,人口數(shù)量急驟膨脹,水環(huán)境污染已成為人類生存環(huán)境的“殺手”,極大地影響了社會(huì)經(jīng)濟(jì)和國家發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計(jì),我國每年產(chǎn)生的廢水高達(dá)42814億噸,其中工業(yè)污水是主要的污染源,所占比例達(dá)70%,嚴(yán)重威脅了我國社會(huì)的和諧和經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展,保護(hù)環(huán)境,治理水污染,減污縮排已成為社會(huì)高度關(guān)注的問題。
在我國石油化工企業(yè)產(chǎn)生污水污染源主要有:含硫污水、堿渣污水、油罐脫水等高濃度污水,機(jī)泵冷卻排水等低濃度含油污水、地下含油污水管道泄漏等造成的污水,現(xiàn)行處理廢水方法主要采用活性污泥法、氧化溝工藝、A/O工藝等。
一是活性污泥法:合建式曝氣池工藝在早期的煉油污水處理運(yùn)用廣泛,具有運(yùn)行穩(wěn)定的特點(diǎn),工藝流程主要通過隔油、氣浮、生化、沉池到外排程序操作;但此工藝缺點(diǎn)是硝化效果較差,需配合其他工藝進(jìn)行,否則難以滿足污水處理所要求的標(biāo)準(zhǔn)。
二是氧化溝工藝:其工藝主要是除磷脫氮,采用了好氧生化預(yù)處理、氧化溝工序,不斷經(jīng)歷“好氧—缺氧—厭氧—好氧......”等反復(fù)處理過程,達(dá)到降解COD,反硝化的處理效果。
三是A/O工藝,也稱“缺氧——好氧”,其工藝流程為:首先將污水灌入老區(qū)格柵池,將顆粒較大,面積較大的懸浮物、固體物質(zhì)等截留在格柵池內(nèi),為后期處理做準(zhǔn)備。提升泵將過濾的廢水輸送到污水調(diào)節(jié)儲(chǔ)油罐,對(duì)廢水經(jīng)過一、二級(jí)氣浮池的有效調(diào)節(jié),將油類與水分離流入生化預(yù)處理區(qū),進(jìn)行缺氧---好氧工序。在缺氧---好氧生化流程處理過程中,可以較好將有機(jī)物、氨氮、總氮清除,然后污水進(jìn)入到沉淀池之中,沉淀分離的水在達(dá)標(biāo)后排放,沉淀的污泥則在提升泵的作用下,運(yùn)送到污泥濃縮罐之中,實(shí)現(xiàn)外運(yùn)處置。
在對(duì)工藝技術(shù)改造方面,改造生化曝氣池,添加A/O生化池,不論采用何行運(yùn)行模式,都要以國家的排放標(biāo)準(zhǔn)為目標(biāo)。目前,我國的工藝改造后排放指標(biāo)經(jīng)檢測(cè)已達(dá)到了國家的排放標(biāo)準(zhǔn),主要檢測(cè)指標(biāo)分別為:二沉池的外排污水中油<10mg/L,PH值在6-9,硫<1.0mg/L,酚<0.5mg/L,COD<100mg/L。
2.1 工藝控制高科技
A/O工藝是近年發(fā)展起來的新型工藝,實(shí)踐證明采用這種處理方法處理污水,效果很好。它克服了活性污泥法中無法脫氮和硝化效果差的弊端,用A/O生化池取代了曝氣池,不但可以降解有機(jī)污染物,又可以脫氮去炭,降低能耗,使總氮控制在標(biāo)準(zhǔn)的范圍內(nèi)。工藝設(shè)計(jì)與生產(chǎn)同步,采用現(xiàn)代高科技含油污水處理控制系統(tǒng),自動(dòng)化程度高,減輕了員工的勞動(dòng)強(qiáng)度,還具有報(bào)警和聯(lián)鎖邏輯性能,對(duì)生產(chǎn)處理工序進(jìn)行有效的監(jiān)控,隨時(shí)掌握工藝參數(shù)的變化狀況,了解到工藝過程中的物流消耗和排水情況,遇到突發(fā)狀況,及時(shí)發(fā)現(xiàn)及時(shí)采取措施,保證污水處于最佳受控狀態(tài)。
2.2 一級(jí)處理系統(tǒng)性能全面
(1)調(diào)節(jié)除油罐的“吐故納新”;
調(diào)節(jié)除油罐實(shí)行了上進(jìn)水旋流集油運(yùn)行,使除油的效率不斷提高,并在罐內(nèi)安置了油水面計(jì),隨時(shí)監(jiān)控或定時(shí)進(jìn)行收油。調(diào)節(jié)除油罐還具備貯存處理不合格水的功能,龐大的有效容積足以應(yīng)付相當(dāng)長的污水處理故障,一旦生產(chǎn)工序出現(xiàn)污水處理故障時(shí),整個(gè)生產(chǎn)線不能順利地運(yùn)轉(zhuǎn),未處理完全的含油污水就可以暫時(shí)貯存在調(diào)節(jié)除油罐內(nèi),以渡過污水處理故障期。
(2)除油能力強(qiáng)
氣浮混凝劑的投加是由加藥組合裝置進(jìn)行加藥,污水和投加的藥在機(jī)械的攪拌下充分融合,時(shí)間約5分鐘,再投放到氣浮池與溶氣水混和,形成易吸收含油污水中的微細(xì)油、懸浮物等的絮凝體,絮凝體憑借空氣氣泡之勢(shì)浮至液面,構(gòu)成浮渣層,在刮渣機(jī)的作用下將其排出池外,除去油層。
2.3 二級(jí)處理系統(tǒng)的獨(dú)一無二
A/O工藝流程中的兩種生化處理方法不僅能耗低,而且效率高。污水首先進(jìn)入缺氧段,這段不需要充氧,能耗被大大地降低下來,也可有效地抑制或殺死含油廢水中的寄生蟲卵、病毒等有害物質(zhì);適用中、高濃度的有機(jī)廢水進(jìn)行處理,尤其對(duì)高濃度的處理效果明顯。缺氧段處理過后,進(jìn)入到好氧段,處理方法則需要耗用大量的氧氣,氧氣的強(qiáng)度與有機(jī)物濃度有關(guān),濃度越高,需要的氧氣則越多。此段只適用于中、低濃度的有機(jī)廢水進(jìn)行處理[2].此外,實(shí)用的沉淀池系統(tǒng),緊湊合理的平面布置都為除污工藝創(chuàng)設(shè)了條件。
通過對(duì)含油污水處理工藝分析,采用合理的控制,制定良好的治理措施,改進(jìn)技術(shù)設(shè)備,按工藝流程方向布置,對(duì)預(yù)處理工藝進(jìn)行進(jìn)一步完善和改造,減少污水產(chǎn)生量,降低污染物負(fù)荷,控制好進(jìn)水水質(zhì),為后續(xù)生化處理做好鋪墊工作,創(chuàng)造良好的處理環(huán)境,使含油廢水處理總排合格率符合規(guī)定的要求,為實(shí)現(xiàn)未來“零排放”做貢獻(xiàn)。
[1]孫曉明.含油污水處理工藝及關(guān)鍵技術(shù)探討[J].化工管理.2014(35).
[2]肖慧鷹.膜法A/O工藝處理煉油污水的探討[J];石油化工環(huán)境保護(hù);1998(01).