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      利用亞硫酸鎂制硫酸與氧化鎂技術(shù)

      2017-03-09 07:55:37呂天寶
      硫酸工業(yè) 2017年4期
      關(guān)鍵詞:回轉(zhuǎn)式熱風(fēng)爐氧化鎂

      利用亞硫酸鎂制硫酸與氧化鎂技術(shù)

      亞硫酸鎂的分解是制硫酸技術(shù)的關(guān)鍵,在進(jìn)行煅燒分解前必須烘干,因此采用打撒烘干機(jī),烘干成無(wú)水亞硫酸鎂后,再進(jìn)入分解工序,亞硫酸鎂在750~800 ℃時(shí)大量分解成SO2和MgO。含SO2氣體去制硫酸,MgO返回再進(jìn)行脫硫。 加熱分解方法有2種工藝。

      1)間接回轉(zhuǎn)式分解窯工藝。運(yùn)來(lái)的濕亞硫酸鎂經(jīng)喂料機(jī)加入到打撒烘干機(jī),在轉(zhuǎn)子的作用下和來(lái)自熱風(fēng)爐的熱煙氣在懸浮狀態(tài)下進(jìn)行熱交換,脫除水分,干燥的亞硫酸鎂經(jīng)分離器和收塵器除塵后進(jìn)入回轉(zhuǎn)式分解窯,分解窯為回轉(zhuǎn)式,外部砌入在熱風(fēng)爐內(nèi),加入的物料在內(nèi)部逐步間接加熱到800 ℃完全分解。分解后的氧化鎂在冷卻器冷卻后返回到脫硫裝置使用,分解的含高濃度SO2煙氣經(jīng)分離冷卻器去制硫酸。熱風(fēng)爐是燃煤爐,既加熱分解爐又給烘干機(jī)提供熱風(fēng)。該工藝的特點(diǎn)是:流程簡(jiǎn)單、投資低、運(yùn)行費(fèi)低、SO2濃度高。工藝參數(shù)為:熱風(fēng)爐溫度850~ 900 ℃,入烘干機(jī)溫度為750~800 ℃,出烘干機(jī)溫度為120~130 ℃,烘干后的物料為120 ℃, 冷卻后氧化鎂溫度低于80 ℃。

      2)流化床分解窯工藝。流化床分解窯工藝的不同之處是烘干的氧化鎂加入到流化床爐內(nèi),流化床內(nèi)加燃油或煤氣,溫度控制在800~900 ℃,分解后的物料和氣體出來(lái)經(jīng)換熱器降溫后,進(jìn)入分離器和收塵器,收下氧化鎂做脫硫用,含SO2氣體去制硫酸。該工藝的特點(diǎn)是:熱效率高、流程較復(fù)雜、燃油運(yùn)行費(fèi)高、SO2濃度較間接回轉(zhuǎn)式分解窯工藝低,一般為12%~16%。魯北化工集團(tuán)公司曾在實(shí)驗(yàn)裝置試燒過(guò),流化氣速控制在6 m/s,爐內(nèi)溫度為800~900℃,分解率達(dá)99%以上。

      分解后的含SO2氣體制硫酸則與傳統(tǒng)生產(chǎn)方法基本相同。硫酸生產(chǎn)成本僅為126元/t,副產(chǎn)氧化鎂返回到脫硫中,未算效益,亞硫酸鎂也未計(jì)費(fèi)用。硫酸的市場(chǎng)價(jià)一般為500元/t,2臺(tái)30×104 kW電廠每年脫硫后產(chǎn)品能制出20 kt硫酸,經(jīng)濟(jì)效益為748萬(wàn)元,若在規(guī)模更大的電廠使用效益則更大。

      (山東無(wú)棣魯北化工集團(tuán)公司 呂天寶)

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