王俊新 江杰
【摘 要】皮帶機(jī)分級控制作為選礦作業(yè)中的一個(gè)重要流程,是一個(gè)復(fù)雜的非線性時(shí)變系統(tǒng),本文結(jié)合巴潤分公司選礦廠300萬t/a選礦廠皮帶機(jī)研究了分級過程控制,對皮帶分級控制系統(tǒng)進(jìn)行了硬件和軟件設(shè)計(jì),工程實(shí)施證明,本文設(shè)計(jì)的智能控制系統(tǒng)具有良好的性價(jià)比、高可靠性、易于擴(kuò)展和先進(jìn)性的特點(diǎn),為選礦廠的安全、故障提供實(shí)時(shí)監(jiān)控。
【關(guān)鍵詞】選礦廠;智能控制;設(shè)計(jì)與應(yīng)用
0 引言
從全球范圍內(nèi)看,鋼鐵儲量已處于過剩狀態(tài),鋼鐵和鐵礦石的市場價(jià)格持續(xù)走低,很難創(chuàng)造可觀的利潤。在自然條件相同的前提下,選礦自動(dòng)化技術(shù)可以幫助選礦廠帶來更多的效益,降低人力成本,提供必備的安全保障[1-2]。選礦生產(chǎn)和作業(yè)過程中,皮帶分級控制是比較關(guān)鍵的環(huán)節(jié),它的作業(yè)工序?qū)x礦廠內(nèi)很多生產(chǎn)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)與否有很大的影響,它是磨礦作業(yè)的前提,皮帶分級控制的好壞直接對磨礦作業(yè)產(chǎn)生影響。皮帶分級過程往往受到很多因素的干擾,其運(yùn)行的連續(xù)性,有多種參數(shù)待控制且彼此間具有明顯的相關(guān)性。不能僅對運(yùn)行分過程進(jìn)行控制,形成閉環(huán)控制系統(tǒng),或是把多個(gè)系統(tǒng)重新組合起來,我們需全面控制皮帶分級過程中涉及的各個(gè)參數(shù),應(yīng)用控制算法和優(yōu)良設(shè)備。單純通過人工對皮帶分級進(jìn)行調(diào)節(jié),很難為下一步球磨機(jī)發(fā)揮最大的處理能力做好鋪墊,溢流粒度也很難保證100%合格。特別在礦石硬度、粒度波動(dòng)性大、作業(yè)指標(biāo)及其不穩(wěn)的情況下,其合格率更沒有保證。優(yōu)質(zhì)的管理和自動(dòng)化控制,能夠帶來超額的效益。可見,探討皮帶分級實(shí)施智能控制是很有必要的[3-6]。
本論文結(jié)合了皮帶分級過程這一重要的工業(yè)背景,選取巴潤分公司選礦廠作為研究對象,經(jīng)過多年對設(shè)備改造及設(shè)備管理水平的提升,設(shè)備運(yùn)行逐步趨向于穩(wěn)定,而對于設(shè)備管理者來說不斷提升設(shè)備管理水平是個(gè)永恒的主題,正值此時(shí)公司提出了創(chuàng)建國內(nèi)一流,國際先進(jìn)的現(xiàn)代化礦山的戰(zhàn)略目標(biāo),為了實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo),使我公司的設(shè)備管理水平再上一個(gè)臺階,于是提出了巴潤選礦廠破碎區(qū)域皮帶系統(tǒng)無人值守的課題,此項(xiàng)目實(shí)施后不僅可以提升設(shè)備管理水平,而且可以極大的起到將本增效的作用。通過分析皮帶分級流程中遇到的控制問題,對巴潤300萬t/a特大型皮帶分級控制系統(tǒng)進(jìn)行詳細(xì)設(shè)計(jì)。
1 工藝過程
1.1 選礦流程
宏觀上,選礦可分成破碎、磨礦以及篩選這三個(gè)核心環(huán)節(jié);微觀上,則可將其細(xì)分成破碎、篩分分級、磁選以及后期處理等不同工序,鐵礦的選礦工藝流程見圖1。
1.2 磨礦流程
在國內(nèi),鐵礦磨礦工藝基本適用兩段磨礦。中小型選礦廠,則以單段磨礦為主。磨礦,一般是通過研磨、沖擊兩種形式實(shí)現(xiàn)。對產(chǎn)品進(jìn)行破碎,使其粒度達(dá)到10-300μm。磨碎粒度,可參照礦石內(nèi)有用礦物實(shí)際的浸染粒度,適用的選別方法等進(jìn)行挑選。
1.3 皮帶分級流程
皮帶分級控制是比較關(guān)鍵的環(huán)節(jié),它的作業(yè)工序,對選礦廠內(nèi)很多生產(chǎn)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)與否有很大的影響,它是磨礦作業(yè)的前提,根據(jù)篩面篩孔不同的大小,我們可將物料劃分成多種粒度級別,即篩分。篩分分級,適用于那些粒度相對較大的物料。根據(jù)介質(zhì)(一般指的是水)中顆粒自身的沉降速度,同樣可將物料劃分成多個(gè)等降級別,即分級。該操作,適用那些粒度相對偏小的物料。粉碎期間,篩分、分級是將粒度適中的物料予以分出,也可以將物料劃分成多種粒度級別。
2 皮帶分級控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)
2.1 皮帶自動(dòng)控制系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)
巴潤分公司選廠整體控制體統(tǒng)要求分為三層,第一層為信息層,主要完成集中監(jiān)控,集中協(xié)調(diào)控制。設(shè)定輸入的操作和下達(dá)指令的操作,系統(tǒng)報(bào)警,運(yùn)行管理及所有工藝參數(shù)、設(shè)備運(yùn)行顯示、控制過程顯示。第二層為現(xiàn)場控制層(PLC子站),實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)采集,控制算法的實(shí)施,工藝信號的聯(lián)鎖等功能;第三層為設(shè)備層,即各類智能傳送器、各類接觸器、真空斷路器等執(zhí)行機(jī)構(gòu)和各種檢測儀器、儀表,完成上層發(fā)出的命令和數(shù)據(jù)采集。破碎過程控制系統(tǒng)流程如圖2所示:
本系統(tǒng)中提及的給礦部分,是由小圓盤給礦機(jī)(30個(gè))、小皮帶(數(shù)量為6條)共同予以供礦。每組包含5個(gè)小圓盤、1條小皮帶;3個(gè)小皮帶,可以為2條大皮帶提供礦產(chǎn),而2條大皮帶則可為球磨機(jī)分別予以供礦;系統(tǒng)使用的檢測儀表,主要是電子皮帶秤、粒度計(jì)以及濃度計(jì)等多種。
電氣控制系統(tǒng),是由電源控制柜(數(shù)量為單臺)、PLC控制柜(數(shù)量為2臺)、電氣控制柜(數(shù)量為8臺)、電子稱控制柜(數(shù)量為2臺)、變頻器(數(shù)量為14臺)以及電機(jī)等多個(gè)部分組成。電源柜,能夠?yàn)镻LC柜、控制柜以及電子稱控制柜等多個(gè)組件進(jìn)行正常地供電。按照現(xiàn)場相應(yīng)的工藝標(biāo)準(zhǔn)與要求,為保證系統(tǒng)自身的可靠性,我們通常選擇分布式控制系統(tǒng),借助HH54P繼電器來對開關(guān)量進(jìn)行有效控制。借助RZG-2100R處理器,完成全部隔離操作。繼電器能對開關(guān)量進(jìn)行有效監(jiān)控,改進(jìn)PL相應(yīng)的控制效果?,F(xiàn)場設(shè)備的內(nèi)部驅(qū)動(dòng)亦或是執(zhí)行,均需遵循PLC下達(dá)的指令;運(yùn)用隔離處理器,將信號傳輸至電氣控制柜上,讓設(shè)備能夠在滿足控制要求的情況下運(yùn)行。
2.2 皮帶自動(dòng)控制系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)
巴潤分公司進(jìn)行選廠工程設(shè)計(jì)期間,本系統(tǒng)軟件主要由PLC控制程序、計(jì)算機(jī)監(jiān)控程序等構(gòu)件組成。系統(tǒng)軟件編寫主要應(yīng)用了西門子公司研發(fā)的專用軟件,該軟件可實(shí)現(xiàn)對系統(tǒng)硬件組態(tài)以及通信組態(tài)進(jìn)行編寫,同時(shí)還可實(shí)現(xiàn)對系統(tǒng)軟件進(jìn)行編寫。若需對控制程序進(jìn)行編寫,需應(yīng)用版本為STEP7 V5.4的軟件,編程方式可選擇結(jié)構(gòu)化程序,首先對控制任務(wù)進(jìn)行劃分,將其劃分為細(xì)小的子程序,然后將其編制到各個(gè)組織塊中。PLC控制程序包括兩大類,一類是系統(tǒng)程序,另一類是用戶程序。系統(tǒng)程序本身含有系統(tǒng)函數(shù),用戶直接對其進(jìn)行調(diào)用,用戶程序需按照每個(gè)用戶提出的控制要求進(jìn)行編寫,它包括主程序塊,還包括功能塊,此外還有中斷組織塊以及數(shù)據(jù)塊等。當(dāng)STEP7軟件編寫好用戶程序以后,需在PLC主機(jī)中完成下載工作。系統(tǒng)監(jiān)控軟件采用的是WINCC軟件,通過對該西門子中的組態(tài)軟件加以設(shè)計(jì),可實(shí)現(xiàn)對生產(chǎn)工藝進(jìn)行有效調(diào)整,同時(shí)還可使控制設(shè)備保持正常的運(yùn)行狀態(tài)。
STEP7軟件能夠?qū)?yīng)用方案進(jìn)行自動(dòng)創(chuàng)建,數(shù)據(jù)可通過項(xiàng)目形式實(shí)現(xiàn)管理,如硬件組態(tài)數(shù)據(jù)、模塊參數(shù)、通信組態(tài)數(shù)據(jù)、模塊程序等。圖3是該方案的詳細(xì)創(chuàng)建流程。
STEP7軟件研究如何對用戶程序進(jìn)行編寫,同時(shí)還闡述了硬件組態(tài)以及網(wǎng)絡(luò)組態(tài)的相關(guān)內(nèi)容,通過對結(jié)構(gòu)化程序進(jìn)行設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)對現(xiàn)場工藝設(shè)備進(jìn)行有效控制。
2.3 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)及應(yīng)用
巴潤分公司對控制系統(tǒng)進(jìn)行工程設(shè)計(jì)時(shí),通過引進(jìn)其他控制系統(tǒng)的相關(guān)設(shè)計(jì)理念,同時(shí)借鑒了與控制系統(tǒng)相關(guān)的應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)。結(jié)合控制設(shè)備的具體配置以及控制系統(tǒng)的方案設(shè)計(jì)和流程選擇,考慮到設(shè)備選型以及重要的設(shè)計(jì)環(huán)節(jié),要求提出的設(shè)計(jì)方案必須具備正確的結(jié)構(gòu),方案必須合理先進(jìn),其性價(jià)比以及實(shí)用性需比其他控制系統(tǒng)更高。
控制系統(tǒng)完成上位機(jī)以及下位機(jī)的組態(tài),且完成編程和控制電纜以及電氣電纜的連接,同時(shí)對其進(jìn)行多次測試且完成了PLC的供電、輸出以及輸入等信號線的檢查,接下來需對系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)試。系統(tǒng)調(diào)試有兩個(gè)不同階段:模擬、現(xiàn)場調(diào)試。
當(dāng)在線調(diào)試進(jìn)行到一定階段,皮帶分級系統(tǒng)的運(yùn)行效果以及控制功能將符合設(shè)計(jì)要求,皮帶運(yùn)行過程中出現(xiàn)故障時(shí),可及時(shí)反饋報(bào)警,必要時(shí)自動(dòng)停止皮帶運(yùn)轉(zhuǎn),本系統(tǒng)的運(yùn)行狀況相對比較穩(wěn)定,其維護(hù)難度相對較小且操作人員也更輕松,因此本系統(tǒng)的應(yīng)用效果比較好。
3 結(jié)論
選礦工藝流程內(nèi),皮帶控制系統(tǒng)可以說是非常重要的環(huán)節(jié)。以巴潤分公司300萬t/a選礦工程為例,探討了皮帶分級控制系統(tǒng)主要的設(shè)計(jì)過程,在對其他皮帶分級控制系統(tǒng)所取得經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行整理和總結(jié)的前提下,全面優(yōu)化控制設(shè)備及其選型過程,對控制設(shè)備進(jìn)行科學(xué)配置,設(shè)計(jì)好控制回路以及皮帶分級控制系統(tǒng)內(nèi)部的功能、結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)皮帶機(jī)無人值守的智能控制系統(tǒng)。
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[責(zé)任編輯:田吉捷]