鄭杜建,代紅濤,張晉凱,高劍偉
(1.中國(guó)石化石油工程技術(shù)研究院 德州大陸架石油工程技術(shù)有限公司,山東 德州 253034; 2.中國(guó)石化石油工程技術(shù)研究院,北京102008)①
順南區(qū)塊超高溫高壓雙級(jí)回接固井工藝技術(shù)研究
鄭杜建1,代紅濤1,張晉凱2,高劍偉1
(1.中國(guó)石化石油工程技術(shù)研究院 德州大陸架石油工程技術(shù)有限公司,山東 德州 253034; 2.中國(guó)石化石油工程技術(shù)研究院,北京102008)①
針對(duì)順南區(qū)塊超高溫、超高壓井回接固井質(zhì)量不理想,整體合格率低的難點(diǎn),進(jìn)行了雙級(jí)回接固井技術(shù)措施及方案的分析。通過研制新型回接插頭、優(yōu)先水泥漿體系、模擬優(yōu)化施工參數(shù)等措施,有效提高了雙級(jí)回接固井質(zhì)量,防止了氣竄,保證了管串的完整性,為后期完井測(cè)試作業(yè)奠定了基礎(chǔ)。
固井;超高溫;超高壓;雙級(jí)回接
順南區(qū)塊位于塔里木盆地塔中I號(hào)斷帶下盤,順托果勒低隆與古城墟隆起的結(jié)合部位,緊鄰滿加爾坳陷的新區(qū)塊,平均完鉆井深7 209 m,其儲(chǔ)層屬于超深、超高溫、超高壓;溫度梯度2.87℃/100 m,地層壓力系數(shù)1.2~1.9。順南區(qū)塊對(duì)于鷹山組下段儲(chǔ)層的井先采用177.8 mm(7英寸)尾管封隔目的儲(chǔ)層,然后再進(jìn)行套管回接至井口,以提高井控處理和防H2S能力。但是,順南區(qū)塊縫洞型氣藏埋藏深,壓力大,氣層活躍難以壓穩(wěn),固井時(shí)均存在氣竄現(xiàn)象,導(dǎo)致回接固井質(zhì)量不理想,對(duì)后續(xù)完井測(cè)試施工作業(yè)留下了隱患。順南區(qū)塊氣竄速度如圖1。
圖1 順南區(qū)塊氣竄速度統(tǒng)計(jì)
1) 順南區(qū)塊前期回接固井大部分井在500~1 000 m井段,固井CBL值在80%左右。例如,順南4井0~700 m測(cè)井顯示為自由套管,尾管回接固井質(zhì)量差,直接影響到后期的完井測(cè)試作業(yè)。
2) 順南區(qū)塊尾管固井結(jié)束后先進(jìn)行五開作業(yè),鉆穿目的層,然后再進(jìn)行尾管回接。在五開鉆進(jìn)過程中,套管內(nèi)壁形成泥餅層與油膜層,從而影響固井質(zhì)量。
3) 該區(qū)塊氣層比較活躍,井筒內(nèi)溫度高,水泥石在該環(huán)境下強(qiáng)度衰減快,對(duì)水鉆井液綜合性能要求高。
4) 井口采用芯軸懸掛器坐掛。既要實(shí)現(xiàn)回接插頭插入回接筒并下壓一定懸重,又要保證芯軸懸掛器懸掛質(zhì)量120 t的能力,所以要求回縮距計(jì)算的精確性。回接插頭能否順利進(jìn)入回接筒實(shí)現(xiàn)有效密封,保證管串的完整性是固井的關(guān)鍵。
3.1 回接插頭優(yōu)選
3.1.1 常規(guī)插頭
該區(qū)塊前期主要使用常規(guī)回接插頭,回接插頭處的固井合格率20%~40%,插頭處的固井合格率有待進(jìn)一步提高。常規(guī)回接插頭主要由導(dǎo)向頭、循環(huán)孔、密封組件、插頭本體及接箍等組成[1],如圖2所示。
圖2 常規(guī)回接插頭
3.1.2 新型回接插頭
優(yōu)化的加長(zhǎng)型回接插頭比常規(guī)回接插頭密封總成長(zhǎng)1.4 m,密封能力與效果得到進(jìn)一步提高。新型回接插頭主要由導(dǎo)向頭、密封組件、插頭本體及接箍等組成,如圖3所示。主要技術(shù)參數(shù)如表1。
圖3 新型回接插頭
本體最大外徑/mm?200本體最小內(nèi)徑/mm?155回接插頭密封壓力/MPa>35回接插頭插入部分外徑/mm?186回接插頭插入部分長(zhǎng)度/m2.25
3.2 高效沖洗液
采用高效前置液沖洗技術(shù),對(duì)套管內(nèi)壁的泥餅及油膜進(jìn)行強(qiáng)力沖刷,提高第一和第二界面的膠結(jié)質(zhì)量。優(yōu)化設(shè)計(jì)沖洗液注入量,增大其與套管內(nèi)壁的接觸時(shí)間[2]。
3.3 水泥漿體系優(yōu)選
防氣竄水泥漿體系中加入彈性材料,彈性顆粒與納米硅灰混合后形成包裹結(jié)構(gòu),使水泥環(huán)的空間結(jié)構(gòu)與力學(xué)性能得到改善,有效提高了水泥環(huán)防氣竄能力,同時(shí)還增強(qiáng)了抗彎曲性、抗沖擊性、抗衰減性。
3.4 預(yù)應(yīng)力固井
可通過預(yù)應(yīng)力固井技術(shù)來減小水泥環(huán)總孔隙率、提高抗壓強(qiáng)度[3],防止水泥環(huán)在凝固期間與套管之間產(chǎn)生微間隙,采用二級(jí)固井施工結(jié)束,在環(huán)空加壓候凝的技術(shù)措施,提高第一界面膠結(jié)質(zhì)量[4]。
3.5 流體密度差優(yōu)化
在套管不居中的情況下,一定的密度差能使頂替界面更加穩(wěn)定,不容易發(fā)生竄槽[5]。為了提高固井質(zhì)量,施工前應(yīng)對(duì)全井筒內(nèi)鉆井液進(jìn)行降密度[6]。
4.1 順南7井基礎(chǔ)資料
順南7井是位于塔中北坡順南斜坡區(qū)的一口探井,五開鉆進(jìn)至目的層油氣上竄速度22.7 m/h。為提高井控處理和防H2S能力,保證后續(xù)的完井作業(yè),實(shí)施套管雙級(jí)回接固井施工。順南7井井身結(jié)構(gòu)如圖4所示。
4.2 磨銑回接筒
1) 銑鞋接觸回接筒頂部時(shí)有20 kN遇阻顯示,進(jìn)入回接筒里面后懸重恢復(fù),到底后實(shí)測(cè)出回接筒頂深為5 287.85 m。
2) 開始進(jìn)行磨銑回接筒作業(yè),轉(zhuǎn)速40 r/min,轉(zhuǎn)矩5 000 N·m,排量1.0 m3/min,壓力10 MPa。銑鞋到底后加鉆壓10~20 kN,磨銑3 min;重復(fù)上術(shù)步驟2次。本次旋轉(zhuǎn)懸掛器的回接在國(guó)內(nèi)屬首次,懸掛器的頂部由于是凹凸不平的轉(zhuǎn)矩塊,在磨銑時(shí)應(yīng)當(dāng)控制鉆壓≤20 kN,否則容易憋停頂驅(qū)。
3) 磨銑結(jié)束后將銑鞋提出回接筒頂部后,大排量循環(huán)1周,起鉆檢查磨銑到位。起鉆出井的銑鞋如圖5所示。
圖4 順南7井井身結(jié)構(gòu)示意
圖5 起鉆出井的銑鞋
4.3 壓縮距計(jì)算
該井套管頭處采用芯軸懸掛器坐掛,固井結(jié)束后既要實(shí)現(xiàn)喇叭口處密封,又要保證芯軸懸掛器根據(jù)坐掛要求,懸掛120 t。
4.3.1 固井前套管排開鉆井液體積所受的浮力
=1.70×103×9.8×0.024 829×5 287.68=2 187.23
式中:WQ為固井前套管在鉆井液中所受的浮力,kN;ρm為鉆井液密度,kg/cm3;g為重力加速度;Si為第i段回接管柱的底面積,m2;Li為第i段回接管柱長(zhǎng)度,m。
4.3.2 固井結(jié)束后套管排開流體體積所受的浮力
固井結(jié)束后環(huán)空流體的密度發(fā)生了變化,因此受到的浮力也發(fā)生了變化。
=1.90×103×9.8×0.024 829×1 039.96=480.78
式中:WW為固井后套管在尾漿中受到的浮力,kN;ρW為尾漿密度,kg/cm3;Sj為第j段回接管柱的底面積,m2;Lj為第j段回接管柱長(zhǎng)度,m。
=1.88×103×9.8×0.024 829×656.81=300.46
式中:WL為固井后套管在領(lǐng)漿中受到的浮力,kN;ρL為領(lǐng)漿密度,kg/cm3;Sc為第c段回接管柱的底面積,m2;Lc為第c段回接管柱長(zhǎng)度,m。
=1.80×103×9.8×0.024 829×1 872.66=820.18
式中:WG為固井后套管在隔離液中受到的浮力,kN;ρG為隔離液密度,kg/cm3;Sm為第m段回接管柱的底面積,m2;Lm為第m段回接管柱長(zhǎng)度,m。
=1.70×103×9.8×0.024 829×1 718.25=710.75
式中:WZ為固井后套管在鉆井液中受到的浮力,kN;Sn為第n段回接管柱的底面積,m2;Ln為第n段回接管柱長(zhǎng)度,m。
固井結(jié)束環(huán)空不同密度流體所產(chǎn)生的浮力WH為
WH=WW+WL+WG+WZ=2 312.17 kN。
固井前后浮力變化為124.94 kN。
4.3.3 回縮距
管柱受力100 kN的伸縮量為
式中:K為接頭影響系數(shù),取0.85~0.95;L為回接管柱長(zhǎng)度,m;E為材料彈性模量,2.059×105MPa;F為回接管柱截面積,cm2;W回接管柱承受拉伸載荷,N。
插頭插入下壓150 kN時(shí):ΔL′=ΔL×1.5=0.53 m
回接時(shí)需要的回縮距為
4.4 水泥漿性能
本次回接固井施工采用雙凝水泥漿設(shè)計(jì)方案。水泥漿嚴(yán)格控制失水和稠化時(shí)間,讓水泥漿呈“直角”稠化,提高尾漿水泥石初期強(qiáng)度和預(yù)防第1界面產(chǎn)生環(huán)微間隙[7]。水泥漿稠化曲線如圖6~7所示。
圖6 一級(jí)領(lǐng)漿稠化曲線
圖7 一級(jí)尾漿稠化曲線
4.5 扶正器安放
套管在井眼中的居中度越高,水泥環(huán)在套管周圍分布越均勻,固井質(zhì)量也就越好[8]。扶正器的優(yōu)選和安裝間距的優(yōu)化是提高居中度的重要途徑,通過數(shù)值模擬,每間隔20 m交叉安放彈性扶正器和樹酯旋流扶正器,居中度可達(dá)到80%左右,居中效果非常好。如圖8。
圖8 居中度曲線
4.6 施工排量?jī)?yōu)化
由于封固井段較長(zhǎng),套管偏心會(huì)帶來頂替液與水泥漿兩相之間混合[9],為提高固井頂替效率通常采用紊流頂替方式[10]。通過模擬計(jì)算,環(huán)空流體要達(dá)到紊流的流速為1.4 m/s,如圖9~10。
綜上所述,本次雙級(jí)回接固井施工壓力設(shè)計(jì)合理,易于現(xiàn)場(chǎng)施工操作。固井施工過程中漿體的量設(shè)計(jì)符合要求,固井過程沒有出現(xiàn)真空段,替漿過程中頂替效率能達(dá)到100%。
圖9 紊流速度模擬計(jì)算
圖10 一級(jí)固井壓力模擬計(jì)算
4.7 固井施工
一級(jí)固井注入隔離液25 m3,密度1.80 g/cm3;注領(lǐng)漿12 m3,平均密度1.89 g/cm3;注尾漿19 m3,平均密度1.89 g/cm3;注壓塞2 m3,密度1.05 g/cm3;頂替加重鉆井液28 m3,密度1.95g/cm3;頂替開孔液8 m3,密度1.05 g/cm3;頂替鉆井液57 m3,密度1.70 g/cm3。頂替到量停泵,憋壓插入回接插頭,放回水檢查插頭密封良好。投重力塞自由下落,芯軸懸掛器懸掛120 t,重力塞到位憋壓8 MPa打開雙級(jí)箍循環(huán)孔建立循環(huán)。
二級(jí)固井注入隔離液25 m3,密度1.80 g/cm3;注領(lǐng)漿31 m3,平均密度1.91g/cm3;尾漿27 m3,平均密度1.90 g/cm3;注壓塞2 m3,密度1.05 g/cm3;替鉆井液56.5 m3,密度1.70 g/cm3。到量碰壓13~21 MPa關(guān)閉雙級(jí)箍,放回水檢查雙級(jí)箍關(guān)閉良好。二級(jí)施工結(jié)束后環(huán)空憋壓10 MPa候凝。
鉆塞結(jié)束后試壓20 MPa,穩(wěn)壓30 min無壓降,符合設(shè)計(jì)要求。通過CBL聲幅測(cè)井解釋固井質(zhì)量第一界面優(yōu)質(zhì)井段占全井的92.8%,良好井段占全井的90.1%,界面如圖11。
圖11 測(cè)井CBL曲線界面
1) 雙級(jí)回接施工工藝對(duì)順南區(qū)塊的固井回接提供了設(shè)計(jì)及施工的參考依據(jù),可進(jìn)一步推廣應(yīng)用和優(yōu)化。
2) 針對(duì)勘探開發(fā)中不斷出現(xiàn)的新的固井工藝技術(shù)難點(diǎn),需要加強(qiáng)超深井固完井新工具的研制,進(jìn)一步提高固井質(zhì)量。
3) 雙凝抗高溫彈塑性膠乳水泥漿體系實(shí)現(xiàn)了分段凝固,有效提高水泥環(huán)的韌性和強(qiáng)度的衰減。
4) 對(duì)于特殊固井工藝的施工,需要提前對(duì)工具選型、施工參數(shù)等進(jìn)行數(shù)值模擬來指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)施工,保證施工的順利和連續(xù)性。
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Two Stage Tieback Cementing Technological Research for Super High Temperature and Pressure in Shunnan Block
ZHENG Dujian1,DAI Hongtao1,ZHANG Jinkai2,GAO Jianwei1
(1.ShelfoilCompanyofDezhou,PetroleumEngineeringTechnologyResearchInstitute,Sinopec,Dezhou253034,China; 2.PetroleumEngineeringTechnologyResearchInstitute,Sinopec,Beijing102008,China)
According to Shunnan Block ultra high temperature,super high tie-back cementing quality is not ideal,the overall qualified rate is only 33%of the difficulty,and the related two-stage tie-back cementing technology measures and solution analysis.Through researching a new tieback plug and priority cement slurry system,the simulation optimization of construction parameters effectively improve the two-stage tie-back cementing quality to prevent the gas channeling and ensure the integrity of the pipe string,the work laid the foundation for the late completion test.
cementing;super high temperature;super high pressure;two stage tieback
2016-10-05 基金項(xiàng)目:國(guó)家科技重大專項(xiàng)“復(fù)雜地層固井技術(shù)研究”(2011ZX05031-004-002) 作者簡(jiǎn)介:鄭杜建(1985-),男,四川達(dá)州人,工程師,主要從事石油固完井工具及工藝研究,E-mail:zdj@shelfoil.com。
1001-3482(2017)02-0069-05
TE925.2
A
10.3969/j.issn.1001-3482.2017.02.016