查顯明++劉福京
陜西略鋼碾子壩選礦廠20世紀70年代開始建設,一系列生產(chǎn)規(guī)模45萬噸于1972年建成投產(chǎn),二系列生產(chǎn)規(guī)模45萬噸于1985年建成投產(chǎn),破碎篩分系統(tǒng)為三段一閉路,磨選系統(tǒng)為一段閉路磨礦,三段磁選工藝流程,年處理鐵礦石約50萬噸。由于原礦市場的原因,礦石資源逐年枯竭,外購鐵礦石及部分自產(chǎn)原礦逐步向貧、雜、細方向轉化,磨選系統(tǒng)嚴重超負荷,選別難度變大,勉強維持生產(chǎn)。為了提高破碎產(chǎn)能,提高入磨品位,減少入磨廢石量,降低磨礦能耗,有效延長尾礦庫的使用壽命,2015年投資60萬元對貧、雜、細低品位鐵礦石進行了磨前干選機預選技改,使入磨礦石品位提高了1.5%,大量采礦過程中夾雜的廢石提前進行了拋除,廢石產(chǎn)率達到20%以上。通過采用磁干選機預選,生產(chǎn)水質也得到較大改善,生產(chǎn)指標有了一定的改善。
一、技改前破碎系統(tǒng)工藝流程及指標
1.臺時產(chǎn)量:130t/h。
2.粒度:-20mm。
3.磁滑輪規(guī)格場強:CTDG750×800;筒表場強:2800奧斯特。
4.廢石產(chǎn)率平均:10.5%。
5.2012年磁滑輪廢石量:4.9萬噸。
6.廢石品位平均:mFe:2.06%。
二、干選機實驗室實驗
通過試驗確定合理的選礦工藝流程,為工藝改進提供可靠依據(jù)。實驗方案:將原礦40kg,粒度約0-20mm礦樣進行粉礦干選實驗,分析磁場強度與精礦、尾礦鐵品位、磁性鐵含量、產(chǎn)率、回收率的關系,以確定最佳分選條件。制樣化驗分析,其化學分析結果見表1。
表1 原礦化學分析結果
由原礦化學分析結果表明,主要礦物為混合鐵礦,含有部分可選性較好的磁鐵礦資源,其中磁性率為72.66%。本次試驗選礦工藝主要考慮對原礦干選實驗。
1.試驗設備。①粉礦干選機(2000GS、3000GS、4000GS)。②篩網(wǎng)。
2.礦樣制備。在圖1中,每份試樣的最小重量(q)按照下式計算:q=Kd2,式中,q— 代表試樣所必須的最小重量,Kg;d—試樣中最大顆粒的粒度,mm;K—與礦樣性質有關的系數(shù);本試驗原礦最大粒度20mm,k值宜取0.1,故每份試樣應取40Kg即可滿足要求。本次試驗每份試樣的重量取20Kg左右。
3.干選實驗步驟。①原礦粒級篩分結果及金屬分布率。見表2。②粉礦干選。取原礦,送入粉礦干選機進行粉礦干選試驗,本段作業(yè)采用2000GS,轉數(shù)分別為100r/min、80r/min、3000GS,轉數(shù)分別為100r/min、80r/min、4000GS,轉數(shù)分別為100r/min、80r/min,測量選礦指標與磁場變化的關系,結果見表3。 表2 粒度篩析結果及金屬分布率(%)