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      壓鉛絲法測量汽封間隙在電廠的應用

      2017-04-10 08:09:00
      中國設備工程 2017年7期
      關鍵詞:鉛絲汽封通流

      (江蘇省電力建設第三工程有限公司,江蘇 鎮(zhèn)江 212003)

      壓鉛絲法測量汽封間隙在電廠的應用

      王連西

      (江蘇省電力建設第三工程有限公司,江蘇 鎮(zhèn)江 212003)

      汽輪機安裝質量,特別是汽封間隙的安裝控制對機組的安全和經(jīng)濟運行影響重大。本文對間隙測量采用壓鉛絲法結合機組特點進行了改進,在某電廠#5機組安裝過程中進行了實施。實踐證明,該方法對于機組提高安全運行水平和降低熱耗率具有良好的效果。

      汽輪機;汽封間隙;壓鉛絲;熱耗率

      汽輪機是一種將蒸汽能量轉換為機械功的旋轉式動力機械,其轉動部件與靜止部件之間必須保持一定的間隙,以防止相互摩擦發(fā)生事故。由于間隙的存在,使一小部分蒸汽從間隙流過而不做功,降低了汽輪機效率。在汽輪機中約有1/3 的損失來自于漏氣損失。漏汽損失與機組通流部分汽封間隙有直接關系,現(xiàn)代汽輪機為了減小漏汽損失,提高機組效率,使通流部分汽封間隙的設計值普遍偏小,但如果間隙過小,有可能導致動葉與噴嘴摩擦,造成葉片及噴嘴磨損,機組工作效率降低。因此盡量做好汽封間隙,提高機組熱效率顯得尤為重要。

      1 采用壓鉛絲法測量調整汽封間隙的起因

      某電廠三期工程2×660MW超超臨界燃煤機組工程#5機汽輪機由東方汽輪機廠提供,型號:N660-25.0/600/600,由高中壓缸及低壓缸A-LP、B-LP三部分組成。#5機安裝過程中采用壓鉛絲法測量汽輪機通流間隙。以往常采用滾橡皮膏法測量調整汽封間隙,此方法簡單快捷,但是根據(jù)橡皮膏的顏色進行判斷時誤差較大,并且單層橡皮膏厚度為0.25mm,為了汽封間隙不超過設計值影響機組運行安全性,在安裝過程我們只能盡量將汽封間隙控制在設計值上限范圍內。

      針對上述情況,#5機組安裝前根據(jù)業(yè)主方的要求,對汽封間隙取下限值。為此需要精準的測量數(shù)據(jù),摒棄了滾橡皮膏法而采用壓鉛絲法結合機組特點進行優(yōu)化,具體實施過程如下。

      2 采用壓鉛絲法測量調整汽封間隙的技術措施

      壓鉛絲法測量調整汽封間隙的目的是為了使用更準確的方法,盡可能的減小汽封間隙,進而減少漏汽損失,提高熱效率。為此采取了如下技術措施。

      (1)經(jīng)業(yè)主方與廠家設計部門溝通,決定現(xiàn)場汽封間隙按照廠家設計值的下限進行調整。例如,高壓隔板第1~8級葉頂汽封間隙(圖1)。

      圖1 高壓缸隔板通流間隙詳圖

      通過表1、表2數(shù)據(jù)表格對比可以發(fā)現(xiàn),修改后,徑向間隙全部處于原設計值的下限,但是為了機組運行的安全穩(wěn)定性,安裝過程中絕不允許突破下限值。

      (2)在測量汽封間隙前,依次進行隔板找中、汽缸下沉量測量工作。在測量下沉量前需要在末級隔板位置架設百分表,垂直指向轉子頂部,然后合內上缸,根據(jù)百分表讀數(shù)計算出汽缸下沉量△d,(圖2)根據(jù)現(xiàn)場實測,該機組A、B低壓缸下沉量均為0.15mm,高中壓缸下沉量為0.12mm。

      表1 原汽封間隙設計值

      表2 修改后汽封間隙設計值

      (3)壓鉛絲,測量汽封間隙,在測量過程中要注意以下幾個問題:①由于汽封齒與鉛絲的接觸面較小,常用的游標卡尺等測量工具無法準確測量,為此,我們選用精度為0.001mm的測厚儀進行測量,為數(shù)據(jù)的真實性提供了可靠保證。②壓鉛絲前將汽封塊背弧側用竹簽或銅楔等楔緊,防止汽封齒與鉛絲間有作用力時汽封塊向后退讓。③測量汽封間隙時,汽封塊下半左右用塞尺檢查,最頂部和最底部壓鉛絲,放鉛絲時要注意鉛絲與汽封齒表面貼牢,側面可以用膠帶粘牢,防止鉛絲壓斷或脫落、側移,造成讀數(shù)誤差。

      圖2 汽缸下沉量測量示意圖

      (4)調整汽封間隙,在調整過程中要注意以下幾點問題。

      ①調整前,如果是在半缸狀態(tài)需將底部實測值減去上述第2條中汽缸下沉量△d,此結果作為底部汽封的調整依據(jù)。

      ②采用汽封調整裝置根據(jù)修刮量對汽封進行修刮,避免了手工修刮時容易出現(xiàn)的汽封塊背弧及齒鋸齒狀現(xiàn)象,保證汽封塊背弧及齒平滑、弧度一致。

      ③對于上下半45度角位置未壓鉛絲的汽封塊,要根據(jù)其與相鄰汽封塊的高低差進行修刮,保證同一圈汽封塊背弧及齒平滑、弧度一致,無高低差。

      ④在高中壓缸通流間隙測量調整前,必須確保高壓主汽門、中壓聯(lián)合汽閥與汽缸之間下導汽管已安裝結束,支吊架同步安裝,目的是防止管道焊接過程中產(chǎn)生的應力導致間隙發(fā)生變化。

      3 應用效果顯著

      該汽封間隙測量方法雖然實施起來用時多,需要反復吊放轉子及各上半部套,工作量比傳統(tǒng)滾橡皮膏法要大,但是該方法測量精度精確,可以將汽封間隙下限值控制在一個相對較小的范圍內,還可以避免汽封齒被壓壞。#5機組于2012年投產(chǎn),開機投運后機組運行情況良好,汽輪機的振動值均達優(yōu)良,各軸承位置最大軸振為45μm,未發(fā)生動靜部件碰磨現(xiàn)象,汽輪機安裝質量考核達到優(yōu)良級。汽輪機運行技術經(jīng)濟性能,經(jīng)由省試驗研究院進行的熱耗率試驗,在THA工況,負荷值為660MW,熱力試驗考核修正值為7491.47kJ/kW·h,機組熱耗率優(yōu)于預期,達到了廠家設計的預期要求。

      [1]汽輪機主機證明書.東方汽輪機廠,D600C-B00001AZ M.

      TK32

      A

      1671-0711(2017)04(上)-0100-02

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