羅黎敏
(中國海洋石油國際有限公司,北京 100027)
三膠塞固井水泥頭在海上高溫高壓井中的應(yīng)用
羅黎敏
(中國海洋石油國際有限公司,北京 100027)
高溫高壓氣井的固井是一個(gè)世界級(jí)難題,高溫高壓條件下固井存在水泥漿難以有效壓穩(wěn)地層、容易發(fā)生氣竄等問題,造成高溫高壓井段固井質(zhì)量差,進(jìn)而影響井筒完整性,不利于氣田的高效開發(fā)。其中一個(gè)原因系固井首尾漿不同體系之間相互接觸易發(fā)生污染,從而導(dǎo)致水泥漿性能變差,對(duì)此通過設(shè)計(jì)采用了三膠塞固井水泥頭裝置,利用上、中、下3個(gè)膠塞有效地將前置液、首漿、尾漿及后置液相互隔開,減少接觸時(shí)間和接觸面積,有效地保障了水泥漿的性能,實(shí)際應(yīng)用后固井質(zhì)量明顯提高,確保了海上高溫高壓井的井筒完整性,為后續(xù)高溫高壓井的勘探開發(fā)提供了技術(shù)基礎(chǔ)。
高溫高壓;三膠塞;固井水泥頭;水泥漿;固井質(zhì)量
東方13-1氣田是國內(nèi)首個(gè)投產(chǎn)的海上高溫高壓氣田,地處南海北部大陸架西區(qū)的鶯歌海盆地中央泥底辟背斜構(gòu)造帶的西北部,主要目的層為中深層黃流組一段,垂深約2800m,井底溫度141℃、地層壓力53MPa,壓力因數(shù)高達(dá)1.96[1,2]。前期探井作業(yè)中存在地層壓力高,水泥漿易氣竄而難以壓穩(wěn),目的層固井質(zhì)量差的問題,為確保生產(chǎn)井的井筒完整性,提高固井的封固質(zhì)量,因此設(shè)計(jì)了三膠塞式固井水泥頭裝置,避免不同體系類型的水泥漿之間相互污染,從而有效提高了固井質(zhì)量,為高溫高壓氣田的安全生產(chǎn)提供了保障。
高溫高壓井有地層壓力因數(shù)高、地層溫度高、安全密度窗口窄等特點(diǎn),由此給高溫高壓井段的固井帶來極大挑戰(zhàn),高溫高壓條件下固井存在水泥漿難以有效壓穩(wěn)地層、容易發(fā)生氣竄等問題。以東方13-1氣田為例,地層壓力因數(shù)高達(dá)1.96,固井時(shí)極易因水泥漿失重而難以壓穩(wěn)地層等原因而引起氣竄,嚴(yán)重影響固井質(zhì)量,無法保障后期生產(chǎn)安全。在該地區(qū)前期的探井作業(yè)中,存在?9in套管固井質(zhì)量差的問題,導(dǎo)致套管鞋處承壓能力不足,給下一開高溫高壓目的層井段鉆進(jìn)帶來了困難,而且在地漏試驗(yàn)失敗,管鞋承壓難以滿足要求之后,需要重新起鉆并下入光鉆桿擠注水泥,這就增加了鉆井周期和費(fèi)用,不利于切實(shí)做好降本增效。
2.1 常規(guī)固井工藝措施存在問題
為有效壓穩(wěn)地層,防止發(fā)生高壓氣竄降低固井質(zhì)量、高溫條件下套管膨脹伸長抬升井口等問題,確保后續(xù)氣田安全開發(fā)和順利生產(chǎn),因此在該氣田生產(chǎn)井鉆井施工中應(yīng)用了全井段水泥首尾漿封固的方式進(jìn)行固井作業(yè),其中首漿采用低密度高強(qiáng)粉煤灰水泥漿體系,設(shè)計(jì)相對(duì)密度為1.70,而尾漿采用具有“防腐、防竄、防漏、防溫變、防應(yīng)變”等五防功能的樹脂水泥漿體系,相對(duì)密度最高達(dá)到2.00,通過設(shè)計(jì)首尾漿采用不同的水泥漿體系,以達(dá)到增強(qiáng)水泥環(huán)質(zhì)量,壓穩(wěn)地層流體且不發(fā)生井漏,以及防止氣竄并降低成本費(fèi)用的目的[3]。
然而在實(shí)際固井過程中,由于首尾漿采用了不同的水泥漿體系,在固井頂替過程中兩種水泥漿處于上下兩個(gè)膠塞之間,容易因水泥漿相混而導(dǎo)致其原本性能發(fā)生變化,從而造成固井質(zhì)量變差,環(huán)空水泥易氣竄等問題,實(shí)際電測(cè)固井質(zhì)量顯示為中等偏差,不利于確保高溫高壓井的井筒完整性。對(duì)此,現(xiàn)場(chǎng)人員設(shè)計(jì)在注入沖洗液及隔離液之后,拆卸掉固井水泥頭或者簡易循環(huán)頭,手工投入第一個(gè)下膠塞;再重新安裝上固井水泥頭,注入首漿;然后打開第一個(gè)擋銷,投入第二個(gè)下膠塞,注入尾漿;最后再打開第二個(gè)擋銷,投入上膠塞,并進(jìn)行頂替作業(yè)直至碰壓。該方法采用第二個(gè)下膠塞有效地隔開了首尾漿,避免了兩者之間的相互污染問題,有利于提高水泥環(huán)封固質(zhì)量,但是固井作業(yè)流程較為繁瑣,投塞時(shí)間長,倘若水泥漿稠化時(shí)間較短,則容易因水泥過早稠化凝固而導(dǎo)致作業(yè)失敗,不利于確保固井作業(yè)過程的安全及順利,而且會(huì)在第一個(gè)下膠塞前后形成空氣柱,難以保證水泥環(huán)的封固質(zhì)量。
2.2 三膠塞固井水泥頭現(xiàn)場(chǎng)使用
針對(duì)固井工藝措施存在問題,工程技術(shù)人員設(shè)計(jì)出了一種三膠塞固井水泥頭裝置,裝置示意圖如圖1所示[4,5]。在水泥頭筒狀本體的側(cè)壁連接有用于注入前置液的洗管線閥門,用于注入水泥漿的第一及第二注水泥閥門,用于注入頂替泥漿替漿閥門,閥門的入口通過管匯連接至固井管線。在下膠塞的下方、底座的上方處設(shè)置有一個(gè)指示銷,用于觀察判斷水泥頭本體內(nèi)膠塞是否已經(jīng)成功下行。
圖1 三膠塞固井水泥頭裝置示意圖
該水泥頭的使用步驟:①在鉆臺(tái)上將固井水泥頭裝置吊至已下入井內(nèi)的套管柱的頂端,通過底座與套管進(jìn)行連接,將洗管線閥門、第一注水泥閥門、第二注水泥閥門、替漿閥門與固井管線相連接并試壓;②固井管線試壓結(jié)束之后,開始固井時(shí),首先打開洗管線閥門,泵注沖洗液及隔離液;③關(guān)閉洗管線閥門,打開下釋放擋銷及第一注水泥閥門,泵入首漿,下膠塞在首漿的推動(dòng)下開始下行;④泵注完首漿之后,關(guān)閉第一注水泥閥門,打開中釋放擋銷及第二注水泥閥門,泵入尾漿,中膠塞在尾漿推動(dòng)下開始下行;⑤泵注完尾漿之后,關(guān)閉第二注水泥閥門,打開上釋放擋銷及替漿閥門,泵入泥漿,上膠塞在泥漿推動(dòng)下開始下行;⑥當(dāng)泵注到設(shè)定的頂替量并碰壓之后,關(guān)閉替漿閥門,完成固井作業(yè)。
該水泥頭裝置安裝了3個(gè)膠塞,有效地將固井前置液、首漿、尾漿及后置液彼此隔開,最大限度地減少相互之間的接觸時(shí)間及接觸面積,減少了水泥漿之間的相互污染,從而可以有效提高高溫高壓井的固井質(zhì)量,同時(shí)保證了注水泥作業(yè)的連貫性,確保固井作業(yè)的安全及順利進(jìn)行。
三膠塞固井水泥頭裝置在東方13-1氣田開發(fā)中初步應(yīng)用,取得了良好的效果,電測(cè)結(jié)果(圖2)顯示,某井使用了三膠塞固井水泥頭之后水泥環(huán)質(zhì)量明顯提高,有效地封固了高溫高壓地層,確保了高溫高壓井的井筒完整性,為后期氣田安全生產(chǎn)提供了保障。
圖2 使用三膠塞固井水泥頭前后?9in套管測(cè)井聲幅圖
1)三膠塞固井水泥頭能夠有效地將前置液、首漿、尾漿及后置液彼此隔開,最大限度地減少不同漿柱之間的接觸時(shí)間及接觸面積,減少了漿液的相互污染。
2)三膠塞固井水泥頭在東方13-1氣田開發(fā)過程中得到了良好應(yīng)用,電測(cè)結(jié)果顯示高溫高壓井段固井質(zhì)量明顯提高,為后續(xù)高溫高壓氣田開發(fā)提供了技術(shù)基礎(chǔ)。
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[編輯] 帥群
2016-08-22
羅黎敏(1979-),男,工程師,現(xiàn)主要從事海上油氣田鉆完井方案設(shè)計(jì)及作業(yè)組織管理工作,luolm@cnooc.com.cn。
TE256
A
1673-1409(2017)7-0053-03
[引著格式]羅黎敏.三膠塞固井水泥頭在海上高溫高壓井中的應(yīng)用[J].長江大學(xué)學(xué)報(bào)(自科版), 2017,14(7):53~55.