陳 龍,汪光亮
(湖北能源集團鄂州發(fā)電有限公司,湖北 鄂州 436032)
某發(fā)電廠一期2×330 MW機組由于循環(huán)水泵設(shè)計揚程偏高、設(shè)備老化等因素影響,導(dǎo)致循環(huán)水泵實際運行工況嚴重偏離設(shè)計工況點,且效率偏低。循環(huán)水泵出力不足、流量偏小導(dǎo)致機組真空度偏低,給機組運行安全性及經(jīng)濟性均帶來不利影響。為了查清循環(huán)水泵存在的主要問題同時進行合理的優(yōu)化改造,電廠與設(shè)備生產(chǎn)廠家湖南長沙水泵廠進行了現(xiàn)場數(shù)據(jù)調(diào)研、數(shù)據(jù)分析計算,設(shè)計方案選擇等一系列工作,最終確定了循環(huán)水泵優(yōu)化水力模型及優(yōu)化改造方案,并取得了預(yù)期效果。
某發(fā)電廠一期兩臺330 MW機組,為北京全四維動力科技有限公司生產(chǎn)制造的N330/C260-16.67/0.9/538/538型亞臨界、一次中間再熱、兩缸兩排汽、高中壓合缸、單軸凝汽式汽輪機組,配套凝汽器為N-18750-1型,設(shè)計循環(huán)水溫度為20℃,設(shè)計冷卻水流量為33 600 t/h,循環(huán)水系統(tǒng)采用直流擴大單元制,兩臺汽輪發(fā)電機機組共配置三臺湖南長沙水泵廠生產(chǎn)的88LKSA-24型循環(huán)水泵,一機一泵,第三臺泵為備用。88LKSA-24型循環(huán)水泵是長沙水泵廠為大型汽輪發(fā)電機組冷卻循環(huán)水系統(tǒng)研制的大型立式、轉(zhuǎn)子可抽出式單級斜流泵,泵軸長約21 m,最大軸向推力為52.9 T。循環(huán)水泵具體參數(shù)見表1。
2014年1月電廠委托湖南省湘電試驗研究院有限公司對3號循環(huán)水泵進行性能試驗,試驗結(jié)果表明:3號循環(huán)水泵流量、揚程及效率均未達到合同保證值,保證點實際效率79.50%低于設(shè)計保證值88.8%。
由于循環(huán)水泵流量不足,造成機組在夏季高負荷運行時真空偏低,影響機組的安全經(jīng)濟運行,同時該泵軸承偏磨嚴重,運行時振動較大,在檢修時發(fā)現(xiàn)葉輪磨損嚴重并有多處貫穿性裂紋。
表1 330 MW機組配套循環(huán)水泵技術(shù)參數(shù)Tab.1 Technical parameters of circulating water pump for 330 MW unit
88LKSA-24型循環(huán)水泵由于存在推力負荷較大的特殊情況在調(diào)試運行時曾發(fā)生過多次推力瓦燒損事故,雖然經(jīng)過推力瓦工藝改良后可以正常運行,但在泵聯(lián)動瞬間出口門未開的極端工況下,仍存在推力瓦燒損的可能。
1)保持原88LKSA-24型循環(huán)水泵基礎(chǔ)不動,原配套電機不變,原電機支撐方式、聯(lián)接接口不變,出口管道直徑、接口不變,吸入流道不變。
2)根據(jù)循環(huán)水系統(tǒng)實際阻力特性、取水口長江段水文特征、電廠夏冬季凝汽器不同的用水需求進行水力模型優(yōu)化,優(yōu)化后泵的主要運行工況點處于運行高效區(qū),泵效率提高且軸功率不高于目前循環(huán)水泵主要運行工況點的實際水平。
3)優(yōu)化改造后,泵軸向推力小于原循環(huán)水泵設(shè)計值52.9 T。
由于現(xiàn)場循環(huán)水泵運行方式為1機1泵或2機2泵,在2機2泵時聯(lián)絡(luò)門開,所以基本為1臺水泵帶1臺機組運行,同時凝汽器循環(huán)水進出口電動門在運行中一直保持常開狀態(tài),不存在調(diào)節(jié)進出口門的工況,水泵性能的保證主要受長江水位影響。參考長江水文資料,本項目處河段水位特征如下(85國家高程):歷年最高水位26.71 m,歷年最低水位6.74 m,年平均水位15.89 m。
通過對近幾年發(fā)電量數(shù)據(jù)對比,5~10月份為電廠發(fā)電高峰期,以此時間段長江水位特征為參考選擇設(shè)計工況點,循環(huán)水泵運行將有更優(yōu)的經(jīng)濟性,通過計算比對,確定本次設(shè)計工況點為長江水位18 m。根據(jù)改造設(shè)計原則,長沙水泵廠建立了新的水力模型并推薦以Q=8.7 m3/s,H=26.9 m作為設(shè)計點,表2為各水位下的運行參數(shù)(按電壓6.3 kV考慮)。
表2 新泵設(shè)計參數(shù)Tab.2 Parameters of new pump design
1)更換葉輪
改造后泵采用新的水力部件,以便滿足新的現(xiàn)場運行工況。葉輪采用閉式開平衡孔結(jié)構(gòu),閉式葉輪有更好的耐磨性能,可以更好的控制葉型,可以確保水泵性能的吻合。葉輪開平衡孔,并且在葉輪室和導(dǎo)葉體上增加密封環(huán),以便減少水泵向下軸向推力,減輕電機所承受的軸向力。使電機推力軸承能更加安全穩(wěn)定運行,減少故障率。經(jīng)計算,葉輪采用閉式葉輪開平衡孔后的軸向力為:正常軸向力26 T,最大軸向力45 T(原泵的正常軸向力30 T,最大軸向力53 T)。
2)更換導(dǎo)葉體
增加導(dǎo)葉體密封環(huán),降低葉輪背面的壓力,減少循環(huán)水泵運行的軸向力,減輕電機所承受的軸向力。
3)喇叭口采用焊接結(jié)構(gòu)
原來的喇叭口采用HT200材質(zhì),在泥沙含量大的地方很容易被磨蝕,更換成Q235B材質(zhì),不僅耐磨,而且沒有鑄造缺陷。
4)葉輪室采用焊接結(jié)構(gòu)
鑄造一般均會產(chǎn)生氣孔、砂眼等缺陷,使用焊接結(jié)構(gòu)后,可以基本消除這些鑄造缺陷,而且外形更加美觀。
5)將泵設(shè)計為大內(nèi)接管結(jié)構(gòu),同時增強內(nèi)接管剛度和強度
泵導(dǎo)軸承的徑向支撐由內(nèi)接管來承受,取消軸承支架。原導(dǎo)軸承的徑向支撐通過軸承支架與外接管的間隙配合由外接管來支撐,江水長期腐蝕軸承支架與外接管的配合面,軸承支架與外接管的間隙逐漸加大,軸承支架的擺動加大,這樣會導(dǎo)致導(dǎo)軸承偏磨;泵設(shè)計為大內(nèi)接管結(jié)構(gòu)后避免因為江水的長期腐蝕而導(dǎo)致導(dǎo)軸承偏磨情況。
6)內(nèi)、外筒體安裝排氣閥
泵啟動前,需要將筒內(nèi)空氣排盡,這次設(shè)計的結(jié)構(gòu)是內(nèi)外筒體均裝有排氣閥,內(nèi)筒的排氣閥可以有效地將內(nèi)筒空氣盡快排盡,同時在中間的軸承體處有排氣兼通水的孔,使得排氣、通水都能通暢,從而保證泵組運行穩(wěn)定。
7)采用新型的套筒聯(lián)軸器結(jié)構(gòu)
套筒聯(lián)軸器部件為兩端止推卡環(huán)聯(lián)接,去掉了老結(jié)構(gòu)中軸與軸之間的聯(lián)接卡環(huán)。拆卸時,先拆除上主軸分半止推卡環(huán),然后吊起上主軸,就可以將套筒聯(lián)軸器和上主軸分開,再拆除下主軸止推卡環(huán),拆下套筒聯(lián)軸器即可。這種結(jié)構(gòu)拆卸方式簡單、方便、可靠性高,便于現(xiàn)場操作,即使配合面發(fā)生了腐蝕,也不會影響其拆卸。
下外接管設(shè)置葉輪室防轉(zhuǎn)槽,能有效防止導(dǎo)葉體等的轉(zhuǎn)動,并且結(jié)構(gòu)簡單,安裝方便。原泵為防轉(zhuǎn)塊,通過一片勒板擋著,這樣比較容易轉(zhuǎn)動碰壞,而且結(jié)構(gòu)強度也不如新結(jié)構(gòu)的整塊鋼板強,見圖1。
圖1 新舊泵結(jié)構(gòu)對比Fig.1 Comparison of the structure of new and old pump
由于電磁流量計和超聲波流量計要求直管段為管徑的5~10倍,受現(xiàn)場循環(huán)水泵出口直管段長度條件限制,循環(huán)水泵性能試驗在設(shè)備制造方工廠進行。
依據(jù)GB/T 3216-2005《回轉(zhuǎn)動力泵水力性能驗收試驗1級和2級》標準的2級要求,對改造后的循環(huán)水泵進行性能試驗,試驗結(jié)果見表3。
表3 改造后的循環(huán)水泵性能試驗結(jié)果Tab.3 Performance test results of the reformed circulating water pump
3號循環(huán)水泵改造后,現(xiàn)場流量測試為33 800 t/h左右,與未改造的1號泵相比,流量提升約4 500 t/h,按凝汽器冷卻水流量每減少約1 000 t/h影響真空降低約0.15 kPa計算,改造后真空度提高約0.675 kPa,節(jié)約煤耗約1.755 g/(kW·h),通過機組DCS真空數(shù)據(jù)對比,真空度提高理論值與實際值相符,同時考慮到改造后循環(huán)水泵運行電流增加約20 A,按機組負荷率70%計算,改造后廠用電率約升高0.05%,煤耗升高約0.15 g/(kW·h),總體上看,改造后煤耗降低約1.6 g/(kW·h)左右,機組經(jīng)濟性提升顯著。
通過對循環(huán)水泵改造,新的水力部件采用閉式葉輪,增加導(dǎo)葉體密封環(huán),喇叭口及葉輪室采用焊接結(jié)構(gòu);同時對泵體結(jié)構(gòu)進行了優(yōu)化,采用新型的套筒聯(lián)軸器及大內(nèi)接管結(jié)構(gòu)。改造完成后,根據(jù)試驗效果分析,循環(huán)水流量滿足了凝汽器熱負荷的需求,徹底解決了循環(huán)水泵偏工況運行、效率較低的問題,同時提高了設(shè)備可靠性和機組安全性,值得推廣應(yīng)用。
[參考文獻](References)
[1]馬汀山,程東濤,許朋江,等.某300 MW機組循環(huán)水泵出力不足的診斷分析[J].中國電力,2015,48(1):37-39.MA Tingshan,CHENG Dongtao,XU Pengjiang,et al.Diagnostic analysis on insufficient output of cir?culating water pumps for a 300 MW unit[J].Elec?tric Power,2015,48(1):37-39.
[2]于新穎,居文平,楊壽敏.國產(chǎn)引進型300 MW汽輪機組凝汽器冷卻面積探討[J].熱力發(fā)電,2004,33(8):48-51.YU Xinying,JU Wenping,Yang Shoumin.An ap?proach to condensor’s cooling surface of home-made imported type 300 MW steam turbine units[J].Ther?mal Power Generation,2004,33(8):48-51.
[3]吳喜東,覃大清,陳秀維.哈爾濱第三發(fā)電廠600 MW機組循環(huán)水泵改造葉輪優(yōu)化設(shè)計[J].電網(wǎng)與清潔能源,2009(7):81-84.WU Xidong,QIN Daqing,CHEN Xiuwei.Optimal design of impeller of circulating pump alteration for 600 MW generating units in the third electric power plant of Harbin[J].Power System and Cclean Energy,2009(7):81-84.
[4]肖興和,薛彥廷.循環(huán)水泵節(jié)能改造技術(shù)及其應(yīng)用[J].熱力發(fā)電,2007(12):69-71,75.XIAO Xinghe,XUE Yanting.Retrofitting technolo?gy for energy-saving of circulating water pumps and application thereof[J].ThermalPowerGenera?tion,2007(12):69-71,75.
[5]GB/T 3216-2005回轉(zhuǎn)動力泵 水力性能驗收試驗 1級和2級[S].北京:中國標準出版社,2006.GB/T 3216-2005 Rotodynamic pumps.Hydraulic performance acceptance tests.Grades 1 and 2[S].Beijing:China Standard Press,2006.