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      高爐礦槽給料閘門液壓控制系統(tǒng)研究與應用

      2017-05-16 14:57蔡福明
      中國科技縱橫 2017年7期
      關鍵詞:創(chuàng)新

      蔡福明

      摘 要:唐鋼煉鐵部北區(qū)兩座高爐礦槽上料系統(tǒng)給料閘門的液壓控制系統(tǒng)改進,消除了原電氣、機械控制方式存在的弊病,降低了設備的前期投入和后期維護的成本,同時也提高了設備運行的穩(wěn)定性和可開動性,提高了設備控制的一個臺階,此項改進已在煉鐵部北區(qū)的推廣及應用,在唐鋼內(nèi)部及全國同行業(yè)中屬于領先水平具有很高的推廣價值。

      關鍵詞:高爐狂草;液壓控制系統(tǒng);創(chuàng)新

      中圖分類號:TF321 文獻標識碼:A 文章編號:1671-2064(2017)07-0075-01

      現(xiàn)今,鋼鐵行業(yè)全面深化改革已經(jīng)開始,企業(yè)面臨著不斷改革的挑戰(zhàn);鋼鐵企業(yè)盈利狀況不容樂觀,提高盈利能力迫在眉睫;鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)能嚴重過剩,化解過剩產(chǎn)能的任務任重而道遠;鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)品結構不合理,有待進一步優(yōu)化;環(huán)保政策日趨嚴格,倒逼企業(yè)增加環(huán)保投資、追求環(huán)保發(fā)展;鋼鐵行業(yè)資金緊張,短期內(nèi)難以得到有效的緩解,鋼鐵企業(yè)的發(fā)展困境已經(jīng)引起社會和管理層的高度關注。針對高爐礦槽上料系統(tǒng),常見控制方式為電機、減速機或者電液推桿控制閘門等動作,此驅(qū)動方式為當前通用動作形式。

      高爐礦槽上料系統(tǒng)是高爐生產(chǎn)運行中至關重要的一個生產(chǎn)環(huán)節(jié),礦槽上料系統(tǒng)的主要作用是滿足高爐生產(chǎn)、配料和調(diào)節(jié)的要求?,F(xiàn)唐鋼北區(qū)三座高爐礦槽上料系統(tǒng)各控制閘門全是由電機帶動減速機來控制閘門動作,屬于早期建爐時期的設計方案,也是現(xiàn)今高爐礦槽上料系統(tǒng)常見的控制方式。而這一執(zhí)行控制系統(tǒng)在實際使用與現(xiàn)今的鋼鐵形式下也暴露出了很大的問題,具體如下:

      (1)設備使用場地的要求比較大,電機、減速機的尺寸與合理安裝正常投入使用,對具體使用場地有著很大的影響;(2)電機、減速機的控制方式電機是動力輸出系統(tǒng)對環(huán)境要求比較嚴格,造成了雨季事故、故障頻繁發(fā)生,造成了額外設備檢修的人力輸出,還需要“保駕”;(3)電機、減速機控制系統(tǒng)發(fā)生故障或事故需要維修或搶修時維修難度較高,并且對于我們?nèi)粘1pB(yǎng)、點檢、維修來說經(jīng)歷、成本投入比較大;(4)電機、減速機控制系統(tǒng)設備運行過程中的成本投入比較大,就現(xiàn)今的鋼鐵形式是一個很大的缺點。

      我們針對生產(chǎn)實際與現(xiàn)今發(fā)展要求把礦槽給料閘門液壓控制系統(tǒng)的研究與應用作為我們重點攻關的一項課題,旨在通過對控制系統(tǒng)的優(yōu)化改進消除現(xiàn)今生產(chǎn)實際中存在的各種劣勢,提高設備運行工作效率,降低設備保養(yǎng)、維護、維修的人力與資金投入,保證設備低投入順行。

      1 總體思路

      針對現(xiàn)今我們在生產(chǎn)實際中設備運行、維護存在的缺點,通過對設備傳動方式的分析與各種傳動方式發(fā)展與應用情況的分析對比,將對現(xiàn)今我單位礦槽上料系統(tǒng)給料閘門的控制方式進行優(yōu)化與創(chuàng)新,將原電機減速機的控制方式全部進行剔除與淘汰,用液壓控制方式來代替原電機、減速機的控制方式,以達到提高設備運行工作效率,降低設備保養(yǎng)、維護、維修的人力與資金投入,保證設備低投入順行的目的。

      2 技術方案與創(chuàng)新成果

      高爐礦槽上料系統(tǒng)給料閘門或者說是相關系統(tǒng)給料閘門的動作方式很簡單就是一開一關,只需要滿足這一動作就能達到為高爐生產(chǎn)進行配料和調(diào)節(jié)控制料批的要求,而現(xiàn)今我廠所采用的閘門動作控制系統(tǒng)存在能耗好、設備笨重、容易發(fā)生設備事故或故障以及難于檢修的確定,為消除現(xiàn)有控制機構的缺點對現(xiàn)有的電機、減速機控制系統(tǒng)進行改進、優(yōu)化。具體實施步驟如下:

      (1)根據(jù)動作形式確定優(yōu)化后的執(zhí)行機構。執(zhí)行機構確定:原設計閘門動作執(zhí)行機構為電機減速機控制連桿機構,為優(yōu)化傳動機構達到減低檢修難度降低檢修成本投入的目的,選用液壓控制執(zhí)行機構。(2)分析動作過程中產(chǎn)生的阻力來確定需要輸出的需要的最大作用力。系統(tǒng)作用力確定:首先需要對設備運行中所需要輸出動力進行計算。對此選用一需要作用力最大給料閘門進行計算分析。(3)作用力確定之后確定系統(tǒng)壓力、流量、油缸、主要液壓元件。

      根據(jù)以上使用備件在實際使用中互換性的要求,將我單位濕改干工程中淘汰下2BF環(huán)縫液壓系統(tǒng)泵站再次利用,減少了設備費額外投入,達到了廢棄物資的優(yōu)化利用針對礦槽上料系統(tǒng)的具體使用情況將原泵站的系統(tǒng)壓力降為9MPa。液壓系統(tǒng)泵站及系統(tǒng)的具體壓力確定好之后就設計系統(tǒng)的控制部分即控制油路部分,閘門的主要動作就是打開與關閉,此控制系統(tǒng)為典型的換向回路。

      3 實施效果

      礦槽上料系統(tǒng)給料閘門液壓控制的應用,簡化了設備的結構、減少了設備的投入數(shù)量、提高了設備運行的穩(wěn)定性,降低了設備運行的維護難度解放了人力投入,同時減速機的取代消除了設備換油造成的油液污染。此項目已經(jīng)在唐鋼煉鐵北區(qū)二爐、三爐投入使用,取得了良好的使用效果,年可創(chuàng)效124萬元。

      4 關鍵技術與創(chuàng)新點

      分析生產(chǎn)實際中設備運行的具體參數(shù)與實際要求確定了液壓系統(tǒng)的的各種參數(shù),以及液壓元件的選型,根據(jù)生產(chǎn)實際以及設備的工作環(huán)境確定好液壓系統(tǒng)的安裝位置,管路布局和各執(zhí)行機構的安裝形式及連接方式。創(chuàng)新點:

      (1)打破了設備的原設計,根據(jù)生產(chǎn)實際需求設計液壓系統(tǒng)滿足設備運行及生產(chǎn)工藝上的使用要求替代原電機、減速機的控制方式。(2)液壓控制操控方便,設備運行可以實現(xiàn)無極變速便于應對生產(chǎn)實際中的各種動作要求。(3)液壓系統(tǒng)控制元器件重量輕,體積小,便于安裝,可以靈活安裝布置。(4)液壓系統(tǒng)能實現(xiàn)自動過載保護,避免過載時對設備造成損壞,同時可以根據(jù)實際工況調(diào)整系統(tǒng)輸出作用力。

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