趙曉曉
摘 要:本文介紹重油催化裂化裝置外取熱器爐管泄漏的處理過程,分析其泄漏原因。在正常生產(chǎn)中及時發(fā)現(xiàn)并能夠處理有利于催化裂化長周期安全生產(chǎn),有利于提高煉油廠的經(jīng)濟效益。
關(guān)鍵詞:催化裂化;外取熱器爐管泄漏;原因分析及處理過程
1 海南煉化外取熱器設備簡介
海南煉化催化裂化裝置生產(chǎn)設計規(guī)模為2.8Mt/a,以渣油加氫尾油為主要原料。外取熱器主要擔負著調(diào)節(jié)催化裂化裝置的熱平衡,提供以維持裝置正常生產(chǎn)所需的反應再生溫度,同時也是一項重要的節(jié)能措施。它的使用性能的好壞不但受設計、制造等因素的影響,而且還與操作狀態(tài)及運行條件密切相關(guān)。因而要有高的安全可靠性和較長的使用壽命,保證催化裂化裝置安全平穩(wěn)生產(chǎn)。
海南煉化催化裂化外取熱器的設計上,為維持兩器熱平衡,增加操作靈活性,在第一再生器旁設置可調(diào)熱量的外取熱器2臺,由第一再生器床層引出高溫催化劑(600~700℃);流入外取熱器(301-C-104A/B)后,自上而下流動,取熱管浸沒于流化床內(nèi),外取熱器通入流化風,以維持良好的流化,造成流化床催化劑對取熱管的良好傳熱,催化劑溫降100℃左右,通過外取熱下斜管及下滑閥進入到第二再生器密相床。外取熱器用的除氧水自煙氣鍋爐來,進入汽包(301-D-118A/B)與外取熱器出來的汽-水混合物混合,傳熱并進行汽-液分離后產(chǎn)生的中壓飽和蒸汽送至煙氣鍋爐過熱[1]。工藝流程如圖所示:
2 發(fā)生泄漏的可能原因及分析
(1)管束表面沖蝕、磨損。由于操作波動大,管束迎受面的高溫催化劑沖刷相當嚴重,管束被不斷減薄,最后磨穿。
(2)應力疲勞破壞。外取熱器管束入口段,由于流速較低,容易產(chǎn)生汽水分層。加熱中產(chǎn)生的蒸汽積聚在管子上部,汽泡增大后又被水帶走,管壁出現(xiàn)干濕交替,引起管壁溫度呈周期性的變化。隨流速的提高,形成的汽泡變小,停留時間變短,使該處管子產(chǎn)生溫度交變,引起交變應力疲勞破壞[2]。
(3)外取熱器高負荷運行。為平衡罐區(qū)重油罐液位,滿足全廠重油加工要求,催化裝置長時間處于大處理量運行狀態(tài),加之催化原料性質(zhì)重,生焦量較大,外取熱一直高負荷運行,以保證再生器溫度不超溫。
(4)外取熱器殼體上的各處松動風風量不對稱,或大或小,周圍的催化劑會吸附松動風所含的水蒸氣而結(jié)塊,結(jié)塊了的催化劑使部分管束部分取熱不均勻,導致管束局部過熱。
(5)增壓風的風量配比不合適。風量的變化使傳熱系數(shù)的變化敏感區(qū)很小,會減小催化劑的循環(huán)推動力和阻礙催化劑入口管的進料能力,影響管束的取熱效果,熱負荷不均勻,從而使管束上下易形成溫差產(chǎn)生應力,造成管束破裂[2]。
(6)外取熱個別管束水循環(huán)不暢,局部溫度較高。
(7)設備施工過程中質(zhì)量不合格或設計上存在缺陷[2]。
3 外取熱器爐管泄漏的處理過程:
海南催化裂化裝置外取熱器A爐管泄漏發(fā)生于2012年8月20日,在20:03至20:06的較短時間內(nèi),當班操作員發(fā)現(xiàn)一再催化劑藏量由52%迅速上升至62%、二再催化劑藏量由44%下降至34%、外取熱催化劑藏量由25%下降至11%、外取熱A上水量由83t/h增加至102t/h但發(fā)汽量由82t/h下降至61t/h,并且鍋爐崗位發(fā)現(xiàn)給水壓力由5.88MPa下降至5.77MPa等一系列異常的操作參數(shù)變化,初步判斷為外取熱管束發(fā)生了泄漏所致。當班操作員立即匯報運行部、機動部和HSE部等相關(guān)上級部門,單元會同各相關(guān)部門領(lǐng)導根據(jù)操作條件確認為外取熱A管束發(fā)生泄漏。單元安排逐步降低外取熱A的負荷,關(guān)小外取熱下滑閥并降低流化風量,至22:00操作參數(shù)逐步穩(wěn)定后發(fā)現(xiàn)泄漏量為11t/h。由于泄漏點位于外取熱器內(nèi)部無法在線處理,因此只能采取將泄漏管束切除的方法處理。單元組織力量現(xiàn)場做了確認每一組管束上水管和排氣管的對應以及現(xiàn)場檢查壓力表的校驗等工作。為了避免在切除管束查漏過程中造成管束的干燒損壞管束(材質(zhì)為20g,耐溫上限為480℃),因此逐步將外取熱A切出,但為避免外取熱溫度過低造成催化劑和泥,外取熱A下滑閥開度保持在15%左右,提高流化風量維持外取熱A的較低藏量(11%),逐步降溫。
4 查找泄漏爐管的方法與經(jīng)驗
(1)優(yōu)先查找外取熱器下料側(cè)管束;
(2)先關(guān)閉待查管束排汽閥后根據(jù)入口壓力表壓力變化情況緩慢關(guān)小直至關(guān)閉此管束的上水閥;
(3)在關(guān)閉上水閥時要嚴格控制管束壓力不超過5.5MPa,如果出現(xiàn)壓力持續(xù)上升則表明此管束不漏,如果出現(xiàn)壓力上升后持續(xù)下降則表明此管束泄漏;
(4)查出泄漏管束將其切出平穩(wěn)操作參數(shù)10分鐘后,檢查外取熱器汽水是否平衡,如果平衡則表明已無泄漏管束,如果不平衡則表明仍有泄漏管束按上述方法繼續(xù)查漏;
(5)將泄漏管束全部切出后,外操巡檢時要定期檢查切出管束的定排是否有水排出,如果連續(xù)有水排出表明上水閥內(nèi)漏,為避免催化劑水熱失活續(xù)加盲板;
(6)在關(guān)閉排汽閥時為避免閥前后壓差過大無法迅速打開此閥,此閥需有一定的小開度;
(7)在關(guān)閉上水閥后管束壓力會出現(xiàn)先上升后下降后再升的現(xiàn)象,是由于管束內(nèi)為飽和汽水混合物,壓力上升后部分蒸汽冷凝導致壓力出現(xiàn)下降。
5 操作的注意事項
外取熱器的合理設計是保證其延長壽命的關(guān)鍵,精心操作與嚴格管理對外取熱器的良好運行也是十分重要的,為此應注意以下幾個方面:
(1)外取熱器在正常操作時要平穩(wěn),不可大幅度波動,調(diào)節(jié)時多注意個參數(shù)的變化,不能忽大忽小的調(diào)節(jié)增壓風風量與滑閥的開度,投用時要盡量緩慢;
(2)絕對避免發(fā)生干燒、斷水事故,提高水循環(huán)的可靠性。要保證四臺熱水循環(huán)泵兩開兩備,保證運行泵平穩(wěn),無異常;
(3)適當減少增壓風的用量,只要保證外取熱器能夠正常硫化即可,以減小高氣流攜帶催化劑造成的磨損,同時這對保護增壓風分配器管嘴也是大有好處的[2];
(4)在外取熱器能夠保證發(fā)氣量與整個再生取熱平衡的情況下,盡量避免使其處于高負荷狀態(tài)下運行;
(5)在正常生產(chǎn)中,定期對外取熱器壁及上部頭蓋做熱檢分析,能夠及時掌握工作狀態(tài),根據(jù)熱檢溫度分析判斷其內(nèi)部管束運行情況。
6 總結(jié)
(1)本次泄漏管束位置在靠近外取熱A進料口位置,因此如果再出現(xiàn)外取熱器管束泄漏時應優(yōu)先檢查靠近下料口位置管束;
(2)在管束泄漏前后301-TI-0404B溫度由610℃下降至220℃,切除后溫度有上升為610℃,表明泄漏位置應為下聯(lián)箱,靠近流化風的位置,因此在檢修時應著重檢查此位置同時在正常生產(chǎn)過程中加強平穩(wěn)操作避免流化風的大幅度波動;
(3)此次發(fā)現(xiàn)并能夠及時處理,保證了設備的長周期運行,且未造成次生的事故,也為今后的工作中積累了經(jīng)驗同時能夠提高工作效率,避免同樣的問題發(fā)生時不能準確判斷和和及時操作處理,損害設備,影響裝置的安全平穩(wěn)運行;
(4)本次外取熱器管束泄漏為自首次開工以來的第一次,本次成功處置不僅鍛煉了隊伍,還為以后的工作中積累了寶貴經(jīng)驗。
參考文獻
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