韓增波
摘 要:焦?fàn)t煤氣中含有大量的硫化物,這些硫化物大多數(shù)以硫化氫的形式存在,硫化氫在生產(chǎn)過程中很容易與其他物質(zhì)發(fā)生化學(xué)反應(yīng),與煤氣充分燃燒以后生成二氧化硫,如果二氧化硫直接排放到空氣中,造成空氣二氧化硫含量超標(biāo),會(huì)形成酸雨,酸雨會(huì)造成土壤酸化、植物枯萎、威脅到人類的生存和發(fā)展。本文就HPF法脫硫技術(shù)的工作原理以及對(duì)現(xiàn)有的焦?fàn)t煤氣HPF法脫硫工藝進(jìn)行改進(jìn),極大地提高了脫硫效率。
關(guān)鍵詞:焦?fàn)t煤氣;HPF法脫硫技術(shù);脫硫效果
目前,焦?fàn)t煤氣脫硫的方法有干法脫硫和濕法脫硫。干法脫硫的設(shè)備比較復(fù)雜,需要更換脫硫劑,工藝十分復(fù)雜,脫硫以后的廢棄物處理起來比較困難。濕法脫硫脫硫廢棄物通過物理和化學(xué)等處理方法,能夠?qū)⒘蚧镞M(jìn)行回收,脫硫經(jīng)濟(jì)效果比較明顯,在脫除硫化物的時(shí)候,還能脫除氰化氫,勞動(dòng)強(qiáng)度低,因此在焦化企業(yè)廣泛應(yīng)用。目前國(guó)內(nèi)的濕法脫硫工藝改良技術(shù)有ADA脫硫法、MSQ脫硫法、PDS脫硫法、HPF脫硫法、KCS脫硫法、888脫硫法等脫硫技術(shù)。其中HPF法脫硫技術(shù)是以煤氣中的氨為堿源,并吸收煤氣中的氫化硫,在HPF催化劑作用下,脫除氫化硫中的硫,HPF法脫硫技術(shù)中的脫硫液可以循環(huán)使用。因此,這種脫硫工藝脫硫率高、操作簡(jiǎn)單、催化劑可以循環(huán)使用,投資比較少。本文主要闡述了HPF法脫硫技術(shù)。
一、HPF法脫硫技術(shù)工作原理
HPF法脫硫工藝是液相催化氧化法,傳統(tǒng)的HPF法脫硫技術(shù)是通過焦?fàn)t煤氣的氨氣作為吸收劑,吸收煤氣中的H2S和HCN,反應(yīng)生成NH4HS、(NH4)2S,最后氧化還原成S和硫化物。HPF脫硫工藝的基本原理是讓堿性溶液吸收煤氣中的酸性硫化氫,但是堿性物質(zhì)不能直接將硫化氫氧化為硫,溶液中還需要添加氧化劑,氧化劑將硫化氫氧化為硫。在還原過程中還會(huì)與空氣發(fā)生氧化反應(yīng),這樣氧化劑可以循環(huán)使用。
HPF法脫硫工藝反應(yīng)公式:H2S+1202→H20+S
反應(yīng)機(jī)理有:H2S→H++HS
AO,S+HS→Ar,S
Ar,S+1202→AO,s+H20
公式中的AO,S與Ar,S表示氧化劑的氧化態(tài)和還原態(tài)。HPF脫硫工藝的催化劑是復(fù)合催化劑,與其他催化劑相比,復(fù)合催化劑在脫硫脫氧過程中,還可以再生催化作用。所以HPF脫硫工藝具有活性高、流動(dòng)性好、脫硫率高,在脫硫過程中,不會(huì)造成管道和設(shè)備的堵塞。
HPF脫硫工藝分為吸收反應(yīng)、催化反應(yīng)、催化再生反應(yīng)。脫硫液由HPF催化劑、PDS催化劑、游離氨、鹽類等組成,由于反應(yīng)過程,脫硫循環(huán)液中的鹽類積累速度比較緩慢,長(zhǎng)期運(yùn)行過程中,很容易影響脫硫效果,因此需要對(duì)HPF液 進(jìn)行處理。
二、HPF脫硫工藝改進(jìn)措施
(一)在氨水中添加氫氧化鈉和碳酸鈉
為了進(jìn)一步提高脫硫效果,對(duì)脫硫工藝進(jìn)行改進(jìn),氨水作為吸收劑,但是在氨水中添加氫氧化鈉和碳酸鈉,提高吸收劑的堿度和PH值,提高脫硫效果。氨水經(jīng)過焦?fàn)t煤氣凈化處理,氫氧化鈉和碳酸鈉可以直接投入到脫硫液槽中。在氨水中添加氫氧化鈉,能有效地抑制碳酸鈉的水解,降低碳酸氫鈉作用,提高堿度的PH值,從而提高脫硫率。
(二)降低脫硫液的溫度
夏季溫度高,脫硫液溫度受到氣候影響,溫度偏高,最高溫度可達(dá)43攝氏度,脫硫液中的氨含量逐漸降低,最低時(shí)<4g/L, PH值為7.5。隨著溫度的升高,硫酸銨和硫氫酸銨的含量卻在逐漸上升,降低脫硫效果。針對(duì)這一情況,對(duì)脫硫工藝進(jìn)行改造,將脫硫液泵出口的一部分脫硫液用低溫水進(jìn)行冷卻,然后經(jīng)過換熱器冷卻系統(tǒng)回到脫硫液泵中。
(三)改造壓縮空氣管道
如果使用焦?fàn)t煤氣HPF法脫硫工藝進(jìn)行脫硫,那么無法有效的控制壓縮空氣含量。由于壓縮管道調(diào)節(jié)閥門設(shè)置在壓縮空氣主管上部,在壓縮分管上沒有設(shè)置調(diào)節(jié)閥門,所以只能控制一套系統(tǒng)的壓縮空氣量,另外一個(gè)系統(tǒng)無法有效的控制,影響該系統(tǒng)的脫硫效果。根據(jù)這一情況,根據(jù)企業(yè)的實(shí)際生產(chǎn)產(chǎn)量,在壓縮空氣管道上增加了一條管道,負(fù)責(zé)壓縮空氣的供給。這一解決了壓縮空氣量不穩(wěn)定的問題。
三、工藝流程
煤氣進(jìn)入到預(yù)冷塔與冷卻塔頂噴灑的循環(huán)冷卻液逆向接觸,煤氣溫度降低到30攝氏度,冷卻塔下部將循環(huán)冷卻液送至冷卻器,用低溫冷卻器將其冷卻到28℃,然后進(jìn)入到冷卻塔的循環(huán)噴灑系統(tǒng),冷卻液中的剩余氨水及時(shí)更新冷卻液,其他的循環(huán)冷卻液從脫硫塔頂部溢出,送到冷凝鼓風(fēng)工段。預(yù)冷后的煤氣進(jìn)入到脫硫塔,與脫硫塔噴淋下來的脫硫液逆向接觸時(shí),吸收煤氣中的硫化氫,此時(shí)的煤氣硫化氫的含量為500 mg/m3,并將其送入到硫胺工段。吸收了H2SHCN的脫硫液從塔底流出,進(jìn)入反映槽,通過脫硫液循環(huán)泵將其送入到再生塔,再生塔通過壓縮空氣裝置,讓溶液在再生塔內(nèi)氧化再生,從而達(dá)到循環(huán)利用的目的。再生以后的冷卻液從塔頂?shù)囊何徽{(diào)節(jié)器自流到脫硫塔循環(huán)系統(tǒng),便于循環(huán)使用。浮在再生塔頂部的泡沫,則通過高差流入到泡沫槽,經(jīng)過泡沫泵送入到壓濾機(jī)除水處理進(jìn)行回收利用,生成硫膏。
四、HPF脫硫工藝改進(jìn)以后運(yùn)行效果
通過對(duì)脫硫工藝的改進(jìn)以后,在滿足生產(chǎn)需求的基礎(chǔ)上,煤氣脫硫效率達(dá)到了99%,脫硫后硫化氫的含量低于25mg/m3,比行業(yè)要求50mg/m3低一半,脫氰率達(dá)到了85%,脫硫液中的NH4CHS和(NH4)2S2O3等鹽類濃度低于250g/L。不僅減少了HCN、H2S等硫化物和氰化氫的排放量,而且改善了煤氣的質(zhì)量,有效的降低硫?qū)υO(shè)備的腐蝕,降低了硫化物的排放量,有利于改善周圍生態(tài)環(huán)境,符合國(guó)家環(huán)保節(jié)能經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略要求。
五、結(jié)語(yǔ)
煤氣焦?fàn)tHPF法脫硫工藝,將氨水與氫氧化鈉和碳酸鈉混合在一起,作為脫硫劑,比單一的氨水脫硫劑脫硫效果更明顯。改進(jìn)的脫硫工藝在保持原有的HPF脫硫工藝,符合焦?fàn)t煤氣生產(chǎn)要求,同時(shí)又提高了脫硫率,經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益明顯。
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